蘇浩,王喆,王啟平,呂信東,毛貴寶
(中車青島四方機車車輛股份有限公司,山東 青島 266111)
動車組齒輪箱是轉向架的核心部件,是負責高速動車組能量轉換與傳遞的核心單元,其工作性能直接影響到高鐵列車運行的安全性和可靠性,是高鐵列車跑出高速度的關鍵之一[1]。列車運行過程中,由鋼軌線路不平順造成的輪軌作用力會加劇齒輪箱的振動,并直接影響到齒輪箱的強度性能[2],因此齒輪箱檢修是保障運營安全的重要環節。
CRH2型動車組車軸的各嵌合零部件包括大齒輪、軸承、集電環、擋油環(甲)、擋油環(乙)等,為方便標記,齒輪箱大軸靠電動機的一側稱為GM側,靠車輪的一側稱為GW側。對于動車組檢修作業,齒輪箱五級修與四級修相比,主要增加了軸承和擋油環的更換要求[3],GM和GW側的擋油環(乙)均需更換,其更換過程較為繁瑣,尤其GM側軸承蓋需要預組、測量游隙、分解并再次組裝,作業工藝尚存在可優化之處。
將齒輪箱平放在通用支撐工裝上,拆解并取出集電環箱和GM側軸承蓋,把電磁感應加熱器套在車軸長端(齒輪箱M側)的集電環和擋油環(乙)處。打開電磁感應加熱器的電源加熱后,戴手套迅速扭動擋油環(乙)和集電環并將其拉下來。
將GM側軸承蓋和擋油環(乙)拆解后,檢查齒輪箱大軸軸承狀態,同時清理和打磨齒輪箱表面的不平點。然后,在軸承蓋上組裝調整墊和O形圈,并套在車軸上準備安裝。安裝時首先擺正齒輪箱,并在軸承蓋上組裝引導螺栓,然后使用橡膠錘敲擊,使其裝入箱體孔,完成GM側軸承蓋的預裝。
齒輪箱GM側分解、檢修、預裝完成以后,將齒輪箱組成平放到分解專用工裝上,對齒輪箱GW側軸承蓋進行分解。GW側的工藝流程,除無需分解集電環以外,其余均與GM側相同。最后,組裝軸承蓋,安裝螺栓,刻打轉矩,捆綁防松鐵絲,完成GW側軸承蓋的安裝。
將車軸齒輪箱組成放入立裝工裝,靜置后測量齒輪箱大軸游隙,然后拆下GM側軸承蓋,并根據數據結果,對調整墊片進行調整,最終完成GM側軸承蓋的安裝。
直接手動退卸擋油環(乙)和集電環時,即使加熱松動,也很難將集電環退卸。另外,由于軸承蓋空間的限制,手動退卸擋油環(乙)和集電環的空間太小,必須先拆除GM側軸承蓋,才能將擋油環(乙)和集電環退卸。而拆除軸承蓋以后,組裝時齒輪箱無法立裝,導致整個分解和組裝過程都是在平裝狀態下完成。
由于箱體孔與軸承蓋是過渡配合,在重力的作用下,平裝會使其配合同軸度下降。
退卸GM側擋油環(乙)和集電環時,由于集電環前端存在污垢,或集電環與車軸某處可能存在粘連,集電環不能每次都順利退卸,退卸成功率只有約80%。若首次退卸失敗,需至少等待30 min,車軸冷卻后才能通過加熱方式再次退卸。二次退卸仍有約15%的概率退卸失敗,需要1 h后才能對擋油環(乙)和集電環繼續進行加熱退卸。
因此,反復加熱后退卸失敗的情況,對生產節拍及作業效率產生了明顯沖擊。
制作工裝的目的是防止燙傷雙手,并實現擋油環(乙)和集電環一次退卸成功,提高工作效率,保證生產節拍及產品質量。
工裝設計思路為設計馬鞍形卡盤,利用擋油環(乙)與擋油環(甲)接觸處存在的2.5 mm×2.5 mm凹槽,為工裝設置2 mm×2 mm的凸臺與凹槽配合,使工裝與擋油環(乙)的接觸面契合,構成接觸受力關系。
同時,工裝設置兩個拽錘,使用時雙手握住拽錘,軸向快速沖擊,使擋油環(乙)受軸向沖擊力,完成退卸。
馬鞍形卡盤如圖1所示,其內圈設計有2 mm×2 mm的凸起,該凸起與擋油環(乙)、擋油環(甲)之間的凹槽相配合。

