劉彪 張俊 王居賀 李文霞 李少安
1. 中國石化西北油田分公司石油工程技術研究院;2. 中國石化縫洞型油藏提高采收率重點實驗室
順托果勒低隆北緣為西北油田分公司探明的重點區塊,其中,奧陶系桑塔木組火成巖侵入體面積約117 km2,自上而下地層存在二疊系火成巖漏失、深部泥巖井壁失穩以及桑塔木組侵入體漏塌同層等問題,前期采用了?120.6 mm井眼完鉆的四級井身結構,配套了井筒穩定與提速技術,應用效果較好。然而,隨著布井方向向斷裂帶兩側與兩翼延伸,井深增加、溫度升高,面臨二疊系裂縫結構更復雜、密度1.85 g/cm3鉆井液未能有效抑制侵入巖坍塌、古生界機械鉆速低以及?120.6 mm井眼MWD儀器故障率高等新的問題。為此,筆者在分析地層特征基礎上,擴大了井眼尺寸,研制了新型的井筒防塌、防漏鉆井液配方及輔助處理措施,優化了超深短半徑水平井軌跡與鉆井工藝,并試驗了分層提速技術,現場應用6口井,平均鉆井周期縮短26.5 d,為實現該區安全高效鉆井提供了技術支撐。
二疊系火成巖裂縫發育、壓力敏感、易漏,前期針對縫寬小于2 mm,采用隨鉆防漏、堵漏漿鉆進以及橋漿承壓堵漏[1]3種方式,漏失井數量由100%降至40%。隨勘探區域擴大,二疊系火成巖縫寬跨度高限由毫米級別增至厘米級別,密度1.25 g/cm3鉆井液鉆遇裂縫瞬時漏失量達50 m3/h以上,承壓堵漏期間,在誘導壓力作用下,張開縫與天然閉合縫形成復雜縫網,加劇了堵漏難度,3口井漏失量達1 632 m3,耗時32.5 d,堵漏42井次成功率僅10%。
奧陶系桑塔木組局部發育火成巖侵入體,埋深6 600~6 900 m,長石含量82.5%、黏土含量4.5%;地應力狀態為走滑應力場,最大、最小水平主應力梯度2.56 MPa/100 m、1.62 MPa/100 m;微裂縫縫寬90~420 μm。為抑制井壁失穩鉆井液最高密度1.85 g/cm3,仍出現間斷性小漏,并返出片狀掉塊40 mm×30 mm。從5口井井徑對比看,鉆井液密度1.80~1.85 g/cm3,侵入體井徑擴大率55%,表明高密度鉆井液緩解了憋卡,未降低井徑擴大率。分析認為坍塌的主控因素:(1)坍塌壓力高,地層揭開瞬時應力釋放大;(2)基于Griffith強度準則[2],高密度鉆井液侵入巖石裂縫內部,出現水力劈裂[2]作用,導致應力支撐與巖石破壞應力失衡;(3)巖石脆性強,鉆具擾動剝落掉塊。
二疊系巖性以英安巖、凝灰巖、玄武巖為主,厚度420~500 m,采用“PDC鉆頭+中速螺桿”,機械鉆速2.1 m/h,單趟鉆進尺132 m,PDC鉆頭崩齒比例80%。石炭系、志留系、奧陶系桑塔木組巖性以泥巖為主,厚度1 700~2 000 m,采用“PDC鉆頭+大扭矩螺桿”,機械鉆速3.8 m/h,PDC鉆頭攻擊性弱、磨損程度低。侵入巖厚度35~60 m,機械鉆速1.05 m/h,受掉塊、可鉆性差影響,下部機械鉆速僅1.24 m/h,PDC鉆頭崩齒、牙輪鉆頭掉齒占比分別45%、65%,3口井鉆頭外徑165.1 mm縮至145.3 mm。
國內MWD額定抗溫175 ℃、抗壓172.3 MPa,在順北油田?120.6 mm井眼應用7口井,平均1口井4次故障,在?149.2 mm井眼應用19口井,平均1口井不足2次故障。損壞主要特征:一是工作溫度大于160 ℃,信號傳輸不正常,高溫下探管橡膠扶正套脫落;二是靜液柱壓力大于139 MPa,脈沖和探管外筒易沖蝕、電路板易損壞。
利用Drillworks地層壓力分析軟件[2]對已完鉆井的測井資料、試油、巖性分析與計算,建立了地層三壓力剖面(見圖1)。(1)地層孔隙壓力系數1.04~1.23,屬正常壓力系統;(2)地層坍塌壓力系數0.9~1.58,二疊系、志留系壓力系數1.22~1.30,桑塔木組壓力系數1.30~1.58;(3)地層破裂壓力系數2.0左右,輝綠巖頂部最低1.91,桑塔木組下泥巖段最低1.98。
