侯新民
(河鋼承鋼線材事業部,河北 承德 067002)
560 飛剪是由北京京城瑞達設備有限公司設計,實現手動切頭、切尾;自動切頭、切尾投入與退出;遠程觸摸屏調整切頭、切,尾長度。使飛剪運行穩定,控制精度高,產品質量得到應有的保證。實際生產中由于軋線的設備都存在自己的特點,系統設計、制造、安裝、輔機配套等方面的原因,調速方式、控制方式選擇不同,造成故障共性存在和個性產生問題,使軋線軋制速度受到限制,直接影響軋線正常生產。為此,對飛剪的調速方式、控制精度、外因對飛剪控制影響提出觀點,并做出相應改進。
(1)系統設計。直軋560 飛剪調速需求電機能夠快速啟、停,以較快的速度切換晶閘管,因此需使用電樞可逆型。當采用反并聯兩組晶閘管的結構為電樞可逆電路,就會出現環流問題。為減少環流對設備的影響,對兩組晶閘管進行控制,使其每個時刻只能導通一組,T1(時間):D1 ~D4;T2(時間):D1 ~D6;T3(時間):D3 ~D6;T4(時間):D3 ~D2;T5(時間):D5 ~D2;T6(時間):D5 ~D4;T7(時間):D1 ~D4。晶閘管的排列順序(上下各3 組,每組2 只反并聯)D1 和F4、D3 和F6、D5 和F2、D4 和F1、D6 和F3、D2 和F5,隨時間進行周期無限循環,實現邏輯控制。在邏輯控制器中根據系統的運行狀態,指揮正反晶閘管的通斷,當晶閘管正向導通時,反向(反并聯)晶閘管處于待逆變狀態。在控制方法上,使用轉速、電流雙閉環控制保證調節電機電流滿足快速的速度設定,不會產生過大電流對電機的損壞。這種結構為工程設計與生產實際帶來巨大的經濟效益。
(2) 直流電動機的四象限運行及正反組變流器的狀態要求。在兩組晶閘管變流器反并聯可逆系統中,可利用正、反晶閘管變流器分別工作在整流、逆變的四種狀態,來實現無環流狀態,同時實現運行和回饋制動。具體狀態如下:第一象限正轉電動機運行,n >0,Id >0;VF(反橋)工作于整流狀態αF <90°,Ed<Udα。第二象限正轉電動機運行,n >0,Id <0;VR(正橋)工作于逆變狀態βR <90°,Ed >Udβ。第三象限正轉電動機運行,n <0,Id <0;VR(正橋)工作于整流狀態αR <90°,Ed<Udα。第四象限正轉電動機運行,n <0,Id >0;VF(反橋)工作于逆變狀態βF <90°,Ed >Udβ。
生產實際需求飛剪應急相應準確是很高的,使飛剪任何時刻都具備手動優先、人為參與控制。直軋線1#~3#飛剪所有急停繼電器均放置1#~3#飛剪PLC 控制柜內,分別設有3 個急停繼電器,繼電器正常狀態線圈全部吸合:2#臺控制柜+P2OS11的急停按鈕-SB99 為常閉點與就地操作臺+BM02LCB11 的急停按鈕-SB99 常閉點串聯,控制繼電器ETP-K11 線圈;控制繼電器ETP-K11 的常開點串入PLC 輸入模塊IC693MDL655 的B5 點,實現傳動與自動化的正常通訊信號正常為1(正常狀態均為24V高電平),急停時為0(急停狀態均為0V 低電平)。提出針對性改善:急停按鈕、繼電器原有為單點控制回路,改為雙點控制回路,提升設備控制的穩定性。
(1)飛剪PLC 柜內的傳動合分閘繼電器為1S8-K21,線圈由PLC 模板1S8 的C5 通道控制,控制傳動裝置合閘時K21 繼電器吸合,分閘時K21 繼電器釋放。
(2)飛剪傳動裝置的速度給定來自飛剪PLC 系統APM 軸定位模板的±10V 模擬量電壓信號,線號為APM(A)-VEL+和APM(A)-VELCOM,接線端子為DZ_CS3:21 ~22。飛剪傳動裝置CUVC 板X102:17、18(AI2 通道)端子定義為速度給定通道,信號即來自PLC 軸定位模板,通過傳動參數P443(速度主給定通道)連接K0013(AI2通道)將模擬量電壓信號送入速度給定。
(1)飛剪原位標定的方法。標定的具體步驟如下:將就地操作臺上選擇“就地”操作,“就地”指示燈亮。按住就地操作臺上的“故障響應”按鈕,在按一下飛剪“投入/原位”按鈕,系統進入原位標定狀態,飛剪“投入/原位”燈閃爍。待系統搜索到剪刃原位接近開關停止后,飛剪“投入/原位”燈繼續閃爍,操作“反點-停-正點”操作開關,進行正反向點動操作,使剪刃垂直閉合。按下飛剪“關斷”按鈕,標定結束。按一下飛剪“投入/原位”按鈕,待系統搜索到剪刃原位接近開關停止后,飛剪“投入/原位”燈常亮,觀察剪刃是否在正常位置,再按一下“單剪切”按鈕,進一步觀察剪刃位置。
(2)標定錯誤的操作。標定容易產生的錯誤:將“投入/原位”按鈕和“故障響應”按鈕同時按下,或者先按“投入/原位”按鈕;在飛剪系統進入原位標定狀態時,系統未能搜索到剪刃原位接近開關停止,就進行“反點-停-正點”操作;剪刃未垂直閉合時,進行下一步操作;再次按一下飛剪“投入/原位”按鈕,未能等到系統搜索到剪刃原位接近開關停止后,飛剪“投入/原位”燈常亮時;或者最后未進行“單剪切”操作,就進行軋鋼。以上的狀況是生產實際存在的錯誤操作,以及操作誤差,每次都會影響生產,造成廢鋼。
(1)系統最常見的是報21A9 故障,原因時碼盤故障或碼盤線路受到干擾,解決方法:①更換碼盤;②更換對應飛剪傳動柜內的脈沖分路器;③檢查碼盤電纜的屏蔽接地是否牢固可靠;④檢查碼盤線路是否受到損壞或干擾。
(2)剪切長度和剪切速度有突變,解決方法:①檢查飛剪1#熱檢、2#熱檢檢測信號是否可靠;②檢查觸摸屏熱檢診斷記錄中1#熱檢、2#熱檢前沿計數是否一致或者突變;③檢查觸摸屏測長記錄畫面中的測量值是否有突變;④檢查觸摸屏測量系統畫面中的輥徑是否有突變;⑤必要時更換APM 軸定位模塊。
(3)原位標定時飛剪低速旋轉不停,解決方法:①檢查現場原位接近開關信號是否正常;②檢查原位接近開關信號是否能可靠返回到PLC。③改進原位接近開關型號,由原來的Φ16 改為Φ25,同時加固接近開關的固定支撐部位,防止飛剪剪切振動引起部件脫落,造成控制信號失控,引起廢鋼產生。
(4)原位標定時飛剪加速旋轉,解決方法:①檢查脈沖分路器到APM 的脈沖接線是否可靠;②檢查脈沖分路器到APM 的脈沖信號A、B 相是否接反;③更換脈沖分路器。
CIMPLICITY Machine Edition 應用程序恢復方法如下。
(1) 解壓縮飛剪程序包。打開桌面CIMPLICITY Machine Edition 軟件,選擇cancle(取消)后進入畫面,右鍵點擊My computer,選擇Restore 后彈出選擇對話框,如圖1 所示。

