龐德新 艾白布·阿不力米提 朱召召 郭新維 楊文新 郝力博
中國石油新疆油田公司
井筒積液是導(dǎo)致氣井產(chǎn)氣量下降的主要原因之一[1-5],當(dāng)積液嚴(yán)重時,氣井將停噴。以塔里木油田塔中氣田為例,2015年4月底,總共投產(chǎn)的126口氣井中有25口井井筒產(chǎn)生了積液,占比達(dá)19.8%,井筒積液導(dǎo)致氣井?dāng)y液能力大幅下降,產(chǎn)氣量逐漸降低,使氣田的穩(wěn)產(chǎn)形勢越來越嚴(yán)峻[6]。為了提升氣井的攜液能力,可以將小直徑連續(xù)油管作為速度管柱,下入生產(chǎn)管柱中進(jìn)行排水采氣[7]。然而,由于連續(xù)油管在低壓低產(chǎn)氣井井筒內(nèi)的受力情況復(fù)雜[8-9],在地層流體所含腐蝕性介質(zhì)的復(fù)合作用下[10-11],連續(xù)油管失效甚至斷脫在生產(chǎn)管柱中的事故屢見不鮮,需要對其進(jìn)行打撈,而打撈連續(xù)油管存在落魚長度大、體積大、魚頭可動等諸多難點(diǎn)[12]。目前,打撈連續(xù)油管的作業(yè)管柱都為常規(guī)管柱,且多數(shù)集中于作業(yè)風(fēng)險低的空井筒[13],鮮有生產(chǎn)管柱內(nèi)打撈連續(xù)油管的作業(yè)案例。常規(guī)管柱打撈工藝在低壓低產(chǎn)氣井生產(chǎn)管柱中打撈連續(xù)油管時面臨諸多難題:①生產(chǎn)管柱尺寸小,作業(yè)空間受限,而市面上鮮有小尺寸的專用連續(xù)油管落魚打撈工具;②在氣井中進(jìn)行打撈時必須實現(xiàn)帶壓作業(yè),但常規(guī)管柱用于帶壓作業(yè)時流程繁復(fù)[14],井控風(fēng)險高。為此,基于連續(xù)油管尺寸小、移動靈活、可連續(xù)起下、自帶壓的優(yōu)勢[15-16],提出了連續(xù)油管打撈連續(xù)油管工藝,并結(jié)合低壓低產(chǎn)氣井的實際特點(diǎn),配套研發(fā)了一系列專用打撈工具,并成功應(yīng)用在羊塔克凝析氣田T1井。該工藝安全性高、效率高、作業(yè)成功率高,配套工具可靠性高、耐用性強(qiáng),可以為低壓低產(chǎn)氣井生產(chǎn)管柱內(nèi)打撈連續(xù)油管的難題提供有效解決方案。
首先,使用射流解堵工具沖洗至魚頂,對作業(yè)通道內(nèi)蠟垢、油污、地層砂以及其他影響打撈作業(yè)的障礙物進(jìn)行清理;然后,使用通井工具通至魚頂,再次確保打撈作業(yè)通道暢通;打鉛印判斷魚頂形狀,為落魚引入提供可視化依據(jù);連續(xù)油管帶打撈工具串入井,在魚頂上方10~20 m處做提拉測試,記錄懸重,為后續(xù)打撈作業(yè)施加安全載荷提供參考數(shù)據(jù);嘗試在速度管柱未達(dá)到抗拉強(qiáng)度之前將其全部一次性撈出,若未能實現(xiàn),則循環(huán)解卡重新嘗試,若循環(huán)解卡無效,則實施機(jī)械切割打撈方案,分段將速度管柱撈出。
主體打撈工具串自下往上由自旋引入工具、抓獲—剪切工具與抓獲檢測工具等3種工具組成(圖1)。
由于連續(xù)油管本身不能傳遞扭矩,為了增大落魚成功引入的概率,研發(fā)了自旋引入工具。如圖2所示,該工具設(shè)有雙道互成180°的內(nèi)凹螺旋導(dǎo)軌,壓縮彈簧套于導(dǎo)軌之上,其作用是確保引鞋在接觸魚頂前軌道銷釘位于軌道最下端,引鞋接觸魚頂后,施加軸向載荷,內(nèi)筒及上部作業(yè)管柱下移,軌道銷釘將被迫在導(dǎo)軌做相對于內(nèi)筒的螺旋上行運(yùn)動,帶動外筒以及引鞋旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)落魚的螺旋引入。

