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邯鋼改良森吉米爾法熱鍍鋅機組脫鋅原因分析及對策

2020-08-18 09:40:32范春磊
天津冶金 2020年4期

范春磊,王 靜

(邯鄲鋼鐵集團有限公司,河北056000)

0 引言

邯鋼改良森吉米爾法熱鍍鋅機組核心設備從意大利達涅利公司引進,控制程序和控制軟件從西門子公司引進,為全國大陸范圍內首條具有明火加熱的連續熱鍍鋅機組。該機組設計厚度規格范圍為0.8~4.0 mm,寬度規格范圍為850~1 500 mm,工藝流程主要為開卷-焊接-入口活套-加熱爐-鋅鍋-氣刀-冷卻-拉矯-光整-鈍化-出口活套-涂油-分切-卷取。加熱爐以焦爐煤氣為燃料。該生產線自2003年7 月份投產以來,取得了良好的經濟效益。但實際生產中也暴露一些問題,脫鋅就是其中致命問題之一。

1 脫鋅的危害及原因

脫鋅是指在連續熱鍍鋅生產過程中,由于原料基板表面附著氧化層或其它異物層,使得鋅鐵合金層不能正常形成[1],導致鋅層的粘附性較差,其實質是鋅合金層未能有效與原料鐵基層結合,因此在進行冷加工折彎時,在折彎處出現鋅層與原料鋼基分離情況。鋅合金層剖面結構如圖1。

1.1 脫鋅的危害

圖1 鋅合金層剖面結構

脫鋅會造成鋼基直接暴露于空氣中,使得鋼材被空氣腐蝕,減少鋼材使用壽命,長期腐蝕造成鋼材強度降低,發生安全事故。如果發生在廠內檢驗時,將直接判廢,影響成材率,如果發生在用戶加工使用過程中,會造成用戶無法使用。用戶實際折彎加工時發生的脫鋅情況如圖2。

圖2 折彎加工時的實物脫鋅

1.2 脫鋅的原因

脫鋅的原因有很多方面,包括原料制備,機械設備及工藝原因,下面從這三個方面進行分析。

1.2.1 原料制備對脫鋅的影響

邯鋼引進的改良森吉米爾法熱鍍鋅生產線,在設計上無清洗段,對于冷硬原料表面乳化液、鐵屑等殘留物質無清潔能力。熱鍍鋅原料來自邯鋼1 680 mm 酸軋機組,原料表面殘留物質過多主要有以下兩個方面:一是乳化液的潤滑性差導致軋輥磨損較多,產生大量的鐵粉,板帶表面會有大量的殘油殘鐵;二是潤滑油等雜油的滲入,會破壞軋制油的潤滑性和皂化性。

1.2.2 機械設備對脫鋅的影響

加熱爐冷卻段爐殼漏氣,外界含有氧氣和水分的空氣會通過漏氣處進入到冷卻段內,致使爐內氧含量和露點升高[2],導致鍍鋅前的產品表面被氧氣氧化,直接進入鋅鍋鍍鋅,沒有足夠的時間進行還原,產生脫鋅情況。典型的冷卻段漏氣為焊縫接口處焊縫開焊,裂開,如圖3 所示。

1.2.3 工藝條件造成的脫鋅

(1)煤氣熱值的影響

圖3 爐殼焊縫開焊

改良森吉米爾法熱鍍鋅的加熱爐為無氧化加熱爐,帶鋼經過時基本上不被氧化,這樣就需要控制空燃比例系數λ≤1,此時爐內燃料進行著缺氧的不完全燃燒,其廢氣成分為CO2、H2O、CO、H2、CH4、N2等,理論上屬于還原氣氛。但是,因廢氣中存在一定數量的水分及二氧化碳,還是有氧化氣氛的存在。但水分及二氧化碳屬較弱的氧化物,并且機組速度快,帶鋼在直焰段停留時間短,而且直焰段空燃比例系數λ 值控制范圍為0.8~0.97,因此帶鋼在弱氧化氣氛中加熱所產生的極薄氧化膜,完全可以在后續的還原爐中得到充分還原[3]。

但是當燃燒所需要的煤氣熱值發生較大波動時,預先設定好的空燃比例系數λ 將不再適合對于爐內氣氛的控制,爐內具有較強氧化作用的氧氣含量增加,導致爐內為強氧化氣氛,原料進行加熱時表面發生強烈氧化,這在后續的還原爐中無法被完全還原。煤氣熱值發生較大幅度波動如圖4。

圖4 煤氣熱值較大幅度波動

(2)直焰段爐膛溫度的影響

改良森吉米爾法加熱爐直焰段爐膛內發生如下化學反應:

