張華維,于 宏
(1.中國石油廣東石化公司,廣東揭陽,522000;2.中國石油錦西石化公司,遼寧葫蘆島 125000)
中國石油錦西石化公司硫磺回收裝置主要處理再生酸性氣和汽提酸性氣,設計規模為7 kt/a,設計酸性氣φ(H2S)46.1%,設計酸性氣流量1 400 m3/h。該裝置采用二級克勞斯反應+加氫還原吸收工藝,克勞斯轉換器采用兩級高溫摻和、加氫反應器采用氣氣換熱的再熱方式,尾氣排放滿足GB 31570—2015《石油煉制工業污染物排放標準》要求。該硫磺回收裝置受上游減產與原料硫含量降低的影響,裝置操作負荷逐步降低。同時由于酸性水汽提裝置主汽提塔堵塞導致汽提裝置臨時停工,致使硫磺回收裝置的原料僅有來自胺液再生裝置的再生酸性氣,而再生酸性氣H2S含量低,不能單獨作為原料維持硫磺回收裝置運行,以致該硫磺回收裝置面臨著低負荷運行的問題。新建裝置多采用氫氣或天然氣伴燒的方法解決裝置低負荷運行的問題,然而該企業的硫磺回收裝置沒有設置氫氣或天然氣伴燒流程,也沒有酸性氣管網可以調配系統酸性氣,只能采用瓦斯伴燒這種非常規操作來維持硫磺回收裝置的正常生產。
硫磺回收裝置伴燒瓦斯由裝置自產,使用原酸性氣燃燒爐升溫流程。在瓦斯投用前根據瓦斯組成和預設瓦斯流量手動提高配風量。根據燃燒器廠家提供的操作手冊,控制初始瓦斯流量為20 m3/h,根據酸性氣燃燒爐爐膛溫度適當調整瓦斯流量和配風量。當爐膛溫度超過1 000 ℃時,逐步切除汽提酸性氣,同時按照預先計算好的瓦斯/空氣配風比調整瓦斯伴燒流量,按先后順序依次進行提高配風量、關停瓦斯火嘴保護氮氣、打開瓦斯切斷閥的操作,盡量縮短操作的間隔時間,快速調整到位。
克勞斯反應對配風要求比較苛刻,配風過大或過小對裝置都會有影響。瓦斯伴燒操作的配風遵循“烴類完全燃燒和1/3硫化氫完全燃燒”的原則。一般情況下,過氧操作會使催化劑失活、克勞斯轉化器床層溫度上升,甚至會導致熱老化失活;欠氧操作又會使烴類燃燒不充分而析碳,導致催化劑失活、壓降上升、產生黑硫磺[1-2]。由于該裝置一級轉化器上層裝填了一部分抗漏氧型催化劑,所以瓦斯伴燒可以采取微過氧操作。
瓦斯中含有甲烷、乙烷、乙烯等多種氣體組分。甲烷完全燃燒的化學反應式為:CH4+2O2CO2+2H2O,由此可知甲烷的需氧系數為2??諝庵笑?O2)按21%計算,計算出甲烷對應的配風(φ)為277.14%。瓦斯中其他能夠燃燒的氣體組分按照各自的燃燒化學反應式計算,可得出各組分的需氧系數、需氧量和配風量,結合瓦斯的組成數據,得到瓦斯組成與配風量的理論數據見表1。
由表1可知:在上述氣體組成情況下,瓦斯的配風系數為8.22。
在燃燒爐內再生酸性氣中的H2S氧化為單質硫的總反應式為:2H2S+O2S2+ 2H2O。由此可知H2S的需氧系數為0.50。空氣中φ(O2)按21%計算,計算出H2S對應的配風(φ)為60.76%。酸性氣中其他能夠燃燒的組分也按照各自的燃燒化學反應式計算,可得出各組分的需氧系數、需氧量和配風量。結合再生酸性氣的組成數據,得到再生酸性氣組成與配風量的理論數據見表2。

表2 再生酸性氣組成與配風量理論數據
由表2可知:在上述氣體組成情況下,再生酸性氣的配風系數為0.63。
根據表1和表2計算出的配風系數,結合DCS酸性氣和瓦斯的流量數據計算出理論配風量,并與DCS數據進行對比,數據見表3。

