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水源站試運行及問題解決

2020-08-16 08:42:12韓耀明
水利建設與管理 2020年7期
關鍵詞:閥門

韓耀明

(遼河油田供水公司,遼寧 盤錦 124010)

遼河油田曙光礦區原有三座水源站,分別為曙光水源站、曙二水源站和供電水源站,分別負責礦區內的采油廠生產和居民生活用水。供水公司根據運行現狀,經過前期調研和可行性研究,制定了詳細的改造方案,并最終實現了三站合一改造,即原有的三座水源站功能均由現在的曙光水源站實現。曙光水源站設計水處理量8000m3/d,運行8座無閥濾罐、2座回收池(容積共210m3)和3座清水池(容積共1500m3)。整個水源站由六部分組成:集水系統、過濾系統、加藥消毒系統、貯水系統、回收系統、外輸系統。

1 水源站試運行準備和必要條件

1.1 試運行前的準備工作

試運行前由供水公司、建設單位和監理單位等組成試運行領導小組,按專業下設工藝、儀表、電氣、設備、管線及附件等若干專業小組,成立試運行工程組織機構,按規范對施工工藝流程進行全面檢查,發現問題及時整改。

水源站生產操作人員經培訓提前進入崗位,崗位人員做到熟悉本崗位流程,能靈活操作。

本崗位工藝流程上墻,制定好崗位責任和機泵設備安全操作規程,備好設備運轉記錄本。

1.2 試運行的必要條件

在單體工程檢查、單機試運行合格后進行試運行相關工作。試運行后轉入正常生產的時間間隔盡量縮短。曙光水源站來水輸水管線試壓完成、管件上各種附件設備完好無損且清洗完畢。清水池防滲試驗合格,各種機泵、電氣儀表調試正常,通信系統暢通,加氯消毒系統正常運行,電源接通并正常送電。

2 試運行過程及要求

試運行過程中,為了保證供水工作平穩有效,相關的設備設施以及管線附件等都滿足特定要求。

2.1 輸水管線

曙光水源站水源井集水匯管管線為De315、外輸總管線為De400。在曙光水源站試運行之前,該段來水管線必須做好管網試壓及管網沖洗工作。

管道試壓要求:試壓時使用水源站的清水;向試壓管段充水應緩慢進行,并應排凈管內氣體;管道浸泡時間不小于24h;試驗壓力必須達到管段設計試驗壓力要求,試驗壓力為1.0MPa,恒壓時間不少于10min,之后10min內壓力下降值不超過0.05MPa。試壓升壓過程中,人員不得在管溝附近逗留,防止爆管傷人;試壓用壓力表表盤直徑不低于150mm,其刻度上限為試驗壓力的1.5倍,必須經過檢定合格。試壓表在試壓管段前端和后端各裝1只。

管道沖洗要求:管道沖洗用水濁度不應高于1NTU,沖洗流速不低于0.7m/s,沖洗時間初定為凌晨00∶00;沖洗廢水排放:由于來水管線為De315,根據沖洗流速不低于0.7m/s的要求,初步計算排放流量不低于178m3/h,根據流量,排放地點為市政下水道;管道沖洗合格標準為出水濁度不高于1NTU,無肉眼可見物。

2.2 無閥濾罐

濾罐參數標定:濾罐各運行參數由水務工區技術人員標定,根據參數對濾罐工藝適當改造,已達到標準運行參數;濾罐濾速根據生產實際一般控制在5~10m/h;反洗強度對于小阻力配水系統的錳砂濾料而言一般控制在14~16L/(s·m2);反洗歷時不宜過長,以免破壞錳砂濾料的活性濾膜,一般為5~10min;工作周期由濾池濾速、水頭損失、濾后水濁度、運行時間確定,一般控制在24~72h。

濾罐運行要求:濾后水水質要求無肉眼可見物,濁度不大于1NTU,含鐵不大于0.07mg/L;過濾過程保持連續狀態,不得擅自關停過濾設備;多個濾罐同時運行時需要依次進行反沖洗操作,確保每次反沖洗操作都按一定的順序依次進行,并保證每個濾罐工作周期相等。

2.3 清水池

對清水池進水閥進行檢查,做到進出水閘閥開啟靈活關閉嚴密;準備好排水設備、清掃工具、消毒劑等清洗工作所用的工具和材料;清洗清水池時應把清水池進水閥打開,使水池保持一定水位,之后關閉進水閥,清洗人員進入清水池內,用清掃工具并配合水槍沖洗池壁,用排污泵排除污水,再清整池底,用水沖洗干凈,把污水排掉。如此經過幾次清洗后,打開進水閥至正常水位,靜置沉淀8~10h后,在池中1m深處取水樣檢測,濁度小于1NTU方可投入正常運行。

