趙楠 伍薇



摘 ? 要:為貫徹落實十八大關于大力推進生態文明建設的要求,廣東省加快了省內污水處理廠的提標改造工程。本文論述了廣東某市污水處理廠的提標改造設計,污水處理廠原設計出水標準為一級B,經生化池MBBR改造、新建磁混凝沉淀池等措施后,污水處理廠的出水指標穩定達到地表水準V類標準。為該地區其他污水處理廠提標改造提供參考。
關鍵詞:污水處理廠;提標改造;氨氮;總磷
1 ?項目背景
2013年,為貫徹落實十八大關于大力推進生態文明建設的要求,鞏固珠江綜合整治成果,深入推進廣東省水污染防治工作,進一步提升全省水環境質量,切實保障飲用水源和生態環境安全,促進經濟社會科學發展,加快建設幸福廣東廣東省環境保護廳制定《南粵水更清行動計劃(2013~2020年)》,并在2017年對該文件進行了修訂。
該行動計劃要求強化污染治理,全面控制污染物排放。要加快城鎮污水處理設施建設與改造。要因地制宜對現有城鎮污水處理設施進行改造,敏感區域(飲用水源保護區、供水通道沿岸、重要水庫匯水區、近岸海域直接匯水區等)內城鎮、建成區水體水質達不到地表水Ⅳ類標準的城市區域內城鎮的污水處理設施出水應于2017年底前達到一級A標準及廣東省地方標準DB44/26—2001《水污染物排放限值》一級標準的較嚴值;新建、改建和擴建城鎮污水處理設施出水全面執行一級A標準及廣東省地方標準DB44/26—2001《水污染物排放限值》一級標準的較嚴值。
2018年7月,廣東省某市科技園區污水處理廠出水水質需由一級B提高到準V類標準,即氨氮和TP指標達到地表V類水標準,其余指標按一級A標準和廣東省地方標準DB44/26—2001《水污染物排放限值》一級標準的較嚴值執行。
2 ?工程概況
廣東省某市污水處理廠位一開發區內,該開發區承接高新技術產業轉移,形成移動通訊、汽車電子、智能裝備、新能源新材料,以及持續型消費、文化創意產業等新“4+2”現代產業體系。該污水廠為開發區服務,設計規模為4.0萬m3/d。本次提標改造工程包括新建磁混凝澄清池1座、外加碳源加藥間1座、A2/O生化池設備改造、接觸消毒池改造、細格柵及曝氣沉砂池設備改造、新建外加碳源加藥間、深度處理加藥設施、在線儀表、自控系統及廠區相關配套工程等。
3 ?設計進出水水質
3.1 ?設計進水水質
根據惠州市東江高新區東興水質凈化中心工程可行性研究報告,污水處理廠設計進水水質如表1所示。
3.2 ?設計出水水質
本污水處理廠出水水質應符合GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A標準及廣東省地方標準DB44/26—2001《水污染物排放限值》第二時段一級標準中的較嚴值,其中氨氮和總磷指標需達到地表水環境質量標準GB 3838—2002中V類標準。因此,確定惠州市東江高新區東興水質凈化中心出水常規水質指標如表2所示。
4 ?工藝流程
在現有污水、污泥工藝流程的基礎上再增加深度處理工藝單元后,工程完整的工藝流程如圖1所示。
進廠污水首先經過粗格柵機去除大塊固體雜物和漂浮物后,由潛污泵提升至細格柵及曝氣沉砂池,通過細格柵進一步去除大顆粒懸浮物、漂浮物,通過沉砂池去除砂粒;再經過改造后的A2/O反應池去除污水中的有機污染物和大部分氮、磷等營養鹽,然后進入二沉池進行泥水分離。通過投加藥劑進行磁混凝沉淀反應后使污水中的有機物、懸浮物膠體及磷等污染物濃度進一步降低;最后進入現有的接觸消毒池中消毒后達標排放。污水處理過程中產生的剩余污泥由剩余污泥泵抽升至儲泥池后,再泵入污泥濃縮脫水機進行濃縮和脫水,脫水后的泥餅外運。
5 ?提標改造工藝設計
5.1 ?預處理區
(1) 細格柵。現有細格柵孔徑僅為5mm,而且故障率較高。此外,根據生化池的改造需要,需將現有A2/O反應池改造為MBBR工藝,該工藝由于在生化池中加入了填料,對前段細格柵要求較高,若有細小的毛發或漂浮物進入要后面的處理單元,極易造成填料堵塞,從而影響污水處理效果,而磁混凝澄清池同樣對前端出水的漂浮物要求較高。因此,為了保障提標改造后的出水水質,將原有的兩臺細格柵更換為U型內進流式細格柵,網孔直徑為3mm。
