秦 潞
(霍州煤電集團汾河焦煤股份有限公司回破底礦,山西 洪洞 041600)
山西焦煤霍州煤電集團回坡底煤礦10-113綜采工作面,位于磊上村以北,東溝前河村莊西南,地表無小煤窯、塔架線路等構筑物,區域地形最高點(+916m)位于前河村莊南部420m處(井下對應10-1131巷運輸聯巷),最低點(+817m)位于柴家垣村莊東南部650m處(井下對應10-1131巷700m處)。根據10-1131、10-1132巷掘進時所遇的地質情況,可以斷定10-113綜采工作面在回采時,會揭露斷層9條,陷落柱1條,其中F120斷層會對回采造成較大的影響,該斷層為貫穿工作面的正斷層,位置在7#點前6m,傾向為131°,傾角為57°,斷距為3.1m。工作面采用綜合機械化一次采全高全部垮落采煤法,最大采高為6.3m。
根據從現場取樣試驗與相關地質資料,來對本次試驗中巖層進行相似材料的選擇及配比,試驗采用平面應變模型,模型尺寸設計為:長為4300mm,寬為180mm,高為2700mm,主要材料選擇沙子,同時添加石灰、石膏與緩凝劑來達到與原巖相同物理參數的相似材料。在進行試驗前,需進行多次試驗,來驗證所配比的相似材料與原巖層的力學特性相似,以求達到最佳的配比。根據實際試驗場合及儀器尺寸,對各層材料選擇相應的厚度,并計算整個模擬材料的體積,并著手開始安裝試驗。
在整個模型完全干燥硬化后,開始對儀器設備進行調試并開始試驗,具體試驗結果如圖1所示:

圖1 相似模擬結果圖
如圖(a)所示,在模型穩定之后,在其一端留10cm的煤柱并在工作面處安裝一個支架,,此時距斷層72m,工作面整體穩定;如圖(b)所示,在距離斷層48m時,受上層裂縫影響下,頂板發生垮落,并且裂縫在逐漸擴大;如圖(c)所示,此時工作面距斷層48m,頂板垮落17.4m,增加了13m,此時相當于2.1個采高,而工作面頂板的垮落速度依舊在增大;如圖(d)所示,此時工作面回采至距斷層9.6m處,頂板垮落在此處達到最大值,達到34.1m,相當與5.18個采高,并且頂板垮落不在增加;如圖(e)所示,此時回采工作面達到斷層處,此時由于采空區內矸石與支架的支撐作用,不在發生冒頂現象,上層圍巖隨著裂縫發生輕微滑動,而上層巖層形成“砌體梁結構”,所以依舊保持維持穩定;如圖(f)所示,此時工作面已經過斷層12m,此時破裂區由于沒有支架的支撐作用,整體沿著裂縫開始下沉。
通過相似模擬實驗結果分析,由于工作面向斷層回采期間,受斷層的影響,頂板會發生垮落現象,而可能導致液壓支架的工作阻力升高,造成壓架的事故發生;同時伴隨著煤壁會大概率出現片幫的現象,會對正常回采工作造成影響,需要及時對工作面圍巖進行加固控制,以確保可以安全完成回采工作。
通過相關文獻與對現場實際調查取樣,并基于相關理論與經驗計算,決定對工作面巖層進行注漿作業,以達到對其加固的目的。根據相似模擬實驗的結果分析,工作面向斷層推進至距斷層48m時,液壓支架開始受到斷層的影響,工作阻力開始增大,且在距斷層10處,頂板發生最大垮落度,達到整個采高的5.1倍,此時支架壓力會迅速增大,而工作面通過斷層后,壓力迅速減小到比較低的范圍,因此斷層對工作面頂板的主要影響范圍在48m處,而根據理論計算與試驗驗證,決定在工作面距斷層前20m處實施超前注漿加固,直到斷層過斷層后15m位置。
對于現場的圍巖破壞研究和理論分析,經礦方決定10-113綜采工作面在遇斷層期間,圍巖受斷層影響較大,為防止回采期間發生冒頂或者煤壁發生片幫的現象,需進行超前注漿,同時在現場發現,在斷層附近,會出現少了冒水現象,因此注漿材料選取水泥混合水玻璃,來對工作面圍巖進行超前注漿。
1)注漿孔確定。為了是加固效果更好,以防止斷層附近破碎區的因回采影響而繼續發展,根據回采工作面圍巖裂頂板的破裂情況,經理論計算后,同時考慮圍巖加固效果與經濟效益,最高注漿孔深度選擇為6m;選擇布置兩排注漿孔,第一排距巷道底板2m處,第二排布置在距頂板1m處,每隔4m布置一個注漿孔,注漿孔布置如圖2所示,封孔時,根據注漿孔的實際情況,封孔器應該距注漿孔口1500mm;。

