王 雷
(山東恒邦冶煉股份有限公司,山東煙臺 264109)
冶煉酸性廢水主要來源于冶煉廠濕法冶煉產生的廢水,經過前期硫化等技術處理,酸性廢水含重金屬較低,可以重新回用,但輸送該廢水的管道經常堵塞,這是由于廢水硬度較高在管道內壁產生水垢的原因。因此,降低酸性廢水硬度成為冶煉企業必須解決的重要問題之一。近30年來,為了解決上述問題,沉淀[1]、離子交換[2]、膜過濾[3-4]等物理和化學技術得到了廣泛的應用。
離子交換法處理簡單,效率高,處理量大,出水水質好,無二次污染,但離子交換法使用的交換樹脂容易失效,需經常更換再生,造成處理費用高且對預處理要求非常嚴格[5]。膜過濾法能耗低、占地少、維護簡單且處理效果穩定,但建造費用和運行費用都較高[6]。傳統沉淀法采用石灰中和,再加碳酸鈉沉淀,操作簡單,但石灰沉淀消耗廢水中大量的硫酸,且增加溶液中的鈣離子,后續添加碳酸鈉用量大,溶液中引入鈉鹽[7]。
本文采用草酸(H2C2O4)直接沉淀法,避免了廢水中硫酸的浪費,從而節約處理成本和處理時間,且不引入鈉鹽,可以直接回收利用。因此,采用草酸直接沉淀法有效解決了冶煉酸性廢水除鈣的難題,為冶煉企業酸性廢水除鈣回收利用提供了一種新的工藝。
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