圖1 馬鞍形卡盤
同時,設置兩個拽錘,用于給工裝提供適當沖擊,將擋油環(乙)退卸下來,如圖2所示。

圖2 退卸工裝的拽錘示意圖
馬鞍形工裝采用40Cr材質,調質處理。工裝具有良好的綜合力學性能和低溫沖擊韌性。圖3為制作完成的擋油環(乙)退卸工裝實物圖。

圖3 擋油環(乙)退卸工裝實物圖
為驗證工裝效果,將齒輪箱平放在通用工裝上,拆解集電環箱,但不分解齒輪箱大軸軸承蓋。使用電磁感應加熱器加熱擋油環(乙)和集電環,然后,快速將馬鞍形退卸工裝置于擋油環(甲)與擋油環(乙)之間的凹槽內,雙手握住拽錘,快速軸向沖擊,產生軸向沖擊力,可以輕松拆解GM側擋油環(乙)及集電環,如圖4所示。

圖4 退卸工裝的運用
由于采用工裝分解兩側擋油環(乙)無須分解軸承蓋,因此,退卸擋油環(乙)及集電環后,即可將齒輪箱放入立裝工裝,即齒輪箱的平裝工藝轉換為立裝。
將齒輪箱立起后,拆除GW側軸承蓋,檢查齒輪箱大軸軸承狀態,同時清理和打磨齒輪箱表面的不平點。然后裝上調整墊和O形圈,組裝軸承蓋,安裝螺栓,刻打轉矩,捆綁防松鐵絲,完成GW側軸承蓋的安裝。
然后,將齒輪箱翻轉,車軸長端向上。靜置8 h后,對齒輪箱大軸游隙進行預測量,再分解GM側軸承蓋,齒輪箱組裝時可預計算軸承蓋調整墊片的厚度,實現GM側一次組裝到位,避免了反復調整游隙導致的重復分解及組裝。
未使用退卸工裝時,由于空間和人力的局限性,必須先拆除齒輪箱大軸軸承蓋,才能退卸擋油環(乙)。而軸承蓋退卸后,齒輪箱無法再采用立裝的方式進行組裝,只能采用平裝。但由于箱體孔與軸承蓋是過渡配合,在重力影響下,平裝會使其配合同軸度下降。
使用退卸工裝后,擋油環(乙)及集電環不受軸承蓋的限制。退卸擋油環(乙)及集電環后,軸承蓋無須拆解,從而可將齒輪箱直接吊運到立裝臺位,進行后續分解、檢修、組裝工作。
齒輪箱從平裝到立裝的工作方式的變化,改變了齒輪箱體及車軸的受力方向,使齒輪箱體孔與軸承蓋的配合同軸度提高。
未使用退卸工裝時,齒輪箱平裝。操作人員需彎腰或采用蹲姿對齒輪箱箱體、齒輪箱各個組件進行打磨,消除高點毛刺。連續不斷的彎腰、蹲起不僅增加操作人員的勞動強度,且在清理軸承蓋安裝面時,需要人工拿紙防護齒輪箱體孔,防止污漬落入齒輪箱,降低了齒輪箱的檢修效率。
使用擋油環(乙)退卸工裝后,齒輪箱的分解檢修工作由平裝改為立裝,操作人員無須彎腰作業,且齒輪箱體孔在防護工裝的保護下,規避了異物進入的風險,在降低操作人員勞動強度的同時,提高了工作效率和產品質量。
4.2.2 減少重復作業
未使用擋油環(乙)退卸工裝時,齒輪箱在平裝下分解、檢修和組裝,無法預測量齒輪箱大軸游隙,只能在齒輪箱組裝時根據經驗安裝軸承蓋調整墊片,導致齒輪箱組裝完畢后,大軸游隙往往不符合標準范圍,需要反復拆解大軸軸承蓋,調整游隙。
而使用退卸工裝拆解擋油環(乙)及集電環后,齒輪箱由平裝改為立裝,此時即可測量大軸游隙,為其分解再組裝時提供參考數據,極大降低了組裝完畢后大軸游隙不符合要求的比例,減少了重復作業,提高了工作效率。
在我國鐵路行業高速發展和“一帶一路”的政策背景下,動車組造、修產業承擔了前所未有的歷史使命,國內生產及需要檢修的動車組數量逐年遞增,屢創新高。動車組檢修將逐步成為支柱性產業,持續進行工藝優化具有不容置疑的必要性,也必將在工業制造的提質增效及精細化管理中發揮重要的作用。本文針對CRH2型動車組五級修工藝中存在的不足,設計并應用了一種新型退卸工裝,優化了齒輪箱集電環、擋油環(乙)的分解組裝工藝,從而提高了齒輪箱五級修一次性組裝合格率及工作效率,在工程應用中達到了預期效果。