張 猛,馬洪璽,冒蘭軍
(上海藍科石化環保科技股份有限公司,上海 201803)
目前國內外硫磺裝置主要工藝仍然是克勞斯工藝、直接 (選擇性催化)氧化工藝、氧化 (還原)吸收工藝等[1]。國內石油化工行業以克勞斯工藝為主,硫磺尾氣硫質量濃度100~30000mg/m3,環保要求尾氣需經過脫硫后排放。
已有硫磺尾氣脫硫工藝除需增加脫硫系統外,同時配合硫磺回收裝置本身的優化改造。
藍科環保自主開發的LK-EGC雙循環脫硫技采用NaOH溶液作為脫硫劑,并針對硫磺裝置的不同運行工況,如正常運行、事故、開停工等條件下,對補水、排水、煙氣溫度、pH值等參數進行了優化,確保達標排放并降低能耗物耗。LK-EGC雙循環脫硫技術基本原理見圖1。該脫硫技術已在國內多套裝置得到應用[2]。本文就幾套硫磺尾氣脫硫系統補水、排水、水質、煙氣溫度、pH值等操作值于設計值進行了對比分析,并提出了今后的優化方向。
金陵石化Ⅲ及IV號硫磺裝置脫硫系統設計值/操作值如表1。

圖1 LK-EGC雙循環脫硫技術基本原理及主要控制參數
從表1看出,Ⅳ號硫磺裝置排水量不足,進料硫含量也3.5倍于設計值,并采用新鮮水作為工藝補水[3];Ⅳ號硫磺裝置在運行1年后出現系統壓降增大的現象,經檢修后發現系統出現結構堵塞,分析污垢的主要成分為SO3、CaO、Al2O3、SiO2。

表1 金陵石化Ⅲ號、Ⅳ號硫磺裝置主要運行參數一覽表
對于結垢原因,我們進行了影響因素分析:多重因素導致了Ⅳ硫磺脫硫系統鹽濃度高,進而推高了系統中SO32-濃度,濃縮比達14.8使Ca2+等離子濃度進一步濃縮,而CaSO3難溶于水最終沉淀結垢;……