前期采用井身結構[3]見圖2a,實鉆鉆井液密度大于1.35 g/cm3揭示志留系易漏,為確保鉆井安全,將?193.7 mm套管下至侵入巖之上,再采用密度1.80~1.85 g/cm3鉆井液揭示侵入巖,考慮儲層縫洞發育,應用?139.7 mm尾管下至目的層頂部,再降低鉆井液密度揭示奧陶系儲層。

圖1 地層三壓力剖面Fig. 1 Three-pressure profile
原井身結構弊端,一是由于志留系為薄弱地層,而二開套管下至桑塔木組侵入巖頂部增加了300 m;二是?120.6 mm井眼循環降溫能力與鉆具振動大。
為消除原結構弊端,優化出了新型四級結構(圖2b):一是表層套管?298.5 mm下至1 999 m,封隔淺部疏松地層;二是技術套管?219.1 mm封隔志留系底部;三是技術套管下至目的層頂部,封隔侵入巖地層;四是四開采用?143.9 mm鉆頭鉆開目的層,裸眼完井。

圖2 含侵入體區域井身結構優化Fig. 2 Optimization of casing program in the areas with intrusive rocks
優化結構存在以下優勢:一是二開井深縮短了300 m,將大尺寸井眼段長縮短,三開小尺寸井眼段長延長,縮短鉆井周期;二是完鉆井眼尺寸由?120.6擴大至?143.9 mm,適用排量10 L/s升至15 L/s,循環降溫8 ℃升至15 ℃,使MWD儀器適用的井筒靜止溫度由168 ℃升至175 ℃;三是沖擊振動監測表明?120.6 mm、?143.9 mm井眼振動半弦波瞬間最大值分別90g、30g,正??刂普駝又敌∮?0g儀器受損概率由85%減少至25%;四是?143.9 mm井眼相比?120.6 mm井眼,鉆桿接箍位置間隙由6.3 mm升至18 mm,一旦斷鉆具便于處理。
2.2.1 強化二疊系堵漏技術
針對裂縫寬度小于2 cm,伴生微米、毫米級別裂縫,為進一步提高封堵裂縫寬度范圍,堵漏工藝進行以下優化。
(1)隨鉆堵漏方面,優化配方為“0.5%聚合物凝膠+1%竹纖維+2%瀝青+1%超細碳酸鈣”,該體系引入了聚合物凝膠材料,抗溫達130 ℃不破膠,對不同縫寬自適應強,以抓壁方式縮小縫寬,形成縫網內架橋,配合其他堵漏材料填充,體系抗溫由90~110 ℃提高至100~130 ℃,封堵裂縫寬度從“微米-毫米”提高至“微米-厘米”級別。
(2)承壓堵漏方面,一是以“BZ-STAⅠ和BZSTAⅡ”材料[4]為主,基于不同漏速,配置相應比例的材料與堵漏漿濃度,室內實驗表明,質量分數大于35%,縫寬2 cm,承壓能力可達9 MPa;二是采用抗高溫凝膠堵漏技術,實現成膠時間1~24 h可調,承壓能力>50 MPa,抗溫>140 ℃,相比前期的橋漿承壓堵漏,克服了堵漏材料不易進入裂縫、材料抗溫與抗壓能力低的問題。
2.2.2 強化侵入巖防塌防漏技術
為降低井壁失穩,確保安全鉆井問題,優化了3項技術措施。
(1)提高井漿對裂縫的封堵,進侵入體前50 m,一次性加入“3%瀝青類+2%超細碳酸鈣+1%PB-1”,提高體系初始隨鉆封堵性能;視滲漏加大和巖屑尺寸增大,復配1%高軟化點乳化瀝青,強化封堵能力;保證井漿中“瀝青類+PB-1+剛性封堵粒子”總濃度為4%~6%,動態提高地層承壓能力,防止水力“錐進”微裂縫擴展;若封堵材料被篩除,需定期補充。
(2)優化鉆井液性能,提高攜巖效率,基于坍塌壓力分析,優化鉆井液密度1.85 g/cm3降至1.60 g/cm3,控制塑性黏度30~40 mPa · s、動切力5~12 Pa,實現降低環空流動阻力和井壁沖刷能力,滿足片狀巖屑尺寸2 cm×3 cm攜帶出井。
