安虹銘,胡威威,馬鴻斌,高冬冬
(貴州航天電器股份有限公司,貴陽,550009)
電磁繼電器是通過觸點的接通或斷開來控制電路的一種電子元件,其具有轉換深度高、物理隔離性好等優點,被廣泛的應用于自動控制系統、電力保護系統以及通信系統中,起控制、檢測、保護和調節的作用,是國防尖端技術、先進的工業和民用設備不可或缺的基本元件之一。[1]其生產過程為了剔除早期隱患產品,篩選是有效的手段之一,其中,產品受外界激振力的影響,繼電器內部運動部件產生振動會導致繼電器觸點抖動,即常閉觸點自行斷開或斷開觸點自行閉合,嚴重影響了產品的可靠性。[2]在篩選過程中產品失效比例過大,將會嚴重影響產品的合格率。本文針對影響某型號產品合格率的原因進行深入分析,并提出了磁鋼內移的有效改進措施,經驗證該型號產品的合格率顯著提升。
某型號電磁繼電器是我公司自主研發的小型密封電磁繼電器,采用平衡旋轉式銜鐵結構,復原機構為磁鋼復原形式。該產品具有瞬態抑制功能,負載能力高達40A,具有體積小、負載能力強和環境指標優越的特點,目前市場需求量較大。統計了該型號電磁繼電器過去一年內的合格率約為64.19%,相對生產現狀來說仍處于較低水平,嚴重提高了生產成本。同時根據統計數據繪制了交收和篩選過程的剔除率見餅狀圖1。從圖1可以明顯看出,振動失效率為19.73%,機械噪音失效率為13.16%。由此可以得出,振動失效和機械噪音失效是影響該型號產品合格出率的主要因素。

圖1 交收及篩選剔除率統計圖
(1)振動失效
通過收集實驗后失效的產品進行統計,振動失效主要為常閉抖斷失效。從振動常閉抖斷失效品中隨機抽取10只進行分析,分析具體步驟為:罩殼側面開孔→固定銜鐵→振動試驗。罩殼側面開孔的要求如圖2所示,開孔后,在銜鐵與磁路之間的縫隙處塞入填充物,并使用膠水固定,保證銜鐵在振動時不晃動。隨后將產品同失效前的篩選條件重新進行振動試驗,結果這失效的10只產品均不再失效。試驗結果表明,該型號繼電器常閉抖斷失效是由于銜鐵在振動條件下發生晃動,導致推動球與動簧片觸碰,最終引起常閉抖斷失效。

圖2 開孔圖示
我們進一步對磁鋼與銜鐵接觸部位處測量磁鋼對銜鐵的吸持力,發現兩側磁鋼對銜鐵的吸持力較小,由于該產品銜鐵較重,在高頻振動條件下磁鋼吸持力不足以吸持銜鐵,導致銜鐵發生晃動,使推動球部位的晃動幅度超過自由行程,引起常閉觸點抖斷失效。
(2)機械噪音失效
該型號產品PIND檢測主要表現為觸點運動方向出現機械噪音失效,同樣抽取10只失效品采取拆殼的方式,在磁路縫隙中充入填充物并用膠水固定,保證銜鐵不轉動,然后對其封殼進行PIND測試,機械噪音故障全部消失。結果表明,磁鋼對銜鐵吸持力不足,在PIND振動過程中銜鐵發生晃動碰撞導致機械噪音失效。
根據上述原因分析和定位,可以從增加推動球自由行程和增大磁鋼對銜鐵吸持力兩個方面解決振動常閉抖斷失效和機械噪音失效問題。
在產品磁路結構和參數不做任何更改的情況下,增大自由行程將需要更大的磁路間隙,從而會引起吸合電壓增大,因此需要減小復原力來降低吸合電壓值,進而引起更多的機械噪音失效現象,故增大自由行程措施不可實現問題的解決。


圖3 改進前、后的電磁機構對比
通過磁鋼位置改進后,在保證其他參數不變的情況下,按此結構共生產9個批次并統計了產品的合格率,其中振動常閉抖斷失效降低至3.39%,機械噪音失效降低至1.11%,產品總體合格率達到77.76%,與改善之前相比較合格率得到了顯著提升。
本文通過對某型號電磁繼電器合格率的影響因素進行統計分析,確定振動常閉抖斷失效和機械噪音失效是限制合格率的主要因素,針對此問題進行分析并提出磁鋼內移的改進措施,通過驗證磁鋼位置改進后不僅顯著提升了該型號產品的合格率,而且也提升了產品的質量可靠性,希望本文可為其他類似結構的繼電器提供借鑒。