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高壓補燃大推力氫氧發(fā)動機預(yù)燃室關(guān)鍵技術(shù)

2020-08-14 04:46:12丁兆波牛旭東孫紀(jì)國
關(guān)鍵詞:發(fā)動機

丁兆波,潘 剛,牛旭東,孫紀(jì)國

(北京航天動力研究所,北京,100076)

0 引 言

預(yù)燃室作為220噸級氫氧發(fā)動機的核心組件之一,用于產(chǎn)生富氫燃?xì)庾鳛榘l(fā)動機主渦輪泵的驅(qū)動工質(zhì),其燃燒室直徑約為現(xiàn)役50噸級氫氧發(fā)動機YF-77燃?xì)獍l(fā)生器的2倍,流量約20倍,組織大流量大尺度下的液/液高效穩(wěn)定燃燒的難度大大增加,必須開展燃燒穩(wěn)定性控制技術(shù)研究[1~4]。預(yù)燃室燃?xì)馄骄鶞囟戎抵苯記Q定了渦輪泵的做功能力和發(fā)動機性能水平,而其出口燃?xì)獾臏囟染鶆蛐詣t直接決定了渦輪泵和發(fā)動機的工作可靠性。無論是美國的 SSME發(fā)動機還是蘇聯(lián)的RD-0120發(fā)動機都在預(yù)燃室出口燃?xì)獾木鶆蛐詥栴}上遇到過重大難關(guān),出現(xiàn)過多次試車故障[5~7]。大流量大尺度下的燃?xì)鉁囟染鶆蛐员WC難度大幅提高,必須開展相關(guān)擾流均溫措施研究[8,9]。盡管預(yù)燃室穩(wěn)定工作段的理論燃燒溫度只有850 K左右,但是大流量大尺度下液液燃燒的噴霧均勻性控制難度大,同時啟動關(guān)機過程局部混合比的控制難度更大,局部很可能出現(xiàn)高溫區(qū),造成預(yù)燃室燒穿等嚴(yán)重故障[10,11],因此必須開展熱防護技術(shù)研究。220噸級氫氧發(fā)動機預(yù)燃室額定室壓約為YF-77的4倍,對結(jié)構(gòu)強度的要求大幅提高,需要深入開展預(yù)燃室結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計。此外,為適應(yīng)發(fā)動機推力調(diào)節(jié)范圍60%~100%,混合比調(diào)節(jié)范圍±5%的要求,預(yù)燃室在相應(yīng)極限室壓和混合比下穩(wěn)定可靠工作的技術(shù)難度也大大增加[12]。

1 國內(nèi)外情況及技術(shù)方案

1.1 國內(nèi)外情況對比

與國內(nèi)外高壓大流量預(yù)燃室技術(shù)發(fā)展情況對比如表1所示。

表1 國外氫氧發(fā)動機預(yù)燃室方案對比Tab.1 Contrast of Preburner Scheme for Hydrogen-oxygen Engine

由表1可知:

a)為保證高效穩(wěn)定燃燒,國內(nèi)外各高壓大流量預(yù)燃室均對高頻不穩(wěn)定燃燒問題高度重視并采取了對應(yīng)措施;氫噴嘴均采用直流方式,氧噴嘴直流和離心方式均有采用;

b)國內(nèi)外高壓大流量預(yù)燃室為保證可靠的熱防護,均采用了排放冷卻方式;

c)燃?xì)鉁囟染鶆蛐员WC始終是高壓大流量預(yù)燃室的研制難點之一。SSME和RD-0120預(yù)燃室的燃?xì)鉁囟染鶆蛐云罹凇?0 K左右。

相對于現(xiàn)有國內(nèi)外高壓大流量預(yù)燃室,220噸級補燃循環(huán)氫氧發(fā)動機預(yù)燃室技術(shù)指標(biāo)顯著提高,其中設(shè)計流量約為RD-0120的1.5倍、SSME的1.7倍、YF-77的20倍,是當(dāng)今世界上流量最大的一款氫氧預(yù)燃室;其中設(shè)計壓力略低于RD-0120,與SSME相當(dāng),約為YF-77的4倍;相對于中國現(xiàn)役最大推力的氫氧發(fā)動機YF-77的燃?xì)獍l(fā)生器,220噸級補燃循環(huán)氫氧發(fā)動機預(yù)燃室在流量、室壓方面均實現(xiàn)了跨越式提升;系統(tǒng)要求的出口燃?xì)鉁囟染鶆蛐孕∮凇?0 K,優(yōu)于報道的 SSME和 RD-0120預(yù)燃室的燃?xì)鉁囟染鶆蛐云睿ā?0 K左右),達(dá)到國際先進水平。

