吳延銳,黃長(zhǎng)勝,張 旭,李學(xué)峰
(山東鐵雄新沙能源有限公司,山東巨野 274900)
山東鐵雄新沙能源有限公司為進(jìn)一步提高環(huán)保設(shè)施配置水平,加強(qiáng)節(jié)能措施落實(shí),降低能耗,配套兩組5.5m 搗固焦?fàn)t建設(shè)了2套190t/h 干熄焦裝置,通過(guò)運(yùn)行3a 來(lái)的運(yùn)行摸索,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了設(shè)置的目標(biāo),也創(chuàng)造了大型干熄焦裝置的干熄率和穩(wěn)定運(yùn)行的較好水平。
水冷套管作為干熄焦裝置的重要組成部分,在干熄焦焦粉回收系統(tǒng)中,水冷套管冷卻器是對(duì)高溫焦粉進(jìn)行冷卻處理的專用裝置;在使用過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)缺水干燒、內(nèi)壁結(jié)垢腐蝕、冷卻水堵塞、泄漏等不良現(xiàn)象,曾一度成為制約系統(tǒng)運(yùn)行的瓶頸。為實(shí)現(xiàn)安全長(zhǎng)周期運(yùn)行,本工作根據(jù)設(shè)備構(gòu)造和實(shí)際使用情況進(jìn)行了多次的改造和探索,實(shí)現(xiàn)了大型干熄焦水冷套管在線檢修和長(zhǎng)周期安全運(yùn)行,保證了干熄焦裝置的效益最大化。
水冷套管主要為外管、多個(gè)冷卻管式結(jié)構(gòu),外層通低溫冷卻水,內(nèi)層是需要冷卻的、800~900℃的高溫焦粉從冷卻套管的上部進(jìn)入,與外層冷卻水逆流換熱至300℃以下排出。
冷卻套管有進(jìn)水口、排水口、排氣口和氮?dú)饷芊饪冢涞撞吭O(shè)有檢查孔和測(cè)溫孔。如圖1所示。

圖1 水冷套管基本結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
冷卻套管外徑:Φ1 724×12mm,材質(zhì)Q235-B;總長(zhǎng)度L=6 005mm,其中冷卻段長(zhǎng)度L=4 500mm;數(shù)量:46個(gè);
水冷管:無(wú)縫管Φ194×5.0mm,材質(zhì)20;
焦粉管:無(wú)縫鋼管Φ140×9.5mm,材質(zhì)20;
排水管:無(wú)縫鋼管Φ168×5.0mm,材質(zhì)20;
進(jìn)排水口接口法蘭:DN50-10。
套管重量:21.7t;
套管數(shù)量:4套。
1.3.1 水冷套管的干燒處置
使用初期,由于高溫焦粉溫度高,外套管冷卻水逐漸被加熱,在頂部形成水蒸汽積聚,因不能及時(shí)排出集聚的蒸汽,導(dǎo)致水冷套管上部缺水干燒,造成水冷套管內(nèi)外漏水,直接影響設(shè)備使用;水冷套管設(shè)計(jì)采用循環(huán)水冷卻,隨著使用時(shí)間的增長(zhǎng),出現(xiàn)個(gè)別管道不通暢的情況,造成干燒頂部焊縫出現(xiàn)漏點(diǎn)。
1.3.2 干燒的解決措施
(1)根據(jù)水冷套管的結(jié)構(gòu),將出水管道增高0.5m,增加排氣口,定期排氣,即使出現(xiàn)冷卻管道局部堵塞,還可以利用上部集箱的平衡,防止較長(zhǎng)時(shí)間的干燒。
(2)優(yōu)化排灰連鎖設(shè)置,在設(shè)置料位連鎖的同時(shí)加上排灰溫度控制,防止放灰溫度過(guò)熱,不超過(guò)300℃,減少高溫對(duì)下部水冷套管、卸灰閥等設(shè)備設(shè)施的高溫傷害,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。
