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蕪湖新興鑄管1 號高爐爐底溫度上升的治理實踐

2020-07-15 04:15:12張衛華孟凡林傅友根
山西冶金 2020年3期

高 峰, 張衛華, 孟凡林, 傅友根

(蕪湖新興鑄管有限責任公司, 安徽 蕪湖 241000)

1 概況

蕪湖新興鑄管有限責任公司(全文簡稱蕪湖新興)鑄管1 號高爐(1 280 m3)投產于2012 年6 月1日,高爐爐底冷卻采用在爐殼底板下埋設水冷管的形式,爐底板往上,第1、2 層為厚度400 mm 的半石墨碳磚,第3 層為400 mm 的微孔碳磚,第4 層為400 mm 的超微孔炭磚,第4 層上部為杯壁厚345 mm,杯墊厚800 mm 的微孔剛玉磚陶瓷杯的爐底、爐缸結構(如圖1 所示)。投產后,高爐各項生產指標均達到較好水平。從2017 年9 月開始發現爐底封板處出現開裂并竄出帶壓煤氣,高爐風口帶出現中套變形嚴重,小套上翹明顯并漏煤氣[1];18 年5 月開始,爐底水泥基墩出現裂紋并有微量煤氣泄漏,同時高爐爐底水冷管溫差和爐底中心點溫度上升速度異常(如圖2 所示),隨著爐底溫差、溫度的上升和煤氣泄漏量的不斷增大,迫于安全生產的壓力,6 月份高爐開始下調入爐風量,降低冶煉強度,造成鐵水產量和主要經濟技術指標嚴重下滑,成本上升較大。

圖1 鑄管1 號高爐爐底、爐缸結構圖(mm)

圖2 鑄管1 號高爐2018 年5 月—11 月爐底水冷管(16 號、17 號、18 號)水溫差和爐底中心點熱電偶溫度的變化

2 爐底溫差、溫度上升的原因分析

在爐底溫差、溫度持續上升的期間,蕪湖新興鑄管煉鐵部門通過影響爐底溫度的各種因素進行分析排查,認為爐底溫度上升的原因主要:爐缸碳磚有縫隙,鋅、鉛沉積;上部煤氣通過風口區域下竄至爐底基墩兩種。

對第一個影響原因,在2018 年5 月份,高爐爐底水冷管溫差和爐底中心點溫度開始上升后,通過分析2018 年5 月—8 月份爐缸第一層標高為7.1 m的6 支測溫熱電偶插入位置在第一層碳磚與第二層碳磚之間(如下頁圖3 所示),插入深度分別為0.48 m,1.78 m,3.58 m,5.38 m 的溫度(如下頁圖4 所示),可以看出,爐底碳磚溫度在平穩波動,沒有明顯上升變化,可以得出這種觀點與實際原因不符。

確定爐缸碳磚相對完好后,對第二個影響因素進行分析,由于高爐長期使用高Zn 原料,爐內循環富集的鋅蒸氣在爐內高壓條件下很容易進入到耐火磚爐襯的氣孔內,部分滲人爐墻,在爐襯中冷卻并氧化為ZnO,使磚襯體積膨脹產生內應力而開裂和塌落,進而破壞爐襯[2],另外爐內的鋅蒸氣順著冷卻設備處的縫隙進入到風口區,溫度降低冷凝為液體,大量凝結到風口組合磚中,使風口組合磚體積膨脹,造成風口中套變形及上翹。風口帶的煤氣則通過風口組合磚沿冷卻壁的冷面和熱面細小縫隙往下竄漏,竄漏的通道具有不規則性、細微性、位置不確定性,為后期處理增加了困難。另從1 號高爐爐基結構圖分析,爐底封板布置在水冷管上方,封板上是碳素找平層,煤氣竄漏至爐底水泥基墩是以爐底封板的焊縫開裂或薄弱處為主要通道。

圖3 高爐爐缸第一層測溫熱電偶分布圖(mm)

圖4 高爐爐缸第一層熱電偶溫度變化

3 治理措施

1)根據《高爐煉鐵工藝設計規范》中規定的有害元素入爐標準,嚴格控制入爐原料堿金屬含量≤3 kg/t、鋅含量≤0.15 kg/t,減少循環富集。

2)2018 年6 月至9 月份先后4 次對爐缸冷卻壁冷面(爐皮側)和冷卻壁熱面(碳磚側)部位煤氣封堵壓漿治理,由于下竄通道多且無規則,封堵治理效果不佳,爐底溫度仍持續上升。

3)2018 年11 月至12 月份,利用高爐年檢中修機會對風口區域進行整體澆注和爐內噴涂(如圖5所示),封堵了爐缸上部高溫煤氣下竄的通道。

4)高爐爐底基墩煤氣封堵治理,2018 年11 月至12 月對爐底的耐熱基墩、水泥基礅外部制作迷宮密封結構的外殼,保證爐體金屬外殼無裂縫、漏點的前提下,利用塑相密封理論[3],在爐缸第一、二、三層冷卻壁以及基墩外殼內壓入高導熱塑性密封材料。確保將水泥基礅竄漏煤氣封堵在鋼板結構密封內(如圖6 所示),徹底消除了高爐本體基墩的貫通性煤氣滲漏通道。

圖5 高爐風口帶整體澆筑情況

圖6 高爐爐底基墩迷宮密封結構的外殼

4 效果分析

經過對入爐原料有害元素的控制和煤氣下竄通道的多次封堵治理,爐底中心點溫度和爐底水冷管溫差有了顯著的下降(如圖7 所示),爐底封板及基墩煤氣泄漏基本得到了控制,爐底離本體1 m 范圍內煤氣濃度低于15×10-6,給高爐生產和工作人員提供了安全的工作環境,12 月份高爐開始提高冶煉強度,高爐主要經濟指標得到了較大的改善,利用系數由2018 年的2.46 提高至2019 年的3.15(如表1所示)。

圖7 2019 年1 月—12 月爐底水冷管(16 號、17 號、18 號)水溫差和爐底中心點溫度的變化

表1 蕪湖新興鑄管2018 年和2019 年主要經濟技術指標

5 結語

爐底的安全是高爐穩定生產和長壽的關鍵組成部分,經過此次蕪湖新興鑄管1 號高爐爐底溫度上升的治理實踐總結得到以下經驗:

1)通過比對爐缸碳磚溫度變化,排查出爐底溫度上升和竄煤氣的主要原因是本次治理取得成功的關鍵。

2)采用風口區域整體澆筑與爐底灌漿塑性密封上下結合的方式較為徹底的封堵煤氣下竄通道是本次治理取得成功的重要因素。

3)堿金屬和鋅等有害元素對高爐耐材的破壞影響重大,要嚴格控制堿金屬和鋅等有害元素的入爐量。

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