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化學沉淀+蒸氨+蒸發(fā)工藝處理催化劑生產(chǎn)廢水

2020-03-31 08:30:34
廣州化工 2020年5期
關(guān)鍵詞:催化劑水質(zhì)

劉 興

(栗田工業(yè)(蘇州)水處理有限公司,江蘇 蘇州 215000)

乙二醇是一種非常重要的基礎(chǔ)化工原料,主要用來制備聚酯纖維、聚酯樹脂和醇酸樹脂,同時還是防凍液、膠黏劑、潤滑劑、表面活性劑等許多化工產(chǎn)品的原材料,具有廣泛的需求和市場前景[1]。為滿足市場需求,以煤為原料的“煤-草酸二甲酯(DMO)-乙二醇(EG)”工藝路線在國內(nèi)多處得到應(yīng)用[2-3]。

DMO加氫制EG催化劑,作為乙二醇制備工藝路線的一個核心要素,其生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水問題也日益突出,該廢水成分復(fù)雜,其中含有大量的氨氮、金屬離子、硝酸鹽等污染物質(zhì),而且對微生物有毒害作用。因此,對于乙二醇催化劑生產(chǎn)廢水的有效處理及污染物質(zhì)回收利用成為業(yè)內(nèi)研究的重點。

江蘇某化工有限公司是專業(yè)生產(chǎn)DMO加氫制EG催化劑的外商獨資企業(yè),DMO合成催化劑和EG 合成催化劑的生產(chǎn)能力各為1.5 kt/a。在企業(yè)生產(chǎn)過程中,產(chǎn)生一定量的生產(chǎn)廢水,其中含有高濃度的氨氮、銅離子及TN等污染物。根據(jù)水質(zhì)特點并結(jié)合工程實踐經(jīng)驗,制定了一套“化學沉淀+蒸氨+蒸發(fā)”組合處理工藝,經(jīng)過調(diào)試運行,出水水質(zhì)達到設(shè)計要求,同時對廢水內(nèi)氨氮及硝酸鹽進行了回收,取得了良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。

1 廢水水質(zhì)與工藝流程

1.1 廢水水質(zhì)

廢水主要來自氫化催化劑(銅系)生產(chǎn)車間排放的廢水,廢水量為2.2 m3/h,每天24 h連續(xù)運行,設(shè)計出水水質(zhì)達到國家GB8978-1996污水綜合排放標準三級標準要求。實際進水水質(zhì)及排放要求見表1。

表1 進出水水質(zhì)

1.2 工藝選擇與特點

催化劑生產(chǎn)廢水中主要污染物為銅離子、氨氮及TN,其中TN主要為硝態(tài)氮。根據(jù)廢水特點,采用“化學沉淀-蒸氨-蒸發(fā)”處理工藝,工藝流程見圖1。

圖1 廢水工藝流程

此工藝特點在于針對廢水內(nèi)各污染物,采用不同的處理單元,將污染物分類去除,從而使廢水得到凈化,同時通過蒸氨技術(shù)將廢水內(nèi)的氨氮轉(zhuǎn)化為氨水回用至產(chǎn)線,通過蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù),回收廢水內(nèi)的硝酸鹽,作為銷售產(chǎn)品,使廢水內(nèi)污染物質(zhì)最大化的得到回收利用。

1.3 工藝說明

采用化學沉淀法去除廢水中的銅離子[4],廢水自生產(chǎn)車間排入濃水收集池,調(diào)節(jié)水質(zhì)水量后由提升泵將廢水打入pH調(diào)整槽,向其中投加NaOH調(diào)整廢水pH在9~10.5范圍內(nèi),之后廢水進入批式沉淀槽,向其中投加混凝劑及絮凝劑,同時向槽內(nèi)投加Na2S,以更好的去除廢水內(nèi)的銅離子。帶有大顆粒絮體的廢水進入沉淀槽進行泥水分離,上清液自流進入中間水池1,底部污泥打入污泥濃縮池后,經(jīng)板框壓濾機壓濾脫水,含銅污泥餅外置處理,壓濾液回流至調(diào)節(jié)池。

中間水池1內(nèi)廢水由提升泵打入蒸氨系統(tǒng),蒸氨處理工藝見圖2。

圖2 蒸氨處理系統(tǒng)流程圖

廢水首先經(jīng)過管道混合器,向廢水中投加NaOH控制廢水pH值在9~11范圍,之后廢水經(jīng)廢水換熱器,廢水加熱器,分別采用蒸氨塔底排出的廢水和飽和蒸汽將原廢水加熱到90 ℃后進入蒸氨塔。蒸氨塔采用大孔導(dǎo)向篩板式蒸氨塔[5],采用直接蒸餾方式[6],通過從塔底通入的蒸汽將廢水中的氨蒸出,再在塔頂分縮器及氨水冷凝冷卻器中采用冷卻水將帶有氨的蒸汽冷凝形成氨水。蒸氨塔底排出的蒸氨廢水在廢水換熱器中與原廢水換熱及在冷卻器,用循環(huán)水冷卻至40 ℃以下后排入蒸氨廢水槽。

