陳俊麗
摘要:儲層物性差出砂嚴重是制約錦22塊開發效果的主要原因,對該塊興隆臺油層采用精細地質再認識、深化油藏機理研究、積極開展動態分析及潛力評價等二次開發研究技術。從沉積相到生產動態等多角度將出砂情況細化分析到小層單砂體,來進行精心設計、優化部署井網來實現區塊的二次開發。在此基礎上我們部署新井,丙取得了較好的開發效果。
關鍵詞:儲層物性;二次開發;單砂體;井網
錦22塊位于構造位置處于遼河盆地西部凹陷西斜坡南部,是錦16塊向西南延伸部分。斷塊被兩條近東西向斷層所夾持,北高南低。含油面積0.67km2,地質儲量206×104t,有效厚度21.9m,開發目的層為興隆臺油層,埋深-1350~-1460m。自投產以來先后經歷了基礎井網投產階段、點狀注水階段、加密調整面積注水階段和低速開發等四個階段。
1.區塊開發存在的主要問題
1.平面注采系統不完善,局部存在有注無采現象
目前,錦22塊由于油井出砂、套變等原因油井開井少,注采系統極不完善,并且,在局部區域存在有注無采的現象,如錦22、12-2109、12-210井,3口水井周邊油井因各種原因都已關井。因此,注采系統不平衡,造成注水浪費。
2.目前已處在雙高含水期,采出程度、綜合含水均較高,剩余可采儲量小
該斷塊目前采出程度為26.2%,綜合含水為92.4%,已進入高含水后期開發階段,通過對高含水后期水驅采收率預測該油田最終水驅采收率為33.4%,剩余可采儲量為15.5×104t,可采儲量采出程度為78.5%,可見有7.2%剩余可采儲量采出程度未被采出,剩余可采儲量潛力小。
3.目前區塊產油量、產液量低、剩余可采儲量采油速度低
由于目前錦22塊油井開井率過低,剩余可采儲量采油速度為0.3%。采油速度非常低,十年內難以達到標定采收率33.4%。
4.剩余油分布狀況復雜,找到剩余油難度很大
進入此階段剩余油分布零散,含油飽和度相對較高的滯留區多呈零星狀況分布,平面上呈犬牙交錯狀態,因此必須通過切實可行的手段從單小層入手,才能找到剩余油富集區。
2.二次開發研究
2.1重構地下認識體系
(1)精細地質研究
通過4條橫剖面和5條縱剖面來重新落實區塊構造。我們發現構造總體格局變化不大,主要斷裂和構造形態與原認識基本一致,只是個別斷層有細微變化。
(2)剩余油研究
結合監測資料認清了剩余油分布規律及主力層剩余油分布狀況。平面上整體水淹嚴重,剩余油集中在構造較高的部位和部分無注水井或受巖性、斷層綜合作用的區域。數模研究表明剩余油在斷層角、構造高部位較富集。縱向上同一砂巖組內,下部小層水淹程度高于上部小層。并且不同砂巖組之間,下部砂巖組水淹程度明顯也高于上部砂巖組。C/O測試資料表明剩余油主要集中在單層內頂部。
2.2重識出砂狀況
由于該塊出砂嚴重,從動態上對25口井的沖砂檢泵情況重新進行了研究,并細化到油層組,分析了檢泵周期、出砂速度與含水的關系以及出砂與沉積相帶的關系。
(1)檢泵周期
全塊平均檢泵周期為204天,其中興Ⅰ組的檢泵周期145.6天,興Ⅱ組的檢泵周期286.28天,合采井檢泵周期為244.5天。興Ⅰ組的檢泵周期最短,檢泵最為頻繁,由此分析興Ⅰ組出砂最為嚴重。
(2)出砂速度與巖性的關系
粉砂巖平均出砂速度0.5m/d,細砂巖平均出砂速度1.32m/d,中砂巖平均出砂速度0.67m/d,砂礫巖平均出砂速度0.52m/d。細砂巖出砂速度最快。