水池清洗注意事項:必須有專業電工對潛水泵進行供電線路安裝,供電線路必須設置漏電保護裝置,所有照明設施應使用12V以下的安全電壓供電;清洗人員進入清水池前要先打開人孔和通氣孔,并做好通風,并及時檢測池內氧氣含量。清池作業時地面部分必須有監護人員,且監護人員必須切實履行監護職責,不得擅自離開作業現場,作業完畢后要及時清點工器具和作業人數。

2.4 外輸泵房

啟泵前檢查及注意事項:檢查站內雙電路電源是否正常,是否能單獨正常工作。查配電設備、變頻器、電動機、電流表、電壓表等是否完好靈敏;檢查泵房內各個泵啟動按鈕的安裝是否一一對應,發現問題應及時處理;盤車檢查水泵轉動是否靈活。盤車時轉動聯軸器3~5圈;檢查水泵各部螺栓是否緊固;檢查各部油位是否正常,潤滑油脂是否合格,發現油位不足或油脂不合格及時處理;檢查水泵吸水管路閥門是否全開,出水閥門是否關閉。檢查各個泵進出口閥門開啟是否靈活好用;檢查機組周圍有無妨礙運轉的物品,啟動電動機前保證人員安全;向泵內灌水直至空氣完全排除。

運行中的檢查及注意事項:檢查電動機轉向與泵是否一致;當水池水位高于泵葉輪時可以啟動水泵主電機,觀察泵壓力表讀數,讀數上升說明外輸泵已開始工作;緩慢打開出口閥門,觀察泵出口壓力表,防止因突然失壓將管道內的氣體置換到水泵內,造成開空車現象;檢查電壓、電流、頻率、水壓是否正常,并做好相應記錄;檢查水泵進出水管道法蘭是否漏氣、漏水,需要處理的,在停水后,對漏氣、漏水處緊固;檢查泵的密封和滴水情況,并檢查有無發熱現象,正常滴水狀態為10~20滴/min;檢查機組的聲響振動情況,發現噪聲或振動要仔細查找,并及時排除;檢查軸承工作是否正常,有無異常聲響;檢查電動機溫度是否正常,溫升是否超過允許值,電動機運行溫度一般不超過75℃。

停泵時注意事項:注意離心泵必須在出口閥門全閉后再停車,否則容易發生水擊現象,如果先關閉進水閥門,往往會引起汽蝕;停車后注意惰走時間,若時間過短,就須檢查泵內是否有磨損現象;試行過程中,外輸泵逐臺進行,必須達到每臺泵噪聲和振動運行良好,發現問題必須及時處理。

2.5 二氧化氯發生器

對二氧化氯發生器及加藥管線進行檢查:查看組件連接處是否漏液、漏氣,對漏液、漏氣處緊固;檢查水射器能否吸入液體。藥品儲存方面,二氧化氯發生器所用原料氯化鈉和鹽酸應分開單獨存放,氯酸鈉藥劑應存放在干燥、通風、避光處,嚴禁酸性物質及易燃物品共同存放。加藥間通風設施正常運行,人員進入加藥間,應先開啟門口通風扇,通風10~20min后進入。進入后開啟加藥間內的通風管道,方可加藥,加藥時須先加其中一種藥品,整理后再加另一種藥品。做好藥品進出庫登記及使用記錄。根據外輸水量控制加氯量,使出廠水二氧化氯含量不小于0.05mg/L,管網末梢二氧化氯含量不小于0.02mg/L。每8h對原水、濾后水、外輸水水樣進行水質監測,外輸水要求無肉眼可見物,無濁度不大于1NTU,二價鐵含量不大于0.07mg/L。

2.6 回收池

回收泵和污泥泵:回收泵用于回收反沖洗水,回收水要求濁度不大于15NTU,污泥泵用于清洗回收池時將污水排入下水管道。清洗回收池方法參照清洗清水池方法。回收泵和污泥泵的檢查方法參照外輸泵的檢測方法。反沖洗水回收時反沖洗廢水由一端進入回收池,廢水平流沉淀,在回收池另一端通過提升泵將回收水重新輸送至曝氣水箱。

