劉惠文
(中化泉州石化有限公司 設備管理部,福建 泉州 362000)
加熱爐是石化企業重要的耗能設備,同時也是二氧化碳、氮氧化物等污染物排放的主要來源之一。2016年10月8日,工信部發布了《石化和化學工業“十三五”發展規劃》,明確提出了石化和化學工業“十三五”期間節能減排目標,即:萬元GDP能耗下降15%、二氧化碳排放降低18%、氨氮排放總量降低10%、二氧化硫和氮氧化物排放總量降低15%的污染物總量減排目標。在此背景下,對加熱爐進行燃燒優化,提高加熱爐熱效率,減少污染物排放已變得非常迫切。20世紀90年代以來在工業爐領域內大力推廣應用的一項全新燃燒技術,它通過極限回收煙氣余熱并高效余熱助燃空氣,實現了高溫(1000℃以上)低氧濃度(2%~5%)條件下的彌散燃燒,具有大幅度節能和大幅度降低煙氣中COx、NOx等有害物質的雙重優越性[1]。

表1 常減壓裝置加熱爐運行情況匯總表Table 1 Summary of the operation of the heating furnace of the normal decompression device
常減壓蒸餾裝置共有3臺工業加熱爐,分別是常壓爐F301、一段減壓爐F401和二段減壓爐F402。目前加熱爐氧含量利用氧化鋯(ZrO2)[2]檢測儀檢測煙氣中氧含量,通過鼓風機K601及風門擋板控制加熱爐供風系統,3臺加熱爐設計共用一套余熱回收系統。
初餾塔底油分成八路進入常壓爐F301,設計進料量為1232t/h,加熱至368℃后合并成一路進入常壓塔C300下部,常壓爐燃料主要有高壓瓦斯、減頂氣。
常底油分成八路進入一段減壓爐F401,設計進料量為809t/h,經加熱至386℃后合并成一路進入一段減壓塔C400下部, 一段減壓爐燃料主要有高壓瓦斯、減頂氣等。
一段減渣部分作為渣油加氫原料,部分至二段減壓爐F402分成四路進料,經加熱至410℃后合并成一路進入二段減壓塔C420。燃料為高壓瓦斯。
3臺加熱爐共用1臺鼓風機,鼓風機出口經過低溫段煙氣余熱器、高溫段煙氣余熱器后加熱至220℃~240℃/265℃左右進入3臺加熱爐,3臺加熱爐分別有風道蝶閥,其中常壓爐4臺,一段減壓爐2臺,二段減壓爐1臺。3臺加熱爐煙氣經過煙道擋板后合并進入高溫段煙氣余熱器,其中常壓爐、一段減壓爐各有2個煙道擋板(常壓爐4個煙道擋板),二段減壓爐有1個煙道擋板,煙氣經高溫段煙氣余熱器換熱后溫度降到160℃~190℃,然后經過引風機送至低溫段煙氣余熱器換熱至100℃~135℃,最后送至煙囪,排大氣。常減壓裝置加熱爐運行情況匯總表見表1。

圖1 CO分析儀硬件組成Fig.1 CO Analyzer hardware composition
采用燃燒優化控制技術,即對煙氣中CO含量進行在線測量,并通過對CO含量的控制來直接控制燃燒效果,實現燃料和空氣的最佳配比,可降低煙氣中的氧含量,減少過剩空氣,減少CO2和NOX的排放,提高加熱爐的熱效率,節約燃料,減少污染物的排放。本次具體改造主要在加熱爐煙氣管道出口增加CO分析儀,并在常減壓裝置DCS控制系統中組態必要的控制策略,通過加熱爐出口煙氣中的CO含量控制加熱爐進風量,以達到優化燃燒效率的目的。
理論配比燃燒優化控制技術由CO在線監測技術、控制策略兩部分組成。
CO在線監測技術采用世界先進的、技術成熟可靠的、快速CO中紅外激光分析儀。CO分析儀的精度達到ppm級,是普通燃燒分析儀靈敏度的10~50倍。將CO分析儀安裝在煙道擋板下,在煙道上鉆一直徑10cm的圓孔,作為分析儀光束的路徑。如圖1所示。
在原有的DCS控制系統中加入新的控制策略,將CO的控制納入進來。采用CO控制,將加熱爐煙氣中的CO含量控制在50ppm~100ppm之間,遠遠低于易燃物爆炸極限20000ppm~40000ppm以下。可以精確地調整空氣與燃料之間的比例,預測燃燒的波動,對滯后時間進行提前控制補償。同時將原有控制系統的過程滯后時間整合到這個控制邏輯中,將原有的安全系統進行整合,當CO分析儀發生故障時,可以安全自動地切換至原來的O2含量控制系統。
低氧燃燒優化控制系統在常減壓裝置原DCS控制系統[3]上組態控制策略,控制策略充分滿足生產過程操作和管理的需要。項目實施后,控制策略能夠與原有控制方案進行無擾動切換。