圖1 工具串整體結(jié)構(gòu)圖

圖2 連續(xù)油管自旋引入工具結(jié)構(gòu)示意圖
落魚被引入后打撈工具串整體繼續(xù)下行,落魚相對上行進(jìn)入抓獲—剪切工具。如圖3所示,抓獲卡瓦內(nèi)壁整體呈小角度傾斜,壁面上密布咬緊牙槽,下口徑略大于落魚外徑以便于落魚通過,上口徑略小于落魚外徑以便于咬緊落魚。落魚進(jìn)入后,抓獲卡瓦上部被撐開,同時下部開始收縮,咬緊牙槽咬住落魚完成抓獲。上提管柱遇卡是打撈作業(yè)過程中常見的問題,若遇卡嚴(yán)重仍上提解卡將有可能拉斷工作管柱從而釀成更嚴(yán)重的井下事故。由此,提出剪切方案,使剪切銷釘?shù)脑O(shè)計強(qiáng)度小于工作管柱,當(dāng)上提載荷達(dá)到剪切銷釘剪切強(qiáng)度時其將被卡瓦座剪斷,繼續(xù)上提作業(yè)管柱,卡瓦座相對下行推動剪切卡瓦下行,剪切卡瓦到達(dá)斜面后下部擠壓收縮,剪斷落魚,從而保證打撈作業(yè)安全進(jìn)行。

圖3 抓獲—剪切工具結(jié)構(gòu)示意圖
魚頂引入及抓獲是對井下落魚施壓的過程,由于速度管柱長期處于井下惡劣的環(huán)境中,物理化學(xué)性質(zhì)已發(fā)生較大改變,若魚頂抓獲后繼續(xù)盲目施加載荷,容易將其擠斷,嚴(yán)重影響打撈進(jìn)度。由此,自主研發(fā)了撈獲檢測工需以準(zhǔn)確判斷魚頂抓獲時間。該工具是一個正向過液的特殊單流結(jié)構(gòu)(圖4),魚頂未引入時,正向泵入的工作液可通過推桿上的通孔向下流動,魚頂引入后,推動推桿上行使得鋼球緊密坐于球座之上,正向循環(huán)通道被關(guān)閉,正向循環(huán)泵壓將突增,利用該現(xiàn)象可以判斷落魚是否被成功抓獲。抓獲落魚后,上提工具串,抓獲—剪切工具中的抓獲卡瓦由于受到落魚自重、落魚與井壁間的摩擦或落魚遇卡等因素的影響,隨落魚略向下行,推桿暫時失去落魚支撐亦略向下行,從而使鋼球離開球座,正向循環(huán)通道重新被打開。

圖4 抓獲檢測工具結(jié)構(gòu)示意圖
軌道銷釘?shù)氖芰Ψ治鋈鐖D5所示,當(dāng)自旋引入工具正常工作時,需滿足式(1),即

式中F表示引入過程中落魚對軌道銷釘?shù)淖饔昧Γ琋;Fb表示自旋引入工具旋轉(zhuǎn)模塊(包括軌道銷釘、外筒、引鞋)所受浮力,N;G表示旋轉(zhuǎn)模塊所受重力,N;f表示軌道銷釘所受摩擦力,N;FN表示螺旋導(dǎo)軌作用于軌道銷釘?shù)膲毫Γ琋;β表示導(dǎo)軌螺紋升角,(°)。
因此式(1)變化為:

