楊志剛
(華東建筑設計研究院有限公司,上海 200041)
劇院一般在使用10年~15年后,音視頻、舞臺燈光和機械設備等就要更換升級,部分裝飾也會翻新和改造,一些建筑功能也因使用要求變化而需要改造。中國大批劇院逐步進入改造升級時代。例如,1998年建成的中國第一個現(xiàn)代化劇院——上海大劇院使用已經22年,在2013年~2015年進行了改造和功能升級。許多劇院由于使用功能的變化、時代的需求(追求豐滿度),聲學效果也需要相應地改造。本文詳細介紹柏林國家歌劇院的聲學改造過程,希望為中國劇院的改造提供一定的參考和借鑒。
柏林國家歌劇院位于德國柏林市中心菩提樹大街,是歐洲第一個獨立的宮廷歌劇院。柏林國家歌劇院于1741年開始建設,在1742年尚未竣工時就進行了第一場演出。1844年被命名為“皇家歌劇院”,1918年被命名為“柏林國家歌劇院”。二戰(zhàn)期間,歌劇院完全被毀,1955年歌劇院得到修復。2010年~2017年,歌劇院進行全面翻新,所有技術設備進行更新(圖1~圖4)。原計劃翻新的工期由四年延長至七年,翻新費用從預估的2.39億歐元激增至4億歐元(4.73億美元)。歌劇院座椅數(shù)量從1 398座減少至1 356座,以提供更大的舒適度和更好的視野。
2010年~2017年,歌劇團暫居席勒劇院進行演出活動。席勒劇院相對而言是一個現(xiàn)代劇場,缺少柏林國家歌劇院的親近感和圍合感。柏林國家歌劇院新任總經理Matthias Schulz說,“柏林國家歌劇院的規(guī)模比這座城市其他兩個歌劇院(德意志歌劇院和喜劇歌劇院)的容量都要小,這是創(chuàng)造強大現(xiàn)場體驗的福音,人們真的能感受到歌手或大提琴的振動?!?/p>
2019年3月,日本《音樂之友》雜志總計邀請了47名音樂評論家和記者選出他們心目中的世界十大歌劇院[1],其中,柏林國家歌劇院位列第七,其音質效果得到廣泛認可。
2010年以來,柏林國家歌劇院采取了非常復雜的翻新措施。根據(jù)“翻新如舊”的要求,整個建筑都達到現(xiàn)代化的安全技術水平。整個舞臺塔(600噸鋼材)被拆除,現(xiàn)在的舞臺機械是量身定做的,將柏林國家歌劇院的舞臺機械水平提升到國際較高水準。

圖1 改造前的歌劇院內景前視圖

圖2 改造前的歌劇院內景后視圖

圖3 改造后的歌劇院內景前視圖

圖4 改造后的歌劇院內景后視圖
在音樂總監(jiān)丹尼爾·巴倫博伊姆的要求下,將歌劇院的混響時間從1.1 s延長到1.6 s,這是最重要和最具挑戰(zhàn)性的聲學改造目標。聲學顧問公司為Peutz International GbR,這一聲學改造目標主要是通過增加體積和降低材料的吸聲系數(shù)來達到的,以下主要介紹觀眾廳的聲學設計[2]。
首先,建立3D計算機模型,改造前后的觀眾廳縱剖面的聲學計算機模型見圖5,用特殊的吸聲幕布模擬滿場的觀眾(圖6)。改造前防火幕(FC,F(xiàn)ire Curtain)放下的實測與計算值,以及改造后防火幕放下與收起時的計算值(均為滿場RT)見圖7。模擬和測試防火幕放下的條件,是為了避免不同舞臺布景對觀眾廳產生的影響。
為了更好地研究聲音的波動特性,制作了1:10縮尺的模型(圖8),并考慮了尺寸為10 cm(在許多情況下甚至更?。┑募毠?jié)。反射面是帶有清漆的木材,觀眾用金字塔形的泡沫代替,模擬實際演出的滿場狀態(tài)(圖9)。
在計算過程中,首先,對改造前的情況進行檢查,并將其與縮尺模型的測量數(shù)據(jù)相吻合;然后,再對改造后的情況進行分析。為了獲得最大的脈沖響應穩(wěn)定性,對模型中的空氣進行空調處理。測量采用MLS信號,得到能量-時間衰變曲線(Energy-Time Curves,ETC),從這些數(shù)據(jù)中可以計算出清晰度等參數(shù)。由于縮尺模型材料的吸聲系數(shù)與真實材料并不是完全一致,故僅粗略估算混響時間。測試顯示,混響時間RT可以從1.1 s增加到1.6 s(滿場,防火幕放下)。圖10所示為三層樓座中間位置,改造前現(xiàn)場實測和改造后縮尺模型測量的ETC對比,雖然不完全相同,但趨勢非常相似。
將觀眾廳歷史悠久的吊頂(保留原有的吊頂)整體提升5 m,使觀眾廳的體積相對原體積增加將近50%,達到9 300 m3,而建筑外觀并沒有明顯的改變。觀眾廳增加的體積像蘑菇一樣擴大到三樓走廊的上面,凸出的區(qū)域在其上方創(chuàng)建一個“混響環(huán)廊”(Reverberation Gallery)。為了縮小視覺效果的差距,設置視覺上封閉但聲學上透明的格柵(圖11、圖12)。格柵的菱形結構由玻璃纖維增強磷酸鹽陶瓷(CBPC)按照要求的形狀澆鑄而成(圖13、圖14),并滿足防火要求。格柵的面積為250 m2,網格尺寸根據(jù)參數(shù)幾何形狀的不同而有所不同,格柵的側面寬度為20 cm。

