馮振亮,鄭萬任,龐海輪,來慶斌,滕奉昌
(日照鋼鐵控股集團有限公司,山東 日照276800)
工 業 工 程 技 術(Industrial Engineering Technology,簡稱IE)的核心理念是降低成本、提高質量和生產率,因此在制造業等各行業的中得到了廣泛應用。IE 的應用比較突出的辦法是利用柏拉圖的二八原則,確認導致問題的制約因素,然后利用ECRS 分析法對制約因素進行改善,以最終解決問題。柏拉圖二八原則是IE中QC七大手法之一,是將搜集的影響因素進行整理、分類,并按照大小排列,以尋求影響問題80% 的制約因素。ECRS 分析法,是IE 中程序分析的四大原則;文章表明,ECRS 分析法可用于對生產工序進行改善,以減少不必要的工序,達到更高的生產效率。ECRS,即取消(Eliminate)、合 并(Combine)、調 整 順 序(Rearrange)、簡化(Simplify)。
鋼鐵制造企業中煉鋼環節作為重要的一環,其生產效率低,將直接導致整個生產流生產效率的降低,最終影響鋼鐵制造企業的整體效益,嚴重可直接導致企業的破產。轉爐冶煉周期作為衡量煉鋼生產效率的關鍵指標,一直是各鋼鐵企業改善的主要方向。某鋼鐵企業80 t 轉爐冶煉周期為26 min,已成為產線產能提升的限制性環節,尤其在廢鋼比提升后,加劇了產線提升的困難,因此對轉爐冶煉周期進行IE改善,成為當前迫切解決的問題。
柏拉圖又稱二八法則,為QC七手法之一,其定義為根據所收集的數據,以不同區分標準加以整理、分類,計算出各分類項目所占的比例而按照大小順序排列,主要用于尋找改善項目的重點,以能準確的確定改善點,及時解決當前存在的問題。
轉爐冶煉周期主要有加料時間(包含兌鐵、加廢鋼)、吹煉時間、測溫取樣時間、出鋼時間、濺渣時間及其他輔助時間組成。按照柏拉圖原理進行分析,結果如圖1所示。

圖1 轉爐冶煉周期組成分析
通過柏拉圖二八原則分析,轉爐冶煉周期改善的重點是吹煉時間、加料時間、出鋼時間3個重點,其他的為次要的改善點。
運用ECRS 分析方法時,秉承方法研究永無止境的改進意識,反復進行,直至獲得最佳的解決方法。針對轉爐冶煉周期改善的3 個重點,使用ECRS分析方法結合應用數學進行分析、改善。
3.1 吹煉時間的改善
轉爐合理的供氧強度可以有效地改善反應的動力學條件,使得碳氧反應加快,使得脫硫、脫磷加快。轉爐吹煉是必不可少的過程之一,因此運用ECRS 反復研究,改善落腳點為“S”。有關文章表明,高供氧強度可加快轉爐煉鋼的反應速度,最終獲得吹煉時間的改善。供氧強度計算公式:

式中:I為供氧強度,m3/(t·min);Q為氧氣流量,m3/min;T為裝入量,t。
通過計算,某鋼廠80 t轉爐改善前供氧強度為3.67 m3/(t·min),而國內中小型轉爐供氧強度的先進水平達4.0~4.5 m3/(t·min),存在較大的改善空間。通過對氧槍尺寸、供氧流量的不斷研究實踐,某鋼廠的供氧強度得到了較大提高,對吹煉時間實現了較大改善,具體參數見表1。

表1 轉爐供氧參數改善前后對比
通過改善前后對比,吹煉時間縮短為11.32 min,改善比例為14.98%。
3.2 加料時間的改善
轉爐加料過程粗分為加入廢鋼和加入鐵水兩步,但隨著廢鋼量的提升(廢鋼單耗250 kg/t),并按照IE 方法對加料步驟進行拆分,轉爐加料步驟如圖2所示。

圖2 轉爐加料步驟
通過對步驟的分析,結合八大浪費的處理理念,盡量消除“等待”的浪費,再運用ECRS 反復研究,改善的落腳點為“E、C、S”。加料時間的改善如表2所示。

表2 轉爐加料時間改善
利用“ECRS 分析法”的改善,將加料時間由4.11 min降低至2.5 min,改善比例39.17%。
3.3 出鋼時間的改善
轉爐出鋼過程中實現了鋼渣分離,減少鋼渣流入鋼包所造成的鋼水污染。同時出鋼鋼流對鋼水起到了攪拌作用,促進了夾雜和脫氧產物的上浮。出鋼過程不僅影響了轉爐冶煉的生產效率,也影響了鋼水質量,因此,制定合理的出鋼時間至關重要。運用ECRS反復研究,出鋼的改善落腳點同樣為“S”。
出鋼口尺寸是影響出鋼時間的直接因素,通過實踐,將出鋼口尺寸由Φ165 mm 提高至Φ180 mm,滿足了鋼水的質量要求,同時實現了出鋼時間的有效改善。出鋼時間由3.9 min 降低至3 min,改善比例23.07%。
3.4 小 結
通過利用ECRS 分析法及數學應用進行研究、改進,最終實現了對冶煉周期的改善,通過“流程程序圖”進行改善統計,見圖3。

圖3 轉爐冶煉流程程序
通過流程程序圖分析、改善,最終將轉爐冶煉周期由26.06 min 降低至21.02 min,產能提升了19.33%,實現了對煉鋼生產效率的改善,達到了改善的預期效果。
4.1 IE作為一門新型學科,不斷融入企業中,能夠有效改善煉鋼中存在的關于生產率、成本的各項問題,使得企業的效益得到最大化。
4.2 利用“柏拉圖”進行分析,可有效地確定問題的瓶頸環節,以有針對性的進行改善。
4.3 利用“方法研究”永無止境的改進意識和“ECRS 分析法”,對轉爐冶煉各項步驟不斷地進行研究,取消了等待浪費,合并了相同類型的步驟,最終實現了流程的改善。
4.4 通過利用IE 一系列方法,實現了對轉爐冶煉周期的改善,產能提升了19.33%,達到了改善的預期效果。