式中μ表示導(dǎo)軌與銷釘之間的摩擦系數(shù),無因次。

圖5 引入過程中軌道銷釘受力分析示意圖

因此,只要在引入過程中施加一定下壓載荷,決定該模塊是否能正常工作的參數(shù)只有導(dǎo)軌螺紋升角與摩擦系數(shù)。以?50.8 mm連續(xù)油管打撈?38.1 mm連續(xù)油管工具為例,螺旋導(dǎo)軌本體、軌道銷釘加工材料均為42CrMo,這二者之間的摩擦系數(shù)約為0.15,可見導(dǎo)軌螺紋升角大于8.53°即可。而該導(dǎo)軌螺紋升角為35°,旋轉(zhuǎn)模塊重力為80.27 N,在清水作業(yè)環(huán)境中所受浮力為10.23 N,因此該模塊在70.04 N的下壓載荷下即可正常工作。利用有限元分析軟件ANSYS對引入過程進(jìn)行仿真模擬,下壓載荷設(shè)置為70.5 N,計算時間為0.2 s,銷釘產(chǎn)生總位移為2.048 mm,具體模擬結(jié)果如圖6所示,該結(jié)果可驗證上述結(jié)論。
若井內(nèi)連續(xù)油管落魚未遇卡,抓獲后可直接將其上提;若遇卡則應(yīng)采用各項解卡方案解卡,如果解卡無效,為保證施工安全,提出了機(jī)械剪切打撈方案。在井筒條件下,由于連續(xù)油管受力、受腐蝕情況復(fù)雜,往往不能采用其在地面時的各項參數(shù)來分析問題,需充分考慮其在井筒條件下各項參數(shù)的變化。機(jī)械剪切打撈方案涉及井筒條件下連續(xù)油管落魚最大預(yù)測拉斷載荷(Ff)、連續(xù)油管作業(yè)管柱最小預(yù)測拉斷載荷(F)、剪切打撈工具剪切銷釘工作載荷(Fc)及打撈施工載荷(Fw)等4項參數(shù),若要實現(xiàn)高效、安全的分段打撈,需滿足Ft>Fc>Ff且Fc取值接近Ft。通常情況(Fc>Fw>Ff)下,連續(xù)油管落魚被拉斷;在特殊情況下,連續(xù)油管落魚某段拉斷載荷大于Ff甚至超過Fc,接近Ft,此時Ft>Fw>Fc,剪切銷釘被剪斷,剪切卡瓦對連續(xù)油管落魚實施剪切,保證施工安全。
工具設(shè)計過程中,可根據(jù)實際需求靈活選擇銷釘尺寸及加工材料,以?50.8 mm連續(xù)油管打撈?38.1 mm連續(xù)油管工具為例,要求施工載荷在130 kN下將剪切銷釘剪斷,銷釘采用材料為42CrMo,以下式計算銷釘直徑,即