圖5 觀眾廳縱剖面的聲學計算機模型(左為改造前,右為改造后)

圖7 觀眾廳滿場RT的計算和實測值

圖6 用幕布模擬滿場觀眾

圖8 改造后的1:10縮尺模型內景圖

圖9 代替觀眾的金字塔形泡沫

圖10 改造前現(xiàn)場實測(左)和改造后縮尺模型測量(右)的脈沖響應圖

圖11 混響環(huán)廊的觀眾廳一側

圖12 混響環(huán)廊的后部

圖13 3D打印機雕刻格柵的模具

圖14 往模具中澆鑄磷酸鹽陶瓷
同時,對格柵疏密構造的兩種形式進行反射聲能測試,以驗證格柵的透聲性能(圖15)。
僅僅通過增加有限的體積,仍然無法把混響時間從1.1 s提升到1.6 s,還需要減少對其他表面的吸收,具體采取的措施如下。
(1)輕質的木墻面板被重面板(40 kg/m2)取代。
(2)其他紡織品,如欄桿和舞臺開口上方墻體表面覆蓋的天鵝絨,也通過小樣本的吸聲測量進行了優(yōu)化(圖16)。

圖15 比例為1:2的格柵結構的聲反射測試
(3)部分空腔被填實,以避免共振過多地吸收低頻。
(4)最大的吸聲表面是座椅,聲學目標是不能增加座椅的吸聲量。原有座椅的吸聲系數(shù)比較低,同時座椅的舒適度還要提高。座椅舒適度的提高是通過人體工程學設計的,靠背的高度增加10 cm,同時增加靠背薄墊的厚度。聲學設計要求在座椅內部增加密封層,以降低襯墊增加的吸聲。圖17所示為新舊座椅的實驗室測試吸聲系數(shù),高頻時略有增加,低頻時略有減少。

圖16 用干涉儀現(xiàn)場測量優(yōu)化后的表面吸聲系數(shù)

圖17 舊(上)、新(下)座椅(坐人)的吸聲系數(shù)

圖18 測點M5的脈沖響應圖(紅色為橢圓形墻,藍色為折線形墻)

圖19 池座聚焦平面分析圖(左),125 Hz的第一反射聲能分布圖(右)
在聲學設計和分析研究過程中,許多地方進行了改變和改進,本文主要討論兩點。
在縮尺模型研究中發(fā)現(xiàn),池座前排座位上出現(xiàn)了一組回聲(圖18)。分析原因是混響環(huán)廊的橢圓形狀墻壁造成的,通過在環(huán)廊墻壁上設置折線形擴散體解決了這一問題。
由于觀眾廳墻面呈橢圓形,從圖19可以看出,池座前中區(qū)缺乏早期反射聲,并且池座后部有聲聚焦現(xiàn)象。基于基爾霍夫積分(Kirchhoff integral)的計算顯示,聚焦區(qū)域第一次反射聲相比直達聲能增加了7 dB(見圖19右圖)。
原有墻壁是部分吸聲的,為了延長所需的混響時間,必須用反射墻代替,所以在墻面布置吸聲材料來解決聲聚焦是不可能的。另外一個解決方案就是在墻面設置擴散體,但又與建筑保護要求維持原狀相矛盾。聲學設計在縮尺模型中進行研究:通過在墻壁上安裝曲面鏡和光源,確定聚焦的精確位置,并在此位置測量脈沖響應。從圖20可以看出,第一次反射聲確實比直達聲高,但增加有限,而且由于時間延遲也是有限的,這將不會被視為回聲,所以在墻壁上不做擴散處理。
2017年9月,觀眾廳改造基本完工。在第一次彩排前,進行了聲學測量。觀眾廳測量的狀態(tài)為:空場、滿場(特殊的吸聲幕布模擬滿場的觀眾)、防火幕收起和放下等。此外,交響音樂會的情況,管弦樂隊在舞臺上測量。測量RT采用防噪聲干擾信號和一個9 mm手槍(主要為63 Hz八倍頻帶)。脈沖響應測量用MLS信號和全指向聲源完成。聲源和測點布置圖見圖21,未顯示的聲源位置7在樂池(Q1下)。
圖22所示為M6(池座)、M11(側包廂)和M9(樓座)三個代表測點改造前后的脈沖響應圖。可以看出,改造后具有較強的后期反射聲,混響時間明顯變長,而且衰變曲線比較平滑,沒有明顯不利的反射聲。

