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粉煤灰中三氧化硫檢測的過程及具體操作

2020-06-17 02:10:58李淑芳
四川水泥 2020年5期
關鍵詞:檢測

李淑芳

(中建八局第二建設有限公司基礎設施公司, 山東 濟南 250014)

1 粉煤灰概述

粉煤灰包含F 類和C 類,二氧化硅、氧化鈣等均是重要的組成成分。粉煤灰在現代工業和建筑領域都取得廣泛應用,通過與其它材料的結合可形成膠凝材料,混凝土拌和中該膠凝材料的應用可減少水泥用量,對于混凝土性能的改善、環境的保護具有積極意義[1]。粉煤灰的質量易受到SO3的影響,在SO3含量偏多的情況下易導致混凝土破裂,且破壞了粉煤灰的安定性。現階段我國對粉煤灰中SO3的含量提出明確的要求,為確保工程質量,使用之前必須檢測粉煤灰中SO3的含量。

2 檢測方法原理及儀器準備

2.1 檢測原理

創造酸性溶液環境,通過適量的氯化鋇溶液可達到沉淀硫酸鹽的效果,將產生的沉淀依次執行過濾、洗滌和灼燒處理,獲取處理后的硫酸鋇并稱重,檢測SO3含量。

2.2 儀器設備和試劑

儀器:高溫爐、坩堝、坩堝鉗、定量濾紙、電爐

試劑:鹽酸溶液:1:1(體積比)

氯化鋇溶液:10%(密度)

硝酸銀溶液:1%(密度)

由于硝酸銀性質的特殊性,其在水中將發生水解現象或在光照條件下發生分解,因此在選取1g 硝酸銀溶液并將其溶解在水中后,還需摻入10mL 的濃硝酸,經過稀釋處理后再儲存于棕色瓶中。

3 試驗過程

(1)稱取0.5g 試樣m1,轉入容量為200mL 的燒杯內,向其中摻入40mL 蒸餾水給予持續的攪拌,使試樣處于完全分散的狀態,隨后摻入10mL 鹽酸溶液,再次處理壓碎后的塊狀物,轉移到電爐上持續加熱5min,經冷卻后使用中速定量濾紙過濾,將所得樣品用熱水洗滌10~12 次,此工程中產生的濾液和洗液統一轉入400mL 燒杯內,最后加水稀釋至250mL。

(2)經過處理的濾液使用電爐加熱,觀察狀態,當表現出微沸現象時則緩慢加入10mL 氯化鋇溶液,再次維持微沸狀態約3min(視實際情況而定,若未形成沉淀則要延長時間),再放入常溫環境中靜置12~24h,使溶液體積約200mL。

(3)執行二次過濾處理,此處依然使用慢速定量濾紙,經過處理后使用溫水洗滌,當不存在氯離子即可(可使用1%的硝酸鹽溶液檢驗)。

(4)產生的沉淀和濾紙統一轉移到瓷坩堝內,將裝置放在電爐上,使濾紙完全灰化,在此基礎上提高溫度并灼燒,具體以800~950℃較為合適,持續時間約30min,再放入干燥器內,當樣品的溫度下降至室溫時即可稱量。按上述方法反復燒灼,最終達到恒量狀態即可。

式(1)中:ωs3o -三氧化硫的質量分數,%;m2-灼燒后沉淀的質量,g;m1-試樣的質量,g;0.343-硫酸鋇對三氧化硫的換算系數。

4 試驗過程注意事項

4.1 測定條件

(1)粉煤灰的組成中包含一定量的SiO2,此部分處理時選擇鹽酸溶液試樣,但易出現硅酸凝膠析出現象,為解決此問題,在試樣經過分解后可使用中速定量濾紙過濾,以達到清除酸不溶物的效果。

(2)調整溶液酸度,以0.25~0.3mol/L 較為合適。①維持此酸度狀態后可避免BaCO3、BaHPO4等沉淀物的產生。②適當提高BaSO4的溶解,此舉作用在于降低相對過飽和度,可更為快速地產生大顆粒沉淀。③當達到該酸度要求后,Fe3+、Al3+等離子可維持原狀而不發生沉淀現象。④可避免Ca2+而導致的共沉淀問題。