1.2 基本技術(shù)方案

經(jīng)深入論證后,220噸級氫氧發(fā)動機預(yù)燃室基本技術(shù)方案如下:預(yù)燃室主要由頭部和身部組成,各部件間的對接均采用焊接結(jié)構(gòu)。其中預(yù)燃室頭部整體外廓設(shè)計成球形結(jié)構(gòu),球形設(shè)計既有助于提高整體承載能力,又有助于氫集合器的布置。頭部采用三底兩腔結(jié)構(gòu),其中二底、液氧頂蓋之間為氧腔,一、二底之間為平頂式氫腔。噴注器采用同軸直流與同軸離心噴嘴組合方案。預(yù)燃室身部采用排放冷卻結(jié)構(gòu),下游設(shè)置有擾流環(huán),通過約90°拐彎進入球形三通后分流,通過兩路并聯(lián)的燃?xì)夤苈泛蠓謩e再進入氫氧渦輪入口。該方案汲取了國內(nèi)外相關(guān)氫氧預(yù)燃室(燃?xì)獍l(fā)生器)的研制經(jīng)驗,技術(shù)方案合理、可行,符合中國目前的設(shè)計、工藝水平,具備一定的先進性,通過相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),研制風(fēng)險可控,能夠滿足系統(tǒng)的設(shè)計要求。

圖1 預(yù)燃室結(jié)構(gòu)Fig.1 Precombustion Chamber Structure

2 關(guān)鍵技術(shù)解決途徑與仿真研究驗證

2.1 高壓大流量變工況預(yù)燃室穩(wěn)定燃燒技術(shù)

為突破高效穩(wěn)定燃燒技術(shù),預(yù)燃室噴注器采用同軸直流與同軸離心噴嘴組合方案,考慮流強密度分區(qū)和聲學(xué)錯頻設(shè)計。其中,噴嘴節(jié)流尺寸、縮進深度等關(guān)鍵參數(shù)通過縮尺和全尺預(yù)燃室熱試驗考核后優(yōu)化確定。先后開展了單噴嘴及燃燒室聲學(xué)特性仿真、單噴嘴冷態(tài)噴霧試驗;設(shè)計 20:1量級的多噴嘴縮尺試驗件,對噴嘴燃燒效率、燃燒穩(wěn)定性等問題進行初步驗證;開展全尺寸預(yù)燃室流動、燃燒、聲學(xué)特性和強度等仿真研究;最終通過全尺寸預(yù)燃室完成約 50%工況的熱試驗驗證。聲學(xué)特性及結(jié)構(gòu)強度仿真如圖2所示。

圖2 聲學(xué)特性及結(jié)構(gòu)強度仿真Fig.2 Acoustic and Strength Characteristics Simulation

仿真結(jié)果表明:a)設(shè)計上實現(xiàn)了預(yù)燃室三階以內(nèi)的徑向和切向聲學(xué)頻率與同軸直流氧噴嘴聲學(xué)頻率間的錯頻;b)通過不穩(wěn)定燃燒和聲學(xué)系統(tǒng)解耦仿真評估分析,預(yù)燃室在60%~100%工作穩(wěn)定。

2.2 高壓大流量預(yù)燃室身部熱防護技術(shù)

為突破預(yù)燃室熱防護技術(shù),采用邊區(qū)噴嘴和身部排放冷卻設(shè)計。通過流動均勻性和極限混合比熱防護仿真優(yōu)化驗證;進一步通過縮尺試驗件,對身部防熱技術(shù)進行初步試驗驗證;最終通過全尺寸預(yù)燃室極限混合比工況的熱試驗驗證。排放冷卻流動均勻性及極限混合比燃燒仿真結(jié)果如圖3所示。

圖3 排放冷卻流動均勻性及極限混合比燃燒仿真Fig.3 Flow Uniformity and High Mixture Ratio Combustion Simulation

續(xù)圖3

圖3a中周向各冷卻通道流量分布相對較為均勻;圖3b中極限混合比MR=1.2工況下,擾流環(huán)溫度最高約為1240 K,滿足使用要求。

2.3 高壓大流量預(yù)燃室溫度均勻性控制技術(shù)

