吳克紹 徐昭



摘 要:本文通過現場實地調查,分析了J公司B系列柴油發動機裝配線現狀,確定了該裝配線在生產過程中存在的瓶頸工序,運用雙邊裝配技術對其瓶頸工序進行分析改善,并通過計算改善前后的平衡率對實施的效果進行了評價。借助改善瓶頸工序,實現了柴油發動機裝配過程的優化。
關鍵詞:雙邊裝配技術 柴油發動機 裝配線優化
1 雙邊裝配線平衡技術
1.1 雙邊裝配線平衡技術概述
對于壓路機、柴油機等大型設備的裝配,它們左右兩側工位的銜接度要求較高,為了提高生產效率,一般采取雙邊裝配線平衡技術。
雙邊裝配線平衡技術裝配操作順序如圖1所示。左邊的裝配操作用L表示,右邊的裝配操作用R表示,兩邊都可以進行裝配的操作用E表示。圓圈內符號表示第i個工位,圓圈上方的數字和字母分別代表工位i的工作時間和工作位置。圓圈的工作順序依次用箭頭相連,裝配操作時必須先完成箭頭后的任務才能完成箭頭前的任務。
1.2 雙邊裝配線平衡技術的特點
雙邊裝配線是對傳統單邊裝配線的擴展,從它的流程圖來看,雙邊裝配線與單邊裝配線有著明顯的區別,由于其將原來單一的區域拆分為左右兩個獨立的區域,工人各自完成獨立的裝配作業,因此它具有以下特點:
(1)具有獨特的操作方位,雙邊裝配線上的工人都被限制在各自的工位上進行獨立的任務,保證了工人在工作時間內不會隨意走動,提高了工作效率。
(2)雙邊裝配線由于工位上分配到的任務受到優先關系順序的約束關聯,有時候工人在完成自己的任務后,需要等待前面的工人完成其任務才能繼續開始工作。如圖2所示,可以看出工序6的前一工序4在左邊位置完成任務的過程十分緩慢,使得右側的工人在完成工序2之后要等待兩個單位的時間才能開始工序6。
2 J廠B系列柴油發動機裝配線生產現狀
2.1 裝配線工序
柴油發動機的裝配對于裝配時作業的要求非常高,應嚴格要求員工要遵守裝配標準,一旦哪個環節沒做好,就會使后續的工作十分困難,嚴重時可能會影響整條裝配線的生產,所以制定一系列嚴格標準的操作規范和技術規范就顯得尤為重要。J廠B系列柴油發動機裝配線共25個工位,具體工位按工作順序依次為:
通過調研發現,J廠B系列柴油發動機裝配線共25個工位,具體工位按工作順序依次為:
(1)裝配開始,拆卸主軸承蓋放入托盤,裝配挺柱。設備工具:電動扳手、托盤、手動扳手;
(2)裝配曲軸,裝配凸輪軸,裝配安裝上、下止推墊片。所用工具:托盤,擰緊機;
(3)裝配機油冷卻器。工藝裝置:手動扳手、扭矩扳手;
(4)裝配噴油泵。工藝裝置:電動扳手;
(5)裝配噴油泵齒輪,裝配中間齒輪,工藝裝置:扳手;
(6)裝配活塞連桿、裝配活塞環。所需設備:油刷、擰緊機、手動扳手;
(7)調整供油提前角。所用工具:密封膠;
(8)裝配氣缸蓋。使用工具:扳手;
(9)裝配搖臂組件,調整氣門間隙。設備工具:密封膠、扭矩扳手;
(10)裝配前墻蓋。所用工具:扳手;
(11)裝配輪轂,裝配油底殼。所需工具:涂膠、扭矩扳手;
(12)裝配飛輪殼。設備工具:涂膠、扳手;
……
(25)裝配起動機,裝配機油濾清器、裝配油氣分離器。工藝裝置:潤滑液、記號筆、扳手。
2.2 裝配線瓶頸工序
該廠B系列柴油發動機生產100臺/天,平均12.5臺/小時,生產節拍為288s。通過調研發現,實際生產節拍遠大于這個數,為此需要對裝配線平衡問題進行改善。而要改善裝配線平衡問題,就必須先找出裝配線的瓶頸工序,并對其進行改善,以確保發動機裝配線的平衡率。
改善前裝配線的工位節拍時間圖如圖3所示。
由圖4可見,工位6和工位11的節拍時間遠大于正常值。以改善工位11時間節拍為例,該工位總計25個工序,通過A、B兩位工人來做,在實際測量的過程中,測得A工人的花費時間為395s,B工人為280s。所以,比較可知,B工人的生產時間與預定生產時間相差不大,符合生產節拍,所以我們主要是對對A工人做系統的優化。
3 J廠B系列柴油發動機裝配線的改善與評價
3.1 裝配線的改善
在螺栓放置到柴油發動機與在工具車中放入26個螺栓花費了大量的時間,對這兩個過程進行優化,改善前工位11的作業過程動作時間分析詳見表1。
由表1可見,TMU=56.16+2.16+56.16+2.16+56.16+56.16=228.96s,即改善前工位11所需的總時間為228.96s。
通過現場觀察得知,該工位工人是通過用一個小鑷子來夾取螺栓,耗費了很多不必要的時間,所以,我們的改善方案是將每次夾取一個螺栓改為同時夾取4個螺栓放入防錯工裝,并將該方法運用到將螺栓放置到機蓋上,最終得到工位11作業過程的動作時間見表2。
改善之后,工作時間由原來的228.96縮短成了TMU=42.12+42.12+2.16+42.12+
56.16=184.68s,縮短率為19.34%。
3.2 改善效果評價
現通過計算改善前后的平衡率來判斷實施的效果。
平衡率(即生產線負荷系數)計算公式為:
W=∑(ti×si)/(t0×s0)
式中W-生產線負荷系數
ti-某個工位上所需的時間
si-某個工位上所需的人員
t0-規定生產節拍
s0-規定需要的人員
改善前生產負荷系數W0和改善后的生產負荷系數W1得到的計算結果如下:
W0=10920/(342*38)=84.03%
W1=10977/(290*36)=95.1%
可見,改善后的生產負荷系數更高,即生產效率更高。
4 結語
通過對該廠B系列柴油發動機裝配線的分析,找出了其瓶頸工序,借助雙邊裝配技術對裝配線進行了改善,優化了瓶頸工序,提高了生產效率,降低了生產成本。
基金項目:本文系2019年度江西省教育廳科學技術研究項目“基于MTM-UAS主導的柴油發動機裝配線優化設計研究”(項目編號:GJJ191328)的階段性成果,項目主持人:吳克紹。
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