(3)出砂速度與含水的關系
不同油組特點不一。總的來說,含水50%以后出砂嚴重,但高含水后出砂速度下降。其中興Ⅰ組投產即高含水,含水在80%以上后出砂嚴重;興Ⅱ組含水在70%以后出砂嚴重;合采井含水在60-70%之間出砂最嚴重。
(4)出砂速度與沉積相帶的關系。
興Ⅰ組不管處于何種微相,出砂都比較嚴重。處于分流間出砂最嚴重,出砂速度1.96m/d,河道平均1.1m/d。興Ⅰ組整體出砂嚴重。
興Ⅱ組主河道邊緣出砂速度在0.51-1.49m/d之間,平均1.0m/d,主河道0.03-0.17m/d之間,平均為0.1m/d。興Ⅱ組相對興Ⅰ組整體出砂不嚴重。
(5)出泥漿情況
有5口井存在較為嚴重的出泥漿現象,其中有2口井單采興Ⅰ組出泥漿。分析認為是興Ⅰ組的細砂巖出砂所致。
2.3重建“四性關系”
由于該塊出砂嚴重,靜態上對所有井的油層重新定義,即根據電測解釋重新校正四性關系。共統計16口井的267個小層,其中包括典型水層17層、干層13層及差油層52層。
一是綜合分析水層、干層及差油層的電性特征,將油層的臨界值定義為電阻率值大于8Ω·m,時差大于315,其余層則視為無效層。
二是依據油層含油性總體分布情況及較細巖性易出泥漿的特性,將含油級別油斑以下、巖性為細砂巖以下的層,視為無效層。
四性關系重新校正后,扣除無效層共99.2m/58層,重新計算有效厚度系數為73.66%(與原來的73.52%相差不大),重新繪制油層等厚圖,面積加權法算得興Ⅱ組油層平均厚度為20.6m(23.2m)。最終確定興Ⅱ儲量為143.5萬噸,減少63萬噸。
全塊總累產油57.2萬噸,其中興Ⅱ累產油43.8萬噸。最終確定興Ⅱ采出程度30.5%,與原來27.3%相比增加3.2%。所以結合“二三采油”,錦22塊仍有較大的布井潛力。
2.4重建井網技術
摒棄原注采井網,考慮三次采油,二三結合,重建井網以實現區塊二次開發。
部署原則:
(1)考慮三次采油,注聚井設計為新井,為了避開原注水驅替通道,設計注聚井盡量遠離原注水井;
(2)注采井距設計為150m(與分采區二元驅相同),采用五點法井網;
(3)采油井設計以注聚井為中心進行部署,摒棄原注采井網同時考慮盡可能利用原采油井;
(4)原注水井設計為觀察井,邊部注水井保留;
(5)三次采油的目的層選擇興Ⅱ1、Ⅱ2砂巖組,有效厚度12.0m。
3.部署井網及效果分析
通過以上研究,按照五點法、170米井距部署了5個采油井組,其中新井14口(油井9口、水井5口),利用老井5口。實現了斷塊二次開發的前期基礎井網建設,下步將在現有挖潛基礎上轉化學驅,預計采出程度提高15%以上。
至目前已提前實施7口新井,自2014年1月投產以來,日產油從4.08t/d上升到目前的35.47t/d;日產液從43.18t/d上升到197.4t/d;含水從94.9%下降到84.8%。
4.結論
(1)精細地質再認識是老油田開展二次開發研究的技術基礎,深化油藏機理研究、積極開展動態分析及潛力評價是二次開發的前提,精心設計、優化部署是實現二次開發的重要保障。
(2)儲層物性差出砂嚴重是制約該塊開發效果的主要原因,從沉積相到生產動態等多角度將出砂情況細化分析到小層單砂體是此次研究部署的關鍵所在。
(3)針對該塊的生產實際,建議對新井實施壓裂防砂措施,進一步提高各單井的生產效果。