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某核電廠汽輪機機械超速遠程注油試驗失效分析

2020-03-25 07:22:32袁鳳學
儀器儀表用戶 2020年3期
關鍵詞:汽輪機信號

袁鳳學

(三門核電有限公司 維修處,浙江 臺州 317112)

浙江某核電廠一期工程汽輪機采用日本三菱重工技術,汽輪機為單軸、四缸、六排汽的反動凝汽式核電汽輪機,額定功率1251MW,額定轉速1500r/min[1]。為防止汽輪機超速,設置了超速保護控制(107.5%)、機械超速保護(110%)和電氣超速保護(111%)。其中,機械超速和電氣超速在機組功率運行期間每月執行1 次試驗。本文從機械超速跳閘(MOST)遠程注油試驗時發生的壓力信號異常而導致試驗失敗的案列出發,分析壓力信號在該類試驗中的重要性,并提出優化方向。

1 MOST原理

該核電廠汽輪機MOST 裝置安裝在汽輪機主油泵軸的末端。包括帶壓縮彈簧和注油孔的偏心飛錘、脫扣扳機、滑閥、危急跳機活塞閥、就地復位手柄、遠程復位裝置、節流孔板、試驗三通電磁閥以及相關的儀表和管線等[2]。如圖1 所示。

圖1 汽輪機機械超速跳閘原理圖Fig.1 Mechanical over speed trip system of turbine

機組正常運行時,飛錘的彈簧力大于飛錘的離心力,飛錘受彈簧約束不會飛出。當汽輪機實際轉速上升到MOST 的設定值時,飛錘將克服彈簧阻力從小孔中飛出,撞擊脫扣扳機,打開滑閥,自動停機油排出。危急跳機活塞閥由自動停機油壓保持在關閉狀態,當自動停機油排出后,危急跳機活塞閥開啟,危急跳機油排出,危機跳機油壓低導致所有汽輪機進汽閥關閉,汽輪機停機。

2 MOST遠程注油試驗

MOST 遠程注油試驗是通過高壓油沖擊飛錘,使飛錘飛出撞擊脫扣扳機,危急跳機油排出,危機跳機活塞閥打開,EH 油壓(圖1 的P3 處)釋放[3]。具體試驗步驟如下:

2.1 試驗步驟

1)在試驗選擇模式界面中選擇“機械超速”。

2)操作“MOST 試驗閉鎖”按鈕,使SV-MOST(SV125)電磁閥(S-1)通電,關閉(P1)處的危急跳機油至(P3)處的排油,以防止在試驗中由于危急跳機活塞閥開啟,關閉汽輪機進汽閥。

3)為了確認以上MOST 試驗閉鎖狀態,在EH 油管路上安裝了2 個節流孔。2 個節流孔之間的壓力(P4)比危急跳機油壓(P1)設置的稍低(相差約3.5MPa)。在MOST試驗閉鎖動作時,(P3)處的壓力等于(P4)處的壓力。差壓開關DPS-DMOST(PDS072)檢測(P1)和(P3)之間的壓差,用來在主控界面指示“正在進行MOST 試驗”。

4)通過持續按下“試驗投入”按鈕,SV-OST(SV044)一直帶電開啟,MOST 試驗油供到飛錘的下面。MOST 試驗油壓沖擊力大于彈簧約束力時,飛錘飛出。

5)當飛錘飛出時,通過PS-MOST2(PS026)檢測到MOST 自動停機油壓減少。

6)自動停機油壓減少使危急跳機活塞閥開啟,危急跳機油壓(P3 和P4)與排油壓力相等。PS-MOST1(PS073)檢測到危急跳機油壓減少,操作員也可以通過PS073 的指示來確認系統正常。

2.2 試驗復位

1)釋放“試驗投入”按鈕。

2)SV-OST(SV044)失電關閉,到飛錘的MOST 試驗油管路關閉。

3)通過操作“試驗復位”按鈕,汽輪機復位電磁閥(SV-OSTR)(SV090)通電開啟;汽輪機遠程復位裝置動作,機械超速跳閘裝置復位;限位開關(ZS051)檢測汽輪機的復位狀態;自動停機油壓回到正常值,危急跳機活塞閥關閉。

4)危急跳機油壓(P3 和P4)回到“試驗投入”操作前的值(通過PS073 判斷)。

5)SV-MOST(SV125)的S-1 失電,S-2 帶電。SVMOST 的兩端壓力(P1 和P3)相等,差壓開關DPSDMOST(PDS072)檢測到SV-MOST 復位。“MOST 試驗閉鎖”狀態指示消失。

6)在試驗選擇模式界面中,選擇“模式選擇切除”按鈕,由試驗模式回到正常位置。

表1 MOST遠程注油試驗過程中壓力信息Table 1 Pressure status during the remote MOST oil injection test

3 MOST遠程注油試驗失效分析

同類型機組中發生過兩次因壓力信號異常導致MOST遠程注油試驗失敗的案例,其中1 例導致汽輪機跳機。MOST 遠程注油試驗過程中,壓力相關信號的變化見表1。

3.1 差壓開關DPS-DMOST(PDS072)異常,導致試驗不成功

故障現象:執行完畢2.2 節中的步驟3)之后,步驟5)中的差壓開關PDS072 沒有按照預期復位(對應表1 中的狀態5),無法通過壓力信號(PDS072)確認MOST 功能是否恢復正常。

