黃永章 ,馮榮軒,朱禮明,孟海龍,蔣 瑛,李 希,付國維
(1.川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術研究院,陜西西安 710018;2.低滲透油氣田勘探開發國家工程實驗室,陜西西安 710018;3.西北大學,陜西西安 710127;4.中國石油長慶油田分公司第六采氣廠,陜西西安 710018;5.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,陜西西安 710018)
氣田砂面探測普查結果顯示部分氣井有不同程度的井底積砂,其中有些井射孔段已經部分或全部被砂體掩埋嚴重,此外壓裂破膠殘余液隨后期生產會陸續從儲層滲出進入井筒,多組分體系泡排劑、緩蝕劑在井下高溫、高壓的環境中易發生一系列物理化學變化,致使黏度增加,綜合表現砂液混合臟物堵塞井筒,影響氣井產能的發揮甚至關停[1]。因此,沖砂沖洗解堵效果是實現氣井復產的關鍵。
井筒內混合臟物在清理過程中存在以下技術難度:
(1)目前氣井井內完井管柱大致分為直井多層分段機械工具、多級水力噴射工具及裸眼分段工具,產層段附件的鉆具結構相對關油管較復雜,且鉆具位置可能存在砂卡,導致起鉆另下沖砂鉆具難度較大,且成本高,存在一定的井控風險;
(2)地層壓力系數較低,井內不能建立沖洗循環,且沖洗過程地層漏失易造成儲層二次污染;
(3)井內有節流器或壓裂鋼球,撈砂工具很難進入預定位置,撈砂作業難度大。
基于以上難點,采用連續油管帶壓開展氣井沖砂沖洗解堵具有不動原管柱、施工高效快捷、對地層傷害小等技術優勢。
采用連續油管沖砂的方式主要有以下幾種: 正沖(洗)、反沖(洗)、正正沖(洗)和正反沖(洗)(見圖1)。考慮井筒內鉆具結構和反沖砂子易積在地面連續油管管盤內,優選正沖沖砂方式。
氣井沖砂對沖砂介質的要求是要具有一定的黏度,以保證有良好的攜砂能力,而且不能傷害儲層。連續油管沖砂介質主要有三種:活性水、泡沫、高黏液體和氣體組合(見表1)。從保護地層角度出發,沖砂介質優選為沖砂膠液與氮氣組合[2]。
2.3.1 施工最低排量 沖砂時,為了使沖砂液將砂粒帶至地面,沖砂液在井內的上升速度必須大于最大直徑砂粒的自由沉降速度,這個速度為攜砂液臨界速度[3]:

式中:Vc-沖砂時攜砂液臨界速度,m/s;d-砂粒直徑,mm;ρs-砂粒密度,kg/m3;ρ1-攜砂液密度,kg/m3。
施工所需的最低排量(見表2)為:

式中:Qmin-沖砂要求的最低排量,m3/s;A-沖砂液上返流動截面積,m2。
2.3.2 摩阻計算 連續油管沖洗施工的摩阻來自于連續油管和環形空間內[4]。氣田直井沖砂井的油管內徑為62 mm。采用的連續油管外徑為38.10 mm,內徑為29.2 mm,長度約5 000 m,最大承受壓力35 MPa。在給定泵注排量下,計算攜砂液在連續油管及環形空間的摩阻梯度(見表3)為:

圖1 沖砂方式

表1 不同沖砂介質的特點

表2 不同尺寸油管施工最低排量

式中:P-壓力梯度,Pa;λ-沿程阻力系數;V-沖砂液流速,m/s;d-管路直徑,m;ρ-沖砂液密度。

表3 38.1 mm 連續油管排量與摩阻的關系
2.3.3 井口最大壓力計算 對需要沖砂井的井深、井底壓力等數據核實,根據連續油管摩阻梯度,可以預測不同施工排量下的井口壓力,當液柱完全充滿連續油管時,井口最大壓力為26.97 MPa,小于井口防噴盒密封件試壓強度值35 MPa。因此,只要在施工排量低于0.4 m3/min,都可以滿足施工條件(見表4)。
2.3.4 連續油管膠液+氮氣循環頂替+交替注入工藝通過連續油管與油管建立起沖砂液的循環通道,保持井筒內液柱壓力小于地層壓力。在作業過程中,采用注入氮氣循環頂替,若井口未返出沖砂膠液,繼續泵注液氮,直至井口返出膠液砂,再繼續交替注入提高沖砂沖洗解堵效率(見圖2)。

圖2 氮氣+膠液循環+交替注入原理

表4 38.1 mm 連續油管排量與井口壓力的關系

表5 連續油管沖洗沖砂措施實施情況

圖3 連續油管沖砂砂橋前移
針對氣田因井筒出砂、出異物而關停的5 口井開展連續油管沖洗沖砂措施,其中,水平井3 口,直井2口,現場施工成功率100 %,實施后均恢復正常生產(見表5)。
以蘇東BH2 井為例分析連續油管沖砂沖洗解堵作業過程。
該井井內留有114.3 mm(P110)油管394 根,8 段裸眼壓裂鉆具(斯倫貝謝)一套,井內無節流器,因井筒出砂關井停產。連續油管沖砂沖洗作業過程如下:
(1)第一階段:探砂面,清水不能建立循環。連續油管下至井深3 605 m 遇阻,加壓2 t,探2 次未通過,起連續油管至井深3 400.0 m,泵注清水,泵壓29.2 MPa~33.1 MPa,排量200 L/min~230 L/min,入井清水60.0 m3,無返出,點火不燃。
(2)第二階段:繼續嘗試下放連續油管,兩次遇阻位置靠前54 m、20 m。下連續油管至井深3 551.0 m 遇阻,加壓2 t~3 t,探3 次未通過,上提連續油管至井深3 531.0 m 試下放4 次未通過,上提連續油管至井深3 400.0 m,上下活動連續油管泵注清水,泵壓30.8 MPa~34.2 MPa,排量200 L/min~230 L/min,入井清水60.0 m3,無返出,點火不燃。值得注意的是連續油管在下放、上提、循環形成攪動砂橋導致遇阻位置出現逐步靠前的現象(見圖3)。
(3)第三階段:采用氮氣混合邊下邊沖。連續油管再次下至井深3 380.0 m 再次靠前遇阻,探3 次未通過,上提連續油管至井深3 100.0 m,采用氮氣混合邊下邊沖。分別沖過井深3 300 m、3 450 m、3 555 m,出砂1.2 m3和60 m3液體后解堵成功。
(1)沖砂沖洗作業試驗表明,連續油管膠液+氮氣循環頂替+交替注入工藝是可行的。
(2)該工藝作業效率高,對地層傷害較小,能有效清除井底積砂,對低壓氣井沖砂作業有一定的指導作用。