馬永軍,高靈寶
(共享智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司,寧夏銀川 750021)
鑄造是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ),也是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。從汽車、機床、軌道交通、建筑五金到航空、航天、國防以及人們的日常生活等,都需要鑄件產(chǎn)品。我國鑄件產(chǎn)量處于世界領(lǐng)先水平,國內(nèi)有2 萬多家鑄造廠,其中將近80%是采用砂型鑄造,且處于逐年上升的趨勢,每年有4000 萬噸砂芯需要清理、檢測、表面處理轉(zhuǎn)運及碼垛操作,人力、效率等問題尤為突出。在機器人和自動化工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中,定位識別傳送測試紙?zhí)幚淼倪^程完全自動化,在砂芯生產(chǎn)之前,自動定位傳送打印測試紙裝置對噴頭的狀態(tài)檢驗起重要作用。一方面手動抽取測試紙無法精確控制,浪費材料,人工進出正在運行的設(shè)備,存在嚴(yán)重的危險因素,另一方面,噴頭的狀態(tài)太差,無法及時通過平臺查看測試紙狀態(tài),會導(dǎo)致砂型報廢,從而導(dǎo)致澆注出來的砂型出問題。
智能化設(shè)計時代已然到來,傳統(tǒng)方式己經(jīng)不能滿足市場的需求。根據(jù)企業(yè)自身的知識及標(biāo)準(zhǔn)有針對性的開發(fā)適合企業(yè)自身的智能應(yīng)用系統(tǒng)平臺己經(jīng)成為大勢所趨。現(xiàn)階段,移動定位、自動傳送發(fā)展潮流逐漸向著大型、復(fù)雜、精密、高效方面靠近,這就要求我們進一步搞好3D 打印機行業(yè)的改革和創(chuàng)新,更深程度地與3D 打印機有關(guān)設(shè)計結(jié)合起來。目前,車間已經(jīng)采用定位技術(shù)和傳送技術(shù),例如AGV 移動和砂芯清理工作。打造信息化、智能化、集成化、標(biāo)準(zhǔn)化的3D 打印機系統(tǒng),以便更加快速敏捷地應(yīng)對市場變動,與國際水平接軌,在學(xué)習(xí)中謀求創(chuàng)新,保證質(zhì)量,提高效率,在國際競爭中立于不敗之地。
3D 打印機打印過程是逐層堆砌打印,在實際的工業(yè)生產(chǎn)中,打印機在每次生產(chǎn)砂芯時,都會執(zhí)行打印測試紙操作。在這個過程中,每次都是人工操作,無測試紙,需手動進行添紙,無法通過自身去定位停止傳送測試紙,從而導(dǎo)致打印過程中危險性增加,浪費人力以及材料,故而使設(shè)備無法脫離傳統(tǒng)的運行方式,無法向現(xiàn)代自動化的方向進行發(fā)展。這樣,使工廠生產(chǎn)效率降低,成本增加。通過自動定位測試紙傳送裝置,使安全性和生產(chǎn)效率增加,從而使得3D 打印在生產(chǎn)制造領(lǐng)域使用的更加得心應(yīng)手。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,自動化程度越來越高,相應(yīng)的定位技術(shù)也不斷的更新。目前使用人力去操作的狀態(tài),造成相應(yīng)的成本增加、安全條件落后、自動化進程緩慢。

