付寶慧
(中國石油化工股份有限公司天津分公司熱電部,天津300271)
以密度在1200kg/m3左右的石灰石漿液作為脫硫劑。在脫硫塔貯漿段內(nèi),脫硫劑與石膏混合形成石灰石- 石膏漿液,通過一臺循環(huán)泵、三臺噴淋泵進(jìn)入脫硫塔,經(jīng)過霧化噴嘴噴出,充分接觸向上流動的煙氣,煙氣中的SO2溶于溶液中,與石灰石漿液中的碳酸鈣發(fā)生中和反應(yīng),從而脫除掉煙氣中的硫,生成的亞硫酸鈣與鼓入脫硫塔內(nèi)的空氣經(jīng)過氧化反應(yīng)生成硫酸鈣,然后生成二水硫酸鈣[1],通過排漿泵抽出,流經(jīng)水力旋流器,進(jìn)行一級脫水及二級脫水最后脫水生成的石膏掉落至石膏間,由汽車定期運出進(jìn)行綜合利用。
吸收反應(yīng):

中和反應(yīng):

氧化反應(yīng):

結(jié)晶過程:

我廠將石膏樣本送至檢測,從委托的石膏檢驗報告可以看出,以下是目前我廠的石膏存在的主要問題:(1)二水硫酸鈣(干基)含量實測值74.4%,低于標(biāo)準(zhǔn)值≥85%;(2)石膏中附著水量(濕基)實測值18.16%,高于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)值≤10%;(3)氯離子(干基)實測值7210mg/kg,嚴(yán)重高于標(biāo)準(zhǔn)值≤400 mg/kg;(4)半水亞硫酸鈣(干基)實測值14.15%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)值≤0.5 %,氧化反應(yīng)及不充分,未完全生成硫酸鈣;(5)顏色較黑,石膏應(yīng)該是微黃;(6)根據(jù)以往出現(xiàn)的問題還有漿液中的銨鹽高,脫石膏時廠房內(nèi)氣味刺鼻。由于沒有脫硫?qū)嶒炇?,不能試驗?shù)據(jù)比對,只能從現(xiàn)象上觀察:(1)真空皮帶機濾布上很難生成1cm 厚度以上的石膏餅,有時甚至生不成,石膏餅成較濕狀態(tài)成水狀。(2)在鍋爐投油時,石膏餅的表面覆蓋一層油質(zhì),此物質(zhì)主要是投入的油未完全燃燒生成的產(chǎn)物及煤油混合燃燒生成的含油質(zhì)產(chǎn)物。(3)石膏餅薄,粘性較大,濾布表面粘結(jié)現(xiàn)象明顯,濾布攜帶石膏現(xiàn)象非常嚴(yán)重。
當(dāng)鍋爐啟停爐或燃燒投油時,由于我廠已將旁路煙道拆除,煙氣直接流經(jīng)穿過脫硫塔,未完全燃燒含有油污的雜質(zhì)進(jìn)入脫硫塔,極易污染脫硫塔內(nèi)漿液,含有油污的漿液會在碳酸鈣和亞硫酸鈣顆粒表面形成一層油膜,阻礙石灰石溶解,抑制吸收反應(yīng),并阻止亞硫酸鈣的氧化很難形成碳酸鈣晶體。
當(dāng)氨逃逸嚴(yán)重時,硫酸銨等銨鹽會進(jìn)入到脫硫塔溶于漿液中,銨鹽量隨之升高,除產(chǎn)生刺鼻性氣味外,在常溫下容易結(jié)晶,對石膏脫水將會造成很大影響。在2015 年就曾發(fā)生氨逃逸導(dǎo)致的廠房內(nèi)氨味刺鼻,及脫石膏困難等問題發(fā)生。車間的脫硫系統(tǒng)處于被動狀態(tài)等嚴(yán)重問題。
入口含塵量偏高阻礙了二氧化硫與脫硫劑的接觸,從而使石灰石中鈣離子的溶解速度降低,煙氣中還含有重金屬離子,該物質(zhì)也會抑制鈣離子亞硫酸離子反應(yīng)。此外,粉塵中鋁離子與漿液中的氟離子反應(yīng)生成氟化鋁絡(luò)合物,在石灰石表面形成一層包裹,降低脫硫效率。同時粉塵粒徑遠(yuǎn)小于石膏粒徑,會將濾布堵塞,導(dǎo)致石膏含水量增大。
影響脫硫運行的一個重要因素就是石灰石的品質(zhì),尤為關(guān)鍵的是石灰石中碳酸鈣含量及石灰石研磨細(xì)度,其中含有的雜質(zhì)量增多或下降都會惡化漿液品質(zhì),細(xì)度越細(xì)反應(yīng)越充分效果越好。當(dāng)碳酸鈣含量及成品細(xì)度發(fā)生變化時,其反應(yīng)活性降低,極易增加供漿量,造成塔內(nèi)碳酸鈣含量增大,石灰石顆粒易粘結(jié)在一起,會出現(xiàn)脫水困難的現(xiàn)象。[2]
