陳 光
(廣東省源天工程有限公司,廣東 廣州511340)
越南某水電站位于越南境內(nèi),電站距首都河內(nèi)約200 km。水庫正常蓄水位36.5 m,最大庫容542億m3,有效庫容9.5億m3,電站裝機(jī)為3臺32 MW燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,該機(jī)組是目前越南境內(nèi)單機(jī)容量最大的燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組。
電站每臺機(jī)組尾水管分3段,每段分4瓣,其中前段重8.350 t,中段重8.849 t,后段重9.540 t。常規(guī)的安裝方法是將每段組圓調(diào)整后整段吊入機(jī)坑進(jìn)行安裝,但現(xiàn)場土建單位的QTZ250塔式起重機(jī)起重量較小,無法滿足尾水管分段吊裝要求;且受現(xiàn)場地形條件限制,大型移動式起重設(shè)備無法進(jìn)場施工,需采用特殊的安裝工藝才能滿足安裝要求。
受現(xiàn)場施工條件限制,大型移動式起重設(shè)備無法進(jìn)場施工,尾水管安裝只能借助土建單位塔式起重機(jī)進(jìn)行吊裝,雖然尾水管整段重量超出起重范圍,但每個分瓣件最重僅有2.5 t左右,結(jié)合以往的施工經(jīng)驗,決定利用塔式起重機(jī)將尾水管分瓣件單塊吊入機(jī)坑,在機(jī)坑內(nèi)直接進(jìn)行拼接組圓和安裝。
(1)在安裝前,先對3臺機(jī)組的中心軸線及上游管口測量基準(zhǔn)面中心線進(jìn)行放樣及復(fù)測,基準(zhǔn)點的準(zhǔn)確與否是影響整個電站機(jī)電安裝質(zhì)量的重要因素,必須確保準(zhǔn)確無誤。

圖1 尾水管安裝示意圖
(2)將尾水管分瓣件轉(zhuǎn)運至塔吊起吊范圍內(nèi),并按安裝順序擺放在平整地面上。將尾水管外表面錨鉤按設(shè)計數(shù)量及尺寸要求進(jìn)行焊接,并根據(jù)分瓣件的安裝方向和位置,在內(nèi)外表面吊點位置處提前焊接好吊耳。
(3)將前段的下部1/4分瓣件吊入機(jī)坑安裝位置,并對其進(jìn)行臨時加固。
(4)將剩下的3塊分瓣件依次吊至機(jī)坑安裝位置分別與已裝部分進(jìn)行拼接組圓,使組合縫過度平滑、無錯牙,利用手拉葫蘆、螺旋千斤頂?shù)瘸醪秸{(diào)整前段的中心及與轉(zhuǎn)輪中心線距離后,用型鋼作臨時支撐加固,防止側(cè)傾。

圖2 尾水管拼裝順序圖
(5)將剩下的8塊分瓣件按順序逐一吊入機(jī)坑與已完成部分進(jìn)行拼裝,吊裝過程中注意分瓣件的順序及部位,按廠家預(yù)拼裝時打下的鋼字碼并結(jié)合實物形狀進(jìn)行辨別,避免返工。
(6)尾水管所有分瓣件全部拼裝完成后,檢查其圓度和對接縫偏差是否符合要求,調(diào)整合格后對組合縫進(jìn)行施焊,焊接時采用對稱分段焊接,盡量減少焊接變形。
(7)進(jìn)行尾水管整體調(diào)整,用經(jīng)緯儀及水準(zhǔn)儀測量尾水管上游側(cè)管口的中心、高程及里程,輔以螺旋千斤頂、手拉葫蘆等工具進(jìn)行調(diào)整,使之符合廠家標(biāo)準(zhǔn)及《GB/T8564-2003水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》的要求。
(8)對尾水管進(jìn)行整體加固,內(nèi)部使用鋼管和鐵板制作足夠的“米”字型支撐進(jìn)行加固,外部用廠供圓鋼和拉緊器將尾水管與兩側(cè)邊墻上預(yù)埋的錨鉤進(jìn)行焊接加固,并將底座與基礎(chǔ)鐵板焊接牢固,防止尾水管在澆筑時發(fā)生變形或位置偏移。
(9)將組合縫處筋板等部件焊接完成,所有拉緊器的螺牙全部點焊固定,復(fù)測尾水管相關(guān)數(shù)據(jù),確保符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求,并通知相關(guān)單位驗收。
(10)將工作面移交給土建單位澆筑混凝土,澆注混凝土?xí)r應(yīng)按要求采用分層、對稱澆注方式,每層澆注高度必須符合廠家標(biāo)準(zhǔn),混凝土澆注上升速度控制在30 cm/h。在混凝土澆筑過程中對尾水管數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測,如有異常情況則停止作業(yè),待重新調(diào)整后繼續(xù)澆注混凝土。
因項目地處國外,而主機(jī)設(shè)備由國內(nèi)廠家生產(chǎn)制造,設(shè)備材料運輸至現(xiàn)場需要報關(guān)、換車等復(fù)雜流程,為了減少占地空間,節(jié)約運輸成本,設(shè)備出廠前廠家未設(shè)置內(nèi)部加固材料,將分瓣件疊加運輸至現(xiàn)場。設(shè)備在關(guān)口換車轉(zhuǎn)運,到場后又進(jìn)行了一次轉(zhuǎn)運,導(dǎo)致分瓣件變形情況極其嚴(yán)重,分瓣件的弦長遠(yuǎn)大于或小于1/4圓弧的弦長,第4瓣進(jìn)行組圓拼裝時出現(xiàn)組合縫較大或較小情況,無法一次完成對接,拼裝過程相當(dāng)困難。
經(jīng)過項目技術(shù)人員與現(xiàn)場帶班班長的討論研究,結(jié)合現(xiàn)有施工工具和現(xiàn)場施工條件,決定利用手拉葫蘆、螺旋千斤頂、自制拉緊器等工具進(jìn)行輔助施工。先將第4瓣的下側(cè)組合縫與已拼裝部分進(jìn)行拼接并點焊牢固,然后利用兩側(cè)邊墻上的鋼筋作為受力點,用手拉葫蘆將待拼接的組合縫兩側(cè)分瓣件拉開,并在一側(cè)邊緣焊接鋼筋、鐵塊,設(shè)置限位裝置,使兩瓣能夠較好的一次對接,并利用斜楔和碼鐵調(diào)整組合縫,使其過度平滑無錯牙。

