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高爐上漲的分析及應(yīng)對(duì)措施

2020-06-25 07:22:44趙奇強(qiáng)孫劉恒高成云
天津冶金 2020年3期

趙奇強(qiáng),孫劉恒,高成云

(中冶華天工程技術(shù)有限公司,江蘇210019)

0 引言

高爐上漲問(wèn)題在國(guó)內(nèi)引起越來(lái)越多的關(guān)注,目前國(guó)內(nèi)高爐發(fā)現(xiàn)底板上漲的有數(shù)十座之多,如沙鋼5 800 m3高爐[1]、馬鋼 4 000 m3高爐[2]、山東萊鋼 3 200 m3高爐[3]、朝陽(yáng) 2 600 m3高爐[4]和昆鋼 1 350 m3高爐[5]等都發(fā)生了上漲,其中包含了巨型高爐、大型高爐、中小型高爐,分布地域遍布南北各地,但總的來(lái)說(shuō),上漲的高爐案例大部分位于長(zhǎng)江以南區(qū)域。對(duì)于高爐上漲,國(guó)內(nèi)外大部分觀點(diǎn)是有害金屬侵蝕引起的耐火材料異常膨脹導(dǎo)致,但是近期也有些學(xué)者認(rèn)為高爐上漲是因?yàn)楦郀t盲板力引起的。作者通過(guò)詳細(xì)案例并結(jié)合建模計(jì)算,對(duì)高爐上漲的原因進(jìn)行剖析,并提出高爐抗?jié)q和防漏設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。

2 高爐上漲案例分析

以杭鋼1#1 250 m3高爐為例,作者全程參與到該高爐全生產(chǎn)過(guò)程跟蹤、高爐上漲處理過(guò)程、拆爐跟蹤、取樣化驗(yàn)分析和高爐建模計(jì)算等幾個(gè)方面工作。杭鋼1#1 250 m3高爐于2007年10月15日建成投產(chǎn),高爐保持高產(chǎn)順行,2009年首次發(fā)現(xiàn)爐底封板有上翹跡象,2010年5月對(duì)爐底板四周進(jìn)行測(cè)量,平均上漲70 mm,到停爐中修前爐體四周爐底板上漲幅度為130~150 mm,2012年3月?tīng)t缸溫度快速升高,該部位爐殼溫度超過(guò)70℃,杭鋼決定停爐中修[6]。

2.1 高爐原爐底爐缸結(jié)構(gòu)

杭鋼1#1 250 m3高爐采用了炭磚+陶瓷杯的綜合爐底爐缸結(jié)構(gòu),爐缸直徑8.6 m,死鐵層深度2.8 m,爐缸環(huán)炭分兩層砌筑,靠冷卻壁側(cè)砌筑一層微孔模壓小炭塊,靠鐵水側(cè)砌筑大塊微孔炭磚,微孔炭磚和模壓小炭塊之間設(shè)80 mm石墨質(zhì)搗打料,詳細(xì)結(jié)構(gòu)見(jiàn)表1。

該高爐爐缸環(huán)炭采用微孔模壓小炭塊+大塊微孔炭磚結(jié)構(gòu)的目的是把碳搗料層推進(jìn)爐內(nèi),遠(yuǎn)離冷卻壁,以提高碳搗料層開(kāi)爐的燒結(jié)溫度。死鐵層深度2.8 m,約是爐缸直徑的32.6%,其目的是為了使?fàn)t底死料柱懸浮,減輕環(huán)流對(duì)爐缸環(huán)炭的沖刷強(qiáng)度,以避免大蒜頭侵蝕出現(xiàn)。但從后面扒爐情況來(lái)看,以上措施并未使高爐爐底爐缸情況改善,相反,碳搗層推向爐內(nèi)加速了有害金屬元素的聚集,死鐵層過(guò)深,鐵水壓力增加,增大了鐵水對(duì)炭磚的侵蝕。

表1 杭鋼1#1 250 m3高爐原爐底爐缸結(jié)構(gòu)

