莫玉冰
基于JIT和TOC的梗絲處理段生產(chǎn)流程優(yōu)化
莫玉冰
(廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司廣州卷煙廠,廣東 廣州 510145)
針對膨脹梗絲生產(chǎn)中水分不穩(wěn)定、生產(chǎn)連續(xù)性差的問題,車間通過打破系統(tǒng)瓶頸、實行準時化生產(chǎn)和改進生產(chǎn)設(shè)備,平衡了各工序間的物料,縮短了生產(chǎn)過程的待機時間,消除了對物料重復(fù)加水的缺陷,大大提高了膨脹梗絲的生產(chǎn)效率和工藝質(zhì)量。
膨脹梗絲;水分波動;生產(chǎn)連續(xù)性;卷煙
當(dāng)前,在全球經(jīng)濟下行、卷煙提稅順價和控?zé)熯^激的客觀壓力下,行業(yè)面臨“三個持續(xù)下滑、兩個居高不下”的嚴峻形勢,對卷煙工藝質(zhì)量和生產(chǎn)成本提出了更高的要求。
膨脹梗絲作為煙絲的重要組成部分,質(zhì)量合格的膨脹梗絲在煙支制造中可以有效提高煙絲整絲率,降低煙絲焦油含量,提高煙支的品吸感受,一定程度上降低煙支生產(chǎn)成本。所以,以高效率生產(chǎn)合格的膨脹梗絲一直是我廠制絲車間常抓不懈的任務(wù)。但目前由于受設(shè)備、生產(chǎn)流程等因素的影響,梗絲生產(chǎn)過程中仍存在一些問題,急需改善。
HDT氣流工序是以同牌號按重量分批生產(chǎn),這部分偏濕梗絲導(dǎo)致HDT氣流工序的水分控制困難,影響成品煙絲的質(zhì)量和消耗。
研究后發(fā)現(xiàn)原因在于:在轉(zhuǎn)煙時,增溫增濕筒及壓梗機的出料振槽排水口無法排清振槽上殘留的積水,導(dǎo)致煙梗水分升高;在生產(chǎn)中,壓梗機使用噴水潤滑清潔壓輥,每隔30 s噴水15 s,但是當(dāng)壓梗機被逼停時,噴水并不會停止。當(dāng)前后工序達不到平衡時逼停壓梗機,通常為2~4 min,因此,會多次增濕煙梗。
由于不同工序間工藝流量、轉(zhuǎn)煙耗時時間存在差距,HDT氣流工序仍常常會出現(xiàn)空轉(zhuǎn)待料的情況,生產(chǎn)效率低,增加了工序能耗,且HDT氣流在待機后,再次投料時會出現(xiàn)約10 min的梗絲水分不穩(wěn)定,降低了梗絲整絲率和填充值,影響了工藝質(zhì)量。
針對目前存在的問題,制絲車間從生產(chǎn)流程、工序配合、生產(chǎn)設(shè)備等方面進行了改善優(yōu)化,具體實施如下。
根據(jù)瓶頸理論,任何系統(tǒng)至少存在著一個制約瓶頸,否則它就可能有無限的產(chǎn)出。因此,要提高一個系統(tǒng)的產(chǎn)出,必須要打破系統(tǒng)的瓶頸。而當(dāng)瓶頸打破后,其他環(huán)節(jié)應(yīng)該服從于瓶頸。
管理小組通過價值流程圖和現(xiàn)場調(diào)研,確定梗絲處理段的瓶頸為切梗工序,通過設(shè)備參數(shù)調(diào)整,將其流量從 5 000 kg/h提高至5 200 kg/h。同時,規(guī)定需緩沖柜滿6 500 kg時HDT氣流工序才可投料生產(chǎn),讓生產(chǎn)系統(tǒng)服從于突破后的瓶頸,從而縮短HDT氣流工序的待機時間,有效提高系統(tǒng)產(chǎn)出。梗絲處理段價值流程圖如圖1所示。

圖1 梗絲處理段價值流程圖
根據(jù)準時化生產(chǎn),在生產(chǎn)中應(yīng)保持物質(zhì)流與信息流在生產(chǎn)中的同步,實現(xiàn)以適當(dāng)數(shù)量的物料,在適當(dāng)?shù)臅r候進入適當(dāng)?shù)膮^(qū)域,生產(chǎn)出適當(dāng)質(zhì)量的產(chǎn)品。一方面,結(jié)合設(shè)備要求HDT氣流工序需提前75 min通知壓梗工序進行投料生產(chǎn),以保證準時化生產(chǎn);另一方面,現(xiàn)行梗絲處理段采用流水線生產(chǎn),各工序轉(zhuǎn)煙時間未有明確要求,導(dǎo)致轉(zhuǎn)煙時間不一致,時常出現(xiàn)壓梗工序過早轉(zhuǎn)煙,后工序逼停壓梗工序,壓梗工序加工過程不穩(wěn)定,影響了產(chǎn)品質(zhì)量。梗絲線處理段簡易流程圖如圖2所示。

