二十世紀五六十年代我國掀起水庫建設熱潮,由于處于特定的歷史條件,無施工要求,未清基或清基不徹底,未分層填筑碾壓,后期加高培厚也未按碾壓式土壩技術要求施工,致使壩體土質雜亂,不密實,大壩滲漏比較嚴重。
瓦山水庫地處滁州市全椒縣馬廠鎮,馬廠河的支流的上游,屬長江流域滁河水系。其正常蓄水位80.5m,設計洪水位82.01m,校核洪水位82.67m,集水面積5.3km2,總庫容383萬m3,是一座以灌溉為主,兼有防洪、養殖等綜合利用功能的小(1)型水庫。大壩壩頂高程83.0m,最大壩高15.3m,壩頂長度230m,水庫下游有援朝壩、馬廠鎮、合寧高速公路、寧西鐵路及312 國道,地理位置十分重要。
根據地質勘探資料,在加固范圍0+000~0+230整個壩段內從壩頂至壩基為:0 層壩身人工填土,以重粉質壤土夾碎石為主,壩身填土厚度為9.1~14.6m,相應高程為68.65~74.50m。現場鉆進時漏水嚴重,鉆孔中經常發現較大漏水通道。鉆孔注水試驗成果表明,試驗深度0~4.0m時,壩身滲透性較小,為1.0×10-5cm/s,試驗深度4.0~8.0m,滲透系數較大,為1.0×10-3cm/s,屬中等透水性。壩身填土平均滲透系數為5.0×10-3cm/s,不滿足《設計導則》中對均質土壩防滲體壓實后的滲透系數不大于1.0×10-4cm/s的要求。根據現場調查,壩基(樁號0+060-0+110、0+140-0+180)長期滲漏,導濾砂溝淤堵失效,二級平臺上樁號0+050-0+090、0+170-0+190 兩段長年呈沼澤狀,1991年和2003年兩次大洪水期間,局部壩段滲流出逸點高達79.8m,僅比正常蓄水位80.5m 低0.7m。以上情況說明,壩身土質結構較松散,抗滲能力較差,給大壩安全運行帶來一定隱患。
勘察范圍內主要揭露壩基地層為絹云石英千枚巖強風化、絹云石英千枚巖中等風化及絹云石英千枚巖微風化。現自上而下分述如下:①1絹云石英千枚巖強風化:灰白色,中粗砂狀,濕,含石英、云母等礦物質,呈稍密~中密狀,層厚0.4~1.6m,層底高程在67.05~73.50m。①2絹云石英千枚巖中等風化:灰白、青灰色,較破碎,裂面粗糙,含云母、石英,呈硬~堅,層厚1.1~2.0m,層底高程65.35~72.40m。①3絹云石英千枚巖微風化:青灰,破碎,裂面粗糙,呈堅,該層未揭穿。已揭露最大厚度3.7m,最深層底高程61.65m。
從壩身質量檢查資料表明,筑壩填土無質量標準。故在運行期間,壩身普遍存在滲漏,壩基壩身結合部處理較差或未做處理,通過滲流計算分析并結合大壩運行情況,瓦山水庫大壩的壩體浸潤線甚高,下游壩坡出逸點高程基本在76.0~77.4m左右,最高高出地面6.8m,且無任何防護措施,對下游壩坡的滲透穩定和抗滑穩定均有嚴重威脅,危及大壩安全運行。因此需對大壩全壩段進行防滲加固處理,即從樁號0+000~0+230,全長230m。
由于該壩壩體存在嚴重的滲漏問題,根據瓦山水庫的工程現狀,結合目前土石壩防滲加固技術,以及已建工程經驗,防滲處理采用垂直防滲技術,本次防滲加固方案經過多種方案經濟技術比較,最終選定多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻。考慮到右壩肩繞滲的問題,采用帷幕灌漿處理。
(1)多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻
多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻技術,是運用特制的多頭小直徑深層攪拌樁機把水泥漿噴入土體,同時鉆頭旋轉攪拌,使噴入土層的水泥漿液與原土粒充分拌和在一起,形成抗壓強度比天然土強度高得多,滲透系數較小,并具有整體性、水穩定性的樁柱體。將樁柱體互相搭接連成一列,形成連續墻體起到截滲作用。
多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻,該技術成墻價低,取材方便,施工速度快,施工工序少,工效高,成墻耐久性好,且不受庫水位的影響。該技術在長江大堤和淮河大堤上得到廣泛應用,有較成熟的經驗,取得了較好的經濟效益和社會效益。
①方案布置
截滲墻布置于壩頂中軸線上,由于墻體強度較大,考慮到壩頂要修建路面,為防止不均勻沉陷,截滲墻頂高程定為82.7m。墻體穿過壩身重粉質壤土,伸入壩基不透水或弱透水層2.0m,形成一道完整的防滲體系,以控制壩體滲流,降低壩體浸潤線,防止壩體產生滲透破壞,墻底高程在66.5~73.5m,最大成墻深度約16.2m。
