田宇靜
(山西晉煤集團晉圣三溝鑫都煤業有限公司, 山西 沁水 048000)
我國的掘進機研制技術有了長足的發展,逐步由煤巷、半煤巖巷掘進技術向大斷面全巖巷快速掘進技術發展。但我國煤礦井下粉塵治理形勢卻日趨嚴峻,部分煤礦掘進面粉塵質量濃度高達1 100 mg/m3以上,給工作人員的身體健康帶來了嚴重傷害,同時也存在著粉塵爆炸的安全隱患。當前采用濕式除塵器進行抽塵凈化作業是降低煤礦掘進面粉塵濃度的技術措施,該抽塵凈化降塵技術措施在煤巷及半煤巖巷道中的除塵效果理想,但當進行全巖巷道掘進特別是大斷面全巖巷道掘進時,其粉塵處理能力存在問題,主要表現為:當入口粉塵濃度增大時除塵效率下降,對粉塵處理能力不足;對5μm以下能進入人體肺泡區的呼吸性粉塵處理效果不佳。
袋式除塵器是是一種高效干式除塵器,歐美等先進采煤國家也主要采用袋式除塵器進行掘進工作面抽塵凈化。為解決巖巷掘進工作面日益嚴重的粉塵污染問題,特別是呼吸性粉塵污染問題,晉圣三溝鑫都煤業有限公司與德國CFT公司合作研制了一款新型煤礦用袋式除塵器,并于2017年3月在晉圣三溝鑫都煤業得到成功應用。
煤礦用袋式除塵器主要由負壓風筒、袋式除塵器、電控箱、除塵風機等組成,為袋式除塵器后面的風機提供動力,通過負壓風筒將工作面的粉塵吸入袋式除塵器。當含塵氣體進入袋式除塵器后,因面積擴大、流速降低,使得部分粗顆粒粉塵在重力影響下發生沉降;細顆粒粉塵在慣性碰撞、篩濾等綜合影響因素效應下,在濾袋表面進行沉積。然后打開脈沖閥,壓縮空氣通過脈沖閥經噴吹管上的小孔,向文丘里噴嘴噴射出一股高速高壓的引射氣流,形成誘導氣流進入濾袋,使濾袋內出現瞬間正壓,急劇膨脹,使沉積在濾袋表面的粉塵脫落掉入下方刮板輸送機上,最后刮板輸送機將粉塵排出。
1)采用空心體菱形壁濾袋結構,這種菱形過濾器的有效過濾面積對比傳統袋式過濾器提高了2.5倍,設備零部件的布置合理,降低了其體積。
2)采用腹膜濾料進行高效表面過濾,腹膜濾料過濾效率不受粒徑分布影響,能捕集極細粉塵滿足煤礦掘進面呼吸性粉塵的處理要求。該腹膜濾料的憎水性使之可以適應煤礦掘進面濕度大的要求。
3)通過技術攻關,成功研制符合煤安要求的防靜電、阻燃型濾袋,并采用長扁形濾袋并側插的安裝方式,方便濾袋更換。傳統濾袋一般都為圓筒形,采用垂直安裝方式。
該袋式除塵器已于2017年3月在晉圣三溝鑫都煤業12煤東翼二盤區輔運上山掘進工作面完成了井下工業性試驗,該巷道由l臺EBH315型掘進機完成掘進。
在通風形式上采用長壓短抽的混合通風除塵方式,即對掘進機工作面進行長距離供風,除塵器在掘進工作面短距離抽風進行除塵。控塵裝置安裝在距工作面25 m距離。由于袋式除塵器整體長度13.7 m,袋式除塵器被布置在巷道地面左側,當掘進一段距離后,用礦方的裝載機對袋式除塵器進行移動。
按照作業場所中空氣粉塵的測定方法,對掘進巷道袋式除塵器應用前后的粉塵濃度進行了檢測。檢測結果如表1所示。

表1 袋式除塵器距工作面30 m時除塵效果對比
從表l可以看出:該設備可有效降低工作面的粉塵濃度,空氣質量明顯改善。這是目前晉圣溝鑫都煤業掘進工作面使用過的除塵效果最好的除塵設備。
由于袋式除塵器體積比較大,當掘進機向前一定距離后,需要專門的設備對袋式除塵器進行拖動,并且需要重新嫁接風筒,導致袋式除塵器在實際使用時,往往一個多月才移動一次,這時袋式除塵器距離工作面已達到120~150 m,由于阻力增大,吸風風量減小,會使得部分粉塵向巷道后方擴散,巷道綜合除塵效率有所降低。表2為當除塵器距工作面150 m時,使用袋式除塵器前后的巷道粉塵濃度對比。
1)優點:除塵效率更高(≥99.99%),而且不隨粉塵濃度的增加而降低;對5μm以下呼吸性粉塵捕集效率更高;降塵過程中實現對粉塵的回收操作,無二次污染產生。
2)缺點:體積較大,移動困難。對比濕式除塵設備,該袋式除塵器體積仍偏大很多,袋式除塵器移動困難,增加煤礦工人的勞動強度和工作量,影響煤礦工人使用積極性。設備的采購價格昂貴,為濕式除塵設備的5倍左右,會對煤礦企業造成一定的經濟困難,影響其大規模的推廣使用。

表2 袋式除塵器距工作面150 m時除塵效果對比
根據煤礦掘進巷道的具體情況,對袋式除塵器在我國煤礦巷道配套移動方式進行研究,提高袋式除塵器在我國煤礦的配套移動能力以及大幅降低袋式除塵器價格是下一步袋式除塵器在煤礦掘進工作面推廣應用的工作重點。
(編輯:趙婧)