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精餾常壓塔產(chǎn)品中乙醇超標(biāo)原因分析及解決辦法

2020-06-02 01:35:54張洪偉河南龍宇煤化工有限公司河南永城476600
化工管理 2020年8期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

張洪偉(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

1 企業(yè)概況

河南龍宇煤化工有限公司甲醇項目于2008年建成投產(chǎn),甲醇精餾系統(tǒng)技術(shù)工藝是以煤制氣為原料合成粗甲醇,經(jīng)預(yù)精餾塔、加壓精餾塔和常壓精餾塔分離后得到精甲醇的新節(jié)能型三塔工藝流程開發(fā)的。設(shè)計生產(chǎn)能力50 萬噸∕年精甲醇,產(chǎn)品質(zhì)量符合美國聯(lián)邦A(yù)A 級標(biāo)準(zhǔn)(O-M-232M),操作彈性50~125%。生產(chǎn)時間8000小時∕年。

2019.8 對常壓塔進(jìn)行改造:將提餾段填料更換為塔板,設(shè)置側(cè)線采出口,將乙醇從常壓塔側(cè)線采出。改造后裝置運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)常壓塔壓差高,產(chǎn)品乙醇含量高。改造后的流程如下圖所示。

圖1 改造后的流程示意圖

2 甲醇精餾工藝流程

粗甲醇經(jīng)過充分的預(yù)熱處理后進(jìn)入到預(yù)精餾塔中,位于塔頂部的氣相將粗甲醇中殘留的溶解氣體和低沸物雜質(zhì),而位于塔釜的甲醇經(jīng)過加壓處理后進(jìn)一步流入到加壓精餾塔中。在加壓精餾塔中,甲醇?xì)怏w依次經(jīng)過冷凝器和再沸器,回收其中的熱量后變?yōu)橐后w,其中的一部分繼續(xù)進(jìn)行回流,而另一部分則作為產(chǎn)品進(jìn)入到甲醇貯槽中,然后流入到精餾常壓塔中。常壓塔中抽出一股物料送至汽提塔汽提,塔頂氣相冷凝后,一部分回流至汽提塔,一部分作為產(chǎn)品采出。

3 甲醇精餾裝置運(yùn)行中存在的問題

在開車初期,隨著甲醇生產(chǎn)負(fù)荷的不斷增加,精餾常壓塔裝置逐步加量,當(dāng)其采出負(fù)荷增加到80%時,精餾常壓塔所采出的甲醇中乙醇雜質(zhì)含量急劇上漲,超出了標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值,一度超過了200×10-6。乙醇含量超標(biāo)會對后續(xù)的生產(chǎn)工作造成嚴(yán)重影響,因此,需要對精餾常壓塔的整個生產(chǎn)過程進(jìn)行系統(tǒng)全面的分析研究,并采取有針對性的改善措施。

4 精餾常壓塔產(chǎn)品中乙醇含量的影響因素

4.1 甲醇合成反應(yīng)的工藝條件

甲醇合成系統(tǒng)操作條件對于甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)量具有非常重要的影響,甲醇合成主副反應(yīng)的特點(diǎn)相似,一是反應(yīng)后體積縮小,二是可逆反應(yīng),整個合成過程始終處于一種平衡狀態(tài),三是放熱反應(yīng)。當(dāng)合成塔入口處氣體組份中的碳?xì)浔?、系統(tǒng)壓力以及CH4等惰性氣體含量控制不合理,就會導(dǎo)致副反應(yīng)的發(fā)生,從而使粗醇中乙醇等副反應(yīng)產(chǎn)物含量增加,當(dāng)其超過精餾粗醇進(jìn)料中的乙醇含量設(shè)計值時,會造成甲醇產(chǎn)品中的雜質(zhì)乙醇含量增加,嚴(yán)重影響甲醇的純度。

4.2 精餾常壓塔側(cè)線采出位置不合適

對于甲醇精餾系統(tǒng)而言,為了能夠進(jìn)一步提高甲醇的提取率,確保甲醇產(chǎn)品的采出質(zhì)量符合要求,在精餾常壓塔設(shè)計相應(yīng)的側(cè)線采出,主要采出其中的乙醇和異丙醇等高級醇,將甲醇中的雜質(zhì)含量控制在合理的范圍內(nèi)。由于粗甲醇中的成分在生產(chǎn)過程中發(fā)生變化,為了能夠滿足不同生產(chǎn)負(fù)荷條件下的操作要求,需要將側(cè)線采出設(shè)置在不同位置的塔板上。通過大量的生產(chǎn)實(shí)踐證明,側(cè)線采出的位置和采出量會對甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生非常重要的影響。當(dāng)精餾常壓塔的負(fù)荷發(fā)生較大的波動,如果沒有及時對側(cè)線采出位置和采出量進(jìn)行有針對性的調(diào)整,就會造成甲醇中的雜質(zhì)含量過高,進(jìn)而影響甲醇生產(chǎn)工作的順利開展。

