河北港口集團港口機械有限公司
斗輪取料機的堵料問題是制約生產效率的重要原因,除了合理取料、加強監護避免堵料外,設備應該具有完善的堵料報警功能,以防止出現嚴重堵料影響生產。在曹妃甸煤炭港務有限公司所采用的QL6000·55型斗輪取料機的實際使用過程中發現,當取塊狀煤種時,堵料報警裝置經常誤報警造成停機,影響作業效率;當取黏煤堵斗時,堵料報警裝置常常未能報警,導致煤一直堵到懸皮機構,給設備帶來嚴重的安全隱患,如造成鋼結構變形、料物掩埋尾車滾筒導致火災等安全事故,通斗過程長,造成人力物力的巨大浪費,同時也給設備帶來極大的負擔。
為此,對取料機的堵料報警裝置進行改造,分析原堵料報警裝置誤報警及不報警的原因,根據分析結果確定改造方向,通過Pro/Engineer進行三維建模,并根據取料機設計參數,一同導入EDEM進行仿真分析,找出合適的新位置;然后根據堵料開關的特性,通過計算設計出合理的安裝形式,最后利用程序進行實用性檢驗,保證取料作業的安全穩定,確保生產順利進行。
原有堵料報警裝置形式及位置見圖1。原堵料報警裝置采用水銀傾斜開關,當溜槽堵滿,煤流將堵料開關頂起,傾斜到一定角度時進行報警,達到提醒堵料停機的功能。但在實際生產過程中發現:①當取粒度較大的煤時,由于煤塊彈跳不規則,經常碰觸堵料開關,造成誤報警,即使添加2 s延時報警也無法消除誤報情況;②當取粒度較小且濕度較大的煤時,一旦堵煤,煤流將沿溜槽壁上返,不能進入放有堵料開關的槽內,導致水銀開關傾斜角度不夠,不能報警;③堵料開關位于溜槽轉角的下方,而黏煤堵料時往往從轉角位置開始堵煤,堵料開關處并沒有堵料,也就失去了報警功能。

圖1 原有堵料報警裝置形式及位置
水銀傾斜開關在功能上可以實現堵料報警功能,考慮節約成本,可以繼續使用原開關。但要使堵料報警功能準確可靠,需要從以下2個方面進行改造:①選擇合適的位置,以保證煤流不會誤碰堵料開關,造成誤報警;②合理設計堵料開關的安裝形式,以保證其能達到報警角度,切實報警停機。
通過EDEM仿真找出溜槽不受物料沖擊的位置,首先確定參數并建模。斗輪取料機取料后,經過轉載站分叉溜槽分別向2條對稱設置的輸送機給料[1-2],系統主要參數為:
物料:煤,粒度100 mm
靜堆積角:38°~450°
動安息角:20°
堆積密度:0.85~0.95 t/m3
懸臂皮帶與地面皮帶夾角:90°
額定輸送量:6 000 t/h
最大輸送能力:6 700 t/h
輸送帶寬度:2 000 mm
帶速:4.8 m/s
2條地面皮帶機間距:4 000 mm

圖2 模擬100 mm煤塊的粒狀模型
制作顆粒形狀模擬粒度為100 mm的煤,顆粒形狀和填充效果見圖2。轉載系統按照取料機圖紙采用Pro/Engineer進行三維建模(見圖3)。

圖3 取料機轉載系統模型
將參數及模型導入EDEM進行仿真分析,物料轉載仿真結果見圖4。

圖4 物料轉載仿真結果
從圖4可以看出,A、B兩處均為物料不會沖擊到的位置,且都位于溜槽轉角之上,可滿足不誤報且能準確報警的條件。考慮到堵料報警的及時性和可靠性,同時選擇A、B兩處安裝堵料開關,以A處作為一級堵料信號,保證報警的及時性,B處作為二級堵料信號,使一級堵料信號失效的情況下仍能報警,保證其可靠性。
現場所用堵料開關的型號為拉姆齊//20-39-25,其報警角度為15°,因此在設計其安裝形式時,應保證在堵料時堵料開關的最小傾斜角度大于15°,以此為依據設計A處安裝形式(見圖5)。

圖5 A處堵料開關安裝形式及位置
考慮堵料時煤流不能進入堵料開關槽體內的極限情況,堵料開關會處于圖中虛線位置,此時堵料開關傾斜角度最小,也就是最不易報警的情況。設此時傾斜角度為?=15°,堵料開關長度l=210 mm,l1=lsin15°=54.4 mm。設計a>l1,即a>54.4 mm,堵料開關垂入溜槽壁深度b>l1/tan35°=77.7 mm。為使煤流盡量能夠進入槽內,確保堵料開關動作準確,設計時應使開口盡可能大,結合a處溜槽壁尺寸,取a=200 mm,b=114 mm。A處堵料開關安裝尺寸見圖6。此方案下,堵料開關的最小傾斜角度為22°,符合設計要求。

圖6 A處堵料開關安裝尺寸
B處位于驅動滾筒正下方,位置開闊,當出現堵料時,可以輕易觸碰堵料開關,因此將堵料開關放入即可,但應注意其懸垂線應盡量短些,否則堵料開關容易大幅度擺動。同時為了避免有少量煤可能彈起,產生誤碰造成誤報警,在堵料開關上方設計安裝了傘狀擋板(見圖7)。

圖7 傘狀擋板
根據設計方案完成1臺取料機堵料報警裝置改造后,對其實用性進行了檢驗,檢驗分兩步進行:
(1)檢驗其是否會出現誤報警。首先從控制程序中將堵料報警信號設置為非停機故障,防止因設計失敗導致經常誤報警影響生產,期間加強作業監護,然后設計程序分別記錄堵料報警信號持續1 s、2 s、2.5 s、4 s的次數,以檢驗其是否會誤報警。經過為期2周的觀察實驗,發現A處堵料開關只出現過1次持續1 s的誤報警信號,B處未出現過誤報警,因此設計A處堵料開關報警延時為2 s,B處報警延時設為1 s即可。由此可以得出結論,改造后的堵料報警裝置不會誤報警。
(2)檢驗其是否能夠在堵料時可靠報警停機。在不啟動地面皮帶的情況下進行取料,即模擬堵料情況。通過實驗,A處堵料開關順利發出堵料報警信號,設備停機;接著將A處堵料信號封點,繼續取料后,B處堵料開關也正常報警停機,此時煤未超出漏斗安全容積。由此可以驗證,A、B兩級堵料報警裝置能夠在堵料的情況下可靠地報警停機。
通過對取料機堵料報警裝置的改造,使取料機具備了及時、可靠的堵料報警功能,避免了因誤報警影響作業流程,杜絕了嚴重堵料的現象,為提高生產作業效率提供了有力的保證,節省了大量的人力物力資源,減少了設備損耗。