賈秀嶺 宋 亮
(安陽鋼鐵股份有限公司)
“一罐到底”是近年來鋼鐵行業鐵鋼界面開發的一種全新的鐵水供應技術。其核心技術是鐵水從高爐產出、運輸,到最后兌入轉爐,均使用同一個鐵水罐,由于中途不使用鐵水包和混鐵爐,鐵水不需要再進行二次折兌,避免了折兌造成的鐵水溫降、鐵水飛濺損失和環境污染,同時節約了鐵水包和混鐵爐等相關設備的運行費用,從而取得了顯著的直接和間接效益。
安鋼目前有三座高爐運行生產, 1#高爐容量為2 200 m3,2#高爐容量為2 800 m3,可使用80 t和170 t兩種鐵水罐車受鐵,3#高爐容量為4 800 m3,因出鐵流量大,僅能使用170 t鐵水罐車受鐵。煉鋼工序:三座35 t、一座100 t、三座150 t轉爐和一座100 t電爐。在實行“一罐到底”生產模式前(工藝流程如圖1所示),三座35 t轉爐、一座100 t轉爐使用80 t鐵水罐車供應鐵水,鐵水罐車由火車送達后需將鐵水兌入混鐵爐,鐵水兌入轉爐前還需要使用鐵水包作為中間周轉,鐵水從高爐到轉爐之間需要折兌三次;100 t電爐使用汽車倒運80 t鐵水罐供應鐵水,雖僅需一次折兌,但是周轉時間長、運輸成本高;150 t轉爐使用170 t鐵水罐車供應鐵水,由火車送達后可兌入混鐵爐或過跨鐵水包,鐵水從高爐到轉爐之間需要折兌兩到三次。安鋼鐵鋼匹配工藝流程具有裝備級別多、工藝路徑復雜的特點,且原有的運輸線路和廠房布局無法滿足“一罐到底”鐵水供應模式的要求,需要針對不同的設備和工藝,進行量身定制的設備改造,因此實現“一罐到底”鐵水供應模式將面對更多、更復雜的難點。