(3)是稠塞洗井,每次起鉆或下鉆到底,以稠塞(漏斗黏度150 s以上)循環清潔井底,密度不低于井漿。
根據巖石強度參數、機械比能原理分析,針對二疊系火成巖、石炭系—志留系泥巖以及侵入體火成巖地層,考慮井眼尺寸、鉆頭結構、切削方式、鉆井參數及破巖扭矩大小,指導鉆頭與提速工具選型。
2.3.1 二疊系破巖技術
二疊系火成巖抗壓強度75~150 MPa,泊松比0.25~0.35,內聚力8~10 MPa,內摩擦角31~42 °,楊氏模量22~46 GPa,可鉆性級值5~7,破巖扭矩7~11 kN · m,采用“加強型混合鉆頭+ ? 197 mm等壁厚螺桿”破巖工藝。
利用沖擊與剪切破碎相結合的原理,配套等壁厚大扭矩螺桿,工作扭矩10.9 kN · m增至13.9 kN · m,設計全金屬馬達與高級橡膠定子提高螺桿膠芯抗沖蝕能力,抗溫能力達180 ℃。相比早期混合鉆頭,內錐優選13 mm復合片,增加齒穴金剛石保護結構,防掏心;優選梯度處理的錐形齒,增大受力面積;強化牙輪背錐、牙掌掌尖,增強軸承壽命。
2.3.2 “石炭系—志留系”破巖技術
二疊系下部與石炭系—志留系均發育砂泥巖地層,抗壓強度40~120 MPa,泊松比0.30~0.42,內聚力低于9 MPa,內摩擦角31~42°,楊氏模量42~68 GPa,可鉆性級值4~6,破巖扭矩5~10 kN · m,采用“尖圓齒PDC鉆頭+等壁厚螺桿”[5]破巖工藝。
針對砂泥巖地層塑性強,鉆頭吃入不深的問題,設計了5刀翼、外徑16 mm雙排尖圓齒PDC鉆頭。該鉆頭具有以下特點:(1)主切削齒為尖齒與圓齒交替分布,尖齒優先吃入地層預先破壞地層應力,圓齒二次剪切破巖,提高破巖效率;(2)為提高尖齒抗研磨性,設計了抗高溫復合片,加厚2~3 mm;(3)保徑齒單排優化為雙排,增加布齒2顆,呈螺旋分布,提高排屑效率。
2.3.3 奧陶系桑塔木組高效破巖技術
侵入巖段以火成巖為主,侵入巖之上與之下均以灰質泥巖為主,地層抗壓強度40~195 MPa,泊松比0.20~0.35,內聚力低于6~10 MPa,楊氏模量30~58 GPa,可鉆性級值4~8,破巖扭矩5~10 kN · m,采用“防卡尖錐型PDC鉆頭+ ? 150 mm等壁厚螺桿”破巖工藝。
優選高抗研磨PDC鉆頭,該鉆頭選用5刀翼、外徑13 mm雙排齒,以斧型齒與stinger尖錐齒破巖,具有如下特點:(1)stinger齒降低硬地層應力,斧型齒犁削破巖,提高效率;(2)鉆頭頸部設計倒錐齒和圓錐齒,重復切削掉塊;增大排屑槽面積,增加上返流速;(3)小外圓接頭,增大環空間隙;保徑末端呈倒圓角,減小起鉆阻力;(4)延長鉆頭冠部拋物線長度,增加布齒1顆,提高抗研磨性;(5)采用螺旋形布齒方式,主切削齒側翼設計2顆保護齒孔,降低沖擊載荷與提高鉆頭保徑。
(1)剖面優化。短半徑井眼,垂距僅90 m,若工具造斜能力低,不利于中靶,將單增剖面優化為雙增剖面,井眼曲率由22 (°)/30 m優化為 “26 (°)/30 m+10 (°)/30 m”,最大井斜角由90°優化為85°,降低了入靶點控制難度。
(2)螺桿優選。尺寸由95 mm增至120 mm,一是螺桿彎度1.5~2.5°,模擬計算造斜率12~32 (°)/30 m,滿足井眼曲率要求;二是工作扭矩1 440 N · m增至2 380 N · m,提高破巖效率;三是純鉆壽命由30 h增至70 h,降低起下鉆趟數。
(3)定向鉆頭優選。第一增斜段應用“4刀翼2牙輪的混合鉆頭”,一是固定刀翼呈“X”型分布與牙輪齒形分布結合,具有10點定位特點,工具面穩定;二是“牙輪+PDC”可預破碎地層,低鉆壓10~30 kN可降低定向扭矩,實現穩定工作。第二增斜段應用“定向PDC鉆頭”,一是設計淺內錐-短外錐的鉆頭冠部,呈20°螺旋保徑結構,降低井壁摩擦力;二是優化不同位置切削齒的后傾角,冠部15°、外圈20°、保徑齒25°,實現受力均衡。