表3 實際配風量與理論配風量對比數據
由表3可見:實際值與配風量計算值的偏差為2.23%。因為瓦斯伴燒采用的是微過氧操作,實際配風量應當大于當量燃燒配風量,所以該配風系數的計算結果是可靠的。
切除汽提酸性氣與伴燒瓦斯投用操作的關鍵在于平穩過度,應遵循先投用瓦斯后切除酸性氣的操作順序。在操作前要做好充分的準備,包括流程確認檢查、計算瓦斯配風系數等工作。投用伴燒瓦斯時,根據配風系數快速提高配風,控制爐膛溫度到預定溫度后(一般不低于1 050 ℃),至少等待5 min再進行下一步操作。逐步切除汽提酸性氣,根據汽提酸性氣配風對應系數,減小配風量,直至酸性氣完全切除。
汽提酸性氣切入制硫爐時切忌并入速度過快,要根據酸性氣流量迅速調節配風,瓦斯與風量調節要同步,防止過?;虿蛔?。酸性水汽提裝置開工初期,盡量保持較小的酸性氣處理量,待酸性氣完全并入流量穩定后,再逐漸減小伴燒瓦斯流量。
在逐步切除汽提酸性氣的過程中,伴燒瓦斯流量提高過快會造成瓦斯火嘴熄火,導致酸性氣燃燒爐爐膛溫度迅速下降而被迫手動停爐。分析其原因,主要是正常生產時酸性氣燃燒爐中為欠氧環境,燃燒爐配風沒能隨瓦斯流量的迅速增加而提高,高速流動的瓦斯氣流在火嘴周圍形成一個無氧環境,導致瓦斯火嘴熄火,未燃燒的瓦斯成為冷氣流,使爐膛溫度迅速下降。
由于此現象出現初期,爐膛溫度一般在920 ℃以上開始下降,而甲烷的自燃點為538 ℃,可以使用增加配風量、減少瓦斯流量的方法,改善火嘴的燃燒狀態。在再生酸性氣φ(H2S)低至約26%的情況下,通過胺液再生裝置臨時調節酸性氣流量來配合調整瓦斯流量,保證穩定燃燒,提高制硫爐爐膛溫度,再逐漸恢復再生酸性氣進料的調節方式效果更為明顯。
酸性氣燃燒爐爐膛的溫度主要受原料酸性氣的組成、燃燒器的性能和工藝流程的設置等因素的影響。對于已投產的裝置來說,酸性氣燃燒爐爐膛溫度只與酸性氣的組成有關。在瓦斯伴燒操作過程中,出現再生酸性氣流量提高,燃燒爐爐膛溫度反倒下降的現象,入爐酸性氣流量每提高20 m3/h,爐膛溫度下降約10 ℃。
克勞斯進料酸性氣中H2S濃度越低,則CO2濃度越高,爐膛溫度越低。該硫磺回收裝置再生酸性氣中φ(H2S)低于30%,而φ(CO2)高達60%,根據酸性氣中H2S濃度、CO2濃度與爐膛溫度的關系圖[3]可以推斷,該裝置在不伴燒情況下,爐膛溫度將低于900 ℃。酸性氣流量提高的同時,其中φ(CO2)比φ(H2S)增加得更多,對爐膛溫度影響也會更大,所以會出現上述再生酸性氣流量提高而燃燒爐爐膛溫度反倒下降的現象。
采用部分燃燒法的克勞斯反應,在無催化劑的條件下酸性氣中的硫化氫在反應爐內燃燒反應。反應能達到的溫度與酸性氣中的硫化氫含量有關,硫化氫含量愈高則溫度愈高,通常爐溫都應保持在920 ℃以上,否則火焰不穩定[4]4。由酸性氣中H2S濃度對燃燒爐爐膛溫度的影響圖[4]38可知,φ(H2S)低于30%的再生酸性氣當量燃燒的爐膛溫度低于850 ℃,遠低于酸性氣在爐膛穩定燃燒所需的最低溫度920℃的要求,如此以來,再生酸性氣相當于冷氣流,對爐膛起到了降溫作用。因此適當提高伴燒瓦斯流量來提高爐膛溫度就是一個必要手段。

圖1 原料酸性氣中φ(H2S)對燃燒爐爐膛溫度的影響
正常生產情況下,加氫反應器的床層溫度升高為20~30 ℃。在伴燒情況下,為避免瓦斯在欠氧環境中燃燒不完全而積碳,在瓦斯伴燒操作中采取微過氧操作,過程氣中SO2濃度增加,φ(SO2)一般為0.5%~1.0%,盡量控制加氫反應器床層溫度升高不超過80 ℃;另外,在瓦斯燃燒過程中生成的大量有機硫無法在一級轉化器中完全水解,進而進入加氫反應器導致加氫反應器床層溫度有可能超過380℃??刹扇∵m當降低加氫反應器入口溫度的方式控制床層溫度,溫度超過360 ℃打開保護氮氣。
采用瓦斯伴燒操作,大量瓦斯進入酸性氣燃燒爐,會使爐膛中的副反應增加,克勞斯的硫轉化率下降,過程氣中的有機硫和SO2含量增加,從而增加了尾氣達標排放的難度。
為解決尾氣排放不達標的問題,可采取以下措施:①在保證酸性氣燃燒爐爐膛溫度的前提下,盡量結合理論計算配風系數操作,降低爐膛的“過氧”程度,從而減少過程氣中的SO2含量;②適當提高一級轉化器床層溫度至(345±5)℃,提高有機硫在一級轉化器中的水解率;③提高尾氣吸收塔的胺液循環量由12 t/h提高至15 t/h,適當提高再生塔底溫度由117 ℃提高到121 ℃,提升貧胺液品質,提高尾氣吸收塔的吸收效果。通過對裝置進行上述調整后,排放尾氣ρ (SO2)在300 mg/m3以下,能夠滿足遼寧地區的排放要求。
經過生產實踐證明:
1)硫磺回收裝置在低負荷運行處理劣質酸性氣且無氫氣或天然氣伴燒的情況下,短時間采用瓦斯伴燒操作是可行的。瓦斯伴燒作為非常規操作,存在系統積碳、催化劑熱老化、酸性氣燃燒爐爐溫下降、加氫反應器超溫、尾氣排放超標等風險,但作為一種應急手段,其風險通過調節手段削減后是可以接受的。
2)在投用瓦斯前,要對瓦斯和再生酸性氣組成進行分析,計算出瓦斯和再生酸性氣的配風系數。操作過程要細致有耐心,切勿心急。硫磺回收裝置酸性氣燃燒爐爐膛溫度、H2S與SO2比值等參數的變化存在滯后性,每一次操作后都要等參數穩定后再進行下一步操作。
3)在瓦斯伴燒期間,瓦斯和再生酸性氣的組成對運行效果的影響極大。因此,需要各系統密切配合,保持各種物料性質的穩定。