圖1 安鋼鐵鋼匹配工藝流程
實現“一罐到底”鐵水供應模式,吊運設備和運輸線路是基礎條件,而無論是對現有吊運設備進行改造還是建造新的運輸線路,都會影響正常的煉鋼生產,而且還需要投入大量的資金,因此安鋼必須充分利用現有設備和鐵路運輸道線。
3座150 t轉爐平臺位于所在車間廠房的加料跨,運送鐵水罐車的鐵路運輸線位于車間廠房的混鐵爐跨,兩跨平行。原鐵水供應路徑為:混鐵爐跨將鐵水罐吊起后兌入混鐵爐,再由加料跨的混鐵爐出鐵口兌入鐵水包中,或者將鐵水折兌入鐵水包后,鐵水包通過過跨車返回加料跨,供轉爐冶煉。因此,對過跨車實施技術改造,使其能夠承載鐵水罐過跨進入加料跨,直接起吊兌入轉爐,實現150 t轉爐“一罐到底”的鐵水供應模式。
100 t轉爐的廠房結構和周邊環境不允許鋪設新的鐵路運輸線,而原有的鐵路運輸線行進方向與轉爐平臺所在的冶煉跨垂直,造成鐵水罐的吊運耳軸和冶煉跨天車的行車方向垂直。通過現場測量和技術論證,在轉爐冶煉平臺一側設計建造了鐵水罐車回轉臺。鐵水罐車沿鐵路運輸線駛入回轉臺,與機車脫鉤后由回轉臺帶動旋轉90°,使鐵水罐耳軸方向與冶煉跨平行,從而具備起吊鐵水罐兌入轉爐的能力,實現100 t轉爐“一罐到底”的鐵水供應模式。
100 t電爐與100 t轉爐在廠房的同一跨內,因此可以使用為100 t轉爐準備的鐵水罐,起吊分兌為兩個80 t鐵水罐后,兌入電爐冶煉。這樣雖然多進行了一次折兌,但加快了鐵水罐的周轉效率,提升了鐵水入爐溫度,同時降低了運輸費用。
3座35 t轉爐由于產能置換方案,將在2018年分階段退出運行,投資進行相關改造難以回收資金成本,不能產生經濟效益,因此繼續維持原有的鐵水供應模式。
“一罐到底”鐵水供應模式的核心是鐵水資源的分配計劃,實質就是根據匹配的工藝流程,對高爐產鐵編制定去向、定數量的分配計劃,從而滿足轉爐煉鋼計劃的原料需求。安鋼通過技術改造具備了執行“一罐到底”鐵水供應模式的基礎條件,而在運行實踐的過程中遇到諸多問題,例如:生產情況變化后,鐵水罐內凈重無法滿足“一罐到底”的要求,仍需二次折兌;鐵水成分波動,無法冶煉特定品種;高爐產鐵節奏與轉爐冶煉節奏不同步,轉爐鐵水供應不足;鐵水罐周轉運行時間過長,鐵水溫降過大后凍結導致鐵水罐皮重增加,無法滿足“一罐到底”使用要求。為了解決這些問題,通過對生產調度系統實施精益管理,不斷優化生產組織水平,較好地實現了“一罐到底”鐵水供應模式。
通過實施1#、2#、3#高爐爐下的軌道衡改造,升級計量方式,鐵水罐凈重在出鐵平臺進行實時在線顯示,實現了爐前出鐵由看液位向看重量、由毛估重量向精準出鐵的轉變。在運行過程中,“一罐到底”鐵水供應模式下的轉爐鐵水裝入量不是一成不變的,需要在穩定鐵鋼平衡的條件下,滿足不同牌號、不同工藝下轉爐爐料結構的鐵水需求,為了靈活準確、及時高效的調整鐵水罐受鐵凈重,安鋼構建息化系統溝通平臺,加強信息交流,做到供應和需求信息的互通、互享,高爐工序發布鐵水罐號、鐵水凈重和鐵水成分等信息,轉爐煉鋼工序依據平臺信息,及時、靈活調配爐料結構,并及時反饋相關信息。
同時,細化高爐爐下的鐵水罐受鐵管理,明確要求高爐每次出鐵末期產生的“尾罐”直接運送至下一鐵次進行二次受鐵,鐵水罐的信息由高爐工序在信息化溝通平臺上注明鐵水編號,以及該罐二次受鐵位置,消除不符合“一罐到底”需求的尾罐,確保送達煉鋼工序后“一罐到底”的順利實施。
在“一罐到底” 鐵水供應模式下,高爐產鐵通過170 t鐵水罐車直接兌入100 t轉爐和150 t轉爐中,鐵鋼界面由使用混鐵爐的軟連接轉變為不使用混鐵爐的硬鏈接,在某些情況下,高爐出鐵成分波動大,無法通過兌入混鐵爐來進行成分混勻,將會對轉爐煉鋼產生負面影響,以致最終影響連鑄機的正常生產。一方面,制定鐵水分類標準和按質計價管理辦法,通過建立市場化的結算價格機制來進行規范引導;另一方面,靈活組織受鐵模式,鐵水罐在鐵水成分穩定的高爐爐下二次受鐵,用成分合格的鐵水稀釋成分異常的鐵水,降低成分波動對轉爐煉鋼的不良影響。
例如:1#高爐檢修結束,送風生產后鐵水硅元素含量高(設為Si1),3#高爐鐵水質量正常,硅元素含量正常,(設為Si2),150 t轉爐入爐鐵水硅元素含量上限設為Si3,要求Si2<Si3< Si1。于是,組織鐵水罐先在1#高爐爐下進行一次受鐵,受鐵凈重為M1,然后送至3#高爐進行二次受鐵,兩次受鐵的凈重合計為M2,兩次受鐵后鐵水凈重滿足150 t轉爐“一罐到底”鐵水供應模式的要求,由質量分數公式[1]:

可推導出公式(1),計算得出鐵水罐在1#高爐受鐵凈重范圍:

鐵水質量管控的要素除了元素成分之外,鐵水溫度也是一個重要指標,適當低的溫度有利于脫磷,較高的溫度有利于碳的氧化等。溫度控制的好壞直接影響到冶煉過程中的能量、合金元素的收得率、爐襯使用壽命及成品鋼的質量等經濟技術指標。溫度控制的核心原理是熱平衡,煉鋼過程的熱平衡計算建立在物質與能量守恒的基礎上,計算煉鋼過程的熱量收入(包括鐵水的物理熱、化學熱)與熱量支出(包括鋼水、熔渣、爐氣的物理熱,冷卻劑熔化和分解熱等)之間的平衡關系[2]。其中影響冶煉熱平衡的兩大因素為鐵水溫度、鐵水裝入量和作為冷卻劑的廢鋼加入量。通過計算可以得出在滿足熱平衡的條件下,鐵水裝入溫度Tt、鐵水裝入量和廢鋼裝入量的關系公式:

通過精確計算,在生產組織過程中,根據鐵鋼平衡得出的轉爐鐵水裝爐量,科學計算鐵水裝入時的物理溫度,再綜合考慮鐵水運輸時產生的熱量損失,得出高爐出鐵物理熱的控制目標,以此為指標依據,在保證增產增效的同時,兼顧了高爐能耗,降低了鐵水成本。
“一罐到底”鐵水供應模式的最終是為了給轉爐和電爐煉鋼提供優質、充足的原料鐵水。生產計劃管控能力水平的高低,最終體現在轉爐和電爐能否按計劃生產。因此,提高轉爐煉鋼作業計劃的準確率和執行率是實現“一罐到底”的關鍵要點[3]。因此,筆者通過以下兩點全方位提升煉鋼計劃的準確性和執行率。
(1)精益制定煉鋼計劃。煉鋼計劃的制定,以信息化為依托,以交貨期為節點,在訂單統籌歸并的基礎上,按照訂單品種、規格、數量要求,優化訂單組批設計和組爐設計,提高生產計劃的科學性、合理性、經濟性和準確性。同時,全面考慮轉爐、精煉爐和連鑄機等設備的運行狀態,以及冶煉節奏和澆注速度,剛性執行煉鋼作業計劃。
(2)全面實施標準化作業,剛性落實煉鋼計劃。在生產過程中,確定精準的連鑄機開澆時間,密切工序銜接,確保煉鋼、連鑄的資源需求以及物流供應的高效和穩定,并利用全方位的可視化生產監控系統實施全程動態管控。通過不斷優化完善工藝規程、崗位作業指導書、管理制度,規范煉鋼—連鑄工藝操作,加強工藝執行監督力度,強力推進標準化作業的有效實施,促進生產控制水平的持續提升。通過精細化連鑄操作,穩定結晶器液面與拉速控制,嚴格規范結晶器錐度、水口插入深度、保護渣使用等工藝制度執行;加強結晶器、扇形段、中間包耐材檢查及設備維護,降低連鑄斷澆生產事故。
通過不斷實踐,安鋼“一罐到底”鐵水供應模式運行的效果越來越好,執行率不斷提升,隨之帶來高爐產鐵成分和出鐵溫度的指標更加經濟、更加合理,轉爐鐵水入爐溫度持續改善,噸鋼鐵耗不斷降低。
通過生產運行設備的合理改造以及生產組織模式的不斷創新,解決了“一罐到底”鐵水供應模式中遇到的各種問題,這種高效節能、綠色環保的鐵水供應模式在安鋼落地生根,執行率不斷提升,執行率統計見表1。

表1 “一罐到底”鐵水供應模式執行率統計
“一罐到底” 鐵水供應模式實施一年來,鐵水入轉爐溫度有了大幅度改善,2018年5月至2019年4月,相比以往同期,100 t轉爐的鐵水入爐溫度提升了55 ℃, 150 t轉爐鐵水入爐溫度提升了36 ℃,如圖2所示。

圖2 轉爐鐵水入爐溫度走勢
“一罐到底” 鐵水供應模式提升了轉爐鐵水入爐溫度,為安鋼的“節鐵增鋼”提供了有力支撐,極大地助益了廢鋼比的提高,使噸鋼綜合鐵水消耗從2017年的932 kg降低到860 kg(如圖3所示),提升鋼產量50萬噸,增加效益4億余元。

圖3 噸鋼綜合鐵水消耗
安鋼“一罐到底”鐵水供應模式的成功運行,依托的是設備的技術改造和生產組織的精益管理,通過優化鐵水罐受鐵模式,滿足了“一罐到底”對鐵水供應的要求;通過優化質量管控水平,保證轉爐用鐵的成分和溫度符合相關要求;通過優化生產計劃編排,提升了煉鋼計劃的準確性和執行率。全流程、全工序的協力運作使安鋼“一罐到底”鐵水供應模式得以高效運行,從而產生可觀的經濟效益。
帶來效益的同時也增加了巨大的工作量,例如鐵水罐的運輸、吊運和維護,高爐爐前工對鐵水罐的看護和對鐵水擺動溜槽的頻繁操作等。為了進一步推進、提升“一罐到底”鐵水供應模式,將以信息化、自動化、智能化為著力點,引入“鐵水罐自動識別”系統、推進鐵水擺動溜槽控制系統的自動化改造,探索鐵鋼界面大數據智能物流體系,使“一罐到底”這種高效節能、綠色環保的鐵水供應技術得到更好的發展。