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數控車床銑削功能改造與應用

2020-08-25 12:00:52馬紹華周前寬鄭國升石建璋
甘肅科技 2020年12期
關鍵詞:功能

馬紹華,周前寬,張 昭,鄭國升,石建璋

(甘肅酒鋼集團西部重工股份有限公司,甘肅 嘉峪關 735100)

1 概述

花紋鋼板的外觀因美觀大方、防滑效果好,廣泛的應用在建筑、工業、交通行業中。酒鋼每年生產2萬噸的花紋鋼板。需要加工/修復花紋軋輥。因沒有專用的加工設備,長期外委加工,生產成本居高不下。同時給生產、質量管理帶來諸多風險。

2017年酒鋼西部重工與碳鋼薄板廠成立項目攻關組,在分析現有車、銑床改造案例的利弊,結合目前車銑復合加工技術的特點,提出在現有的數控車床改造成車銑復合功能的一體機,從滿足加工所需的功能進行分析、改造,保證設備安全、可靠、穩定的運行。

1 需要解決問題

國內目前普遍使用的扁豆型花紋鋼板(GBT3277—91),國標花紋結構圖及花紋軋輥實物如圖1、圖2所示:

圖1 花紋結構圖

圖2 花紋軋輥實物圖

要實現在軋輥圓周表面上加工出交錯排列(夾角互為90°)的扁豆花紋,需要對軋輥圓周方向的準確分度定位,刀具沿45°傾角銑削,可以前后、左右的移動,才能完成花紋孔型的標準加工。從數控加工原理上分析,是一個四軸聯動工作方式。即機床主軸的旋轉運動及分度功能(A軸);銑刀臺的縱、橫向移動功能(X、Z軸);銑刀旋轉切削運動(U軸)。

目前數控車床操作系統普遍為西門子802C(D), 具備控制 3~4 個線性軸和一個主軸的功能[1],滿足改造的要求。數控車床自身只有兩軸(X、Z)功能,還要增加兩個軸(A、U)。綜合考慮改造成本,以及數控系統的兼容性,可靠性。本著經濟、實用的原則,關鍵點整體思路:分度A軸必須配備;銑刀旋轉的U軸可以單獨設置獨立控制電路;銑刀架設計可以左右擺動±50°的結構。車床其他方面維持不動。

2 改造具體方案

2.1 增加伺服主軸,實現主軸分度功能

在主傳動部分配置伺服驅動器、伺服電機,同時在輸出軸上增加編碼器反饋信號裝置實現閉環控制,來保證準確分度。伺服電機合理地安裝在機床傳動側,在伺服主電機側和主軸輸入軸各安裝一只一定比值的同步帶輪,通過多楔帶進行傳動,電機側的帶輪可以通過電磁離合器實現離合,以便車削加工時伺服電機脫離工作。主軸A安裝傳動系統如圖3所示:

圖3 主軸A安裝傳動系統圖

2.2 增加立式銑頭機構,實現花紋銑削功能

在不改變原有數控軋輥車床刀架結構的前提下,另外增加一個立式銑削傳動裝置[2],與原有的刀架裝置具有互換性。車削時使用刀架體,銑削時將車床刀架體整體拆卸下來換上銑頭體,通過定位銷來定位,即可實現銑削軋輥花紋功能。立式銑削結構只需裝夾一只刀桿,在刀桿上裝上飛刀即可實現花紋銑削。

加工花紋有45°的斜角,因此銑頭設計一個扇形齒條和一個傳動齒輪軸,用手動控制角度。具體結構如圖4立式銑頭傳動系統示意圖。

圖4 立式銑頭傳動系統示意圖

2.3 系統升級及電氣控制線路改造

原西門子系統配置為二軸,為了實現改造后的銑削功能,需將系統軟件配置升級為三軸系統,同時硬件增加伺服主電機、伺服電源模塊、伺服電機模塊、電抗器、主軸編碼器。銑刀主軸單獨設置控制電路,由2.2kW的變頻電機直接驅動.變頻器使主軸轉速在100~2000rpm范圍內做無級調速[3]。