3 供水系統啟動運行

試投產運行設總指揮一人,各生產崗位人員集結待命,各崗位保持通信暢通,隨時聯絡。水源站站長檢查各個工藝流程環節均達到運行標準,確保萬無一失。

啟動運行步驟:打開總集水閥井閥門,開啟全部6口水源井,打開外輸閥井的閥門;打開所有濾罐的濾前閥門和濾后閥門,進行原水過濾;啟動已加完原料藥液的二氧化氯發生器,并調整計量泵頻率和運行溫度以調節加藥量;打開清水池全部進水閥門,使水位達到3.5m;打開清水池全部出水閥門,利用變頻器軟啟動1號外輸泵,打開外輸管線總閥門,如果水量或水壓不能達到外輸要求,再啟動2號外輸泵,同樣方法試運3號外輸泵;各崗位人員檢查試運行時有無情況,如果無問題,可以投入生產。

4 試運行期間出現的問題和技術措施

4.1 部分濾罐濾后出水濁度偏高

上述情況,需要及時開罐檢修并刮除鐵泥,保證過濾效果;部分濾料表面出現漏斗狀的沉陷坑,經完全清除濾料后,發現濾料的承托鋼板上濾帽絲扣未完全擰緊(見圖1),在水力作用下,濾帽松脫造成漏料現象影響了水質(見圖2),施工方于第一時間依次對各個濾罐的濾帽重新緊固并進行點焊處理。上述操作后,部分濾罐濾出水濁度仍不理想,工區維修人員用氣焊割開濾罐底部,人員進入后發現濾料承托鋼板受到水力作用后與池壁焊縫處開焊,造成濾料跑失現象,后依次對各個濾罐鋼板與罐壁結合處進行補焊加固處理。

圖1 濾帽安裝于承托鋼板上示意

圖2 承托鋼板上濾帽脫落現場

4.2 無閥濾罐無規律自動反沖洗造成水量浪費

清除濾料并進罐檢查過濾系統現狀,發現施工方在進行承托鋼板防腐時,急于趕工期,將1/3左右的濾帽刷涂上了防腐漆,影響了有效的過濾面積(見圖3),發現此項問題后施工方及時將相關濾帽換新。水源站職工嚴格執行反沖洗水操作規程,待回收池內水質達到濁度要求后再進行回收操作;每隔7~15天回收池底部的淤泥進行清理作業;及時監測過濾速度,合理調整各個濾罐進水口源水的流量,使原水進口處蝶閥開度依次呈現增大狀態,以保證由遠及近各個濾罐進水平穩,避免水力沖擊而形成自動反沖洗現象;對部分過濾罐的虹吸下降管更換了小管徑的管段,由原來的DN300管線改為DN250管線,減少了虹吸過流量及虹吸面積,從而減少了虹吸形成反沖洗的可能性。至此,水源站無閥濾罐自動反沖洗現象基本解決。

圖3 濾帽的過濾縫隙被防腐漆粉刷現場

4.3 部分小區用戶出現黑水和黃水現象

由于改造后大部分供水管線仍然在用,但是改變了原有的水流流動方向,這樣難免造成管壁內異物脫落,影響水質。針對上述現象,從技術角度研究制定了分區域小區管網沖洗方案,加強對問題管段內壁的沖洗;同時,站內加大了對清水池內壁和池底清理,并及時在池內拋撒漂白粉消毒,有效杜絕了微生物的滋生;另外,在清水區外壁焊接管線,及時將濾后水取樣點由濾后出水管線側移至底部清水配水區(見圖4),對濾后水的濁度的監測化驗更加直觀有效。針對黃水現象加大濾罐鐵泥清除工作,加強鐵含量的化驗和檢測;針對黑水現象,及時調整加氯點,由原來的濾前加氯和氯后加氯同時進行改為只進行氯后加氯,有效避免了水中錳超標呈現黑水的現象。

圖4 取樣點位置移動前后現場

4.4 其他相關問題

發現水質異常的跡象,及時打開濾罐人孔檢查維修,觀察罐內濾料的強度和粒徑變化情況(見圖5),視情況適當補充濾料;清水池進水口斷續發生喘息現象,主要原因為原水帶氣,及時加大曝氣水箱隔板高度,保證充分曝氣和原水氣泡大量散失;針對加氯設備負荷不足的現象,及時追加相關設備,保證加氯的連續性和有效性;針對水池液位偏差現象,及時校驗檢定液位計保證其準確性;針對離心泵噪聲振動大的問題,聯系廠家對泵底部的螺栓進行緊固,加強潤滑保養。

圖5 濾料粒徑變化對比

5 結 語

水質關系到千家萬戶,飲用合格衛生的水是油田礦區百姓最大的心愿。在水源站試運行上,要制定縝密的試運行方案,保證各人員的職責、各運行的程序和步驟落實到位,發現運行問題及時解決;發現離心泵等設備的相關問題,要及時聯系廠家,保證運行設備的可靠性;發現水質問題,必須及時清洗管線,清理水池,清理濾罐,清理回收池,保證水質穩定。

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