(中交國通公路工程技術有限公司,河南 南陽 473000)
壓力灌漿是指在壓力作用下,通過鉆孔將固結的漿液向土體孔隙內注入,以此改善加固體的物理力學性能。當加固體內注入漿液后,經過填充、滲透、擠密等一系列過程,將土體顆粒、巖石裂隙內的水分或空氣充分擠出,并由漿液占據其原有位置。漿體凝結硬化之后,便可將原有松散、密實度差的土體有效粘結在一起,并形成一個高強度的整體結構。
廣義上講,壓力灌漿可看著是靜壓灌漿,從壓力灌漿的加固效果分析,靜壓灌漿不僅能夠達到良好的路基加固效果,還能有效處理路基填土體防滲問題,相比高壓噴射注漿,在公路治理中壓力灌漿的適用范圍更廣。
某公路工程全長12.3 km,其中K1+229.782~K1+427.647段工程地質條件相對較差,上部底層為主要受力層,主要由雜填土、淤泥或淤泥質土組成,具體情況如表1所示。基于土質情況,上部荷載難以達到路基施工規定,在通車運營后,本路段路基沉降問題明顯。為穩固路基,增強路基強度,提高路基土變形模量,滿足路基承載力需求,提出采用壓力灌漿法進行路基加固。

表1 路基土層情況
施工前,需確定灌漿標準,根據現行規范要求,灌漿后,各類土質的承載力標準值必須滿足表2要求。
雜填土是本工程灌漿施工的主要土質,其缺點為均一性差、理論耗漿量不穩定等,若僅采用理論耗漿量進行處理,則會影響準確率。因此,可選擇耗漿量降低率進行控制,也就是隨灌漿次序的增加,而減少孔段耗漿量。

表2 強度控制標準
根據施工要求,此次灌漿可分為2個灌漿段,雜填土范圍為第一灌漿段,淤泥或淤泥質土及粉、細砂范圍則為第二灌漿段。
結合施工灌漿段需求,可采用2種配方的純水泥漿作為漿材,0.5為第一灌漿段水灰比,0.75為第二灌漿段水灰比。當雜填土部分存在較大孔隙時,極易出現灌漿量太多的情況,因此,水泥砂漿灌漿配比為水:水泥:細砂=0.75:1:1。
基于雜填土均一性差,且具有較大孔隙率及滲透系數變化的特點,漿液擴散半徑僅采用理論公式計算是不全面、不合理的,因此,結合大量經驗數據,可將r值暫定為1.5 m,經灌漿試驗后,最終確定r值為1.7 m。
采用梅花形布設灌漿孔,若1.66 m為灌漿體厚度,那么,灌漿孔距則為2.5 m,最優排距為2.33 m。
根據現場勘查報告顯示,以孔底到黏性土層為準,孔深范圍為3.5~6.0 m。
鉆孔按梅花形布設,保證土體經加固后可形成一個整體。根據工程實際情況,合理控制灌漿孔距和最優排距,并在原設定基礎上,結合施工現狀適當進行調整。
采用直徑20 mm膠管作為注漿管,確保能夠承受高壓。在膠管下部按照0.5 m等間距鉆取小孔,隨后通過透明膠帶將膠管下部開口、孔口位置密封,防止對灌漿造成不利影響。待注漿管下放至孔底位置后,需外露一定長度,為0.5 m左右,并和輸漿管連接。
按照上述要求,采用不同水灰比進行水泥漿制備,可將適量速凝劑摻加到水泥漿內,起到快速早強的作用。待制備完水泥漿后,可通過高壓灌漿泵進行灌漿施工。要求嚴格按照“外—內”的順序間隔灌漿,灌漿前期,多以填充、滲透方式為準,同時要做好灌漿壓力控制。隨后以擠密、壓密方式為準,并適當增加灌漿壓力。在高壓持續作用下,土體孔隙將逐漸被漿液填滿,并將松散的土層壓密,從而起到加固路基的效果。
該工程共完成1 209個灌漿孔,合計5 579.72 m,水泥共灌入1 855.4 t,1.535 t為每孔平均灌入水泥量,水泥灌入量為0.333 t/m2,相比第二序孔,第一序孔單位耗漿量較大,同時出現地面上抬情況。經總灌入量、單位灌入量數據分析發現,受灌段土體空隙有所下降,表明施工段地層具有可灌入性。
工后15 d,在施工段范圍內進行測點選定進行靜荷載試驗分析。選擇5個具有代表性的地點,其中灌漿點處有2點,相鄰灌漿點位中間有2點,相鄰對角灌漿點中間有1點。待雜填土頂面單點加載至130~140 kN時,便可達到規范規定,暫停加載。此時,9.31~11.72 mm為最大沉降量范圍,平均可達到10.30 mm。說明此點地基土并沒有達到極限破壞狀態,由此可得施工段復合路基承載力標準值在130 MPa以上,也進一步證明雜填土承載力標準值在130 kPa以上。
同樣,工后15 d在施工段內進行鉆孔取芯,共選擇12個具有代表性的點位,其中鉆孔和灌漿點相距0.5 m處選擇6個,鉆孔和灌漿點相距1 m處6個。通過鉆孔取芯可見,雜填土內具有大量水泥結石,結石和土體緊密膠結,淤泥及淤泥質土體內同樣存在水泥結石情況,且多呈團塊狀。粉、細砂內也存有此現象。通過試驗可見,各土質體密度均有所增加,狀態也從原有的松散狀向密實狀轉變。通過標貫試驗可知,雜填土密實性較好,11.2擊為平均擊數。粉、細砂的平均擊數也大幅增加,為11擊。經相關規定表明,承載力標準值已從原有的100 kPa增加了48%,為148 kPa。通過探槽開挖剖面可知,片狀、條帶狀為雜填土內水泥結石的主要形式,特別是雜填土頂面和石屑墊層底部、石屑墊層頂面和水穩層底面等部位,均存有1~5 cm厚的普通填充條帶狀水泥漿石,可形成路基硬殼表層。
在水穩層施工7 d后,在施工段內選擇點位進行彎沉試驗,共30個,經試驗結果表明,0.6~0.80 mm為彎沉值范圍,平均值為0.41 mm,相比設計值的0.9 mm,均在該值以下,說明完全可達到設計要求。
綜上所述,公路路基經壓力灌漿施工后,可有效填充其施工范圍內的雜填土層孔隙,此外,其他土質層,如淤泥或淤泥質土及粉、細砂層均能得到填充、擠密。從原有松散的土質結構轉變為密實性良好的土體。上述3種不同土體在壓力灌漿作用下,可得到有效加固,且大幅提升承載力,最終起到控制路基沉降的效果。
隨著重載交通量的迅速增長,道路通行能力和服務能力大幅下降,路面出現了不同程度的早期病害,甚至損壞路基。因此,開展安全、高效、經濟的路基病害處治方法研究,已成為當前公路建設管理養護的重中之重,也是亟待解決的難題。壓力灌漿的應用,不僅能夠加固路基,還能有效解決路基土體防滲問題,相比其他施工技術,技術操作難度小,因此,在公路路基治理中得到了廣泛應用。