CO+2?O2=CO2

H2+2?O2=H2O

CnHm+(n+??m)O2=nCO2+2?mH2O

以上三個反應方程式均為可逆反應,爐膛溫度越高,其爐內還原氣氛越強;反之爐內氧化氣氛越強。

(3)帶鋼溫度的影響

帶鋼在有氧氣存在的氣氛下發生氧化反應:2Fe+O2→2FeO(>570 ℃)(不可逆)。并且氧化的帶鋼生成氧化亞鐵后會繼續和爐內氣氛發生反應,如圖5。

帶鋼溫度高,一是會造成鐵元素氧化成氧化亞鐵,二是不利于氧化亞鐵在一氧化碳的還原作用下分解成鐵元素,氧化層的存在導致鋅合金層無法與鐵基形成鋅鐵合金層,產生脫鋅情況。

圖5 氧化亞鐵與一氧化碳、二氧化碳反應

2 解決脫鋅的對策

2.1 原料制備造成脫鋅的對策

邯鋼1 680 mm 酸軋機組1#罐為S1~S4 機架提供乳化液,濃度控制>4%,3#罐為S5 機架提供乳化液,濃度控制為0.5~2.5%[4],生產熱鍍鋅備料時,可適當降低乳化液濃度;S5 機架采用光輥軋制,減少殘鐵,反射率60%以上。日常點檢要重點維護機架高、低壓液壓系統、齒輪系統等管道,防止漏油污染乳化液;乳化液定期排放,每周排放一次,1#罐不小于15 m3,3#罐不小于10 m3;做好定期的乳化液噴嘴和吹掃的檢查和清理工作,提高吹掃效果,減少殘留。

2.2 機械設備造成脫鋅的對策

生產過程中加熱爐冷卻段出現漏氣情況,馬上降低產線速度;降低冷卻段冷卻風機轉速,降低負荷;通入大量氮氣增加冷卻段壓力;減少調節冷卻風機頻次。檢修時對漏氣點進行修復;對冷卻段使用氫氣報警器進行點檢,點檢頻次每8 小時2 次為宜;點檢位置覆蓋冷卻段風機軸承密封處及爐殼設備法蘭連接,焊縫焊口處,形成點檢記錄,便于后期進行追溯。

2.3 工藝條件造成脫鋅的對策

2.3.1 根據煤氣熱值波動情況調整空燃比例系數λ

生產過程中操作者應時刻關注煤氣熱值顯示數值,煤氣熱值發生較大波動時,應及時調整空燃比例系數λ,以適應即時的煤氣熱值,達到爐內氣氛穩定目標。邯鋼熱鍍鋅煤氣熱值范圍為3 705~4 095 Kcal,空燃比例系數λ 調整范圍以0.85~0.93 為宜。遵循原則為煤氣熱值高,則空燃比例系數λ 設定高;反之則低的原則。

2.3.2 合理控制爐膛溫度及帶鋼加熱溫度

改良森吉米爾法熱鍍鋅加熱爐明火段氧化-還原平衡圖如圖6 所示。從圖6 可以看出,為保證帶鋼在明火段不被氧化,爐膛溫度與帶鋼溫度需要控制在3-還原表面區域。因此實際爐膛溫度與帶鋼溫度控制應遵循“高爐溫,低帶溫”原則,既爐溫≥1 200 ℃,帶溫控制在650 ℃左右,這種溫度制度能夠使爐內氣氛始終工作在穩定的還原區域內。

圖6

2.3.3 編排合理的生產計劃

在編排生產計劃時,應遵循各牌號產品帶鋼加熱溫度逐漸過渡原則,避免帶鋼加熱溫度出現幅度很大的波動,一般情況下各牌號帶鋼溫度轉換時波動幅度以小于5%為宜。

3 結語

自2010 年9 月采用上述措施后,產品脫鋅問題得到有效改善,無論從生產制造成本、工序成材率方面,還是發生的用戶產品質量異議方面都取得顯著效果。總之,改良森吉米爾法熱鍍鋅工藝運行比較復雜,要想找出真正造成脫鋅的原因,需要一定的理論基礎及較深的實踐經驗。邯鋼經過多年的摸索,對于脫鋅問題來說形成以下經驗:帶鋼表面質量良好,但產品脫鋅,主要問題應該發生在加熱爐直焰段;帶鋼表面質量不好,產品鋅花結構不明顯,主要問題應該發生在加熱爐冷卻段。當然具體問題具體分析,還是要根據當時的具體情況找出影響因素。

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