(4)軌跡監測儀器選型。采用APS-MWD無線隨鉆監測儀器,額定抗溫175 ℃,該儀器已在順北油田應用30余口井,工作溫度低于160 ℃工具穩定性好,通過增大井眼尺寸后,提高了循環降溫能力,確保了儀器工作的溫度區間。
(5)定向工藝優化。第一增斜段采用“2.5°單彎螺桿+混合鉆頭”鉆至井斜角50°,段長約60 m,純鉆時間40 h,將高造斜率井段3~4趟鉆降低至1趟鉆完成;第二增斜段采用“1.5°單彎螺桿+PDC鉆頭”滑動或復合交替鉆至入靶點穩斜角85°,段長100 m,純鉆時間45 h;因純鉆時間短,可不用起鉆換鉆具組合,若水平段小于200 m,可實現“第二增斜段與水平段”一趟鉆完成。
(6)鉆具組合優選。底部鉆具將非標?88.9 mm-S135鉆桿優化為標準?88.9 mm-G105倒裝鉆具,提高了鉆具防硫化氫腐蝕能力;上部設計?114.3 mm非標鉆桿,抗拉強度3 100 kN,相比?101.6 mm標準鉆桿提高19%,鉆桿極限深度提高至8 600 m。排量13 L/s時,泵壓23.2 MPa,最低環空返速0.85 m/s,滿足攜巖要求。
新型四級井身結構及提速技術在X1-11、X1-13、X1-17H等6口井應用后,平均鉆井周期171.2 d,相比優化前平均鉆井周期節省26.5 d,鉆井周期縮短率達13.4%。
通過優化鉆井液隨鉆封堵與承壓堵漏技術,配套高效提速工藝,二開平均段長4 652 m,平均鉆井周期61.8 d,機械鉆速6.3 m/h,同比優化前鉆井周期75.7 d,平均機械鉆速5.85 m/h,節省鉆井周期13.9 d,機械鉆速提高7.8%。堵漏周期由10.8 d降至5.2 d,降低幅度達51.9%,單井漏失量由544 m3降至124.4 m3。
鉆井液密度降至1.6 g/cm3,強化鉆井液封堵、攜巖以及井底清潔技術鉆揭侵入體后,三開平均段長765 m,鉆井周期19.4 d,機械鉆速2.8 m/h,同比優化前鉆井周期32.7 d,平均機械鉆速1.24 m/h,節省鉆井周期13.3 d,機械鉆速提高125.8%。平均井徑擴大率25%,其中X1-10H井、X3井輝綠巖井段平均井徑擴大率低于10%。
優化前?120.6 mm井眼循環降溫8 ℃,優化后?143.9 mm井眼循環降溫15 ℃,實現了工作溫度低于160 ℃;MWD儀器損壞率由平均4井次降低至不足2井次;優化為?120 mm螺桿后,螺桿純鉆時間由43 h提高至72 h,節省定向段3~4趟鉆,縮短周期8~12 d?!?.5°彎螺桿+PDC鉆頭”定向技術,一趟鉆進尺357.6 m,機械鉆速4.31 m/h,提高了115%;X1-17H井創?143.9 mm井眼國內陸上水平井最深紀錄8 220 m。
(1)通過地層壓力與復雜特征分析,確定了2個必封點與1個風險點,考慮套管層序、防漏堵漏、防塌技術以及降低MWD儀器故障,縮短了二開井眼長度,放大了各開次井眼尺寸。
(2)非平面齒PDC鉆頭較常規圓齒,攻擊力顯著提高,可進一步推廣應用。
(3)為實現桑塔木組侵入巖優快鉆井,集成隨鉆封堵、高效攜巖以及井底清潔技術措施,將鉆井液密度1.85 g/cm3降低至1.60 g/cm3,并配套高效鉆井提速工藝,提高了鉆井效率。
(4)四級井身結構提速提效成效顯著,尤其針對侵入巖井段已出現質的飛越,沒有對二疊系地層做高承壓工作,導致固井質量差,針對產油壽命較長的井,可能為套管穿孔埋下隱患。下步仍需進一步優化防漏堵漏工藝,提高固井質量,保證井筒完整性。