寧 靜,楊永祥,李 明,諸 兵
(中海石油富島股份有限公司,海南東方 572600)
中國海洋石油富島有限公司 裝置是設(shè)計年產(chǎn)450kt 合成氨、800k t 尿素裝置,于2003年建成投產(chǎn);合成氨裝置采用的是KBR(凱洛格布朗)工藝。合成氣壓縮機(jī)(103J)和氨氣壓縮機(jī)組(105J)是三菱生產(chǎn)的,合成氣壓縮103J 型號LP:4V-7 HP:4V-7S;氨氣壓縮機(jī)105J 型號5H-6C,兩機(jī)組均采用干氣密封,并共用一油站,潤滑油使用的是Shell Turbo S4 X 32防銹汽輪機(jī)。
2018年9月28日,合成裝置因儀表故障停車。30日恢復(fù)開車后,合成氣壓縮機(jī)103J 機(jī)組潤滑油過濾器壓差出現(xiàn)大幅上漲,12h 由40kPa 上漲至240kPa。10月1日更換潤滑油濾芯后,103J/105J 兩臺機(jī)組壓縮機(jī)驅(qū)動端徑向軸承瓦溫呈現(xiàn)異常波動性上漲。其中103-J 高壓缸瓦溫波動最高可達(dá)128 ℃、低壓缸瓦溫波動最高118℃,波動上漲后會逐漸下降,但整體波動趨勢呈現(xiàn)階梯狀上漲趨勢(見圖1、圖2);105-J 瓦溫持續(xù)緩慢波動性爬升,最高達(dá)130℃,波動上漲后下降的幅度較小,且瓦溫整體水平高于110℃,呈階梯狀上漲趨勢;并且兩臺機(jī)組的振動及位移存在異常波動。

圖1 103J機(jī)組高壓缸軸溫趨勢圖

圖2 103J機(jī)組低壓缸軸溫趨勢圖
通過對機(jī)組的異常參數(shù)趨勢進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)軸承溫度是積累上升后快速下降。軸心位置出現(xiàn)抬升,徑向振 動平穩(wěn)正常。結(jié)合相關(guān)咨詢及文獻(xiàn)資料查詢,發(fā)現(xiàn)兩臺壓縮機(jī)組軸承瓦溫異常波動的趨勢與潤滑油生成漆膜現(xiàn)象后軸承波動趨勢極為相似,后分析油中的漆膜指數(shù)為18,NSA 等級大于12,油品污染較為嚴(yán)重??梢耘卸?03J/105J 油系統(tǒng)中有漆膜生成。
確定是漆膜現(xiàn)象導(dǎo)致103J/105J 軸承溫度異常波動后,采取了以下措施進(jìn)行處理:
1)根據(jù)技術(shù)規(guī)程要求,對潤滑油油溫在45℃±5℃)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,發(fā)現(xiàn)油溫的高低對軸承溫度波動影響不大,后恢復(fù)正常油溫;
2)潤滑油總管壓力從正常值136kPa 提高至150kPa,效果不明顯,恢復(fù)正常油壓;
3)降低機(jī)組轉(zhuǎn)速至12 600r/min 運行(正常轉(zhuǎn)速12 750r/min),波動略有減小,但并未有明顯下降。
采取以上措施后,波動未有明顯改善,于是決定置換新油和在線過濾的辦法:
(1)10月2日開始置換新油,至11月15日結(jié)束,總共置換了80桶(油箱總量120桶);
(2)10 月24日開始使用油泥/漆膜專用凈油機(jī)在線過濾。
通過以上措施后,兩機(jī)組的軸承溫度上漲趨勢有所減緩,但整體情況仍未有明顯改善。
10月27日,合成氣壓縮機(jī)103J 高壓缸驅(qū)動端徑向軸承振動VT2508/9出現(xiàn)較大波幅,最大值31μm,同時位移ZT2504/5 由0.27mm 突變至0.31mm,且有上漲趨勢。28日,機(jī)組降轉(zhuǎn)速至12 500r/min 以下運行。
11月1日,103JT GV 閥波動,機(jī)組轉(zhuǎn)速無法控制裝置停車,停車期間更換了新的調(diào)速器后機(jī)組恢復(fù)正常。根據(jù)調(diào)速器的拆檢報告,發(fā)現(xiàn)調(diào)速器控制油進(jìn)口管路濾網(wǎng)出現(xiàn)堵塞,堵塞物質(zhì)為膠質(zhì)類(見圖3、圖4)。

圖3 調(diào)速器控制油進(jìn)口濾網(wǎng)

圖4 調(diào)速器控制油進(jìn)口濾網(wǎng)(放大圖)
11月11日,排查潤滑油箱中煙氣中氨氣含量為1%,在排查氨氣來源時,發(fā)現(xiàn)105J 驅(qū)動端軸承回油管中氨氣含量為6%,根據(jù)機(jī)組結(jié)構(gòu),軸承箱和干氣密封之間設(shè)置有隔離氣封,正常情況下,該處通有隔離氮氣,防止氨氣泄漏至軸承箱內(nèi)。如果干氣密封泄漏量增大,隔離氣封可能無法阻擋泄漏過來的氨氣,進(jìn)而導(dǎo)致氨氣進(jìn)入軸承箱,污染潤滑油;再次對干氣密封一級、二級密封排放倒淋進(jìn)行排查時,發(fā)現(xiàn)一級、二級排放倒淋氨氣泄漏量較大,且壓力較高,由此判斷干氣密封泄漏增大,進(jìn)而確定潤滑油的污染源。
根據(jù)排查情況,于11日及時采取了以下措施:
①將干氣密封二級排放倒淋就地排放、泄壓;
②將軸承箱回油管油溫計拆除,接臨時油氣排放管就地排放;
③將干氣密封一級放空管線接就地排放管,確保一級密封泄漏氣及時放空,避免二級密封進(jìn)氣壓力過高。
通過采取以上措施,11月11日當(dāng)日,潤滑油過濾器壓差、105J 及103J 軸承溫度及振動波動出現(xiàn)明顯的緩和趨勢,經(jīng)過幾天的運行觀察,潤滑油過濾器壓差已逐漸下降恢復(fù)正常值,103J 機(jī)組各軸瓦振動及溫度逐漸恢復(fù)正常;105J 除驅(qū)動端瓦溫還比較高,但波動情況已明顯好轉(zhuǎn)。
經(jīng)過上述問題介紹及分析,可以判斷由于氨泄漏到密封油中進(jìn)入潤滑系統(tǒng),且油品與氨不相容,形成絮狀沉淀,堵塞濾器,導(dǎo)致供、回油管路不暢通,軸承潤滑不良,油溫升高,透平震動增大,汽輪機(jī)調(diào)速器內(nèi)部滑閥(尤其是轉(zhuǎn)子與滑閥可達(dá)0.002~0.01mm)卡滯,調(diào)速失靈。但由于針對發(fā)生的情況積極迅速的采取了措施,避免了設(shè)備損壞、停工停產(chǎn)等不必要的經(jīng)濟(jì)損失。盡管如此,最終的運轉(zhuǎn)溫度、透平震動等仍然高于正常的水平。