陳志遠
(福建聯合石油化工有限公司,福建泉州,362000)
受國際原油市場價格低位震蕩、國內外經濟增速放緩、國內柴油成品油市場日趨飽和、下游市場需求疲軟等因素影響,柴油市場的需求放緩。面對市場壓力,在加快供給側結構性改革的驅動下,優化產品結構,降低柴汽比,增產汽油滿足市場需求,是企業增效的重要手段[1]。石化企業根據市場需求結構的發展趨勢及時調整生產方案,才能順應市場形勢,獲得最大的經濟效益。
柴汽比指的是煉油企業柴油產量和汽油產量的比值。降低柴汽比需要從增產汽油、航煤和化工原料入手,簡單有效的方法就是提高催化、重整等裝置負荷,降低柴油加氫裝置負荷。但在裝置加工負荷受限后,要進一步降低柴汽比,就要從更深層次分析,合理安排物料流程走向,結合原油餾程切割、煉油流程走向優化生產方案。
PIMS(Process Industry Modeling System)模型是實現此優化目標的有效工具。主要優化考慮從2 個方面著手:(1)優化裝置原料組分切割,按照“宜芳則芳、宜烯乙烯、宜油則油”的原則,針對不同的裝置選擇最合適的原料餾程組分,減少組分重疊度,降低柴油組分原料量;(2)優化組分的加工路線,由于原油性質的不同,石腦油餾分性質不同,不同二次加工裝置產出的石腦油組分性質也不盡相同[2]。針對不同性質的組分選擇最合適的加工路線:低碳直鏈烷烴最適合作乙烯裂解原料,異構烷烴更適合作為汽油調和組分,而環烷烴則適合作催重整的原料[3],合理安排石腦油流程走向,增產汽油。
煉化企業的柴油產品主要通過柴油加氫精制、加氫裂化、催化裂化等裝置的運行獲得。降低柴油產量必須從減產柴油加氫原料、優化加氫裂化原料結構入手,從源頭上降低柴油精制裝置進料量:降低柴油加氫裝置的運行負荷,安排加氫裂化加工常三線、減一線,提高加氫裂化原料,增產化工原料,對加氫裂化裝置實施技術改造生產航煤,降低柴油產品收率。同時對催化裝置進行原料優化,催化裝置增產汽油,最低化催化柴油產量,達到降低柴油產量的目標。
實施增產汽油的技術措施是降低柴油比的重要措施。催化汽油、半再生重整汽油占汽油調合組分的76.7%,其他調合組分(MTBE、芳烴汽油、甲苯、抽余油)約占23.3%。在裝置安全平穩運行、產品質量合格的前提下提高催化裝置汽油收率,提高汽油產量;通過優化輕烴回收石腦油餾程范圍切割,增加連續重整、半再生重整原料的生產方案考慮,達到預期的汽油增產目標。
輕烴回收石腦油切割點的不同,PONA 組分和芳潛含量的不同,進乙烯裂解和連續重整反應后,產品結構不同,經濟效益不同:降低重石腦油的初餾點和終餾點,有利于增產高價值苯,但導致汽油產量減少;輕石腦油終餾點降低,有利于提高乙烯收率;提高重石腦油初餾點和終餾點,有利于增產汽油,但導致苯產量減少,同時輕石腦油終餾點提高,乙烯收率降低。因此需要以效益最大化為目標,選擇最合適的餾程范圍,石腦油切割做到“宜烯則烯、宜芳則芳、宜油則油”。
利用PIMS模型對輕烴石腦油組分進行逐段切割測算發現,輕烴回收塔底重石腦油50%回收點高達160 ℃,干點185 ℃,作為連續重整原料,催化劑生焦率高,同時芳潛低,不適合產PX,不適合作為連續重整原料;作為乙烯原料,乙烯收率低,經濟性差,適合半再生重整裝置生產高辛烷值汽油。PIMS 優化測算后,原設計乙烯原料的塔底重石優化為半再生重整原料,生產LPG、輕石腦油、高辛烷值重整汽油等組分,輕烴回收塔底重石作為半再生重整裝置原料的產品分布見表1。

表1 半再生重整裝置塔底重石原料產品分布
從表1 可以看出,重整汽油收率高達73.14%,預計全年可以增產汽油180 kt/a。
受柴油出廠銷量限制,柴油升級到國Ⅵ,催化裂化裝置柴油由于十六烷值低無法滿足質量升級要求,需尋找解決方案。經PIMS模擬測算,催化實施采用LTAG 工藝技術改造,將催化裂化劣質柴油轉化為高辛烷值汽油或輕質芳烴的新技術,有效降低公司的柴汽比。采用石油化工科學研究院的LTAG 技術,將催化裝置催化輕柴送至加氫處理裝置,改質后LCO 送至催化裂化裝置提升管反應器底部柴油噴嘴,最小化催化裂化裝置柴油產量,裝置實施LTAG技術改造前后物料平衡見表2。