圖3 利用手拉葫蘆輔助尾水管拼裝圖
在施工過程中,拼裝中段第2瓣時,與中段第1瓣分瓣縫拼接點焊完成后,發(fā)現(xiàn)前段與中段環(huán)縫處出現(xiàn)重疊,無法完成拼接。
經(jīng)現(xiàn)場分析,可能是因為為了縮短塔吊占用時間,未對尾水管前段進(jìn)行調(diào)圓處理,且內(nèi)部未設(shè)置支撐材料,尾水管上半部在自身重力作用下下墜,造成管口變形,即管口圓度偏差較大,無法與中段進(jìn)行較好的對接。
為了驗證猜測是否正確,現(xiàn)場對前段下游側(cè)管口圓度進(jìn)行了測量,發(fā)現(xiàn)管口直徑與設(shè)計偏差達(dá)20 cm之多。針對這一情況,現(xiàn)場利用內(nèi)部加固用的鐵板和鋼管等材料制作出“米”字型加固支撐,并將支撐焊接安裝在下游管口側(cè),支撐與尾水管焊接處通過拉緊器的收縮調(diào)整管口圓度,將直徑偏差控制在1 cm之內(nèi)。調(diào)整完成后再進(jìn)行中段的對接拼裝,發(fā)現(xiàn)對接比較順利,問題解決。
按常規(guī)施工工序,內(nèi)部加固支撐應(yīng)在尾水管拼裝完成后再進(jìn)行加固安裝,但在現(xiàn)場無法正常拼裝對接情況下,先進(jìn)行內(nèi)部支撐安裝并輔以拉緊器進(jìn)行調(diào)圓,不但解決了拼裝問題,而且將后續(xù)加固工作提前完成,不影響施工工期,一舉兩得。
按照尾水管常規(guī)安裝方法,需對尾水管分瓣件分段拼裝后整體吊裝,如遇大型移動式起重設(shè)備無法進(jìn)場吊裝施工時,則需等廠房橋式起重機(jī)安裝完成后再進(jìn)行尾水管安裝,采用本文的新方法進(jìn)行施工,可將尾水管安裝工期大大提前,間接地節(jié)約了施工成本。
常規(guī)安裝方法是整臺尾水管拼裝完成后整體進(jìn)行調(diào)整,體積和重量都較大,調(diào)節(jié)難度高,質(zhì)量控制難度大;運用新方法拼裝時,可邊拼裝邊調(diào)整,發(fā)現(xiàn)誤差時可及時采取措施進(jìn)行糾正,在一定程度上提高了安裝質(zhì)量。
總之,本文所述新方法不僅具有較高的實用價值和經(jīng)濟(jì)價值,而且對同類型尾水管的安裝施工具有參考價值。

圖4 用加固支撐調(diào)整圓度并完成拼裝圖