祁維軍
(青海云天化國際化肥有限公司設備管理中心,青海西寧 811600)
復合肥裝置成品皮帶秤WT-04503是用來計量產品;計算裝置物料投入和產出平衡,指導生產,也為添加包裹油提供配比參考數據。但是由于設計和安裝施工的原因,常年測量不準確,對產品質量和包裹油的添加帶來很大影響。
電子皮帶秤稱重秤架安裝于輸送機支架上,這段皮帶也稱為測量段,相鄰的托輥是稱重過渡托輥,當物料在過渡段的引導到下,經過測量段時,皮帶物料的重力作用于稱重傳感器,產生一個正比于皮帶載荷的電壓信號傳送到皮帶稱重儀表;同時皮帶的測速傳感器會將皮帶的速度信號也傳輸到稱重儀表,信號經過高精度放大,A/D 轉換積分處理,得到稱重物料的瞬時流量和累積量。其表達式:

其中:Q(t)為物料的累計重量;
q(t)為稱重傳感器測量皮帶單位長度的載荷重量;
v(t)為皮帶運行的瞬時速度;
k為與皮帶傾斜角度等有關的系數。
由于皮帶秤在正常運行狀態下,皮帶上的散裝物料是不均勻的,皮帶機的帶速也是波動的,所以從理論上講q(t)與v(t)都是瞬時值,而且t段時間內的輸送量用積分值來表示。q(t)通過稱重傳感器來測量,v(t)通過測速傳感器來測量。
原秤架為賽摩 FH-4 型浮衡式秤架,秤架腐蝕,平時皮帶機檢修導致變形不平衡;使秤架產生一定扭矩,使稱重傳感器信號失真,其中有一角傳感器因長時間超負荷損壞,傳感器輸入阻抗214Ω,產品參考值:(400±20)Ω。采用徐州申克ICS-17B 型電子皮帶秤不銹鋼秤架,結構簡單,便于維護。
測量段無過渡段,皮帶機托輥和稱重托輥間距不相等;皮帶調心托輥安裝方向相反,而且與測量段相鄰;稱重托輥和皮帶機托輥,高低不平,最大高差1.5cm,安裝要求相差在3mm 以內;托輥軸承卡澀,轉動不平衡,有的甚至卡死;皮帶機頭輪和尾輪安裝不平行,而且黏料嚴重,皮帶往一邊跑;皮帶機有防塵罩,制作材料太硬,剮蹭位置多,受力不均勻;加劇了“皮帶效應”的影響。在平時生產中,瞬時量波動特別大,有時跑最大或顯示零。
措施:根據皮帶機托輥規格,定做稱重托輥,以及過渡托輥;調整托輥相等間距,增加測量過渡段3組托輥;制作皮帶機頭輪和尾輪刮料板,避免因頭尾輪因黏料直徑發生變化,導致皮帶跑偏。將測量段相鄰調心托輥拆除,更換為過渡托輥。
維護不到位,造成秤架和傳感器損壞;采用掛碼校驗,只是一個點,而且掛碼重量作用于秤架,無法將“皮帶效應”的影響考慮在內,校驗誤差大。在校驗方法中,誤差最小的是實物校驗,但是現有工作環境無法進行;鏈碼校驗和實物校驗依舊有誤差,但是最接近。這次安裝連碼校驗設施,使用連碼校驗。
皮帶秤參數及數據計算見表1。

表1 皮帶秤參數及數據計算
掛碼校驗后,生產過程中發現,誤差比較大,和原料庫配料秤投料累計作比對,誤差在5%左右。這次掛碼校驗值和鏈碼校驗誤差在1.97%左右。皮帶機的頭輪和尾輪安裝不平行,皮帶一直跑偏,因重新安裝,工程量大,暫時無法整改,所以有固定誤差,對皮帶秤運行時動態線性有一定影響。鏈碼校驗過程,鏈碼滾動到防塵擋皮,誤差明顯增大,正常生產,物料也是有一部分在擋皮之上,所以這也是一項固定誤差,因鏈碼和實物的流動性不同,和實物依舊存在誤差。經過鏈碼校驗后,在生產時,與實際投料量比對,誤差在0.5%左右,與鏈碼校驗數據很吻合。從3個生產周期的數據看,稱重計量數據比較穩定。皮帶秤校驗數據跟蹤見表2。
皮帶秤正常運行,決定于設計是否合理,安裝是否規范;在日常生產中使用單位要正確操作,重視平時維護保養;維護崗位要制定檢維修計劃,周期性維護,發現問題,要分析根本原因,采取針對性措施,才能從源頭解決問題。

表2 皮帶秤校驗跟蹤