表2 催化裂化裝置實施LTAG技術改造前后物料平衡
由表2 可知,采用LTAG 技術后,催化裂化裝置汽油產率增幅7.83%,催化柴油收率降幅為12.57%,預計全年增產汽油27.5 kt/a,可以減產柴油44 kt/a,LTAG 可降低催化柴油產量,增加汽油產量,降低柴汽比,柴油品質得到改善。其中催化LCO 多環芳烴含量由38.7%下降到7.5%,油品密度由943.1 kg/m3下降到896.6 kg/m3,十六烷指數提高7.7,改質后的柴油通過催化裝置裂解后,催化汽油中的烯烴增加1.55,芳烴增加0.23,汽油的辛烷值增加0.6,產品附加值得到提高。
2.3.1 常三線、減一柴油作原料該加氫裂化裝置原料為減壓輕蠟,實際生產中,由于柴油銷售約束,原油加工負荷偏低,長期只有60%,使得加氫裂化裝置原料短缺,負荷較低。經過PIMS測算,將常三線和減一線并入LVGO,增加加氫裂化原料,提高加氫裂化負荷,增產化工原料,對公司提高原油加工負荷,降低柴汽比作用效果非常明顯,2013年大修改造后,將常三線、減一線柴油經流量計計量后,引至常減壓裝置輕質蠟油去加氫裂化管線上,作為加氫裂化裝置原料。既降低了柴油產量,又彌補了加氫裂化裝置原料的不足。常三線、減一線柴油作加氫裂化裝置原料后,主要轉化為干氣、液化氣、石腦油、航空煤油等組分,其中,液化氣、輕石腦油和尾油可作乙烯裂解原料,增加乙烯裝置負荷;重石腦油可作重整裝置原料,增產重整汽油及PX 產品,航空煤油可作為成品直接出廠。在反應器床層溫度不變情況下,常三線、減一柴油作加氫裂化裝置原料的產品分布情況見表3。

表3 常三線、減一柴油作加氫裂化裝置原料的產品分布
由表3 可見,常三線柴油經加氫裂化后,轉化為干氣、液化氣、石腦油和航空煤油的比重達62.51%,增加了石腦油和航空煤油產量。常三線、減一柴油進加氫裂化裝置流量80 t/h,減產柴油438 kt/a,同時增產重整裝置原料182 kt/a。
2.3.2 催化重柴作加氫裂化裝置原料用PIMS 模型模擬測算,催化重柴改為加氫裂化原料,既提高催化裂化裝置負荷增產汽油,降低柴汽比,又提高加氫航煤芳烴含量。2015年檢修改造時,將催化裂化重柴引至加氫裂化裝置作原料。既解決加氫裂化裝置原料不足,又解決了催化重柴的去路。催化裂化柴油經加氫裂化反應的產品分布見表4。

表4 催化重柴作加氫裂化裝置原料的產品分布
由表4可見,柴油經加氫裂化反應后,干氣、液化氣、石腦油和航空煤油收率達53. 51%,減少柴油產量同時,增加了石腦油和航空煤油產量。催化裂化柴油進加氫裂化裝置流量按20 t/h,可減產柴油93.7 kt/a,同時增產重整裝置原料45.6 kt/a。
800 kt/a柴油加氫精制裝置主要原料是催化柴油、直餾柴油。為減少柴油產量、增加化工料產率,經PIMS 測算,2015年將原800 kt/a 柴油加氫精制裝置更換催化劑改造為多產化工原料的柴油加氫改質MHUG 裝置,生產乙烯原料。改造后,裝置將加工低氮直餾柴油原料,生產部分石腦油以及加氫改質柴油,以降低柴油產量、滿足重整裝置和乙烯裂解裝置對原料的需求,可以測算出加氫裂化柴油作乙烯裂解原料時,乙烯收率為23%~25%,丙烯收率為14%~16%,加工效益較好,同時又可大幅降低柴油產量,MHUG裝置產品分布見表5。

表5 MHUG裝置產品分布
由表5 可知,MHUG 裝置按照乙烯原料方案生產,負荷按照60 t/h 計算,可增產石腦油75 kt/a,減產柴油約395 kt/a。
通過應用PIMS 模型對裝置進行測算,實施優化石腦油加工流程,將輕烴回收塔底重石改做半再生重整原料,生產汽油;催化裂化裝置同時實施LTAG 技術改造,增產催化裂化裝置原料,增產汽油;再用常三、減一線柴油作為加氫裂化原料;柴油加氫實施MHUG 改造,生產乙烯原料,減產柴油等措施,有效地降低了柴汽比,在低原油加工負荷下,滿足乙烯、芳烴2 套化工裝置的高負荷運行。截至2019年12月,在不增加和減少原油加工負荷的條件下,柴汽比由原來的2.3降至1.36,比設計值降低了50%,減產柴油約970.7 kt/a,同時增產汽油、石腦油、航空煤油及乙烯裂解原料約510 kt/a。