為突破預(yù)燃室燃?xì)鉁囟染鶆蛐约夹g(shù),通過采用擾流環(huán)、身部彎頭和球形三通等技術(shù)方案從設(shè)計上解決預(yù)燃室出口溫度均勻性問題。采用數(shù)值仿真與試驗相結(jié)合的方式進行研究,首先采用數(shù)值仿真的方式對預(yù)燃室的頭腔流動均勻性和燃?xì)鉁囟染鶆蛐钥刂萍夹g(shù)影響因素進行研究,在此基礎(chǔ)上采用縮尺預(yù)燃室擠壓試驗進一步研究不同方案和結(jié)構(gòu)參數(shù)等對燃?xì)鉁囟染鶆蛐缘挠绊懀罱K采用全尺寸預(yù)燃室試驗方式對預(yù)燃室的燃?xì)鉁囟染鶆蛐赃M行驗證考核。

頭腔流動均勻性及燃?xì)鉁囟确植挤抡娼Y(jié)果如圖4所示。圖4a中氫、氧頭腔內(nèi)的壓力變化在±2.5%以內(nèi),較為均勻;圖4b中不同工況下,預(yù)燃室內(nèi)部的高溫區(qū)主要存在圓柱段內(nèi),沿流體流動方向燃?xì)獾臏囟戎饾u均勻。在研究工況范圍內(nèi),出口燃?xì)鉁囟染鶆蛐跃∮凇?0 K。

圖4 頭腔流動均勻性及燃?xì)鉁囟确植糉ig.4 Head Cavity Flow Uniformity and Gas Temрerature Distribution

3 關(guān)鍵技術(shù)熱試驗研究與驗證

3.1 縮尺預(yù)燃室研究驗證

縮尺預(yù)燃室的噴注器由1圈6個噴嘴組成,如圖5a所示,噴嘴結(jié)構(gòu)與全尺寸保持一致,其中3種方案為縮進深度不同的同軸離心式噴嘴;1種為同軸直流噴嘴。圓柱段采用單壁不冷卻結(jié)構(gòu),分為擾流環(huán)和格柵兩種方案。拐彎段與全尺寸預(yù)燃室保持一致,均是使燃?xì)饬鲃臃较蚋淖?0°。

圖5 縮尺預(yù)燃室擠壓熱試車Fig.5 Subscale Preburner Hot-fire Test

縮尺預(yù)燃室共進行了10次熱試車,獲取了不同結(jié)構(gòu)和工況參數(shù)對于燃燒特性的影響,優(yōu)選出綜合性能最優(yōu)的噴嘴和擾流形式。研究表明:設(shè)計的縮尺預(yù)燃室可在設(shè)計混合比的 0.7~1.3倍、氧噴嘴壓降占比的7%~30%范圍內(nèi)高效穩(wěn)定工作。從影響規(guī)律分析,預(yù)期全尺寸預(yù)燃室燃燒效率、壓力脈動和燃?xì)鉁囟染鶆蛐钥蓾M足設(shè)計要求。

3.2 全尺寸預(yù)燃室研究驗證情況

在全面的流場/強度/燃燒/傳熱/聲學(xué)數(shù)值仿真、冷態(tài)試驗和縮尺預(yù)燃室熱試驗的基礎(chǔ)上,優(yōu)化確定了全尺寸預(yù)燃室的初步技術(shù)狀態(tài)。全尺寸預(yù)燃室實物如圖6所示。

圖6 全尺預(yù)燃室擠壓熱試車Fig.6 Full-Scale Preburner Hot-fire Test

參加擠壓試驗的全尺寸預(yù)燃室布置了多處壁溫測點、不同插深的燃?xì)鉁囟葴y點和噴前及室壓高頻速變壓力測點。

全尺寸預(yù)燃室擠壓試驗共計進行了6次,試車的主要目的是考核預(yù)燃室的工作可靠性,獲取預(yù)燃室流量特性、燃燒性能和燃?xì)鉁囟染鶆蛐裕炞C預(yù)燃室噴注單元結(jié)構(gòu)設(shè)計及參數(shù)選擇的合理性。其中最低氧噴嘴壓降占比6%和設(shè)計混合比的(0.7~1.3)倍工作范圍兩項核心考核指標(biāo)均覆蓋發(fā)動機全系統(tǒng)工況要求。

