趙皓 遲祖濤



[摘? ? 要]簡述某廠公用工程煤儲運裝置控制系統現狀及問題,介紹輸煤系統控制方案,分析了輸煤系統停機問題和改造措施。
[關鍵詞]煤儲運;控制系統;停機和改造措施
[中圖分類號]TM76 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2020)12–00–02
[Abstract]This paper introduces the present situation and problems of coal storage and transportation equipment control system in public works of a certain plant, introduces the control scheme of coal transportation system, and analyzes the shutdown problem and transformation measures of coal transportation system.
[Keywords]coal storage and transportation; control system; shutdown and renovation measure
某廠的煤儲運裝置控制系統采用西門子S7-400H冗余PLC控制系統,包含1個主站,10個遠程I/O子站,以及皮帶輸送機上的63套除塵控制器,網絡系統龐大臃腫,現場環境惡劣,經常由于除塵控制單元故障,造成輸煤主控制器癱瘓,輸煤系統停運,嚴重威脅到全廠安全生產。針對煤儲運系統的特點,合理制定輸煤系統方案,對保證主裝置安全穩定運行至關重要。
1 概述
1.1 工廠現狀
某廠屬于大型煤化工企業,煤儲運裝置提供廠內生產源料,占有重要地位。隨著煤化工項目大型化和規模化發展,輸煤系統需同時為鍋爐裝置提供燃料煤和煤氣化裝置提供原料煤,煤耗量大。
1.2 煤儲運裝置控制系統
某廠原有一套煤儲運上料系統,采用西門子S7-400H冗余PLC控制系統,包括上料部分和除塵部分。上料部分遠程I/O站采用西門子ET200系統,控制器和遠程I/O站采用光纖Profibus DP總線通訊方式;除塵部分采用S7-200PLC進行控制,采用Profibus DP轉光纖的方式作為一個I/O站接入到系統中。上位機由一臺工程師站和一臺操作員站組成,組態軟件采用WINCC組態軟件,每臺上位機安裝兩塊西門子CP1623專用以太網卡和PLC之間通訊。
1.3 改造意義
當輸煤系統發生故障或異常時,鍋爐系統和氣化裝置只能依靠其給煤煤倉內儲煤來實現運轉功能。如果不能在極短時間內消除輸煤系統故障,將面臨給煤煤倉枯竭而被迫停爐停機的危險局面,從而產生時間長、面積廣的停產事故,造成極大的經濟損失。
輸煤系統正常運行也可以保障煤礦生產系統安全、正常運轉。因為當輸煤系統發生故障或異常時,煤礦生產系統在倉內煤炭儲滿后,只能選擇其他方式運輸煤炭,無法通過輸煤系統進行煤炭輸送,勢必對煤礦生產造成影響,從而造成經濟損失。
2 系統技術方案
2.1 原系統結構
原煤儲運控制系統中遠程站包括654—657共4個單元子站(如圖1所示),654單元子站由7套ET200站和20套S7-200系統組成,655單元子站由2套ET200站和26套S7-200系統組成,656單元子站由4套S7-200系統組成,657單元子站由1套ET200站、13套S7-200系統組成。
由于現場環境惡劣,部分S7-200控制系統或通訊單元損壞,造成了PLC主站與I/O通訊負荷過大,S7-400控制系統CPU出現死機的現象。為了保障上料系統穩定運行,利用大修期間對控制系統進行改造。
2.2 改造后系統結構
本次改造將原有S7-200除塵系統的通訊從上料系統中分離出來,獨立組網,改造后系統結構圖如圖2所示。
新增除塵主控制器采用S7-412PLC,并采用單CPU處理器、單電源系統、單網絡通信系統方式構成可靠的控制系統,新增除塵系統安裝在控制室PLC控制柜內。上料系統ET200站保持不變,與原S7-400H組成獨立控制系統。除塵控制系統的網絡接入上料系統交換機中,上位機的畫面保持不變,重新修改除塵部分的數據地址。因657單元除塵網絡中,連接有3#皮帶電子稱重儀,為保證數據穩定傳輸,將657單元除塵網絡單獨連接到除塵CPU集成的DP口上。
原操作站有一臺工程師站和一臺操作員站,不便于操作人員監控畫面,根據工藝要求,本次改造增加兩臺操作站,每臺操作站安裝一塊CP1623以太網卡,分別與工業以太網交換機連接,操作站通過以太網與三套PLC進行通訊,實現對現場設備的監控。
3 改造前后控制系統比較
①改造前控制系統中,硬件組態如圖3所示。
原系統硬件組態圖中,網絡結構有較高的復雜程度,根據以往CPU停機現象和日志分析,63個S7-200的通訊質量對于主線上料系統的正常運行有較大影響。
②改造后控制系統中,硬件組態如圖4、5所示。
最下面一排為657單元的除塵控制器,其中第1個從站為4#轉運站上實物校驗裝置的S7-300控制系統,因為該S7-300系統負責與就地3#皮帶秤電子稱重儀進行MODBUSASCII通訊。本次改造中,為進一步保證3#皮帶秤電子稱重儀的數據穩定傳輸,將657單元的除塵控制器單獨連接到CPU集成的MPI/DP接口。
改造后控制系統中,對除塵程序進行了剝離,除塵系統作為主線上料的輔助系統,且數量較多,個別通訊中斷或者硬件損壞,不應對主線輸煤造成停機;經過分離硬件和軟件,以及采取獨立通訊,更進一步穩定了主線的運行。
4 結束語
工業自動化的發展趨勢為分散控制和集中管理。在原系統中,過度的集中控制,對于系統的正常運行造成了一定影響。本次改造通過剝離除塵系統,使主線上料系統和除塵系統分別獨立運行,保證工廠穩定生產運行,大大減少了非正常停車次數。
參考文獻
[1] 范煥杰.給煤控制系統的技術改造與實現[J].產業與科技論壇,2015,14(22):50-52.