摘 要 本公司一期工程循環水系統采用以海水為水源的直流供水系統,冷卻水取自電廠北側的萊州灣海水。夏季、春秋季循環冷卻水量為59.30m3/s,冬季循環冷卻水量為44.98m3/s。循環水系統流程為:取水設施→泵房前池→攔污柵(移動式清污機)→旋轉濾網→循環水泵→液控蝶閥→循環水壓力進水管→凝汽器及輔機→循環水壓力回水管→虹吸井→排水溝→前池→排水發電機組→大海。水輪機利用的是循環水最后的是能進行發電,其形式為軸伸貫流式水輪機。
關鍵詞 循環水系統;循環冷卻水;軸伸貫流式水輪機
1水輪機的結構組成
水輪機由進水裝配、導水機構、調速機構、前徑向軸承、主軸密封、轉動部分、轉輪室與直錐管、肘管部分、后徑向推力軸承,油水氣自動化等幾部分組成。
1.1 進水裝配
進水部分是水輪機過流通道,它是采用鋼板焊接及螺栓拉合結構,設有吊物進人孔、固定座環、燈泡頭、地腳拉鉤等組成,它是水輪機前軸承的支撐點,它的剛度對整個水輪機的振動、噪音起決定作用。
1.2 導水機構
導水機構的作用有三點:第一是起支撐作用,形成一定的水流空間,支撐控制環;第二是形成轉輪前的水流環量,為水流順利進入轉輪作準備;第三是通過導葉的開啟與關閉調節流量,進而調節有功的輸出。此部分是水輪機的重要部件,它由導水內環、導水外環、導葉、導葉臂、連板和控制環等組成,由于導葉的運動是錐形的空間運動,故與其相連的軸承都是特制的關節軸承,連板與導葉臂之間設有剪斷銷,以便導葉卡死時發出報警信號,保護調速器,導葉是運動件又處于水流中,故上、下軸頸處都設有密封。
1.3 調速機構
調速機構由接力器、軸套、叉頭、銷等組成,整個機構結構簡單、性能可靠。
1.4 主軸密封
轉動部分的前、后各設一道密封。前主軸密封采用橡膠活塞密封和空氣圍帶的停機密封,橡膠活塞密封是靠壓力水壓迫活塞下移壓緊平板起密封作用,活塞和平板之間也是靠清潔水保證潤滑的。后主軸密封采用盤根填料密封,這種密封形式是靠盤根擠壓大軸起密封作用,盤根中間設有水環靠清潔水保證盤根潤滑。
1.5 轉動部分
轉動部分是整個水輪機的心臟,水輪機性能好壞決定于轉動部分,它有前小軸、轉輪、大軸和小主軸組成。大軸是采用20SiMn整鍛而成,轉輪采用鑄鋼葉片和鑄鋼轉輪體組焊而成。在最大飛逸轉速范圍內的任一轉速下運轉時,整個轉動不會產生有害的震動和變形。
1.6 轉輪室和直錐管及肘管部分
轉輪室內徑與轉輪葉片配合,配合間隙符合國家規定,以使水流漏水量最小,水流最大限度做功于葉片上,定漿轉輪室是圓柱面。轉輪室和直錐管都是分半的鋼板焊接結構,其間設一伸縮節,直錐管上設有進人孔。
油水氣自動化部分:
此部分對確保機組安全運行起關鍵的作用,它主要包括增速器的潤滑設備稀油站、前后主軸密封的水管路、后徑向推力軸承、發電機徑向軸承及稀油站的冷卻水管路,空氣圍帶和制動剎車的氣管路,以及各軸承部位用以檢測信號的鉑熱電阻、示流信號器等檢測元件[1]。
2水輪機運行目前存在的缺陷
缺陷1:水輪機主軸密封跟隨性差造成前導軸承室進水。
