新冠疫情爆發以來,口罩成了全民防疫最緊俏的物資,市民排隊爭搶口罩,市場上卻一“罩”難求,買不到口罩成了廣大群眾心頭最大的痛。
口罩短缺,一方面是因為疫情突襲,全民戴“罩”,市場難以承受;另一方面是受制于口罩關鍵材料熔噴布的技術瓶頸。熔噴布俗稱口罩的“心臟”,是口罩中間的過濾層,直徑只有頭發絲的1/30,能過濾細菌,阻止病菌傳播。而這種熔噴布的原料就是高熔融指數的聚丙烯。
上海石化是聚丙烯生產的老牌企業,在生產裝置、技術開發、人才隊伍等方面,擁有研發生產的基礎條件和良好儲備。在得知口罩生產原料緊缺的消息后,立即組織下屬的金昌公司研發熔噴布專用料,并主動協調地方政府,在最短時間內找到了下游熔噴布生產廠家予以合作。
聚丙烯熔融指數越高,熔噴出的纖維就越細,制成的熔噴布過濾性也越好。為此,負責研發生產的金昌公司在2月11日復工首日,第一時間抽調技術力量組建研發團隊,全力攻關高熔融指數聚丙烯改性生產。
金昌公司以往的聚丙烯原料,熔融指數只有口罩熔噴布專用料的三十分之一,擠出機切粒速率70 m/min,而像專用料這樣的高熔指聚丙烯,則要求切粒速率達到120 m/min以上……面對擠出機切粒速率慢、冷卻距離短、螺桿長度不夠等硬件不足的挑戰,該公司通過改造電控系統和傳動系統、調用其他生產線水槽、優化模頭等,想方設法在現有設備條件下進行緊急改造和調整,以滿足熔噴布專用料生產的需要。
由于新產品熔融指數提高了近20倍,極快的流速讓現有分析儀器不具備檢測條件。為此,上海石化檢測中心專門聯系了行業和標委會專家,探討熔融指數分析標準和測試方法,并從樣品處理著手,對加樣量、加樣方式、預熱時間等十幾個條件逐一進行試驗和比對。在經過大量試驗后,終于制定出高熔指測試方案。
2月23日,用上海石化金昌公司新研發的專用料做成的口罩熔噴布新鮮出爐,經檢測,各項指標均符合要求,標志著該公司緊急研發轉產口罩熔噴布專用料取得成功。2月25日達到每天6 t產能,2月29日,12號生產線投入使用,每天產量提高至8 t。同時,金昌公司嚴格把控生產環節,不斷摸索改進工藝,堅持向市場提供品質高、質量穩的口罩熔噴布專用料。
在試產成功后,金昌公司每天可生產8 t口罩熔噴布專用料,這些專用料進一步加工成熔噴無紡布,可新增普通一次性醫用口罩600萬片/天。據了解,金昌公司還可根據口罩需求,通過工藝優化短期內可每天再增產2 t左右熔噴布專用料。在這場沒有硝煙的戰斗中,金昌公司與時間賽跑,實現了從“慢跑”到“飛奔”的轉變。
通過技術改造,目前,上海石化金昌公司熔噴布專用料的日產量穩定在11 t左右,可用來生產普通一次性醫用口罩芯近2 000萬片。為了將熔噴布專用料迅速送達口罩生產廠家,上海石化專門成立了銷售團隊,暢通產、銷、運一體化流程,保證口罩熔噴布專用料快速、精準投放市場。
上海石化相關負責人表示,我們積極踐行中國石化的承諾,堅持口罩熔噴布專用料生產不斷檔、不漲價。

上海石化金昌公司生產的熔噴布專用料