圖2 梗絲線處理段簡易流程圖
管理小組通過采集各工序生產(chǎn)過程和轉(zhuǎn)煙過程所需時間,依照準時化生產(chǎn)要求,計算得出壓梗工序應(yīng)在本批次出柜結(jié)束后4 min時進行轉(zhuǎn)煙,并制定了相應(yīng)的壓梗工序新轉(zhuǎn)煙流程,如圖3所示。

圖3 實行準時化生產(chǎn)后壓梗工序轉(zhuǎn)煙流程
目前,使用的3條振槽后方都設(shè)有泄水口,但振槽與其他設(shè)備為聯(lián)動,生產(chǎn)過程中無法單獨停止排水,而且振槽積水區(qū)域處于設(shè)備底下,操作人員難以在轉(zhuǎn)煙間隙進行全面清掃積水。
通過研究,在增溫增濕筒和2個壓梗機的出口振槽各增加1個濾網(wǎng),以使梗料從濾網(wǎng)上面通過將梗料與水隔離。此外,修改增溫增濕筒蒸汽噴射控制程序,使增溫增濕筒蒸汽只在有梗料時噴射。
管理小組通過制訂新轉(zhuǎn)煙流程和崗位工作清單,對各工序生產(chǎn)時間、轉(zhuǎn)煙時間及工作職責(zé)進行明確要求劃分,確保工序間協(xié)調(diào),生產(chǎn)過程合理、高效,保證了生產(chǎn)效率和工藝質(zhì)量。同時,對相關(guān)人員進行培訓(xùn),納入相關(guān)人員每月評價和績效考核,確保措施能長期有效執(zhí)行。
在對生產(chǎn)流程優(yōu)化及設(shè)備改進后,各工序間銜接合理,作業(yè)均衡,極大地減少了不必要的待機、加工和搬運,大大提高了梗絲的工藝質(zhì)量和生產(chǎn)效率,降低了能源損耗。具體實施后效果可分為以下幾方面。
實施改善后,梗絲水分得到有效控制,水分超差幅度減小,水分不穩(wěn)定批次數(shù)大幅度下降,如圖4所示,梗絲水分不穩(wěn)定批次從改善前平均每月占生產(chǎn)批次35.8%下降到8%,以平均每月生產(chǎn)108批梗絲計算,每月減少水分不穩(wěn)定梗絲批數(shù)為30批,提升了梗絲的工藝質(zhì)量。
由于對生產(chǎn)流程中瓶頸的突破、對流程的優(yōu)化,生產(chǎn)批數(shù)為6批及以下時不需要待機,減少了HDT氣流工序待料出現(xiàn)次數(shù)。根據(jù)統(tǒng)計,HDT氣流工序月均待料次數(shù)從14.1次下降到4.8次,每次待料需要25 min左右,因此月均可縮短待料時間232.5 min,具體如圖5所示。

圖4 梗絲水分不穩(wěn)定批次占比下降情況

圖5 HDT氣流工序待機次數(shù)減少情況
因梗絲水分穩(wěn)定幅度提升,操作人員無需將過濕梗絲在HDT氣流二樓皮帶秤后振槽進行回摻(水分偏濕梗絲需2個操作人員花費約1.5 h進行回摻),改善優(yōu)化后月均可減少水分偏濕梗絲30批,每月可節(jié)省工時90 h。從精益生產(chǎn)而言,通過本次優(yōu)化能減少不必要的操作,降低操作人員的勞動強度,有效提高生產(chǎn)效率。
優(yōu)化生產(chǎn)流程后,工序間緊湊有序,待機次數(shù)大幅度減少、水分穩(wěn)定,無需將過濕梗絲回摻再加工,避免了因待機、再加工引起的不必要的天然氣、蒸汽、電等的損耗,能源耗量得到有效降低。
在項目推進的過程中認識到,充分、有效利用TOC和JIT等管理理論,能系統(tǒng)地找出問題的核心所在,據(jù)此提出完善的解決方案,快速、顯著地提高生產(chǎn)效率、工藝質(zhì)量。
根據(jù)改善的步驟,完成1次改善后,需繼續(xù)找出生產(chǎn)瓶頸、存在的浪費,進一步優(yōu)化,保證持續(xù)改善。據(jù)此,將改善思路推廣運用于其他生產(chǎn)線,乃至公司的其他工廠,進一步降低成本,提高效益,為企業(yè)夯實發(fā)展基礎(chǔ),助企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
通過充分有效地運用TOC和JIT等管理理論并指導(dǎo)生產(chǎn)實踐,制絲生產(chǎn)過程的生產(chǎn)效率和工藝質(zhì)量均取得了明顯的改善,同時實現(xiàn)了生產(chǎn)過程中的能源優(yōu)化利用。今后,將TOC與JIT等管理理論更加緊密地與生產(chǎn)實踐聯(lián)系起來,在更高更廣的平臺實現(xiàn)理論運用的價值和企業(yè)管理水平的 提高。
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2095-6835(2020)06-0140-02
TS452
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2020.06.056
〔編輯:張思楠〕