圖20 墻上有曲面鏡的縮尺模型(左),在聚焦點處測量的脈沖響應圖(右)

圖21 測試時的聲源(紅色)和接收器(藍色)的位置圖
圖23所示,空場、防火幕放下的條件下,中頻RT超過2 s,但低頻下降比較明顯,125 Hz只有1.7 s。滿場、防火幕放下的條件下,改造前后中高頻RT約提高0.7 s。防火幕收起時,低頻125 Hz只提高約0.25 s。由于舞臺布景條件不同,比較可能不對等。
測試數(shù)據(jù)顯示,觀眾廳響度G略有提高,G的平均測量值約4 dB~5 dB。從表1可以看出,改造后中頻C80值下降4 dB~6 dB,表明明晰度明顯降低。
通過把觀眾廳吊頂提升5 m(形成一個混響環(huán)廊)以及減少觀眾周圍墻壁的吸收,柏林國家歌劇院的聲學效果得到顯著改善。反射聲能的增加、混響時間的顯著延長和相對較低的明晰度,形成一個完全不同的聲學效果,在音樂細節(jié)和混響感之間有一個很好的平衡,一種濃郁而溫暖的聲音出現(xiàn)了。由于側壁反射增強,提高了視在聲源寬度,尤其是對池座后方和正面包廂的觀眾。改造后,觀眾廳既實現(xiàn)了聲學效果的實質性改善,同時還保留了觀眾廳的建筑歷史外觀,這兩個目標應該算是實現(xiàn)了,業(yè)主和觀眾都對柏林國家歌劇院出色的新音效感到非常滿意。
針對柏林國家歌劇院的聲學改造措施,筆者認為還有三處需要改進。

圖22 2009年(改造前)和2017年(改造后)三個代表測點的脈沖響應圖(樂池升起、防火幕放下和滿場)

圖23 改造前后的RT測試數(shù)據(jù)(歌劇條件)
(1)柏林國家歌劇院觀眾廳體型呈罐子的形狀,體型先天不足,弧形的墻面造成池座后部聲聚焦。基爾霍夫積分(Kirchhoff integral)的計算顯示,聚焦區(qū)域第一次反射聲相比直達聲能增加7 dB;而縮尺模型卻發(fā)現(xiàn)增加有限,不會造成影響。這兩個相互矛盾的結果,建議對改造后實際廳堂進行詳細檢測,以驗證哪種結果更可信。
(2)用特殊的幕布模擬滿場觀眾,是否有充分的依據(jù),至少人頭的散射系數(shù)和幕布是不一樣的。其實都采用空場條件進行比較分析,應該也完全可以達到目的。建議增加改造后滿場情況的測試。
(3)防火幕放下的測試條件,雖然避免了舞臺布景條件不同,但是并不是正常歌劇的使用狀態(tài)。建議測試條件改為防火幕收起、舞臺布置常規(guī)使用的檐幕、側幕和天幕等(不設布景)條件進行測試,這樣既接近真實的演出條件,又避免不同劇種舞臺布景不同的影響。
關于改造劇院音質效果的要點,筆者總結如下。
(1)改造前需對聲學參量進行詳細檢測。與改造后、同等條件下的聲學參量檢測數(shù)據(jù)進行對比分析,確定改造效果。
(2)改造前需對地面、墻面和頂面材料的吸聲系數(shù)進行現(xiàn)場檢測,改造后所選用的材料也需現(xiàn)場測試,當然也可以在實驗室測試并進行驗證。由于不可能把所有材料都拆下來(這樣就破壞了原有的裝飾)拿到實驗室測試吸聲系數(shù)。因此,用專用設備現(xiàn)場測量改造前后材料的吸聲系數(shù)就很有必要。但是,現(xiàn)場測試的吸聲系數(shù)(聲能垂直入射)和實驗室的測試(聲能無規(guī)入射)是不同的,只有在同等條件下對比才有參考價值。

表1 改造前后,不同聲源位置的中頻C80值
(3)建立計算機模型或縮尺模型時,要用實測數(shù)據(jù)驗證模型的準確性。用改造前現(xiàn)場實測的材料吸聲系數(shù)和聲學參量與模型的計算結果進行對比分析,盡量修正到比較一致。
(4)考慮問題一定要全面,某項改進措施既能帶來想要的聲學效果,也可能帶來不利的聲學缺陷。例如,增加混響環(huán)廊,確實達到延長觀眾廳混響時間的目的,但也給池座前區(qū)的某些座位造成了回聲。減少墻面的吸聲系數(shù),確實達到延長觀眾廳混響時間的目的,但也給池座后區(qū)的某些座位造成了聲聚焦。
(5)由于受某些條件約束,聲學的部分要求可能無法落實。選擇妥協(xié),也就意味著聲學效果難以盡善盡美。