文/劉崇俊
(威馬汽車科技集團有限公司 上海市 201702)
隨著新能源車的發展,電機在汽車領域的應用越來越廣泛,而電機系統的電磁干擾問題越來越嚴重,成為一個亟待解決的難題。傳統的電機控制系統設計中,更多的偏向于經驗設計,缺乏正向設計的有效方法。本文基于無刷直流電機控制系統輻射干擾超標的案例,應用電磁兼容仿真方法,研究正向解決電機系統電磁干擾的方法。本文期望根據測試數據找到了電磁干擾的源頭,通過控制信號的理論分析尋找到可能的解決方案,結合理論分析應用仿真軟件嘗試不同的解決思路,找到一種有效降低電機系統電磁干擾的措施,實現電機控制系統電磁干擾的正向設計。
某無刷直流電機控制器輻射發射(RE)測試時發現AM頻段(0.5MHz-1.8MHz)電磁干擾嚴重超過標準限值,如圖1。排查發現該頻段的干擾主要來自BLDC電機驅動模塊,該驅動模塊通過脈寬調制(PWM)信號驅動,驅動頻率為20kHz。控制電路每一組有三個Pin與外面相連用于控制三相無刷直流電機[1]。
PWM梯形脈沖為周期信號且滿足狄里赫條件,從傅里葉技術可知PWM梯形脈沖為很多個頻率為f整數倍的正弦波組成。下面將用傅里葉級數基本公式推出PWM梯形脈沖頻譜的包絡線公式,直觀地看出梯形脈沖波形各個參數對各個諧波頻點值的影響。
由傅里葉級數定義,可知PWM梯形脈沖可以以下面形式表達[3]:


圖1:輻射發射測試頻譜

圖2:整改前仿真電路

圖3:仿真頻域波形
為了方便分析和計算,可以假定Tr=Tf,公式(2)將變形為:

將fn=nf0=n/T,ω0=2π/T帶入式(3)可得:
隨著電子技術的發展,出現了多種PWM技術,汽車電子控制器常用的是電壓控制PWM,通過固定頻率,更改占空比的方式驅動Mosfet來控制不同類型負載的輸出[2]。應用于汽車控制器常見的PWM輸出波形一般為周期性的梯形脈沖波,每個脈沖由幅度Us,脈沖上升時間Tr,脈沖下降時間Tf,脈沖寬度Tw和周期T組成。頻率f0=1/T,占空比Td=Tw/D。

可得梯形波頻譜的包絡值為:

對式(6)進行對數運算得:

由式(7)可以看出對應的頻率與包絡幅值(dB)之間的關系。梯形脈沖波的高頻分量主要取決于脈沖的上升/下降時間,即為PWM的轉換速率。從理論上可以看出較快PWM轉換速率將會增加高頻能量以及上幅值[4]。
根據BLDC電機控制電路,搭建芯片、MOSFET、電機和走線模型,最終得到仿真電路如圖2。該系統使用12V供電,場效應管的寄生參數會對仿真結果造成影響,仿真電路中使用了場效應管的模型。場效應管(MOSFET)控制信號模型,該部分主要是為了模擬真實情況下對場效應管(MOSFET)的驅動情況,同時是為了在仿真前,復現真實的控制規律。另外印制電路板走線是不可忽略的因素,所以仿真電路中提取了印制電路板的S參數來表征其走線特性。電機模型是整個電機控制器的負載,根據經驗電機也是一個強電磁干擾源,但電機模型無法直接得到,所以此處通過真實的測量參數來進行表達[5]。
控制信號在整個BLDC驅動中起著至關重要的作用,同時也是輻射產生的源頭之一。控制信號是仿真可靠的前提,但真正決定仿真準確度的是電機的電流,因為該電流具有電流大,紋波雜,變化快等強電磁干擾源所具有的特點,通過圖2仿真得到電流波形。為了與EMC實際測量的頻譜比較,需對仿真得到的時域波形進行傅里葉(FFT)變換。選取三相中任意一相的時域波形進行FFT變換后的頻譜如圖3所示。
從圖3中可以清晰的看到20kHz的諧波,這一結果和實測時存在20kHz的諧波是一致的。
通過上面的仿真分析發現,20kHz的諧波是造成輻射發射嚴重超標的原因,從前面理論分析可以知道PWM波形的高頻分量主要取決于脈沖的上升/下降時間,降低PWM上升/下降時間將會減小其電磁輻射。為此提出了一種整改方案,在電機的每一相上面串入一個LC濾波器,這樣設計主要考慮LC濾波電路能夠將交流干擾信號大部分通過電感吸收變成磁感和熱能,而電容又可以進一步降低PWM上升/下降時間,這樣就可以起到抑制干擾的作用[6][7]。

圖4:仿真頻域波形(L=0.47uH,C=1uF)

圖5:C=1uF,不同電感值的輻射頻譜對比圖

圖6:L=3.3uH,C=10uF電磁干擾測試結果
考慮到超標集中在500kHz之后,結合器件參數,根據LC濾波器截止頻率的公式計算[8]。選用L=0.47uH,C=1uF,將LC濾波電路放在Snubber電路后,仿真結果如圖4所示。
通過圖4仿真結果可知,增加濾波設計后電磁干擾在低頻段的強度有明顯降低,尤其在最關心的AM頻段(0.5MHz-1.8MHz)。控制電容為1uF,改變電感值,得到的結果如圖5所示。
圖5中,如右上角圖例所示,綠色曲線是L=0.47uH,C=1uF的頻譜;藍色曲線是L=1uH,C=1uF的頻譜;褐色曲線是L=3.3uH,C=1uF的頻譜;通過上圖可以得到的結論是:電容一定,增大電感能有效降低電機控制器的電磁干擾。在另一組仿真中發現,電感一定,增大電容也能有效降低電機控制器的電磁干擾。
基于上面的仿真結果,對樣品進行整改,由于實際整改時受到器件參數,器件備料,器件封裝等多方面因素的限制,本文選取仿真結果介于中間的C=10uF作為典型分析參數來展開驗證。即限制C=10uF,依次調整L的大小來測試優化效果。實驗中,控制電容始終保持10uF,依次增大電感,測試結果不斷得到優化,這與圖5中電容一定,增大電感能有效降低電機控制器的電磁干擾的仿真結果一致。最終,使用L=3.3uH,C=10uF,產品20kHz諧波幅度減小,輻射干擾大大降低,滿足了標準要求,產品順利通過測試,驗證了仿真結果的有效性。如圖6所示。
通過理論分析和仿真可以看出,減緩PWM轉換速率,即增加PWM的上升和下降時間,能夠明顯的降低電機控制系統在低頻的輻射發射值,增加LC電路是解決電機系統電磁干擾的有效方案。本文嚴格體現了仿真指導實際,實際驗證仿真的思路。在仿真的指導下產品可以順利通過測試,真正體現了仿真的實用價值和預測作用,進一步驗證了通過電磁兼容仿真實現正向設計的可能性。