圖2 注漿鉆孔布置
2)單孔注漿量確定。單孔注漿量時決定注漿效果的主要因素之一,同時注漿的壓力、時間也會對注漿的實際效果造成影響。經過現場觀察與理論計算,為達到最優效果,既能最大程度上加固巷道圍巖,又能省工省料,決定單孔的注漿量為350kg為最佳,注漿時可以根據實際情況隨時調整。

圖3 注漿加固工藝與設備
1)首先對注漿材料進行準備,本次注漿根據現場實地請考慮,決定采用水泥混合水玻璃的混合注漿,同時準備所需的壓力泵、注漿管等注漿所需基本設備。
2)將所準備設備與注漿管,注漿泵相連,監測連接設備是否有漏液的現象,壓力是否滿足工作需求。
3)開始注漿,注漿使用的瑪麗散樹脂與催化劑,分別使用兩根吸料管與注射泵相連,在工作時,這兩種注漿料會通過注射泵的作用下,進入到高壓膠管;高壓膠管一端連接注射槍,兩種噴漿了混合后,通過注漿管注入到注漿孔內,并在注漿泵的高壓作用下,滲透到巖層內的縫隙中,從而達到對圍巖層加固的作用。根據實地情況,可以靈活調整注漿情況。
4)停止注漿。在注漿達到預計要求或注漿量的擴散半徑達到預計位置后,即可停止注漿,并對注漿孔進行封孔。
5)換孔注漿,重復2~4的相關施工步驟。
6)清洗管路,在注漿完成后,需及時進行清洗管路,防止管內注漿孔凝固,注漿泵與管路堵塞。
7)注漿結束,對注漿工作面進行維護與觀測記錄,有任何問題及時匯報。
為分析斷層對大采高工作面的影響并驗證在此處應用圍巖控制效果,對斷層影響區域范圍內注漿后,對頂板變形量進行為期兩周的監測,監測點主要布置在距斷層5m的1號斷面,距斷層10m的2號斷面,通過對斷面變形量來分析工作面遇斷層期間的礦壓顯現特征。

圖4 注漿后頂板變形量變化
有檢測站的實際檢測的圖可知,在對巷道圍巖進行注漿之后,隨著回采的的推進,工作面圍巖依舊保持穩定狀態。1號斷面頂板最大變形量19.5cm,之后逐漸趨于穩定;2號斷面頂板變形量在5-5前,變形顯著,之后逐漸趨于穩定,最大變形量在18cm。由現場觀察記錄得,在回采工作面過斷層時,并未發生冒頂現象,液壓支架工作正常,沒有發生壓架現象,說明工作面圍巖控制效果良好,工作面順利通過斷層。
為了探究注漿對工作面過斷層的應用效果,本文以回坡底煤礦10-113綜采工作面過斷層為研究對象,通過相似模擬實驗,得到斷層對回采工作的影響范圍,經過理論計算與基于實際情況考慮,決定對工作面圍巖進行注漿作業,以確保回采作業可以安全進行;在按照安全規程完成注漿之后,并對注漿效果進行現場檢測,通過對注漿后的頂板變形量觀察,可以確定注漿對工作面安全通過斷層具有良好應用效果。