3.2.1 高效穩(wěn)定燃燒技術(shù)研究驗證

全尺寸預(yù)燃室擠壓試驗最高室壓達(dá)到13.5 MPa(約40%額定室壓),流量達(dá)到Y(jié)F-77燃發(fā)器的12倍(約60%額定流量)。主級段室壓脈動小于±5%(有效測量段),燃燒穩(wěn)定。熱試車曲線及燃燒效率研究結(jié)果如圖7所示。隨著室壓增大,燃燒效率升高,并且在混合比等于或接近額定混合比時燃燒效率不小于0.99。鑒于預(yù)燃室在全系統(tǒng)60%~100%工作狀態(tài)下的室壓相對擠壓試驗有明顯提高,同時混合比為額定混合比,可以預(yù)計預(yù)燃室在全系統(tǒng)60%~100%工作狀態(tài)下的燃燒效率不小于0.99,滿足系統(tǒng)要求。

圖7 熱試車曲線及燃燒效率Fig.7 Pressure/temрerature and Combustion Efficiency of Hot-fire

3.2.2 身部熱防護技術(shù)研究驗證

圖8為壁溫曲線及包絡(luò),由圖8可知,預(yù)燃室各壁溫測點的平均值和包絡(luò)值均在300 K左右,溫度分布規(guī)律與全尺寸預(yù)燃室流場傳熱仿真計算結(jié)果基本一致。由于受到預(yù)燃室內(nèi)部燃燒/傳熱過程和試驗時間的影響,預(yù)燃室身部壁溫未達(dá)到穩(wěn)定值。試驗后檢查無燒蝕破壞,表明全尺寸預(yù)燃室身部熱防護結(jié)構(gòu)措施有效。結(jié)合數(shù)值仿真,可以初步預(yù)估預(yù)燃室身部熱防護在發(fā)動機工況下安全可靠。

圖8 壁溫曲線及包絡(luò)Fig.8 Wall Temрerature Distribution of Hot-fire

3.2.3 燃?xì)鉁囟染鶆蛐约夹g(shù)研究驗證

全尺寸預(yù)燃室氫、氧渦輪側(cè)出口燃?xì)鉁囟确植既鐖D9所示。研究表明:氫、氧渦輪側(cè)出口燃?xì)鉁囟染鶆蛐跃梢詽M足系統(tǒng)±50 K的設(shè)計要求,氧渦輪側(cè)優(yōu)于氫渦輪側(cè)。燃?xì)鉁囟染鶆蛐詢?yōu)于SSME和RD-0120預(yù)燃室均勻性偏差(±70 K左右),達(dá)到國際先進水平。考慮到發(fā)動機工況下室壓進一步提高將有助于燃燒組織,結(jié)合數(shù)值仿真,可以初步預(yù)估預(yù)燃室在發(fā)動機工況下的出口燃?xì)鉁囟染鶆蛐砸部梢詽M足設(shè)計要求。

圖9 燃?xì)獬隹跍囟确植糉ig.9 Gas Temрerature Distribution of Hot-fire

4 結(jié) 論

通過全面的方案優(yōu)化設(shè)計、數(shù)值仿真與熱試驗驗證,突破了高壓大流量預(yù)燃室穩(wěn)定燃燒、身部熱防護與燃?xì)鉁囟染鶆蛐钥刂?項關(guān)鍵技術(shù),達(dá)到了國際先進水平,標(biāo)志著大推力補燃循環(huán)氫氧發(fā)動機預(yù)燃室關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)取得重大突破:

a)為解決大流量預(yù)燃室液/液高效穩(wěn)定燃燒問題,采用同軸直流與同軸離心噴嘴組合方案,考慮流強密度分區(qū)和聲學(xué)錯頻設(shè)計。

b)為解決預(yù)燃室身部熱防護問題,方案設(shè)計上采用邊區(qū)噴嘴+排放冷卻圓柱段的組合方案。

c)為突破燃?xì)鉁囟染鶆蛐约夹g(shù),采取高均勻性頭腔+擾流環(huán)+拐彎+球形三通的全流路組合均勻性措施。

d)通過全面的數(shù)值仿真優(yōu)化、冷試及縮尺熱試驗研究獲取了不同結(jié)構(gòu)和工況參數(shù)的影響,選出了綜合性能最優(yōu)的噴嘴和擾流形式,并通過了全尺寸預(yù)燃室擠壓試驗考核驗證,燃燒穩(wěn)定高效,熱防護安全可靠,出口燃?xì)鉁囟染鶆颉?/p>

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