(2) 曝氣沉砂池。現狀曝氣沉砂池的鼓風機較大,處理每立方米污水的空氣量0.62m3大于規范上的建議值0.1m3~0.2m3。針對原設計羅茨鼓風機較大的問題,將原有的兩臺羅茨鼓風機更換,更換設備參數為Q=4m3/min,P=30kPa,N=5.5kW。
5.2 ?生化處理單元
(1) AAO反應池。鑒于現狀污水處理廠對氨氮的處理效果不佳,但提標后氨氮出水濃度由8mg/L大幅提高至2mg/L。但原設計A2/O池的好氧區容積較小,停留時間較短,本次改造擬將一格缺氧池增加曝氣頭,改造為好氧區。現狀氨氮出水不穩定,因此在現有好氧區第二三廊道選取部分區域作為好氧MBBR區,投加懸浮填料、進出水攔截系統和好氧專用推流器系統。現狀氨氮出水不穩定,因此在現有好氧區第二三廊道選取部分區域作為好氧MBBR區,投加懸浮填料,設置底部輔助曝氣系統、進出水攔截系統和好氧專用推流器系統。
(2) 外加碳源加藥間。針對提標改造建成后近期BOD5濃度較低,碳源不足,對脫氮不利,而本次提標改造將一格缺氧區改造為好氧區,減少了缺氧區的停留時間,當進水TN濃度偏高,氨氮又不足的情況下,增加投加碳源的加藥間,投加的碳源為30%乙酸鈉溶液,投加時間和投加量視進出水情況而定。在現有配電間旁新建一座外加碳源加藥間,在加藥間設置儲存罐以儲存乙酸鈉溶液,并為A2/O池投加外加碳源,強化脫氮。最大投加量為110mg/L,平均投加量為55mg/L,并配置2臺隔膜式計量泵(1用1備,最大投加量時為兩用)進行PAC的投加,單臺參數:Q=100L/h,P=7bar,N=0.37kW。
5.3 ?深度處理單元
(1) 磁混凝沉淀池。在二沉池后設一座磁混凝沉淀池,分兩組,每組磁混凝反應池設置3格反應池。分別投加混凝劑、補充的磁粉(含回收的磁粉)、PAM,形成絮體后進入澄清池。沉淀池有效尺寸為9.0×9.0×7.15m,平均水力表面負荷為13.88m3/ m2h,最大水力表面負荷為19.70m3/ m2h。分別設中心傳動式刮泥機一臺,規格為Φ8.0m,功率2.2kW。
磁混凝工藝采用污泥回流技術,可以大幅減少化學藥劑用量。澄清池的污泥一部分直接回流到混凝反應池中,另一部分即剩余污泥經過磁粉回收系統后排至污泥系統。回流污泥泵采用變頻控制,以保證系統中污泥濃度平穩恒定。
剩余污泥首先進入高剪機,其功能是將混凝絮體重新分解,特殊的流道與高速旋轉機械產生強烈的剪切力,使得絮體中的磁粉成為自由狀態,便于磁分離機回收磁粉,提高回收率。回收后的磁粉進入磁粉反應池循環使用。
按進水SS、TP及對應藥劑投加量,預計污泥量960kg/d,污泥泵房設置于反應池與澄清池之間。泵房內設置積水坑和潛污泵,以備排除水泵滴漏。設置沖洗泵,用作沖洗斜管。
(2) 接觸消毒池。根據之前污水處理廠的工藝流程圖,二沉池出水井與接觸消毒池的最高水位高差僅為0.5m,但由于需要在二沉池和接觸消毒池中間加入磁混凝澄清池,通過改造接觸消毒池在整個系統中增加0.5m的水頭,通過方案比較,將接觸消毒池的隔墻降低0.5m,將回用區的隔墻與接觸區的隔墻打通,以增加二沉池至消毒池之間的水頭差來建設磁混凝澄清池,同時保證接觸消除池的停留時間。
改造后,接觸消毒池平面尺寸28.0×11.0m,有效水深為3.90m,接觸時間為31min。
6 ?總體設計
6.1 ?平面設計
本工程為提標改造工程,是原有污水處理廠工程的延伸與發展。在總平面布置時,要充分考慮到本工程與原有工程的協調性、銜接性和工藝流程的順暢性,使改造工程與原有工程成為一個有機協調的整體。
污水廠廠區呈長方形,基于以上考慮,為保持提標改造后水廠整體布局的美觀性。在近期建設的兩座二沉池中間建設污水提升泵房,在遠期預留的用地建設磁混凝反應池和精密過濾器池。加藥間則利用污泥脫水機房的空閑房間建設。整個工藝流程順暢,水頭損失較小,占地省,方案可保持原有廠區路網,形成一個協調的整體。
6.2 ?豎向設計
污水處理廠廠區地面考慮到防洪的影響,為16.30m。污水處理廠尾水排放的河道20年一遇洪水位為15.60m。現有二級處理構筑物A2/O反應出水井水位為19.90m;二沉池進水渠水位為19.30m,出水渠水位為18.90m;二沉池至磁混凝澄清池的水頭損失以0.4m計;進入磁混凝澄清池的水位為18.50m,磁混凝澄清池出水水位為18.00m;改造后接觸消毒池的最高水位為17.90m,出水井水位為17.40m,可滿足要求。