劉寶,劉芳
(陜西延長石油(集團)有限責任公司榆林煉油廠,陜西 榆林 718500)
陜西延長石油(集團)榆林煉油廠20 萬t/a DCC裂解石腦油加氫裝置是由原20 萬t/a 柴油臨氫降凝裝置改造而成,主要加工延長石油中煤榆林能源化工公司150 萬t/a DCC 裝置產出的裂解石腦油,經過深度加氫后去連續重整苯抽提裝置抽出苯,最終作為汽油調和組分。裝置設有一臺保護反應器和一臺主反應器,使用撫順石油化工研究院研制開發的FZC 系列加氫保護劑及FH-40A 加氫精制催化劑,加氫產品要求達到硫含量小于1 ppm、氮含量小于1PPm。裝置開工后加氫產品達到質量要求,為榆林煉油廠和煉化公司增加了經濟效益。
但在裝置運行運過程中,裝置臨氫系統尤其是第一反應器R1301 床層壓降上漲趨勢極快,在裝置運行3、4 個月時,一反壓降即可漲至0.4 MPa 以上,造成裝置機組出口壓力、反應系統壓差在短時間內達到設計上限,導致裝置非正常停工。撫順(大連)石油化工研究院(以下簡稱“FRIPP”)與榆煉共同研究分析,推斷壓降上升的原因主要有兩個:一個是DCC 石腦油原料中的二烯烴受熱后發生縮合反應,生成垢物;二是DCC 石腦油原料在存儲過程中與氧接觸,生成結焦前驅物,在升溫過程中聚合生焦,造成換熱器和反應器入口壓降增加。針對該DCC 石腦油加氫裝置的運行情況,FRIPP 提出該裝置優化改造方案,延長加氫裝置運行周期。
總結裝置歷次搶修經驗,并結合DCC 裂解石腦油原料的性質特點,撫順(大連)石油化工研究院(以下簡稱“FRIPP”)與榆煉共同研究分析,推斷導致裝置第一反應器壓降持續快速上漲的原因如下:
①DCC 裂解石腦油原料中的不飽和烴(主要是二烯烴)在高溫、高壓及臨氫工況下,產生縮合反應,生成部分膠質,生成的膠質覆蓋在第一反應器上部床層的保護劑上,導致反應器催化劑床層壓降持續上漲;
②原料油在存儲、運輸過程中存在氮保失效現象,導致空氣中的氧溶解于原料油中,在高溫、高壓、臨氫環境下,會產生結殼現象,粉化后形成焦分,附著在催化劑床層表面,導致反應器催化劑床層壓降持續上漲;
③原料生產階段添加的助劑在高溫、高壓、臨氫環境下,會產生結殼現象,粉化后形成焦分,附著在催化劑床層表面;
④油溶性金屬離子。盡管加氫裝置設置了過濾精度較高的在線過濾器,金屬離子是無法通過過濾方式去除,原料中的金屬離子如Fe 離子、Mg 離子、Ca 離子等,在高溫、高壓、臨氫環境下,會產生結焦現象,附著在催化劑床層表面。
針對裝置上述情況,FRIPP 提出裝置優化改造方案,即在一反頂部設置積垢盤(FRIPP 積垢盤專有技術),利用反應器封頭空間,實現對垢物的攔截與存儲,降低反應器床層壓力降升高速率,提高反應器空間利用率,達到延長裝置運行周期的目的。
積垢盤由若干個積垢器和塔盤構成,輔以連接件,蹲支在反應器凸緣上,若干個積垢器呈并列布置。積垢盤設置在反應器頂部封頭內,具體位置如圖1所示。

圖1 積垢盤與頂分盤的位置關系
積垢器由內、外篩網筒體構成,呈套裝式結構,在兩者之間形成的環形空間內裝填積垢劑。其結構如圖2a、2b 所示。

圖2 a 積垢器結構示意圖

圖2 b 積垢器結構示意圖
根據液相中所含污物的物性不同,設置沉淀區及積垢區,液相在兩個區域內分別主要完成沉降和膠質的附著。其流態如圖3所示。

圖3 積垢盤流態示意圖
2019年8月份大修期間,榆煉在FRIPP 技術人員的指導下對裝置進行了優化改造,主要改造內容為:拆除第一反應器頂部分配盤,設置懸掛式圈梁,構建新的積垢盤支撐凸緣,設置兩條支撐梁,承載垢物及積垢盤重量;設置積垢盤,采用懸掛式結構,占用反應器一床層小部分空間(約437 mm),實現更大空間的垢物攔截與存儲,達到裝置長周期運行的目標。
實施改造后,一反頂部獲得垢物存儲空間1.69 m3,折合反應器筒體高度660 mm。預計反應器垢物厚度達到180 mm 時,催化劑床層壓力降會達到設計額定值,屆時需停工撇頭。
DCC 裂解石腦油加氫裝置在2019年8月份進行大修前的最后一個運行周期中累計運行了66 天(2019年5月25日至2019年7月29日),在平均加工量月18 t/h 的工況下,一反壓降累計上漲0.156 MPa,平均漲幅2.36 kPa/天。床層壓降上漲趨勢較快,裝置運行周期較短。
優化改造完成后,裝置于2019年9月27日復開工,截止2020年2月29日,在平均加工量22 t/h的工況下(即反應器運行負荷較改造前增加22%),裝置已累計運行157 天,運行周期已經延長了1.5倍,期間一反壓降累計上漲0.106 MPa,平均漲幅約0.68 kPa/天。

表1 優化改造前裝置運行參數記錄

表2 優化改造后裝置運行參數記錄
通過對比裝置優化改造前后一反壓降變化趨勢可以看出:榆煉20 萬t/a DCC 裂解石腦油加氫裝置采用FRIPP 提供的積垢盤專利技術后,反應器運行負荷較改造前提高了22%,運行周期較改造前延長了1.5 倍,一反壓降上漲趨勢明顯緩減,技術改造成效顯著,預計裝置能夠達到一年一修的運行目標。