式中d表示銷釘直徑,m;Fd表示下壓載荷,N;z表示銷釘數(shù)量;Tp表示42CrMo允許用剪切應(yīng)力,MPa;σ表示42CrMo抗拉強(qiáng)度,MPa;n表示安全系數(shù),對于塑性材料n值介于1.5~2.0,此次計算取1.7。
經(jīng)計算,4顆?8 mm銷釘可以滿足使用要求,利用有限元分析軟件ANSYS對剪斷過程進(jìn)行仿真模擬,下壓載荷設(shè)置為130 kN,計算時間為0.2 s,銷釘?shù)刃?yīng)力為1 106.8 MPa,略大于其抗拉強(qiáng)度1 080 MPa,滿足剪切使用要求。具體模擬結(jié)果如圖7所示。
在實施機(jī)械剪切打撈方案時,剪切卡瓦在卡瓦座推動下沿外筒內(nèi)壁斜面下行,卡瓦牙尖收縮剪切連續(xù)油管,使其達(dá)到強(qiáng)度極限而失效,對于剪切卡瓦而言,可根據(jù)實際需求靈活選擇加工尺寸及材料。以?50.8 mm連續(xù)油管打撈?38.1 mm連續(xù)油管工具為例,要求在130 kN的施工載荷下剪切卡瓦能夠順利工作,選擇60Si2Mn為加工材料,確定剪切卡瓦牙塊角度、牙塊數(shù)量、卡瓦內(nèi)徑等參數(shù)后,利用有限元分析軟件ANSYS對剪斷過程進(jìn)行仿真模擬,下壓載荷設(shè)置為130 kN,計算時間為0.2 s。
如圖8所示,剪切卡瓦尖端形變量為0.639 9 mm,連續(xù)油管與剪切卡瓦牙塊接觸位置形變量為0.065 2 mm,說明剪切卡瓦已開始對連續(xù)油管實施剪切。

圖6 引入過程中軌道銷釘位移云圖

圖7 剪切過程中剪切銷釘?shù)刃?yīng)力云圖

圖8 剪切卡瓦、連續(xù)油管形變云圖

圖9 剪切過程整體、剪切卡瓦、連續(xù)油管等效應(yīng)力云圖
如圖9所示,最大應(yīng)力點(diǎn)位于剪切卡瓦牙塊尖端,其值為1 012.90 MPa,尚未達(dá)到60Si2Mn的抗拉強(qiáng)度,說明剪切卡瓦性能可靠。而連續(xù)油管最大應(yīng)力為676.35 MPa,已大于其抗拉強(qiáng)度(552 MPa),說明連續(xù)油管已被剪切。
T1井是羊塔克凝析氣田一口開發(fā)直井,于2006年8月14日完鉆,井深為5 420 m。2017年7月18日在?88.9 mm生產(chǎn)管柱中下入?38.1 mm的CT70鋼級速度管柱進(jìn)行氣舉作業(yè),速度管柱于2017年11月29日發(fā)生刺漏。2018年9月7日開始上提速度管柱,提至井深567 m處速度管柱在鵝頸處斷脫,其后又陸續(xù)提出多段長度介于3~70 m的速度管柱小節(jié),總長為425.9 m,最后一次上提的斷脫點(diǎn)位于井下,初步判定速度管柱在井筒內(nèi)遇卡。井內(nèi)剩余3 207.1 m速度管柱落物,預(yù)計魚頂位置在井深2105.5 m處。
井深介于425.9~992.9 m的速度管柱表面發(fā)生了不同程度的坑蝕(圖10-a),且有非常明顯的徑向裂口(圖10-b),在起出過程中速度管柱多次斷脫,脆性明顯增強(qiáng)。為了后續(xù)打撈作業(yè)順利實施,對五組腐蝕狀況不同的樣品進(jìn)行硬度分析及拉伸實驗,其中1號樣品外觀基本完好,2號樣品遭遇少量坑蝕,3號樣品遭遇大量坑蝕,4號樣品遭遇大量坑蝕且分布一條徑向裂口,5號樣品遭遇大量坑蝕且分布兩條徑向裂口。實驗結(jié)果顯示1~5號樣品硬度分別為45.33 HRC、49.56 HRC、51.37 HRC、53.23 HRC、58.01 HRC,拉斷載荷分別為108.89 kN、97.02 kN、86.95 kN、64.94 kN、27.23 kN。而該型號?38.1 mm的CT70鋼級連續(xù)油管標(biāo)準(zhǔn)硬度為22.00 HRC,按抗拉強(qiáng)度計算其標(biāo)準(zhǔn)拉斷載荷應(yīng)為169.52 kN,在實施打撈的進(jìn)程中需小心控制上提/下放載荷。

