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巖芯鉆探復雜孔內事故處理技術

2020-08-05 01:56:20張勁松
世界有色金屬 2020年9期

張勁松,王 亮

(中南勘察基礎工程有限公司,湖北 武漢 430081)

1 工程概況

程潮鐵礦由于礦區未進行過系統的水文地質勘察,通過隨礦體勘探一起進行的水文地質勘察工作,只基本查明礦體及周圍一定區域的水文地質條件,對掌握礦體開采疏排地下水影響區域內的水文地質條件留有疑點;且經過幾十年的采礦工程活動,礦區原始水文地質條件已發生很大的改變,近來井下涌水量增大明顯,來源不清、-500m水平掘進時突水,給礦山的生產安全帶來了潛在危險。為了更好地掌握礦區現有水文地質條件,需要采取切實可行的措施和手段,進行水文地質補充勘探,探明現有礦區的水文地質條件,對礦區水文地質條件及防排洪能力重新予以全面、客觀地論證和評價,為礦山的后續采礦活動提供科學依據。

其中水文地質鉆探是其工作的重要一環,水文地質鉆探工作量如下表。

表1 水文鉆探工作量表

事故孔為bk7號鉆孔,事故鉆孔結構:開孔Φ150,下Φ146套管20m;變徑Φ130鉆進至50m,下Φ127套管;后換Φ110鉆進至120m,下Φ108套管;此后Φ91鉆進至孔深502.58m。

2 事故發生簡要描述

事故前,鉆孔已達到設計要求(孔深502.58m,終孔直徑91mm),但不滿足水文勘察鉆孔打穿大理巖層的設計目的,故需繼續鉆進,因YDX-3A鉆機老化提升能力不夠,故改采用Φ73鉆桿用Φ75mm鉆頭繼續鉆進。

為防止200m處溶蝕巖層不穩定,決定以Φ89鉆桿為套管下到孔底,換新擴孔器(Φ76.5mm)后,下Φ73鉆桿至394.58m(即距孔底108m)無法下放,預測該處接手內徑偏小阻礙鉆具穿過,機臺人員意圖掃孔穿過接手,約有10cm進尺后,結果沒能穿過反而導致鉆具卡死,準備提鉆,機臺人員采取先將上部Φ89鉆桿反脫提出,再提Φ73鉆桿及鉆具的方案,將Φ89鉆桿提到剩余192m后,改提Φ73鉆桿及鉆具,但Φ73鉆桿及鉆具仍不能完全通過Φ89鉆桿。

第一次跑鉆:提至Φ73鉆桿及鉆具剩119.14m時,此時Φ73鉆桿高出Φ89鉆桿35m,由于Φ73夾持器卡瓦合金磨損嚴重且Φ73鉆桿表面銹蝕現象較嚴重,Φ73鉆桿及鉆具連同89鉆桿跑鉆。

第二次跑鉆:跑鉆后,試圖用Φ73鉆桿對接下部Φ73鉆桿及鉆具,下至162.58m時,再次跑鉆,使上部Φ73鉆桿砸向下部的Φ73鉆桿。

至此,兩次跑鉆導致復雜孔內事故。

3 事故處理過程及工藝

事故處理過程流程圖如下。

3.1 第一階段 (基本處理階段)

為處理跑鉆事故,先下母錐進行打撈,結果比計算的理論鉆桿多下18m鉆桿(即Φ73鉆桿向下移動18m僅高出Φ89鉆桿17m)可以套住Φ73鉆桿,但不能拔動。使用吊車起拔,當起重力達到20t左右時才緩緩拔動,提出鉆桿18m后,鉆桿突然可以順利提出,起重力僅為2t多,后改用鉆機將第二次跑鉆的鉆桿全部取出,取出鉆桿發現最后一根Φ73鉆桿損壞嚴重,如圖約有2m的劃口,其中絲扣及以上30cm呈斜口狀嚴重破壞。

3.2 第二階段 (探測階段)

下Φ89鉆桿探測,試圖穿過Φ73鉆桿與下部Φ89鉆桿對接,當下放至275m左右時遇到阻礙,預測下部Φ73鉆桿破壞嚴重,破口直徑擴大導致Φ89鉆桿無法穿過,事故位置約為275m。因吊車起鉆Φ73鉆桿又向上移動約18m,至內徑偏小的接手處無法通過,結果將第2次跑鉆碰撞部位拉脫。