蒸氨廢水槽內(nèi)的廢水由提升泵提升進入蒸發(fā)系統(tǒng),處理流程見圖3。蒸發(fā)器采用三效蒸發(fā),系統(tǒng)運行過時,廢水根據(jù)進料溫度依次進入三、二、一效蒸發(fā)器預(yù)熱,把物料溫度預(yù)熱到接近蒸發(fā)溫度時再進入一效降膜蒸發(fā),之后再進入二、三效分離濃縮,蒸發(fā)濃縮后的濃縮液排入真空結(jié)晶罐進行降溫結(jié)晶,結(jié)晶過程中產(chǎn)生的固液混合物利用離心機進行離心分離,分離出的固體物料裝袋收集,分離出的母液返回蒸發(fā)系統(tǒng),實現(xiàn)無污染排放[7]。而蒸發(fā)產(chǎn)生的蒸汽冷凝水在冷凝器中閃蒸釋放一定的熱量后被冷卻水降溫后由冷凝水泵排入排放水池,同廠區(qū)其他廢水在混合,經(jīng)檢測達標后由最終排放水泵排入污水管網(wǎng)。

圖3 蒸發(fā)系統(tǒng)流程圖

2 主要設(shè)施設(shè)計參數(shù)

2.1 化學沉淀系統(tǒng)

(1)濃水收集池:1座,半地上式RC+FRP防腐結(jié)構(gòu),外形尺寸LBH=18000 mm×15000 mm×5000 mm,有效池容:940 m3,HRT:20 d。配套提升泵2臺,1用1備,Q=6 m3/h、H=25 m、N=2.2 kW。

(2)pH調(diào)整槽:1座,Q235+襯PE材質(zhì),φ1000 mm×1600 mm,有效池容:0.94 m3,HRT:25 min。配套NaOH加藥泵3臺,2用1備,Q=2400 mL/min, N=0.04 kW;攪拌機1臺,攪拌槳碳鋼碳鋼+襯PE材質(zhì),R=86 rpm、N=1.5 kW。

(3)混凝反應(yīng)槽:1座,Q235+襯FRP材質(zhì),φ1000 mm×1600 mm,有效池容:0.94 m3,HRT:25 min。配套PAC加藥泵2臺,1用1備,Q=2400 mL/min, N=0.04 kW;Na2S加藥泵2臺,1用1備,Q=2400 mL/min, N=0.04 kW;攪拌機1臺,攪拌槳碳鋼+襯PE材質(zhì),R=86 rpm、N=1.5 kW。

(4)絮凝反應(yīng)槽:1座,Q235+襯FRP材質(zhì),φ1000 mm×1600 mm,有效池容:0.94 m3,HRT:25 min。配套PAM加藥泵2臺,1用1備,Q=2400 mL/min, N=0.04 kW;攪拌機1臺,攪拌槳碳鋼+襯PE材質(zhì),R=25 rpm、N=1.5 kW。

(5)沉淀槽:1座,豎流式,Q235+襯FRP材質(zhì),表面負荷:0.36 m3/(m2·h)。配套氣動污泥泵1臺,Q=379 L/min。

(6)污泥池:1座,RC結(jié)構(gòu),外形尺寸LBH=2500 mm×2000 mm×5000 mm,有效容積20 m3。配套污泥泵2臺,氣動隔膜泵,Q=379 L/min;配套壓濾機1套,過濾面積:30 m2、濾室容積:0.46 m3、N=2.2 kW。

(7)中間水池1:1座,半地上式RC+FRP防腐結(jié)構(gòu),外形尺寸LBH=2500 mm×2000 mm×5000 mm,有效池容:22 m3,HRT:10 h。配套提升泵2臺,1用1備,Q=6 m3/h、H=25 m、N=2.2 kW。

2.2 蒸氨系統(tǒng)

(1)廢水換熱器:1個,螺旋板式,SUS304材質(zhì),換熱面積:60 m2,板間距:12~14 mm。

(2)廢水加熱器:1個,螺旋板式,SUS304材質(zhì),換熱面積:40 m2,板間距:12~14 mm。

(3)蒸氨塔:1座,處理量:2.2 m3/h,SUS304材質(zhì),φ600 mm×17788 mm,篩板間距:350 mm,篩板數(shù)量:30層。配套提升泵2臺,1用1備,Q=6 m3/h、H=20 m、N=1.5 kW。

(4)分縮器:1個,列管式,SUS316L材質(zhì),φ426 mm×1500 mm,換熱面積:10 m2,列管直接為φ25 mm,高度為1.5 m。

(5)廢水冷卻器:1座,螺旋板式,Q235材質(zhì),換熱面積:60 m2,板間距:12~14 mm。

(6)氨水冷凝冷卻器:1座,列管式,SUS304材質(zhì),換熱面積:20 m2,列管直徑:25 mm。

(7)蒸氨廢水槽:1座,Q235+FRP材質(zhì),φ2000 mm×3200 mm,有效池容:9 m3,HRT:4 h。配套提升泵2臺,1用1備,Q=6 m3/h、H=20 m、N=1.5 kW。

