(霍州煤電集團汾源煤業公司,山西 霍州 035100)
汾源煤業公司5-102綜放工作面回采煤層整體為單斜構造,煤層起伏變化較小,煤層平均厚5.3m,傾角23°~27°,構造情況簡單,含有夾矸。煤層頂底板巖性見表1。5-102回風巷總設計長度780m,巷道斷面為矩形,凈高×凈寬=2.9 m×4.2m,原支護采取錨桿支護配合W型鋼帶連接,頂板采用Φ16 mm×2000 mm的螺紋鋼錨桿,錨桿間距設置為1000 mm,每排間隔1500 mm,無錨索;巷幫采用同種規格錨桿,相同間排距,每排布置3根。
掘進工作已經完成340m時,對巷道穩定后圍巖變形量進行初步測量,測得巷道頂板下沉量在300~400 mm左右,巷道整體產生較為嚴重的變形,底臌現象明顯,巷道兩幫移近量達到400 mm以上。為此,必須通過查找巷道圍巖變形量大的原因,采用新的支護方式,以確保回采時巷道可正常使用。

表1 頂底板巖性
當巷道掘進至340m時,原支護巷道頂板發生嚴重變形,破裂,頂板巖層鉆窺視見圖1。

圖1 巷道頂板巖層明顯裂隙
從圖中可以看出,煤層間有嚴重裂隙,甚至出現煤與煤,煤與巖層的分離現象,很可能造成頂板塌落。經分析,主要原因有:煤層上覆巖層較厚,但巖層巖性差異性較大,直接頂主要為泥巖,強度低;老頂巖層主要為砂巖,強度較高。圍巖在礦壓作用下,由于井下潮濕環境的影響,使得巖層不斷發生分化潮解,導致頂板巖層的原生縫隙變大,同時由于巷道掘進作業,掘進機的工作使得頂板錨桿與巖層之間縫隙變大,巖層不斷發生破裂,大量巖層碎片掉落;在原有支護下,頂板巖層與錨桿之間巖石會發生破碎[1],使得錨桿與頂板之間產生縫隙,導致頂板錨桿錨固作用失效;另外,原方案沒有考慮該巷道現場實際巖性與環境的影響,錨桿的錨固力不足,也是造成頂板巖層出現離層冒頂的主要原因。
現場巷道底鼓嚴重,對生產運輸都造成了極大的影響,見圖2。

圖2 巷道底臌嚴重
造成底臌的重要原因是因為巷道直接底為泥巖,主要為高嶺石。在巷道掘進期間,底板巖層會由于礦井水等影響,發生軟化,體積膨脹,使得底板產生鼓起;同時在掘進機的影響下,底板巖層會加快破碎,產生大量的泥狀物,不斷堆積,也是造成底板鼓起的主要原因之一。
通過對5-102掘進巷道圍巖破壞情況分析,認為造成巷道變形的主要原因是頂板圍巖軟弱,受掘進影響,產生破裂形變;底板圍巖遇水膨脹,造成底板鼓起。基于上述原因,原支護方案需要進一步優化,才能使巷道滿足正常生產要求。
在工作面煤層內部含有一層以泥巖為主的夾矸,受通風及潮濕環境的影響,極易發生破裂,造成煤層內部出現離層,破碎。因此針對煤層的夾矸現象,新支護方案采用“高強度錨桿+錨索+兩幫底角錨桿+兩底板錨桿”。即在巷道頂板增加兩根錨索,加大對頂板巖層的錨固作用,錨索長度選取為8000 mm,使其可以貫通在煤層上部堅硬的巖層中,達到掘進巷的有效支護;錨桿選用規格為Φ16 mm×2000 mm的樹脂錨桿,間排距為1000 mm×800 mm,每排布置6根,施加30 kN 預緊力。同時在夾矸突出的局部區域添加木板并實施掛網,金屬網采用15 mm×15 mm的菱形金屬網,阻止煤層內夾矸出現大量擠出情況[3],影響正常施工作業。
針對5號煤層的頂板質軟,受風化易潮解及吸水易膨脹等特點,決定對巷道表面進行噴漿處理,采用隨掘隨噴作業。
在進行噴漿作業前,需要先對預噴漿的巷道進行沖洗[4],在噴漿時要遵循由外向里的噴漿順序,先對巷道兩幫進行噴漿,完成后再對巷道頂板進行噴漿工作。在噴漿拱基線以下要自上而下進行,在對頂板噴漿時,要自兩幫向頂板中間進行。噴漿工作人員需要時刻保持噴槍與所需噴漿面處于垂直,且距噴漿面最好保持在0.8~1.2m,確保噴漿面平整,無空洞或凸起。
噴漿所用噴料配比為水泥:其他配料=1:4,隨噴隨添加速凝劑,所摻速凝劑的質量按照噴料中水泥質量的3%進行添加,水泥選用常用的325#硅酸鹽水泥,砼標號為C15。在進行噴漿作業時,初次噴漿厚度為30 mm,待漿料凝固好后,再復噴70 mm,進行總厚為100 mm 噴漿加固。
噴漿機采用礦上現有的轉子—Ⅱ型,在進行噴漿作業時,調整風壓,保持在0.2~0.3MPa,水壓維持在0.3~0.4MPa;同時為防止噴漿時出現漿料造成的管路堵塞,需要在加料前,對噴料進行過篩,防止直徑過大的矸石進入到噴漿機內;在實際操作中,要根據現場情況,及時調整水量,壓風量,保證水灰比準確,確保噴出的漿料符合噴漿標準;在完成區段內的噴漿作業后,要加強對噴砼的養護,應定時對噴漿面進行灑水,前7天內,灑水次數應保持在每日兩次,之后每天需保養一次,確保噴漿后巷道保持濕潤狀態,養護期不得低于28天。
優化后的巷道支護方案見圖3。

圖3 掘進巷優化支護設計
為檢驗圍巖控制效果,決定選擇100 m巷道進行實驗監測,監測數據見圖4。

圖4 優化后巷道圍巖變形量
由圖4可知,巷道兩幫在距離掘進面30m范圍內,移近量在迅速增加,達到49 mm,隨著遠離掘進面,移近量開始變緩,最后逐漸穩定在73 mm;頂底板移近量在距離掘進面40 m后開始變緩,最后逐漸穩定在51 mm;實驗段巷道圍巖穩定、支護良好。
綜上,采用支護優化方案后,巷道兩幫及頂底板的變形均控制在允許范圍內,能夠滿足巷道通風及行人的要求,雖然距掘進面較近處圍巖變形較快,但是后期基本穩定在允許范圍內,因此5-102掘進巷支護優化方案合理有效,能夠保證巷道正常安全使用。
針對汾源煤礦5-102回風巷掘進施工過程,通過對頂板巖層窺視,分析圍巖破壞原因,提出改進支護方案。通過實踐驗證,得出如下結論:
1)5號煤層因頂板上覆巖層較厚、巖性差異較大;在掘進過程中巖層間的縫隙逐漸增大,導致原支護錨桿與頂板巖層間的巖石出現破碎掉落、錨桿失效或錨固力不足,極易造成頂板冒落。
2)由于巷道底板為軟巖,在掘進過程中受礦井水等影響,軟化吸水膨脹,底板鼓起;另外,在掘進機的擾動下,底板極易發生破裂,造成底板隆起。
3)通過對巷道圍巖破壞分析,決定對100 m實驗段巷道進行表面噴漿、增加支護密度等優化措施;跟蹤監測表明,巷道頂底板移近量和兩幫移近量在最終分別穩定在51 mm和73 mm左右,支護效果良好,完全可以滿足礦井生產使用的需要。