2.2 高爐扒爐情況跟蹤

高爐停爐后,我公司對(duì)該高爐扒爐進(jìn)行了全程跟蹤和取樣,扒爐過(guò)程發(fā)現(xiàn),整個(gè)爐缸區(qū)域靠冷卻壁砌筑的模壓小炭塊保存較完好,但內(nèi)層砌筑的大塊環(huán)炭侵蝕較嚴(yán)重,炭磚內(nèi)部存在白色金屬,炭磚質(zhì)地疏松,內(nèi)外層環(huán)炭之間的碳素?fù)v打料層存在大片的白色金屬層,厚度為30~50 mm,此外,在爐缸、爐底部位炭磚的橫縱向磚縫中均大量存在10 mm厚度左右的白色金屬層,高爐內(nèi)部侵蝕情況見(jiàn)圖1、圖2。

圖1 爐底爐缸炭磚侵蝕圖

圖2 爐缸碳搗料層侵蝕圖

隨后對(duì)各部位取樣進(jìn)行了化驗(yàn)分析,結(jié)果顯示爐缸炭磚縫隙及碳素?fù)v打料中白色金屬以Zn為主,含少量K、Na元素,爐底炭磚縫隙中金屬以Pb為主。化驗(yàn)結(jié)果詳見(jiàn)表2。

表2 杭鋼1#1 250 m3高爐爐底爐缸取樣化驗(yàn)分析 /%

2.3 高爐盲板力計(jì)算分析

高爐盲板力建模計(jì)算過(guò)程如下:

以高爐風(fēng)口截面為界,在高爐底板上翹時(shí),在此截面上爐殼存在著上、下兩個(gè)有效的分力。垂直向上分力包括:鼓風(fēng)對(duì)該截面產(chǎn)生向上的垂直分力F1;豎直向下的分力包括:爐殼及附屬設(shè)備耐火材料的重力F2,風(fēng)口以上固態(tài)爐料的重力F3,高爐底板及爐底炭磚結(jié)構(gòu)自身的抗彎力F4,風(fēng)口以下液態(tài)渣鐵及爐缸直徑范圍內(nèi)爐底炭磚重量按照全部通過(guò)高爐底板傳遞到高爐基礎(chǔ)。設(shè)爐底板處截面力為F總,則

式中:P:風(fēng)口處鼓風(fēng)壓力,A:爐缸斷面積,G1:固定在爐殼設(shè)備重量,G2:爐頂鋼法蘭上的爐頂設(shè)備重量,G3:爐缸環(huán)炭和爐底圓周部分炭磚重量,G4:爐殼重量。

F1~F3均可由高爐設(shè)計(jì)參數(shù)算出,見(jiàn)表3,F(xiàn)4需通過(guò)建模進(jìn)行模擬計(jì)算,其設(shè)定參數(shù)見(jiàn)表4,建模計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖3。

建模計(jì)算結(jié)果表明,高爐生產(chǎn)后期,即爐缸炭磚受到一定侵蝕的前提下,高爐盲板力最大可使杭鋼1#1 250 m3高爐上漲3.4 mm,考慮到液態(tài)渣鐵的重力并未考慮到對(duì)抗盲板力的范圍內(nèi),以及鼓風(fēng)入爐壓力取值較大,實(shí)際高爐的上漲值還會(huì)小于該模擬值??傮w而言,建模計(jì)算結(jié)果為高爐正常的上漲范圍內(nèi),盲板力不會(huì)引起高爐的異常上漲。

表3 杭鋼1#1 250 m3高爐各分力值

表4 模型結(jié)構(gòu)各組成的物性參數(shù)

圖3 杭鋼1#1 250 m3高爐模擬結(jié)果

2.4 高爐上漲原因及分析

可能引起高爐上漲的因素主要有:由高爐鼓風(fēng)產(chǎn)生的盲板力;有害金屬元素在爐底爐缸聚集和反應(yīng)產(chǎn)生的分子力。上述建模計(jì)算結(jié)果已證明,盲板力不是高爐異常上漲的主要原因。

