朱雙龍,周永東,吳憲宏
中車株洲電力機車有限公司 湖南株洲 412001
7020鋁合金具有較高的強度、良好的焊接性和工藝性,屬于中高強Al-Zn-Mg合金,是航空設備以及地面車輛裝備的主要焊接結構材料[1]。隨著我國電力機車、高速動車組、城軌車輛的發展,為了滿足列車的高強度及輕量化運行需求,動車車輛、機車車輛及城軌車輛的受電弓均采用了7020鋁合金。
7020鋁合金薄壁管對接TIG焊在焊接過程中有很大的難度,對焊接工藝和焊工技能水平有很高的要求。而電力機車受電弓上的斜對接焊接接頭,由于在整個焊接過程中接頭形式、焊接位置和實際壁厚都在不斷變化,焊接難度更高,很容易出現焊接缺陷[2],為此需要通過持續的焊接工藝優化來保證焊接質量。
(1)接頭形式 母材材質為7020T6,規格為?60mm×3mm,采用銑床加工出50°的斜面,保證管斜對接時兩管夾角為100°,開60°V形坡口,裝配間隙1~2mm,鈍邊1mm,接頭如圖1所示,要求單面焊雙面成形。
(2)焊接工藝 首先,焊前使用丙酮清洗鋁管表面油污后,采用不銹鋼鋼絲輪進行拋光去除鋁管表面氧化皮。
其次,采用交流TIG焊的焊接方法,具有很好的陰極清理作用[3];由于該處焊縫為關鍵焊縫,為有效保證焊接質量,盡可能降低產生氣孔的風險,選用高純度的氬氣作為保護氣;在焊接時,工件固定,焊工通過不斷調整焊接位置完成焊接,焊完一半后翻轉工件再焊接另外一半,焊接參數見表1。

表1 焊接參數
最后,焊后用不銹鋼鋼絲刷去除焊縫及母材表面的黑皮,焊縫外觀如圖2所示。

圖1 接頭

圖2 焊縫外觀
(1)焊接缺陷 該焊縫接頭為環焊縫,為有效檢查環焊縫內部情況,選取整個環焊縫焊接接頭,沿著截面剖切,平行焊縫軸線進行截取,經目視檢測發現焊縫背部存在未焊透、成形不良及焊瘤等缺陷,如圖3所示。按照ISO 10042《鋁及鋁合金的熔化焊接頭缺陷質量分級》要求,未焊透及連續的成形不良均屬不允許的缺陷,而圖3中連續的未焊透缺陷嚴重影響產品的使用安全。

圖3 焊接缺陷
(2)原因分析 首先,由于管斜對接時,坡口形式比較特殊,機械加工坡口難度很高,只能使用砂輪機手工修磨出坡口,從而導致坡口各位置尺寸不一致,在裝配時存在錯邊(見圖4)、間隙不一致(見圖5)的問題,導致焊接過程不穩定,影響焊縫背面成形。

圖4 裝配錯邊

圖5 間隙不一致
其次,管斜對接的坡口形式在整個焊接過程中實際的母材厚度在不斷變化,最大壁厚為4.67mm,最小壁厚為3mm,因此采用同樣的焊接參數焊接時,在壁厚較厚處難以焊透。
最后,現有鋁管的單面焊雙面成形焊接工藝開了坡口,但背部無氣體和墊板保護,非常容易在焊縫背部形成氣孔、縮溝。
(1)坡口優化 由于管斜對接V形坡口的特殊性,管截面呈橢圓形,目前無合適的加工設備及加工方法制備出坡口面角度、鈍邊一致的坡口,采用手工修磨坡口容易導致坡口面角度、鈍邊超標且嚴重不一致,后續裝配時容易導致間隙過大,錯邊超標。因此,為徹底解決該問題,采用不開坡口不留間隙的工藝進行裝配焊接,如圖6所示。

圖6 不開坡口不留間隙裝配
(2)工藝參數優化 首先,針對焊接過程中母材厚度不一致的問題,將焊絲直徑由?2.0mm更改為?3.2mm,提升焊縫的熔合性和焊透性,同時提升了焊接速度,熔敷效率更高[4]。
其次,以前的焊接工藝在焊接參數制定時僅考慮了焊接電流,未考慮環焊縫存在實際母材厚度變化的情況,起弧位置不容易焊透。本次工藝優化時充分考慮上述情況,優化引弧電流、焊接電流和熄弧電流,經過多次驗證,引弧電流設置為160~170A,焊接電流120~130A,熄弧電流30~35A,優化后的焊接參數見表2。

表2 優化后的焊接參數
(3)工藝驗證 工藝驗證步驟如下:
1)驗證優化后的工藝焊接標準試件的可行性,即采用兩件?60mm×3mm×300mm的7020T6試件,不開坡口、不留間隙進行裝配,按照新工藝進行焊接,焊后焊縫外觀和背面成形均良好,如圖7所示。

圖7 標準接頭背面成形
2)采用優化后的工藝焊接9件斜對接接頭,焊縫外觀成形良好(見圖8),根部全部焊透(見圖9),且無其他焊接缺陷,經多個試件測量,焊縫背部余高均≤2.4mm(焊縫寬度為6mm),符合ISO 10042-C標準中對焊縫余高的要求。

圖8 斜對接接頭外觀成形

圖9 根部全部焊透
3)由于該接頭形式為非標接頭,無法通過力學性能試驗驗證接頭強度,因此制作了不開坡口的標準接頭試件,按照優化后的焊接工藝進行焊接,然后加工成標準的拉伸試樣進行強度試驗。此外,為了比較工藝優化前后的強度情況,制作了原開V形接頭的試樣作為對比試件(見圖10),以驗證強度的變化。工藝優化前后抗拉強度對比見表3。

圖10 對比試件
根據ISO 15614-2,7020-T6鋁合金對接焊接頭的抗拉強度效率為0.75,即焊后接頭抗拉強度應≥350×0.75MPa=262.5MPa。由表3可以看出,開坡口與未開坡口的試件焊接接頭強度均滿足要求,且未開坡口的接頭強度略高于未開坡口的接頭。

表3 工藝優化前后焊接接頭抗拉強度對比
4)由于新工藝直接取消了V形坡口的制備,每件可節約15min的工時;同時I形坡口不留間隙裝配相比原工藝,既縮短了裝配時間,又顯著提高了裝配質量;此外,選用更粗直徑的焊絲,熔敷效率更高,焊接速度也得到了提升。綜上所述,通過新工藝的實施,焊接效率提高了40%。
1)通過改善接頭坡口形式,增大焊絲直徑、優化焊接參數等措施,不但有效地解決了7020鋁合金薄壁管斜對接TIG焊接頭中出現的未焊透、焊瘤、熔合不良及背部成形差的缺陷問題,而且在一定程度上提高了接頭的強度,同時新工藝能帶來顯著的焊接效率的提升。
2)目前在焊接7020鋁合金薄壁管材對接接頭時,普遍采用了開坡口和預留間隙的方法,坡口加工和接頭裝配費時費力,而本文為此類接頭不開坡口不留間隙焊接提供了可靠的依據,并且接頭質量更優。
3)7020鋁合金薄壁管材在制定焊接工藝時應多做比較,進而選擇最適宜的焊絲規格,焊接參數制定時應重點設置起弧電流,確保起弧位置焊透。