后用Φ73鉆桿加Φ89母錐打撈Φ73鉆桿,絲錐旋轉套取,提鉆結果:有上部Φ73鉆桿的部分公扣碎片,兩個Φ73鉆桿的半邊接手,另外還有部分巖心內管碎片,如圖所示。原因分析:對于出現巖心內管碎片,預測由于鉆具快速下落,水和空氣造成孔內很大的激動壓力使得內管向上部移動竄至Φ73鉆桿上部,再下落至Φ73鉆桿最上端,可能斜靠在Φ73鉆桿與孔壁間,在Φ73鉆桿上端;也有可能靠彈卡掛在Φ73鉆桿上部里面,內管總成部分露出。第2次跑鉆后,上部鉆桿將內管砸壞,同時內管總成上彈卡將下部鉆桿劃破,導致鉆桿及內管嚴重損壞,所以才會打撈到內管碎片。

第2次下Φ73鉆桿加Φ89母錐進行打撈,套取時幾乎無進尺,母錐內無任何碎片。

為摸清事故位置平面情況,采用木頭照相方法探測下部情況,如圖所示,中間部位基本上都含有破損的鉆具,外周還有部分的碎片存在,可能在這個平面下部位置外周也存在碎片,導致母錐無法套取。

3.3 第三階段 (掃除破損鉆具階段)

用Φ91mm薄壁合金鉆頭(內徑77mm),下Φ89鉆桿繼續掃孔,進尺約0.45m,鉆頭完全損壞,如圖所示。

再次下Φ89鉆桿換新的薄壁合金鉆頭(內徑77mm),至277.15m,下Φ89鉆桿加母錐,母錐下到阻礙位置為276.85m,旋轉進尺約0.5m,至277.35m,提鉆后發現母錐內有破損的鉆桿及內管,如圖所示。

后采用Φ91mm平推鉆頭,試圖磨掉破損部分,研磨進尺約0.5m。第2次跑鉆導致上部Φ73鉆桿有約2m的破口,預測下部Φ73鉆桿破損程度同樣嚴重,到此,共清除破損部分長度約為1.85m,改下下公錐打撈,下公錐外套薄壁合金鉆頭無法進入,預測Φ73鉆桿內部含有內管及碎片將鉆桿內部堵死,公錐無法進入。

繼續下Φ89鉆桿帶薄壁合金鉆頭掃孔,進尺約0.4m,中途出現憋車現象,提鉆后發現連接鉆頭處的母扣斷裂,合金鉆頭掉入孔內,預測鉆頭上部掃掉部分僅有0.3m,下Φ89鉆桿帶母錐,由于掃孔露出的Φ73鉆桿僅0.3m,絲錐無法套上。繼續下薄壁合金鉆頭掃孔,掃掉一小段后,可以下放1m多,至此,事故破損鉆具基本清除掉。

3.4 第四階段 (拔鉆具階段)

下母錐進行打撈,可以將下部鉆具套上,無法拔動,加兩個50t的千斤頂來拔動鉆具,起拔失敗,后改采用反絲工藝,使用Φ50反絲鉆桿加母錐進行反絲,反絲成功,反出破損的含有內管及總成的Φ73鉆桿,基本完整,內管在鉆桿里面,被總成破壞。

4 結語

此次鉆探事故為典型的由多次常見小事故導致形成的孔內復雜事故,事故原因主要有:

(1)在以Φ89鉆桿為套管下Φ75鉆具無法下放時,不應強行掃孔,存在僥幸心理導致鉆具卡死,同時在重新配鉆具后應考慮相應尺寸問題。

(2)在知道Φ73鉆桿表面銹蝕嚴重和夾持器卡瓦的合金磨損完時,沒有采取相應保護措施使夾持器正常工作,導致跑鉆事故,兩次跑鉆事故使得孔內情況復雜,為后來處理事故增加了不少難度。

本次事故處理思路較明確,采取多種打撈工藝。首先摸清孔內事故位置及平面情況,采用了木頭照相工藝;然后采取多種方法清除由于跑鉆導致鉆桿的破損部分,特別是采用薄壁合金鉆頭掃孔結合母錐將破損鉆具打撈起來,效果明顯,為后來的打撈下部鉆具工作做好鋪墊;最后準備兩種方案拔鉆桿,在千斤頂無法拔動鉆具后,采用反絲工藝方案,最終處理了該事故。

此次事故為復雜孔內事故,給人印象深刻,值得反思,一是謹防鉆探工作者工作中出類似鉆探事故,二是為類似孔內事故處理提供參考。

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