3 分度誤差原因分析及改進措施

試運行中,暴露出圓周分度偏差及工作中抖動的兩個問題。加工接連出現廢品,綜合分析,主要問題在于機床傳動系統有間隙,有兩方面原因:

1)機床傳動軸之間的間隙,正常機床主軸啟動、停止、正反轉均會產生慣性,使設備在短時間之內無法迅速停機。長時間工作,使得齒輪、軸之間的磨損日益增大,影響分度精度。

2)花紋軋輥材質為無限冷硬鑄鐵,輥身硬度為HSD75—80,屬于超硬材料,加工時又是間斷性成型銑削,切削力大,抖動嚴重。

3)安裝A軸同步皮帶產生間隙,伺服主電機和機床主軸通過多楔帶進行連接,工作狀態中,皮帶始終處在一個方向運轉,沒有間隙產生。當停機時,電磁離合器脫離嚙合,皮帶輪處在自由狀態,被主軸的慣性帶動出現往復運動。因皮帶有彈性,難以回復原位。數控系統分度出現誤差。

針對這兩個問題,采取三個改進措施:

1)先期的花紋軋輥加工采用的圓周加工方式,即在圓周母線上按等分逐一加工出3784個扁豆肋,A軸分度3784次。要求機床的圓周分度精度十分準確。關鍵點在于減少分度次數。我們采取縱向加工法,只分度88次,縱向間距由Z軸的滾動絲杠、絲母控制。減少分度誤差。

2)為了確保機床穩定性,消除主軸的抖動,設計/安裝主軸鎖緊機構。即在切削加工時主軸處在鎖緊狀態,分度時,同步處在放松狀態。過程由機床數控系統同步控制。改造方案如下:在機床主軸頭部安裝一個鎖緊圓盤[4](為了增大摩擦力,在圓端面進行滾花處理),上部連接液壓夾鉗制動器(安裝在床頭箱上)。控制方式與主軸液壓系統共用[5]。工作原理是:當油壓缸接收到鎖緊指令時,儲油缸中的液壓油從供油管進入油壓缸中,油壓缸向前運動,在壓力作用下左右卡鉗產生相對運動,鉗口夾緊圓盤,使主軸處于靜止狀態[5]。當油壓缸接收到松開指令時,油壓缸向后前運動,使鎖緊卡鉗中的液壓油從供油管退回到儲油缸中,失去壓力作用的左右卡鉗產生反向運動,鉗口松開,圓盤處在自由狀態,主軸正常旋轉/分度不受影響。圖5為主軸液壓夾緊示意圖:

圖5 主軸液壓夾緊示意圖

3)通過程序控制及線路改動,保證機床整體在斷停狀態下,A軸上的電磁離合器始終是嚙合狀態,皮帶處在工作狀態,無法產生間隙。

改造后整體效果圖如圖6、圖7所示。

圖6 主軸改造實物圖

圖7 銑頭改造實物圖

4 結論

改造后的機床保留車床全部功能,增加的銑削功能實現三軸聯動和閉環控制,加工扁豆形花紋槽,產品符合GB/T3277-91國標標準。同時實現多頭、大導程螺旋槽工件的加工,加工范圍擴大700×6000mm,提高設備利用率。其次,操作方便、快捷,車床刀臺與銑頭共用一個基準臺面,安裝尺寸具有互換性,拆卸方便。恢復車削功能,只要脫開分度同步皮帶即可,做到車/銑互不干涉、互不影響。

改造設備不要拘泥于思維的框架,在準確工藝分析后,利用現有設備的能力,結合工作的經驗及理論指導,進行大膽的嘗試,起到經濟、實用的效果,這點對制造企業尤為適用。經過不斷的完善,兩年來設備運行安全、可靠。全部費用投入不到30萬元,僅為專用設備(120萬)的四分之一。按每年生產2萬噸生產量計算,為酒鋼碳鋼薄板廠創產值約1億元,創造利潤1千萬元。

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