圖2 常減壓裝置控制方案簡圖Fig.2 A brief diagram of the control scheme for normal decompression devices
常壓爐、減壓爐F301-401-402共用1臺鼓風機,常壓爐、一段減壓爐、二段減壓爐負荷差距較大,目前通過不同擋板來控制進入各個加熱爐的空氣量。每個爐膛空氣量與鼓風機的變頻對應關系都不同,因此無法通過固定風道擋板、調節液力耦合器來實現將各個加熱爐的空氣配比調整到理論配比。
針對常壓爐、減壓爐的整體情況,采用固定風道風壓,控制風道擋板開度的策略來實現加熱爐理論配比燃燒。圖2是常壓爐、減壓爐煙道分布圖。常減壓爐的整體實施方案需要在煙道擋板后的位置共安裝5臺CO分析儀,F301需要在煙氣混合前的煙道安裝2臺分析儀,F401需要在煙氣混合前的煙道安裝2臺分析儀,F402需要在煙氣混合前的煙道安裝1臺分析儀,并通過一套控制系統來實現F301-401-F402的空氣/燃料配比控制。
控制策略:
1)通過在F402煙道擋板后位置安裝的分析儀A所測的CO值,設定在50ppm來控制F402的送風擋板實現F402的風量配比。
2)通過在F401煙道擋板后位置安裝的分析儀B和C所測的CO值,設定在50ppm來控制F401的送風擋板實現F401的風量配比。
3)通過在F301煙道擋板后位置安裝的分析儀D和E所測的CO值,設定在50ppm來控制F301的送風擋板實現F301的風量配比。
4)通過鼓風機的液力耦合器變頻來控制總風量,將鼓風機出口風壓固定在一個定值,當各個風道擋板動作時,風壓會隨著風道擋板的動作而發生變化,開大風道擋板將使風壓降低,反之升高。鼓風機會調節總風量保持鼓風機出口風壓的恒定,保證3臺爐子的用風量。
5)通過控制煙道擋板的開度,將各個加熱爐爐膛壓力控制在定值,引風機變頻控制入口壓力為定值。
常減壓加熱爐的控制策略工程包會將上述控制要求整合起來,同時增加相關安全穩定控制手段來實現加熱爐理論配比控制。通過完整的控制策略可將加熱爐的氧含量降到較低的程度,再配合燃燒平衡工程服務,實現理論配比燃燒。
加熱爐實施理論配比燃燒優化控制技術時,不會影響裝置的正常生產。可實現加熱爐在線打孔,儀器的在線安裝和調試,不用等到檢修周期進行安裝,且工程量少。理論配比燃燒優化控制技術投用后,儀器穩定性好,儀器故障率低。CO控制策略的安裝不影響原有控制策略,操作員可根據工況實現CO控制和原有控制的無擾動切換。在常減壓爐F301-401-402上實施加熱爐理論配比燃燒優化控制技術,可將CO控制在50ppm~100ppm,加熱爐氧含量有較大程度的下降,初步測算每年可節省燃料費181萬元,節省電費43.8萬元,每年減少二氧化碳排放1769噸。