圖10 速度管柱部分管體腐蝕情況照片
由于速度管柱在井筒內(nèi)遇卡,其物理化學(xué)性質(zhì)發(fā)生大幅改變,各項解卡措施難以開展,導(dǎo)致一次性撈出所有速度管柱的概率低。該井雖為低壓低產(chǎn)氣井,但速度管柱失效后長期關(guān)井且生產(chǎn)通道完全阻塞,井筒內(nèi)壓力狀況不明,打撈過程中存在較大的井控風(fēng)險,同時作業(yè)通道存在較多變徑位置,增大了上提/下放過程中工具串或已撈獲落魚掉落的風(fēng)險。
在正式打撈作業(yè)前,需進(jìn)行射流解堵、通井、打鉛印等準(zhǔn)備工作。打撈工具串自上往下依次為?50.8 mm連續(xù)油管、?50.8 mm連接器、?54 mm馬達(dá)頭總成、?58 mm抓獲檢測工具、?58 mm落魚抓獲工具、?58 mm抓獲—剪切工具及?58 mm自旋引入工具,下入至距魚頂10~20 m處進(jìn)行提拉測試,記錄連續(xù)油管懸重數(shù)據(jù)。以低于5 m/min的速度繼續(xù)下放連續(xù)油管,全程正循環(huán)沖洗,排量介于200~350 L/min,限壓控制在5 MPa,待懸重驟減時停止下放,上提連續(xù)油管復(fù)探魚頂,重復(fù)3次,確認(rèn)工具串達(dá)到魚頂位置。繼續(xù)給魚頂施加載荷,待達(dá)到限壓時泵車停泵,停止下放,這說明抓獲檢測工具已正常工作,落魚已順利撈獲。
上提連續(xù)油管,首選方案為在上提載荷小于?38.1 mm與?50.8 mm連續(xù)油管極限載荷的情況下,嘗試將所有連續(xù)油管落魚一次性撈出,但實際施工過程的各項數(shù)據(jù)顯示,落魚受卡嚴(yán)重且卡點(diǎn)位置偏下,嘗試多次循環(huán)解卡未果。由此實施機(jī)械剪切打撈方案,本次打撈作業(yè)共進(jìn)行了13次,歷次打撈?38.1 mm速度管柱長度分別為403.3 m、96.4 m、24.7 m、363.9 m、837.4 m、0.3 m、57.6 m、19.6 m、0.3 m、220.8 m、90.1 m、469.5 m、268.2 m,歷次作業(yè)參數(shù)如表1所示,其中,第6次與第9次打撈為剪斷速度管柱工況,其余11次為拉斷速度管柱工況,13次打撈都是一次性將魚頂成功引入且撈獲,成功率達(dá)100%。

表1 T1井歷次打撈作業(yè)參數(shù)統(tǒng)計表 單位:kN
1)射流解堵疏通作業(yè)通道、打鉛印驗證魚頂形狀、提拉測試確定上提載荷正常區(qū)間是打撈作業(yè)順利進(jìn)行的必要前提。
2)自旋引入工具可以實現(xiàn)連續(xù)油管的旋轉(zhuǎn)打撈功能;抓獲—剪切工具可以實現(xiàn)落魚抓獲以及極端情況下剪斷落魚的雙重目的,防止作業(yè)管柱斷脫進(jìn)而造成更為嚴(yán)重的井下事故;基于泵壓的變化,抓獲檢測工具可以及時檢測到魚頂是否引入,有效避免引入過程中盲目施加載荷擠斷落魚的情況發(fā)生。
3)低壓低產(chǎn)氣井T1井長期關(guān)井且生產(chǎn)通道完全阻塞,同時作業(yè)通道存在較多變徑位置,應(yīng)用連續(xù)油管打撈連續(xù)油管工藝,實現(xiàn)了13次打撈將魚頂成功引入且撈獲的成功率達(dá)100%。