作者跟蹤國(guó)內(nèi)多個(gè)上漲高爐拆爐過(guò)程發(fā)現(xiàn),在這些高爐的內(nèi)部普遍存在大量的有害金屬元素,它們沉積在爐底爐缸各個(gè)砌體的縫隙中,連接成片,厚度多達(dá)幾十毫米,以環(huán)炭和冷卻壁之間炭素?fù)v打料層最多,有些還侵入爐缸環(huán)炭,造成環(huán)炭的疏松和膨脹。根據(jù)這些金屬在各個(gè)部位的分布情況,作者認(rèn)為有害金屬主要是通過(guò)炭磚與冷卻壁間炭素?fù)v打料層以氣態(tài)的形式向下滲透,在合適的溫度下沉積,并橫向侵蝕炭磚磚縫,有害金屬的侵蝕程度在有高爐爐底煤氣泄漏的情況下會(huì)加重。由此可見(jiàn),高爐盲板力可引起高爐微漲,但高爐的異常上漲不是盲板力原因造成的,高爐異常上漲本質(zhì)原因是有害金屬沉積和對(duì)炭磚侵蝕造成的炭磚異常膨脹,其上漲的實(shí)質(zhì)是分子力。

高爐發(fā)生有害金屬侵蝕需具備有害金屬在爐內(nèi)富集這一條件,高爐排有害金屬操作及控制入爐有害金屬負(fù)荷均可減緩或避免有害金屬在爐內(nèi)的富集,從而減緩和避免高爐的上漲,但只控制入爐有害金屬負(fù)荷,不強(qiáng)化排有害金屬操作,爐內(nèi)有害金屬通過(guò)積累一樣可以達(dá)到富集??刂茽t內(nèi)有害金屬進(jìn)出平衡是解決高爐上漲的有效途徑。

3 防漲型高爐的設(shè)計(jì)

高爐設(shè)計(jì)可采取一些措施來(lái)減緩高爐上漲的趨勢(shì),通過(guò)幾年的總結(jié)和實(shí)踐,中冶華天設(shè)計(jì)出一種新型防漲型高爐,該防漲型爐底爐缸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的特點(diǎn)為:

(1)雙層封板結(jié)構(gòu);

(2)炭磚+陶瓷半杯綜合爐底爐缸;

(3)風(fēng)口防漏水措施;

(4)炭磚與冷卻壁縫隙采用灌注料。

該結(jié)構(gòu)有效阻斷了水及金屬蒸汽向下侵蝕途徑,使不定型耐火材料得到有效燒結(jié),炭磚及陶瓷杯的材料性能得到有效發(fā)揮,從而減少了有害金屬在爐底爐缸砌體中的沉積和對(duì)炭磚的侵蝕。

目前由中冶華天設(shè)計(jì)的該新型防漲型高爐已在河北安豐及福建三明的三座高爐應(yīng)用,以上三座高爐已分別于2016年和2018年投產(chǎn),實(shí)踐效果良好,目前高爐高產(chǎn)順行,爐底爐缸溫度穩(wěn)定,爐底封板與高爐基礎(chǔ)貼合良好,沒(méi)有上漲跡象。近期,另有五座中冶華天新設(shè)計(jì)該結(jié)構(gòu)高爐即將投產(chǎn)使用。

4 結(jié)語(yǔ)

(1)高爐盲板力對(duì)高爐上漲產(chǎn)生的影響有限,不是高爐異常上漲的主要原因。

(2)高爐上漲的根本原因是有害金屬元素聚集和對(duì)爐缸炭磚侵蝕后造成的爐缸炭磚膨脹造成的。

(3)避免高爐上漲的有效措施是降低入爐原料有害金屬負(fù)荷和采取有效的高爐排有害金屬操作。

(4)高爐可采取一些防上漲設(shè)計(jì),但這些設(shè)計(jì)只能減緩高爐上漲的趨勢(shì),不從根本上解決上漲問(wèn)題。

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