
摘 要:針對某電廠機組運行中軸加風機頻繁進水導(dǎo)致電機燒毀的問題,介紹了其故障分析與處理過程,結(jié)合現(xiàn)場情況,分析了導(dǎo)致軸加風機頻繁進水的原因,發(fā)現(xiàn)軸加風機與電機同軸連接方式不合理,出口逆止門不嚴密,軸加風機入口管道及出口管道未設(shè)計U型放水管,風機內(nèi)積水,運行中蒸汽外泄沿軸流向電機轉(zhuǎn)子致使電機進水,是電機頻繁燒損的直接原因,并據(jù)此提出了相關(guān)的技術(shù)改造建議,使問題得到了徹底解決。
關(guān)鍵詞:軸加風機;電機;進水;骨架油封;U型水封
1 概況
江西大唐國際撫州發(fā)電有限責任公司的超超臨界機組裝機容量2×1 000 MW,軸封加熱器及軸加風機均為東汽廠及配套廠家供貨,每臺機組設(shè)兩臺軸加風機,一運一備,風機型號AZY013.5-043.3-1,流量2 600 m3/h,轉(zhuǎn)速2 900 r/min,全壓13 500 Pa,電機型號YX3-180M-2,功率22 kW。機組運行中控制軸封加熱器汽側(cè)入口管壓力-5 kPa,軸加風機進口與軸封加熱器殼側(cè)(汽側(cè))連接,兩臺軸加風機出口管道DN219 mm,經(jīng)過逆止門后匯流至一根出口母管,母管經(jīng)過一截水平管道后向上引接至汽機房頂部排出。兩臺機組分別于2015年底及2016年4月投產(chǎn);2017年2月—3月,首先2號機組軸加風機連續(xù)出現(xiàn)積水現(xiàn)象,而且燒損電機一臺,隨后3月份1號機組軸加風機也出現(xiàn)進水現(xiàn)象,燒損電機一臺。經(jīng)我廠技術(shù)人員討論分析,并咨詢軸加風機廠家人員,對我廠現(xiàn)有設(shè)備及系統(tǒng)稍加改造,徹底解決了電機進水問題。
2 故障現(xiàn)象
(1)2017年2月22日,啟動2號機組2B軸加風機顯示黃色故障,就地實際未運行,經(jīng)檢查是由于電機受潮、絕緣降低而無法啟動,烘干電機后運行正常。(2)2017年3月1日,2號機組2B軸加風機運行中跳閘,停電檢查電機,發(fā)現(xiàn)電機進水,電機接線盒處有水流出,風機殼體內(nèi)部有水跡,經(jīng)電氣人員修復(fù)電機并對電機接線盒進行封堵后,啟動運行正常。(3)2017年3月8日,1號機組1B軸加風機切至1A運行,測量1A軸加風機絕緣合格后,啟動1A軸加風機后故障跳閘,停電檢查電機,發(fā)現(xiàn)接線盒和電機內(nèi)部進水,現(xiàn)場檢查故障風機拆開的逆止門法蘭處均有滴水現(xiàn)象,風機內(nèi)部水跡已沒過風機中軸位置。
3 原因分析
針對電機燒損,風機殼體有水跡等情況,我廠技術(shù)人員進行了以下方面的排查工作:
3.1? ? 風機內(nèi)部機械碰磨導(dǎo)致電機過載問題
經(jīng)過設(shè)備部對風機手動盤車發(fā)現(xiàn)設(shè)備正常,轉(zhuǎn)配工藝核查也未發(fā)現(xiàn)設(shè)備本身動靜摩擦痕跡。
3.2? ? 出口逆止門不嚴密,設(shè)備備用時出口管倒流汽水導(dǎo)致備用風機進水
設(shè)備停運后,拆開備用風機出口連接法蘭,發(fā)現(xiàn)出口法蘭連續(xù)流水,說明出口逆止門不嚴密。
3.3? ? 運行風機時出口管倒流水導(dǎo)致運行風機電機進水
運行中軸加風機出口為正壓排汽,溫度在60 ℃左右,存在少量水蒸氣時會被排汽帶走,出口管大量積水才有可能倒流進風機。
3.4? ? 軸加風機入口管進水導(dǎo)致軸加風機、電機進水
軸封加熱器疏水經(jīng)多級水封至凝汽器,軸加設(shè)備液位高開關(guān)報警,運行中液位開關(guān)無報警,對液位開關(guān)進行注水試驗發(fā)現(xiàn)其運行正常,運行檢查中軸封加熱器液位平穩(wěn),排除因軸加風機滿水造成軸加風機進水,導(dǎo)致電機過載;但運行中發(fā)現(xiàn)低壓軸封回汽U型水封有持續(xù)疏水流出,軸封回汽管道溫度較以前下降,軸封回汽管內(nèi)含有凝結(jié)疏水,疏水未及時排出,沿管道進入軸加風機入口管導(dǎo)致軸加風機進水。