處理過程如下:1)實驗室校驗差壓開關PDS072,正壓側打壓大于1.5MPa,負壓側對大氣,校驗動作30 次均動作正常;2)檢查差壓開關PDS072 對應卡件通道,模擬動作30 次,通道響應正常;3)檢查三通電磁閥SV125 線圈阻值絕緣均正常;4)在圖1 中的P3 處安裝臨時精密壓力表,確認油管道壓力正常;5)在表1 中的狀態1 與狀態2 之間往返切換30 次,差壓開關PDS072 均動作正常;6)通過執行20 次MOST 遠程注油試驗,前15 次正常,后5次試驗中差壓開關PDS072 沒有復位,試驗不成功;7)在實驗室再次校驗PDS072,單側打壓13.5MPa(模擬現場工況),10min 后迅速釋放壓力,PDS072 無法復位,輕輕敲擊后,PDS072 成功復位,重復多次后仍能復現;8)校驗PDS072 新備件,未出現上述異常現象。說明該壓力開關在單側高靜壓持續受壓后,無法快速恢復形變,導致動作異常。經查詢,機組調試期間在高壓油還未可用時,為執行汽輪機汽閥試驗,將SV125 長期置于閉鎖狀態(即圖1 中P1 處壓力為13.5MPa,P3 壓力為0),導致PDS072 長期處于單側高靜壓環境,更換新備件后,運行3 年未出現異常。

3.2 壓力開關PS-MOST1(PS073)異常,導致汽輪機停機

故障現象:執行完成2.1 節中的步驟6)之后,壓力開關PS073 應該處于表1 中的狀態3,即值為1。而實際PS073(值為1)僅保持0.2s 后就自動復位了。執行完畢2.2節中的步驟3)之后,由于PS073 信號已經提前復位(實際圖1 中P3 處油壓還未恢復),邏輯中自動將SV125 解鎖(圖1 中P1 與P3 連通),危急跳機油排出,導致危急跳機油壓低,汽輪機停機。

處理過程:1)審查壓力開關PS073 最近校驗記錄和通道回路檢查記錄,均正常;2)檢查與PS073 同卡件的其他信號通道均正常;3)檢查試驗過程中,對應機柜處理器和卡件無異常報警;4)機組掛閘后再次執行3 次MOST 遠程注油試驗,均成功;5)由于短時無法復現故障現象,機組正常啟動運行,待停機檢修窗口再次進一步排查,同時在MOST 試驗程序中增加操作前后對PS073 狀態的確認步驟,避免PS073 的再次異常。PS073 長期工作壓力為13.5MPa,動作值為≤3.9MPa,工作壓力和動作壓力相差較大,不排除感壓元件疲勞引起設定值瞬間異常的可能。

4 MOST遠程注油試驗優化方向

由試驗過程可知,油壓信號的響應是判斷試驗是否成功的標志,同時油壓信號異常也將導致試驗提前解鎖,進而引起汽輪機停機。針對壓力信號的重要性,提出以下優化方向。

4.1 差壓開關的改進

由4.1 節的分析可知,差壓開關PDS072 長期處于單側高靜壓環境將影響其動作的靈敏性,機組正常運行期間僅在MOST 定期遠程注油試驗時才會使PDS072 形成單側高靜壓環境,且持續時間較短,對PDS072 的影響可以忽略。但是在機組大修期間,若高壓油還未可用時需要操作汽輪機進汽閥,則仍然會閉鎖SV125,使得PDS072 長期處于單側高靜壓環境,此時可以在閉鎖操作前,先將PDS072 的儀表隔離閥關閉,平衡閥打開,以保護PDS072 的性能。

4.2 壓力開關的改進

根據壓力開關PS073 的作用,有兩種改進方式:一種增加壓力測點保障信號可靠;一種修改邏輯實現手動解鎖。

1)PS073 參與邏輯自動解鎖SV125,如果試驗期間異常,將會導致嚴重后果,可在PS073 取壓口處(圖1 中P3處)增加1 個壓力測點,連接壓力變送器,將壓力變送器通過定值(≤3.9MPa)觸發后的信號與PS073 的信號共同參與邏輯,避免單個設備故障而誤觸發邏輯信號。同時也可在PDS072 異常時,判斷圖1 中P1(已經配置壓力變送器)與P3 之間的壓差,進而判定MOST 試驗成功與否。

2)取消自動解鎖SV125 的邏輯。為避免壓力信號異常再次引起嚴重事故,可取消自動解鎖邏輯,通過在畫面增設獨立操作按鈕,實現手動解鎖功能。

5 結束語

汽輪機MOST 定期遠程注油試驗,是為了驗證MOST的飛錘能夠正常飛出、危急跳機活塞閥能夠正常打開等功能,試驗期間若壓力信號異常將影響試驗結果甚至導致汽輪機跳機事件。文中通過分析MOST 的動作原理和遠程注油試驗過程,提出了壓力信號的改進建議,保證了MOST遠程注油試驗的可靠性和安全性,為后續同類型機組的試驗改進提供了方向。

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