梁瓊彪
中核四0四有限公司 甘肅嘉峪關 735100
氣體凈化系統是實現乏燃料后處理(以下簡稱后處理)工藝的重要環節,其運行的穩定與否直接影響工藝廢氣的排放水平,關系到空氣的質量和人員的健康,是環境安全的重要保障。
后處理工藝排氣系統在運行過程中,出現氣體洗滌設備凈化達不到設計指標,本文針對淋洗塔處理能力不足等問題,進行重新計算和設計,并在后處理工程中應用,取得了較好的效果。
后處理工藝排氣凈化系統包括空氣提升排氣系統、貯(柱、槽)槽排氣系統、剪切溶解排氣系統等。主要任務是對工藝運行過程中產生的放射性氣體進行凈化處理,使其達到排放控制標準。
淋洗塔是后處理凈化放射性氣體的關鍵設備之一,常選用篩板塔,主要由塔體、溢流裝置、塔板及其構件等組成[1]。其結構特點是在塔板上開有許多均勻分布的篩孔,塔內上升氣流通過篩孔被分散成細小的流股,從板上液層中鼓泡而出,在此過程中與液體密切接觸。篩孔在塔板上按三角形排列,普通篩孔直徑一般為3mm-8mm,孔中心距與孔徑之比常在2.5-5.0范圍內。降液管是塔板間液體的流動通道,也是溢流液中所夾帶氣體分離的場所。設置溢流堰,是為了維持塔板上一定高度的液層,保證氣液兩相在塔板上有充分的接觸時間[2]。淋洗塔在正常操作條件下,放射性氣體由塔下部進入,氣流通過篩孔,阻止液體從篩孔漏下,淋洗酸全部從上層塔板的降液管流出,橫向流過塔板,翻越溢流堰,進入該層塔板的降液管,流向下級塔板,氣液兩相在塔內錯流接觸,淋洗酸吸收氣體中夾帶的放射性液滴和固體粉末,從而降低氣相中氣溶膠的放射性水平。
原設計篩板塔的塔板上無溢流堰和降液管等結構的逆流塔,淋洗酸在塔板上不能維持足夠的液層高度,放射性氣體經過塔板上的篩孔時,兩相在塔板上的停留時間較短,傳質效果不明顯,放射性氣體凈化系數達不到設計指標10的要求,運行不穩定。
對工藝排氣系統實際運行的排氣量及氣體放射性進行核算,對淋洗塔的處理能力、塔徑、霧沫夾帶量、停留時間進行設計計算;依據塔徑確定塔板上的流型、改變設計塔板結構,增加溢流堰、降液管及噴淋除霧器等結構;計算確定孔徑及孔間距以及篩孔數;計算漏液點、塔板壓降等參數;核算淋洗塔的負荷上限和下限[3]。根據不同的工藝排氣系統對淋洗塔分別進行了設計計算,具體結構尺寸見表1。
空氣提升排氣系統淋洗塔整改后工藝排氣系統運行穩定,塔內負壓分別穩定在-0.40kPa至-0.67kPa,壓差分別穩定在4.0kPa-5.5kPa,洗滌凈化系數滿足設計指標10的要求,
貯槽排氣系統淋洗塔整改后工藝排氣系統運行穩定,壓差穩定在3.0kPa-4.0kPa,塔內負壓穩定在-0.5kPa至-0.7kPa,洗滌凈化系數滿足設計指標10的要求。
(1)重新設計的淋洗塔操作彈性大,霧沫夾帶控制的負荷上限可分別提高至205%、159%,液泛控制的負荷上限分別提高至148%、109%,漏液控制的負荷下限分別為41%、30%,處理能力滿足工藝氣體運行要求;

表1 重新設計計算的淋洗塔結構尺寸
(2)淋洗塔增加溢流堰及降液管等溢流裝置后,操作運行穩定,塔內負壓和壓差均在工藝控制限值內,滿足工藝穩定運行要求;
(3)整改后的淋洗塔對放射性氣體的凈化系數大于設計指標10的要求。