3.5? ? 軸加風機內(nèi)有水跡,但入口管及風機殼體底部放水門開啟,放水不暢
運行中軸加風機入口門開啟狀態(tài)時,軸加風機入口管為負壓狀態(tài),我廠軸加風機運行負壓約-5 kPa,換算約500 mm水柱,軸加風機中心位置距離底部放水門約0.4~0.5 m高度,我公司放水管設(shè)置為直管道,受大氣負壓作用,軸加風機內(nèi)水位高于0.5 m時才能克服負壓排水,故軸加風機內(nèi)排水不暢易存水,風機運行時內(nèi)部水越積越高,葉片高速運轉(zhuǎn),風機內(nèi)濕蒸汽沿殼體軸封竄出,運行中后來驗證確實有濕蒸汽沿中心軸進入電機,進而造成電機進水;設(shè)備停運后,關(guān)閉放水門,打開風機殼體,確實見風機底部有積水,但是放水門不關(guān)的情況下,打開風機殼體時,風機內(nèi)部變?yōu)榇髿鈮毫Γ诖蜷_瞬間能見到排水管排水。
2017年2月22日及3月8日電機啟動后跳閘,前期電機運行時已進入濕蒸汽,但是進汽量不多,沒有直接造成短路,而且運行時電機溫度高,蒸汽凝結(jié)慢,設(shè)備備用時電機內(nèi)蒸汽全部凝結(jié)成水,啟動時測量絕緣滿足電機絕緣要求,但實際電機直阻已不合格,啟動后燒損電機,而且軸加風機DCS無電流監(jiān)視,不便于監(jiān)視電流及異常分析。
3.6? ? 排除電機接線盒套管進水至電機
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)軸加風機接線盒進線套管中無水汽及水跡,排除電機中的水來自電纜套管。
3.7? ? 軸加風機與電機直接連接,結(jié)構(gòu)不合理
杭州科星公司生產(chǎn)的軸加風機與電機直連,風機驅(qū)動端與電機距離不超過50 mm,風機驅(qū)動端未設(shè)置擋水環(huán)及密封裝置,電機驅(qū)動端密封不嚴,未設(shè)置骨架油封,是電機進水的主要原因;此外軸加風機電機絕緣為F級,該絕緣等級電機允許的工作溫度為155 ℃,我廠軸封回汽母管溫度約240 ℃,換熱后濕蒸汽溫度仍在100 ℃以上,蒸汽吹向電機本體,易導(dǎo)致電機絕緣加速老化。
綜上所述,判定電機頻繁燒毀的主要原因為:(1)軸加風機入口管及本體放水管未設(shè)置U型彎放水,運行時該處為負壓狀態(tài),導(dǎo)致運行中放水不暢。(2)軸加風機與電機直接連接的結(jié)構(gòu)不合理,且未設(shè)置有效密封裝置。次要原因為:(1)風機出口逆止門不嚴密。(2)出口管道未設(shè)置放水門。
4 處理措施
(1)在軸加風機驅(qū)動端及電機驅(qū)動端增加骨架油封,如圖1所示,阻止風機內(nèi)濕蒸汽漏出進入電機本體內(nèi)。
(2)在軸加風機出口水平管道最低處增加放水管,設(shè)置U型彎,水封高度1.3 m;將風機入口管與殼體底部放水管改為帶U型彎,水封高度0.6 m。
(3)檢修出口逆止門,保證嚴密不漏水。
(4)在DCS上增設(shè)軸加風機電流監(jiān)視功能,運行中發(fā)現(xiàn)電流增大時及時倒換風機,關(guān)閉入口門放水。
(5)對主機低壓軸封減溫水調(diào)閥進行解體檢修,消除閥門內(nèi)漏,避免低壓軸封回汽中含水量過大,便于運行調(diào)節(jié)。
5 結(jié)語
經(jīng)過上述處理,運行中風機軸封向外竄汽水的現(xiàn)象消失,風機殼體內(nèi)未再存水,運行9個月至今,沒有發(fā)生軸加風機電機燒損情況,檢查風機殼體內(nèi)已沒有水跡,徹底解決了軸加風機進水及電機燒損問題,而且系統(tǒng)改造簡單,投入少,效果明顯。
收稿日期:2019-12-03
作者簡介:黃俊義(1982—),男,湖南衡陽人,工程師,研究方向:鍋爐汽機運行調(diào)節(jié)優(yōu)化。