4.3 精餾系統(tǒng)操作條件和工藝指標(biāo)控制不當(dāng)

在甲醇精餾系統(tǒng)的設(shè)計過程中,需要結(jié)合粗甲醇成分和含量的變化情況,對精餾常壓塔的進(jìn)料和采出進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計,并且還要隨著精餾塔負(fù)荷的變化,對進(jìn)料和采出位置進(jìn)行實(shí)時的調(diào)整,進(jìn)而為甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量提供可靠保障,若此時調(diào)節(jié)不及時就會導(dǎo)致雜質(zhì)乙醇的含量過高。同時,在實(shí)際的生產(chǎn)過程中,回流比的調(diào)整幅度不宜過大,當(dāng)回流比超過正常范圍后,會造成精餾常壓塔的汽、液負(fù)荷增加,當(dāng)其超過精餾塔允許的工作彈性后,塔盤中的汽液平衡就會被打破,進(jìn)而造成液泛問題,最終導(dǎo)致甲醇中的乙醇含量過高。

5 精餾常壓塔產(chǎn)品中乙醇超標(biāo)的改善措施

本次開車正常后精餾負(fù)荷80%,產(chǎn)品各項指標(biāo)合格;停車前負(fù)荷80%產(chǎn)品乙醇不合格,乙醇含量為1500ppm 左右,兩工況進(jìn)行對比:

常壓塔檢修前和檢修后運(yùn)行情況,常壓塔回流調(diào)節(jié)閥檢修前和檢修后開度相差為0.5個開度,回流量相差2M3∕H,變化基本上不大;精餾段壓差明顯比以前下降很多(PI15553-PI15506為精餾段壓差),壓差為22KPa;壓差為5KPa;塔盤段壓差比檢修前有所上漲;塔中段溫度比檢修前整體低3℃,塔底溫度保持未變,塔釜組分檢修前為甲醇7%左右,檢修后為甲醇1%,說明塔釜組份甲醇有所下降;塔側(cè)采采出前后變化不大,目前側(cè)采乙醇含量為1.5%左右,離設(shè)計要求20%有很大差距。

通過本次常壓塔運(yùn)行情況,結(jié)合檢修處理問題來看,常壓塔前段時間存在以下問題:

(1)常壓塔精餾段壓差高,主要是第二和三段填料下放收集器脫落,脫落的收集器大部分掉入新技改的塔盤兩側(cè)溢流堰槽內(nèi),阻擋了液體下流,使第18塊塔盤積液,造成淹塔;

(2)大修時常壓塔內(nèi)部改造,塔內(nèi)碳鋼部件長時間與空氣接觸,產(chǎn)生大量銹渣,這些銹渣會附著在填料表面造成填料堵塞塔壓差上漲;

(3)大量的收集器脫落可能會導(dǎo)致,下降混合液體不能被收集到收集槽內(nèi)通過分布器有效的分布,降低了塔內(nèi)甲醇組分不能有效的分離,造成產(chǎn)品乙醇含量高;

(4)大量的銹渣堵塞分布器下液孔,是分布器失去作用,造成混合液分離效果差,導(dǎo)致產(chǎn)品乙醇含量高。

目前常壓塔操作要點(diǎn):

(1)在產(chǎn)品各項指標(biāo)合格情況下,盡量減小回流;

(2)塔釜溫度控制98度以上,降低塔釜液中甲醇含量;

(3)開車時或者加減負(fù)荷時蒸汽調(diào)整不宜過快,過大的氣速會沖壞收集器;

(4)PI15506 壓力控制2kpa,防止壓力波動過大影響分離效果;

(5)停車時保證常壓塔為正壓,嚴(yán)禁出現(xiàn)負(fù)壓。

6 結(jié)語

總而言之,精餾常壓塔作為甲醇生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,其對于甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量具有十分重要的影響。通過對甲醇的精餾工藝流程和乙醇含量的影響因素進(jìn)行比較深入的分析研究,針對乙醇超標(biāo)問題提出了具有一定針對性的改善措施,有助于將乙醇含量控制在科學(xué)合理的范圍內(nèi),為甲醇生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供可靠保障。

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