兩臺水輪機經過運行后,因前導軸承室進水造成前導軸承溫度高(75℃跳機)。跳機的原因分析為水輪機主軸密封為活塞密封,使用密封水作為動力源,密封一側為抗磨板(材質為321不銹鋼),當機組運行過程中,在密封水(0.32MPa)的工作壓力下將活塞推向抗磨板,利用橡膠與鋼板之間的壓緊力作為軸向密封,防止海水漏量增大充滿腔室,繼而倒灌至前導軸承室內部。其次,經過長時間運行由于活塞密封為橡膠材質,與鋼結構摩擦造成活塞表面破損,無法有效起到密封作用;第三,機組在導葉突然開關過程中,軸向推力瞬間增大,密封水壓力較低,無法有效保證活塞及時與抗磨板接觸起到密封作用,導致海水瞬間倒流至軸承箱內。腐蝕加劇密封不嚴造成前導軸承室進水問題;以上三條原因是造成主軸密封不嚴繼而漏水的主要原因。
缺陷2:工業冷卻水材質為碳鋼,造成管壁堵塞,通流面積減少,潤滑油冷卻效果差。
原機組設計時,各個軸承以及后密封盤根冷卻水管道為碳鋼材質,由于使用工業水冷卻且此位置在全廠最末端,易導致管道內壁堵塞,減少通流面積,降低潤滑油的冷卻性能。
缺陷3:水輪機導葉材質為碳鋼件,在海水浸泡腐蝕下導致葉片表面修飾,內部卡澀,活動不靈活。
設計時,水輪機導葉片為碳鋼材質,碳鋼對海水的耐腐蝕性很差,運行過程中常常出現導葉片卡到某一角度無法正常全部關閉的情況,易導致機組無法正常停機和發生超速的危險。
3提高水輪機運行可靠性的方法
3.1 更換主軸密封形式的方法
針對水輪機主軸密封跟隨性差造成前導軸承室進水缺陷,采用更換主軸密封形式的方法。考慮到泵上運用的機械密封形式,思考將主軸活塞密封更換為集裝式機械密封,機械密封采用316L不銹鋼材質,動靜環密封面材料采用特殊熱處理的碳化鎢硬質合金(硬度接近金剛石),海水中的細小泥沙不會造成密封鏡面磨損。機械密封的結構是彈簧外置在遠離海水的位置,不直接和海水接觸,使機械密封的使用壽命有保證。
主軸密封更換成機械密封后,因機械密封為鏡面密封,依靠彈簧力對其進行推動,能夠保證密封不漏水;機械密封替代了主軸密封和空氣圍帶兩密封的功能,避免了啟停機兩道密封切換造成油室進水風險,提高設備可靠性。
3.2 提高潤滑油冷卻效果
針對工業冷卻水材質為碳鋼,造成管壁堵塞,通流面積減少,潤滑油冷卻效果差的問題。采用將原先的碳鋼冷卻水管道全部拆除,重新布置新的冷卻水管道,管道采用316L不銹鋼材質,全氬弧焊接,保證焊接質量和通流面積,提高潤滑油冷卻效果。
3.3 提高導葉的耐腐蝕性
針對水輪機導葉材質為碳鋼件,在海水浸泡腐蝕下導致葉片表面修飾,內部卡澀,活動不靈活的缺陷。由于水輪機內腔室在海水中運行,考慮金屬特性和防護性能,將水輪機導葉材質更換為雙相不銹鋼2205,提高導葉的耐腐蝕性,同時在水輪機外殼體上加裝防護陰極塊,防止殼體腐蝕加劇,保證水輪機運行的可靠性。
4結束語
水輪機的安全運行一直是華電萊州發電有限公司的一個難題,但是通過近幾年的改造優化,水輪機能夠長周期穩定安全運行。特別是將水輪機主軸密封改造為機械密封后,前導軸承進水危害機組安全運行的問題得到徹底解決。當前我國水電早期設計的機組有很多存在類似的問題,建議借鑒此方法進行改造。
參考文獻
[1] 梁武科.水輪機優化設計與運行可靠性問題研究[D].西安:西安理工大學,2006.
作者簡介
秦福鵬(1990-),男,山東省煙臺市招遠市人;學歷:本科,職稱:助理工程師,現就職單位:華電萊州發電有限公司,研究方向:汽輪機檢修。