(8)濃氨水儲槽:1座,Q235+FRP材質(zhì),φ2000 mm×3200 mm,有效池容:9 m3,配套輸送泵2臺,1用1備,Q=6 m3/h、H=20 m、N=1.5 kW。

1) 船型:北極—蘇伊士航線選擇普通15.9萬t載重量蘇伊士型船舶,東北航線選擇11.5萬t載重量ARC6冰級阿芙拉船舶。

2.3 蒸發(fā)系統(tǒng)

(1)受料槽:1座,有效容積:0.7m3,SUS316L材質(zhì)。配套提升泵1臺,Q=6 m3/h、H=30m、N=3 kW。

(2)一效蒸發(fā)器:1座,SUS316L材質(zhì),φ750 mm×6000 mm,換熱面積:78 m2。

(3)一效分離器:1座,SUS316L材質(zhì),φ900 mm×1800 mm。配套一效循環(huán)泵1臺,Q=6 m3/h、H=20 m、N=1.5 kW。

(4)二效蒸發(fā)器:1座,SUS316L材質(zhì),φ600 mm×6000 mm,換熱面積:42 m2。

(5)二效分離器:1座,SUS316L材質(zhì),φ850 mm×1800 mm。配套二效循環(huán)泵1臺,Q=6 m3/h、H=20 m、N=1.5 kW。

(6)三效蒸發(fā)器:1座,SUS316L材質(zhì),φ600 mm×6000 mm,換熱面積:46 m2。

(7)三效分離器:1座,SUS316L材質(zhì),φ900 mm×2500 mm。配套三效循環(huán)泵1臺,Q=240 m3/h、H=18 m、N=30 kW;出料泵1臺,Q=6 m3/h、H=32 m、N=4 kW。

(8)列管式冷凝器:1座,SUS316L材質(zhì),φ600 mm×5000 mm,換熱面積:43 m2。配套冷凝水泵1臺,Q=6 m3/h、H=30 m、N=3 kW;真空泵1臺,抽氣量=230 m3/h、極限真空度=-0.097 MPa、N=5.5 kW。

(9)真空結(jié)晶罐:1座,Q235+陶瓷內(nèi)襯,有效容積:0.5 m3。配套攪拌機1臺,攪拌槳Q235+PE防腐材質(zhì),R=60 rpm、N=0.37 kW。

(10)離心機:1臺,SUS304材質(zhì),最大裝料限量:135 kg,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速:1200 rpm,N=7.5 kW。

(11)緩沖槽:1個,SUS304材質(zhì),有效容積:0.5 m3。配套提升泵1臺,Q=2 m3/h、H=20 m、N=0.37 kW。

(12)排放水池:1座,RC結(jié)構(gòu),外形尺寸LBH=15000 mm×10500 mm×5000 mm,有效池容:800 m3。配套提升泵2臺,1用1備,Q=18 m3/h、H=30 m、N=3.7 kW。

3 運行效果分析

該工程自最終調(diào)試運行以來,設(shè)施運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,出水達到設(shè)計要求。運行結(jié)果如表2所示。

表2 系統(tǒng)各單元運行效果

從表2可知,采用“化學沉淀_蒸氨_蒸發(fā)結(jié)晶工藝”處理乙二醇催化劑生產(chǎn)廢水,可有效的去除廢水中的Cu2+、氨氮及TN,對Cu2+、氨氮及TN去除率分別達到99.5%、95.4%和98.8%,最終產(chǎn)水優(yōu)于國家GB8978-1996污水綜合排放標準三級標準,同時可產(chǎn)生15%~25%的氨水及硝酸鈉副產(chǎn)品,具有良好的經(jīng)濟價值。

4 經(jīng)濟分析

該工程總投資313萬元(不含土建費用),污水處理系統(tǒng)運行總費用9076.4元/d(不含設(shè)備折舊及污泥處理費用),其中藥劑費164.7元/d,蒸汽費用7076元/d,人工費400元/d,電費1435.6元/d,折合噸水成本為171.9元/m3。

5 結(jié) 論

(1)根據(jù)乙二醇催化劑生產(chǎn)廢水的特點,選用化學沉淀_蒸氨_蒸發(fā)結(jié)晶的組合工藝,取得了良好的處理效果,氨氮及TN去除率分別達到99.5%、95.4%和98.8%,出水水質(zhì)滿足污水綜合排放標準(GB8978-1996)三級標準要求。本工程總投資313萬元,運行費用9076.4元/d。

(2)采用蒸氨技術(shù)及蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù),回收廢水內(nèi)的氨氮及硝酸鹽,作為副產(chǎn)品回用或外售,具有良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。

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