錢長煒 李鵬 李衛春
(中國石油大港石化公司,天津300280)
氫氣已成為石油化工業中不可缺少的重要原料之一。可靠的高純度氫氣供應,有助于把原料轉化為低硫的汽油、柴油、航煤及聚烯烴等產品。由于本公司新建連續重整裝置投用后,副產品氫氣經凈化后供應氫氣管網,以及下游用氫裝置用氫量有限等因素,制氫裝置長期處于60%左右負荷運行,低負荷運行對裝置關鍵運行參數及能耗影響較大。
某石化公司制氫裝置,由中石化洛陽石化工程公司設計,中油六建公司承建。于2008 年8 月一次開車成功。裝置規模為4×104Nm3·h-1,操作彈性60%~120%,年運行時間8400 小時。采用輕烴與水蒸汽轉化和PSA凈化的制氫工藝,原料為天然氣、脫硫干氣等,產品純度99.9%。本裝置由原料增壓、預熱、加氫脫硫、水蒸氣轉化、變換反應和PSA凈化組成。
裝置低負荷運行對轉化爐爐管、PSA等設備影響較大。轉化爐爐管數量達176根之多,低負荷運行時最突出的問題就是管內物料分布不均,易產生偏流。如物料產生偏流會造成爐管局部受熱不均,嚴重時會出現紅管、花斑現象。還會導致催化劑表面結碳、燒結破碎,嚴重影響爐管及催化劑壽命。因此,對相關操作參數進行調整對保護爐管和催化劑有重要意義。
為保護爐管及催化劑,必須調整水碳比,增大轉化爐蒸汽配入量,保證物料在爐管中均勻分布。自裝置低負荷生產以來,水碳比調整至3.5~4.5之間,遠高于設計值3.2。
PSA作為制氫裝置的重要組成部分,它的運行狀態直接影響氫氣的質量和收率。PSA由10座吸附塔、2臺順放氣罐、1臺解吸氣緩沖罐、1臺解吸氣混合罐等構成。運行程序為“10-2-4”模式,即10 臺吸附塔中始終有2 臺處于吸附狀態,再生時經過4次均壓以提高氫氣回收率。PSA的運行由編寫好的程序自動進行,程序運行步驟如表2。PSA運行過程中,吸附時間是最主要參數,其設定值直接決定產品氫的純度和收率,吸附時間越長,氫氣收率越高,但吸附時間過長,吸附前沿會過于靠前,產品質量反會下降。
裝置低負荷運行期間,脫附氣中氫含量高于25%。降低PSA系統脫附氣中氫氣含量,提高氫氣收率,成為PSA系統優化調整的關鍵點。

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由表1可知,當T1或T2改變后,吸附、順放、逆放、沖洗等時間都隨之改變。就時間設定原則進行分析,可知:(1)T1 時間設定:T1含三均時間(T3)和順放時間,T1的最小值必須同時保證三均降塔與三均升塔壓力均等及順放完全(即順放壓力≤0.2 MPa),同時T1 最小值還必須保證一均時間足夠(即T1 須≥T3)(2)T2 時間設定:T2 含二均時間,T2 的最小值必須保證兩塔二均均等。通過對T1、T2、T3、T4 時間設定原則綜合考慮,確定PSA優化調整原則為:只增加T1或T2時間,T3、T4保持不變。

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調整T1 逐漸由43 秒增加至53 秒,T2 逐漸由116 秒增加至134秒;在保證產品氫質量的前提下,單塔吸附時間2×(T1+T2)共增加56 秒。如表2 所示,經調整后,在處理量基本相同的情況下,產品氫流量呈上升趨勢,脫附氣流量呈下降趨勢。通過取樣分析,解析氣中氫含量下降,氫收率上升。
裝置動設備耗電量、蒸汽自用量等是控制裝置能耗的幾項重要指標。因水碳比高控在4.2左右,導致自用蒸汽量升高,能耗大幅上升。為降低裝置能耗,主要考慮從降低裝置電耗入手。
實現了HydroCOM 無級調節系統在原料氣壓縮機上的應用,大幅降低了壓縮機的實際功率。按照當前生產負荷,壓縮機在60%負荷即可滿足工況。按照:節省的壓縮機功率=壓縮機額定功率×(1-壓縮機負荷),節省的壓縮機功率=2300kw×(1-0.6)=920kw,月節省電量=920kw×720h=662400kw·h,通過換算,僅此一項,裝置能耗降低約62.5kgEO/t,節能效果顯著。同時,鼓風機電機由工頻改造為變頻,節省功率96 KW,并計劃于下一檢修期將引風機也改造為變頻運行,預計可節省功率160 KW。通過降低裝置能耗,大幅度減少了水碳比高控導致的能耗損失。
裝置投產后,轉化爐煙氣換熱系統運行較差,表現為排煙溫度持續偏高、熱效率降低、能耗增加。根據DCS 所反映的數據,低溫段空氣預熱器的空氣溫升為256℃,煙氣溫降為116℃,溫差比約為2.2;高溫段預熱器的空氣溫升為135℃,煙氣溫降為118℃,溫差比約為1.14。高溫段預熱器與低溫段預熱器的溫差比差別很大,而正常情況下,對于同一種換熱介質,根據能量守恒,其換熱溫差比應該是接近的,根據對目前燃料燃燒的模擬,溫差比應該在1.4 左右。基于以上情況分析,可能存在以下問題:(1)空氣旁路擋板沒有完全關閉或存在泄漏情況,導致一部分冷空氣走了旁路。(2)低溫預熱器前的蒸發段有泄漏,有部分高溫蒸汽進入煙氣。(3)預熱器存在泄漏情況。計劃檢修時對以上三個可能存在的問題進行逐一檢查。
同時,針對轉化爐原料預熱段出口溫度較低,排煙溫度較高的問題,做出兩個改造方案。(1):優化加氫反應器前原料預熱流程,提高原料預熱段入口溫度。(2):現有加氫反應器前換熱流程不變,在方案一基礎上核算轉化爐對流段各段換熱面積,對對流段進行更換。
制氫裝置長期處于低負荷運行時,關鍵參數需進行較大調整。轉化爐的結構及運行原理不同于一般加熱爐,長期低負荷運行,需重點關注轉化爐的運行狀況,保證較高的水碳比,防止原料氣在轉化爐管內偏流,保證爐管及催化劑的壽命。同時,低負荷運行造成了裝置能耗大幅增加,通過對PSA 運行的優化、關鍵動設備運行的優化及煙氣流程優化改造計劃等一系列措施,最大限度降低了裝置能耗,使裝置在長期低負荷下實現了安全平穩高效生產。