(3)從硫酸鋇沉淀的性質來看,其指的是一種晶形沉淀,最初以小型結晶為主,在晶形沉淀條件下可以產生較大的晶形沉淀,有助于改善過濾和洗滌效果。

(4)做好沉淀灼燒前的準備工作,即必須將濾紙灰化,若清理不干凈容易產生炭粒,后續在BaSO4的灼燒過程中經過還原反應后形成BaS,不利于檢測結果的精確性。

(5)控制硫酸鋇在灼燒時的溫度,較合適的溫控區間為800℃950℃,在溫度偏高的情況下BaSO4分解加快,影響測定結果。

4.2 測試樣品時的注意事項

(1)選擇的粉煤灰試樣應具有代表性,將其置入干燥的燒杯內給予持續性的攪拌,使其足夠均勻。

(2)使用玻璃棒攪散試樣,再向其中加入鹽酸,不可出現大塊試樣。

(3)首次過濾使用定量中速濾紙,要求濾紙與漏斗壁形成緊密貼合的關系,通過手指擠壓的方式清理氣泡。

(4)持續洗滌約10~l2 次,選擇蒸餾水,溫度控制在80~90℃。

(5)為提高BaSO4沉淀的純凈度,應以合理的方式加入BaC12,全程緩慢加入并持續攪拌,避免氯化鋇濃度過大的情況。沉淀發生于熱溶液內,較合適的是經過加熱處理的BaC12。

(6)沉淀后給予一段靜置時間,即“陳化”處理,在常溫環境中靜置約12~24h,也可轉移到溫熱環境中,時間應≥4h。經過陳化后有助于小晶體的持續溶解并形成大晶體。從溶解度的角度來看,小晶體明顯超過大晶體,在相同溶液的條件下,雖然對大晶體為飽和溶液,但對小晶體則是非飽和溶液,此時發生小晶體溶解現象,經一段時間后溶液對小晶體也將轉變為飽和溶液,此過程中對大晶體為過飽溶液,從而表現出大晶體析出現象,并持續至飽和狀態。而經過上述反應后,溶液對小晶體又回歸至原始狀態,即不飽和溶液,此條件下小晶體再次發生溶解。按照上述機制循環反應,最終小晶體逐步消失,析出的大晶體量持續增加。顯然“陳化”的意義重大,除了加大沉淀顆粒外,還有助于提高沉淀的純凈度,主要原因在于小晶體的雜質可以排除至溶液中,而大晶體特點在于總表面積小,因此該處吸附的雜質總量也較少。

(7)在沉淀后要對BaSO4溶液執行二次過濾處理,選擇定量慢速濾紙。沉淀轉移至濾紙的過程中需維持足夠潔凈的狀態,針對部分沉淀粘附在燒杯壁的情況應及時清理干凈(清理所用的玻璃棒應帶有橡皮管)。

(8)產生的沉淀轉移到熱蒸餾水內洗滌,遵循“少量多次”的原則,嚴格控制好洗滌次數,否則會對處理效果造成不良影響[2]。若洗滌次數不足易導致沉淀潔凈度偏低,分析結果較實際值偏高;若洗滌次數過多將導致沉淀形成小規模的溶解,分析結果較實際值偏低。較合適的是維持7~8 次的洗滌,單次處理量約為10mL,再使用1%硝酸銀溶液檢驗,判斷標準是不再產生白色AgC1 沉淀。

(9)沉淀與濾紙統一轉移到坩堝中,利用電爐加熱處理,維持低溫狀態以達到烘干水分的效果,當濾紙干燥后在原基礎上適當提高溫度,確保濾紙可完全灰化。需注意灰化時不可出現濾紙點燃現象,否則在氣流的擾動下易導致沉淀飛失。并且,若灰化溫度高于正常范圍易對BaSO4沉淀的狀態造成影響,經還原后形成BaS,最終的分析結果較實際值偏低。選用同一粉煤灰試樣,按多種方法試驗并記錄數據。

5 結束語

本文圍繞粉煤灰中SO3含量的檢測工作展開探討,提出了具體方法,試驗過程中需要嚴格遵循規范,以免因雜質等方面的影響而導致檢測結果產生偏差。試驗中的各類用品都要滿足要求,否則也將影響試驗結果的精確性。

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