(3)水冷套管不暢,因循環(huán)水結(jié)垢、堵塞等問(wèn)題帶來(lái)的冷卻水管道不通暢的問(wèn)題。結(jié)合公司的水質(zhì)和水源情況,把循環(huán)水更換除鹽水,將水冷套管改造成副省煤器同等的作用,一方面,通過(guò)管道改造,使用二級(jí)除鹽水,除鹽水經(jīng)過(guò)與焦粉換熱后進(jìn)入除鹽水箱,徹底改善因水質(zhì)結(jié)垢的問(wèn)題;二是除鹽水經(jīng)過(guò)水冷套管,吸收焦粉的熱量,流量100t/h,除鹽水溫度上升約7℃,達(dá)到了熱量回收綜合利用的目的。改造流程如圖2所示。

圖2 利用除鹽水冷卻水冷套管的改造流程簡(jiǎn)圖
1.3.3 水冷套管泄漏
水冷套管在運(yùn)行過(guò)程中,受腐蝕、磨損、局部熱應(yīng)力等影響,容易出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,影響除塵灰外輸和循環(huán)氣體中氫氣含量,直接影響干熄焦安全生產(chǎn)。
水冷套管泄漏后,常規(guī)的處置方式是停爐檢修或者更換。在常規(guī)檢修中,水冷套管作為一個(gè)重型構(gòu)件,長(zhǎng)達(dá)6m,檢修過(guò)程大都是吊裝作業(yè),且由于設(shè)計(jì)原因,平臺(tái)狹小,空間狹窄,起重施工難度大,施工人員密集,存在墜物、撞擊等風(fēng)險(xiǎn)。正常的停爐至少需要72h,置換8h,拆裝堵漏需要8h(按照2~3個(gè)漏點(diǎn)計(jì)算),若更換至少需要5d,這期間蒸汽損失和環(huán)保要求都難以承受。
1.3.3.1 在線水冷套管檢修的實(shí)踐
具體過(guò)程中,通過(guò)觀察孔、上部人孔檢查判斷泄漏點(diǎn),以選擇檢修方式,率先實(shí)踐使用310S 材質(zhì)盲板,在軟連接處插盲板和干熄爐隔絕在線處理漏點(diǎn)的方法。
1.3.3.2 上部泄漏的處置措施
將1DC 內(nèi)部的積灰排空,在抽插盲板期間,干熄焦提前控制空氣導(dǎo)入量,通過(guò)回流控制T6溫度,盡量選擇在停裝焦期間進(jìn)行,循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速保持不變,排焦量不變。盲板安裝后,打開(kāi)上下人孔,通入壓縮空氣冷卻,關(guān)閉進(jìn)出口水閥門(mén),施工人員穿戴隔熱服進(jìn)入水冷套管內(nèi)部堵漏;
當(dāng)上部膨脹節(jié)因?yàn)榘惭b、澆注料等原因無(wú)法安裝盲板時(shí),可采取彩鋼瓦制作拱形隔熱防護(hù)罩加石棉布隔熱的方式,為檢修提供條件。
1.3.3.3 下部泄漏處置措施
在打開(kāi)、關(guān)閉下部錐斗期間,對(duì)空氣導(dǎo)入、回流進(jìn)行控制,可有效控制T6溫度波動(dòng)。下部錐斗46個(gè)下灰孔,可以采用石棉布封堵,以減少空氣吸入,減少檢修期間對(duì)循環(huán)氣體控制的影響,必要時(shí),充入一定量的氮?dú)庖跃S持氧氣含量受控。
水冷套管上部軟連接位置在檢修時(shí)要特別注意,不能被澆注料等物料封堵,以便造成無(wú)法在上部插入盲板隔離;
盲板材質(zhì)選用310S 主要原因是考慮上部焦炭高溫,可以重復(fù)利用且保證安全。
大型干熄焦水冷套管的運(yùn)行,通過(guò)改造出水管道高度,將水冷套管改裝為副省煤器,在線檢修漏點(diǎn)等方式,有效提高了水冷套管的使用壽命,減少了因檢修停車(chē)對(duì)生產(chǎn)的影響。在干熄焦裝置作為焦化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置的時(shí)期,干熄焦的穩(wěn)定可靠運(yùn)行事關(guān)企業(yè)的環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益,值得同行借鑒。