圖1 裝置原理圖
如圖1 所示,本課題研究的自動測試紙傳送裝置設(shè)置在打印設(shè)備噴頭下方的空間范圍內(nèi),且距離噴頭高度為3~5mm,包括支架3、皮帶8、主動軸4、從動軸11、測試紙鈑金1、伺服電機6、圖像采集設(shè)備2。支架3 設(shè)置在噴頭下方,用于支撐皮帶8;皮帶8 通過皮帶輪10 設(shè)置在主動軸4 和從動軸11 上,從而實現(xiàn)皮帶8 的運轉(zhuǎn);主動軸4與伺服電機6 相連,伺服電機6 驅(qū)動主動軸4 轉(zhuǎn)動,以實現(xiàn)皮帶8 的運轉(zhuǎn);測試紙安裝在從動軸11 上,拉開一端平鋪在皮帶8 上,并將拉開的一端設(shè)置在主動軸4 上,從而實現(xiàn)測試紙的傳送;圖像采集設(shè)備2 將用于測試紙圖像的拍攝、掃描和錄制測試紙上的打印圖像,并將采集到的圖像傳送到人機界面以及遠(yuǎn)程運維平臺上。用于觀察測試紙當(dāng)前狀態(tài)和后續(xù)噴頭出現(xiàn)問題進行調(diào)查分析,圖像采集設(shè)備2 設(shè)置在測試紙鈑金1 所在的正上方。
該測試紙傳送裝置控制系統(tǒng),通過計算主動軸4 的圈數(shù)與噴頭工作區(qū)域或者寬度的關(guān)系來實現(xiàn)打印測試紙的傳送,其工作原理包括如下步驟:
(1)當(dāng)在人機界面上點擊“正轉(zhuǎn)”按鈕時,主動軸4 會在伺服電機6 的驅(qū)動下,帶動從動軸11 轉(zhuǎn)動,根據(jù)我們設(shè)定的噴頭的總寬度,測試紙移動總寬度的距離后自動停止。
(2)當(dāng)整個噴頭移動在測試紙正上方噴墨后,發(fā)出噴墨結(jié)束信號,并啟動圖像采集設(shè)備2,采集設(shè)備將噴好的圖像采集,并將采集得到的圖像傳送到人機界面。
(3)當(dāng)人機界面顯示的測試打印樣符合要求時,發(fā)出卷紙信號,將打印過的測試紙卷到主動軸4 上;當(dāng)人機界面顯示的測試打印樣不符合要求,但有打印痕跡的,發(fā)出卷紙信號,將打印過的測試紙卷到主動軸4 上;當(dāng)人機界面顯示的圖像無痕跡,也即測試紙為空白時,再次發(fā)出噴墨信號,重新噴墨,進入下一個輪回。
(4)當(dāng)測試紙卷在主軸上間斷移動過程中,程序就會自動檢測軸的扭矩是多大,如果軸的扭矩很小,說明測試卷紙在移動過程中沒有達(dá)到鋪平狀態(tài)。因此,我們可以在扭矩相對較小的情況下,適當(dāng)增加補償值來增加扭矩,使得測試紙達(dá)到一個鋪平狀態(tài)。控制流程圖如圖2 所示。
對于測試紙是否達(dá)到平整狀態(tài),需要我們對電機的相關(guān)參數(shù)進行計算,用該參數(shù)來判斷測試紙的平整狀態(tài)。扭矩:使物體發(fā)生轉(zhuǎn)動的一種特殊的力矩,單位是N·m,計算公式是T=9549×P/n。P是電機的額定(輸出)功率,單位是千瓦(kW);分母是額定轉(zhuǎn)速n,單位是轉(zhuǎn)每分(r/min)。
例如,現(xiàn)有設(shè)備P 的值為1.38,n 的值為6000,因此,軸的扭矩為T=9549×1.38/6000=2.19 N·m,當(dāng)測試紙的轉(zhuǎn)動軸的扭矩大于這個值的時候,紙張會拉斷,當(dāng)測試紙的轉(zhuǎn)動軸的扭矩小于這個值的時候,紙張?zhí)幱谒沙跔顟B(tài),因此,扭矩等于該值的時候,測試紙剛好處于拉緊狀態(tài)。

圖2 控制流程圖

圖3 扭矩示意圖
因為在實際生產(chǎn)的打印機上,打印頭室空間很狹小,測試紙鈑金抽測試操作人員不能在設(shè)備運行的情況下進入打印頭室。所以在實際的應(yīng)用時我們還需要對上述傳送裝置進行進一步的改進。
我們保證每一次打印測試紙傳送、定位、圖像識別統(tǒng)一由程序進行處理,這樣我們就可以保證不去設(shè)備里面,就能觀察到設(shè)備噴頭的狀態(tài),保證了人員的安全性,提高了設(shè)備自動化程度。
本文主要從此裝置的運行原理以及實際應(yīng)用進行了敘述。基于自動傳送測試紙裝置的研究和現(xiàn)實設(shè)備的應(yīng)用,能有效的查看噴頭狀態(tài),通過人機界面的算法程序進行控制,減少人工抽紙造成機械卡死,抽紙不方便,實現(xiàn)自動定位和采集圖像實時顯示在設(shè)備界面上。該設(shè)備避免操作人員在設(shè)備運行的情況下,來回進出設(shè)備里面,造成人身傷害,大大提高安全性。