當(dāng)鍋爐增加負(fù)荷時,進(jìn)入脫硫塔內(nèi)SO2濃度隨之增大,而鼓入吸收塔內(nèi)的氧化空氣量并未隨之增加,特別是SO2的濃度超過設(shè)計值,且無法改變氧化風(fēng)量,會造成漿液中亞硫酸鈣氧化不充分含量偏高,而亞硫酸鈣呈針狀,容易堵塞濾布,從而增加脫水難度,造成石膏含水量高。
通過采取檢查及測量的方法來判斷水力旋流器是否正常工作,分別沉淀石膏旋流器旋流子頂部及底部的漿液,將沉淀后的含固量差別進(jìn)行對比,頂流的含固量差別在底流含固量的40%-60%范圍內(nèi),旋流子正常運行,如果低于此范圍就要檢查更換旋流子?,F(xiàn)場出現(xiàn)異常情況時,對水力旋流器的頂流和底流進(jìn)行了比對,從漿液的沉淀量可以直接看出水力旋流器的效果,對問題的判斷非常有利。
脫硫塔底部反應(yīng)充分的石膏漿液由排漿泵抽出,流至水力旋流器。旋流器具有雙重作用:石膏漿液預(yù)脫水和石膏晶體分級。細(xì)小的微粒進(jìn)入一級溢流箱,重的固體微粒進(jìn)入真空皮帶機。真空皮帶機的真空度與石膏含水率有直接關(guān)系,一是脫水設(shè)備運行異常;二是石膏漿液本身原因。[3]
亞硫酸鈣需氧化成硫酸鈣,當(dāng)進(jìn)入到脫硫塔內(nèi)二氧化硫增大時,很容易出現(xiàn)氧化不充分的現(xiàn)象。當(dāng)進(jìn)入脫硫塔內(nèi)氧化空氣量不足時,漿液中的亞硫酸鈣濃度增大,抑制碳酸鈣的溶解,轉(zhuǎn)化成石膏量隨之減少,由于碳酸鈣的粒徑較小漿液又抑制碳酸鈣的溶解,從而造成脫水困難。如果有實驗室,可以直接檢測,更利于判斷。
5.1 改用點火方式。將點火方式改用離子點火或微油點火,或盡量較少機組啟停或鍋爐投油時間,在投油過程中可酌情加入消泡劑,同時將劣化的漿液外排或置換。
5.2 降低爐內(nèi)脫硝過程的氨逃逸量。氨逃逸對脫硫裝置的影響較大,除了脫石膏過程中,味道刺鼻以外,由于銨鹽在常溫下易結(jié)晶,漿液中的銨鹽對濾布也會造成堵塞,也是造成石膏的含水量高的重要原因,熱電部應(yīng)加強氨逃逸管理,防止對下游脫硫系統(tǒng)造成影響。
5.3 加強電袋除塵器的管理,確保電袋除塵器的出口粉塵達(dá)到設(shè)計值。加強電袋除塵器的全面檢查,電除塵器的參數(shù)和振打方式,確保電場投用率,盡量避免電袋除塵器切旁路或退出運行。
5.4 嚴(yán)密監(jiān)督石灰石質(zhì)量。我廠采用外購的石灰石粉,碳酸鈣含量應(yīng)應(yīng)高于90%,氧化鎂及碳酸鎂的質(zhì)量含量小于3%,避免含有大量雜質(zhì)。
5.5 控制燃煤含硫量。燃燒含硫量低的煤種,加強爐內(nèi)脫硫,降低煙氣中二氧化硫的含量,及時補充新鮮的石灰石漿液和工藝水,如漿液劣化必須將其外排或置換。
5.6 增加旋流器的監(jiān)控及維修。石膏旋流器的操作并不多,只有檢查壓力。日常加強檢查底流口流出漿液的狀態(tài),旋流后達(dá)不到40%-60%的脫水效果就要考慮更換沉沙嘴了。
5.7 保持真空皮帶機的最佳運行狀態(tài)。皮帶機的問題一個是濾布的狀況,應(yīng)及時查找真空異常原因。另一個是皮帶、濾布跑偏的狀況,出現(xiàn)該問題及時聯(lián)系檢修。
5.8 提高漿液氧化程度。確保氧化風(fēng)系統(tǒng)正常運行,根據(jù)石膏脫水效果及石膏內(nèi)亞硫酸鈣的含量確認(rèn)合適的氧量,升高脫硫塔液位,降低漿液密度,增加氧化時間等手段來控制氧化時間。
造成石膏含水率的因素比較多,通過對脫硫系統(tǒng)石膏含水量大的原因進(jìn)行分析,從而提高石膏品質(zhì),降低石膏的含水量必須在完善各項措施后,才可以把石膏脫水環(huán)節(jié)做得更好,實現(xiàn)石膏的經(jīng)濟效益,使石膏得到有效的利用。