②施工機械的選用
選用轉盤式ZCJ-25型多頭深層攪拌樁機。該機有3~5個頭,根據已完工程經驗,選用5個鉆頭,一個工藝流程可形成一個單元防滲墻。鉆桿間距為320 mm,鉆桿之間帶有連鎖裝置。
③截滲墻厚度及孔徑
截滲墻厚度按公式T=ΔH/[J]計算。
式中:
T—最小防滲墻厚度(m);
ΔH—最大上、下游水頭差(m);
[J]—截滲墻允許水力坡降,參考相關資料取60。
上、下游最大水位差取14.17m,經計算得T =0.24m,考慮到施工可能帶來的垂直偏差,選用樁徑為400mm,搭接處理論最小成墻厚度142mm,樁間最大搭接30mm,若施工造成的樁體傾斜度控制在0.4%以內,單元間樁最大搭接30mm+0.4%H(H—防滲墻深度)可滿足截滲墻厚度的要求。
④造孔方法及施工參數
根據所選機型特點,施工時先完成1 單元5 孔造墻,然后再進行下一單元5 孔造墻,以此類推實現全壩段防滲造墻,單元與單元之間搭接厚度要滿足施工造成的樁體傾斜度要求。根據工程實際情況初步選定施工參數見表1。具體實施時可通過現場試驗和室內試驗進一步認證參數的合理性,質量檢查時通過開挖檢查、取芯試驗、注水實驗、超聲波檢測等方法來檢驗防滲墻的防滲效果是否達到設計要求。
綜上所述,采用多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻,選用轉盤式ZCJ-25型多頭深層攪拌樁機。截滲墻底部深入壩基絹云石英千枚巖強風化2m,頂高程82.7m,最大成墻深度16.2m,成墻最小厚度24cm。
(2)帷幕灌漿
①防滲標準
a.深度:根據《碾壓式土石壩設計規范》的有關規定,基巖相對不透層透水率宜為5Lu。基巖防滲帷幕灌漿的目的是封堵基巖裂隙滲漏通道,降低壩后承壓水頭,防止產生滲透破壞,防滲灌漿帷幕下限依照勘探孔資料深入透水率q ≤5.0Lu以下5m弱透水層。
b.孔排距:設計帷幕為單排孔,孔距2.0m,分三序施工。鉆孔為鉛直孔,鉆孔直徑不小于56mm。
c.灌漿壓力:工程設計灌漿壓力為0.6MPa,閘基和基巖接觸段可適當降低灌漿壓力。
d.灌漿方式和方法:灌漿方式為循環式。灌漿方法為自下而上灌漿法和綜合灌漿法。
e.灌漿材料:結合工程的實際情況,灌漿采用P.0.32.5 普通硅酸鹽水泥。
f.漿液變換:按自稀變濃原則,漿液配比采用重量法配制,即:5∶1、3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1、0.5∶1。
g.封孔:全孔灌漿結束,采用“置換和壓力灌漿封孔法”或“壓力灌漿封孔法”,排除孔內稀漿,將全孔封填密實。
②防滲帷幕灌漿線路布置
防滲帷幕灌漿線路布置以滿足防滲要求、線路短、施工難度小、工程量小為原則,同時考慮與壩體防滲的可靠銜接。壩基防滲主要結合壩體防滲,防滲墻最大埋深22.5m,故采用沿多頭小直徑防滲墻軸線上游側鉆孔布置防滲灌漿帷幕方案,樁號范圍0+000~0+040。

表1 多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻施工參數表
③帷幕灌漿與多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻的連接
帷幕灌漿主要處理壩基與壩身結合部位,與多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻重疊1.0m,保證防滲的連貫性。大壩防滲縱剖面圖見圖1。

圖1 大壩防滲縱剖面圖
(1)本次大壩防滲加固后,經過采用河海大學工程力學·南京水準科技有限公司開發的AutoBANK有限元計算軟件程序進行計算分析,防滲墻后壩體浸潤線降低很多,有利于壩體穩定,出逸滲透比降也較加固前有明顯下降。根據實地勘察,瓦山水庫正常蓄水位時大壩滲流出逸點高程71.2m,較防滲加固前出逸點高程76.0m 下降了4.8m,防滲效果明顯。
(2)多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻防滲技術是一門新的截滲技術,具有工效高、成本低、施工安全等特點,可以保證水庫正常蓄水的情況下施工,即使在汛期也不影響施工。
(3)多頭小直徑深層攪拌噴灌漿造墻深度有所限制,且難以進入基巖,因此采用帷幕灌漿與之配合使用能起到更好防滲效果,確保了工程效益的正常發揮■