圖1 CIMPLICITY Machine Edition 軟件的Projects 欄
選擇文件類型為(*.swxcf),選擇文件chengde_write2_sh.swxcf(二高線飛剪項目文件),點擊打開解壓縮程序包完成。
(2)飛剪控制程序下載。雙擊雙擊左側項目文件chengde_write_sh 之后顯示三個剪子程序,在Target 下拉菜單中選擇set active target 的子菜單中的需要激活的程序,在左面被激活的程序顯示粗體黑色,注意只有被激活的子程序才能進行具體操作。右擊被選中的子程序,選擇屬性(properties),在彈出的畫面中選擇以太網(ethernet)或者串口(直軋線為com 4)通訊方式,如圖2 所示:直軋線選擇以太網通訊時候IP 地址設為:3.0.0.11(1#FJ);3.0.0.12(2#FJ);3.0.0.13(3#FJ)。

圖2 選擇以太網、串口通訊方式
需要重新下載程序時在當前激活的子程序下右鍵選擇Download to PLC 后會提示用戶選擇僅下裝軟件或者硬件或是軟硬件同時下裝。
(1)內部影響因素
①首先查看剪切時的速度與電流(圖3),如下。

圖3 剪切時畫面
從此畫面中可以看出,剪切后飛剪速度斜坡斜坡下降時,電流明顯不正常。
②觀査PDA 曲線(如下圖4),發現在亂鋼前8 跟鋼坯時,剪刃位置出現異常(圖4)。

圖4 剪刃發生位移現象
從上圖可以看出兩個主要影響因素的問題:①原位接近開關,原位接近開關只在投入原位時起作用,其余時間不起參控作用,只起到對實際剪刃位置的監控作用。②編碼器方面分析,首先對編碼器脈沖進行測定,A、B 相均正常,相差90 度電角度,而且傳動裝置未報碼盤故障(F042)。③對脈沖分路器進行波形監測,未出現任何問題。
(2)針對外部原因進行分析。剪刃不能正常碎斷引起的異常:機械設備誤差存在,造成不能正常剪切;軋件彎頭偏離剪刃不能正常碎斷;軋件彎頭不在正常軌跡,撞在剪頭造成剪刃不在初始位置,造成不能正常剪切。
(3) 解決方案與實施。對飛剪機械進行下線檢修,排查齒、軸裝配、磨損間隙,利用先進儀器檢測靜態誤差,消除因誤差存在引起剪刃的偏移,對軋件的阻擋,產生廢鋼,造成生產成本的加大,帶來不必要的經濟損失。
通過對飛剪傳動裝置和控制系統有針對性的結構改進,嚴格對飛剪的基礎設計與維護過程管控,使得飛剪故障率明顯減低,提高了設備使用壽命、控制精度,從而降了低事故停機時間,穩定了生產,提升了直軋產品質量。對飛剪的創新性改進探索,取得了良好的使用效果,徹底解決因設計缺陷和外在原因引起飛剪的剪切精度,確保飛剪各項功能使用。同時也為飛剪國產化及推廣使用提供了理論和實踐依據,達到了公關目標。